胥媛
(北京京源水務(wù)有限公司,北京100049)
某水務(wù)公司取水站統(tǒng)籌整合京西南地區(qū)供水資源,保障北京西南地區(qū)供水安全。年供原水約1.4億立方米,主要供水設(shè)備為8臺(tái)離心泵。由于設(shè)備投用時(shí)間較早,運(yùn)行中一直存在效率低、能耗高等問題。為聚焦“雙碳”目標(biāo),公司主動(dòng)尋求節(jié)能降耗路徑。
水泵耗電量在社會(huì)總用電量中所占比重很大,該領(lǐng)域進(jìn)行的各種節(jié)能技術(shù)研究也一直為世界各國所重視。據(jù)我國第三次工業(yè)普查數(shù)據(jù),水泵用電量占社會(huì)總用電量21%。節(jié)能工作一直是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一項(xiàng)長期戰(zhàn)略方針,也是企業(yè)降低成本的有效手段。因此推進(jìn)節(jié)能技術(shù)進(jìn)步,降低單位產(chǎn)值能耗和單位產(chǎn)品能耗是一項(xiàng)重要工作。
由于設(shè)計(jì)工況與實(shí)際工況不符使水泵無法高效運(yùn)行,造成能源浪費(fèi)。企業(yè)自2015年開展合同能源管理項(xiàng)目,針對(duì)取水站4號(hào)泵進(jìn)行了高效節(jié)能葉輪改造。
改造前對(duì)水系統(tǒng)泵組的運(yùn)行數(shù)據(jù)和設(shè)備參數(shù)進(jìn)行分析,判別水系統(tǒng)泵組是否存在高能耗及原因,并找出設(shè)備與流體輸送的最佳工況點(diǎn),設(shè)計(jì)出最佳水泵參數(shù)(包括流量、揚(yáng)程等)。這樣設(shè)計(jì)出的節(jié)能葉輪運(yùn)行參數(shù)與工況所需參數(shù)較為吻合,節(jié)能水泵運(yùn)行保持在最佳工況點(diǎn)附近,運(yùn)行電耗降低。
取水站單開4#泵,雙管運(yùn)行,通過記錄泵后壓力計(jì)算揚(yáng)程,流量通過某山水廠配合實(shí)時(shí)記錄出水流量。詳見表1及表2。
表1 4#泵改造前數(shù)據(jù)
表2 4#泵改造后數(shù)據(jù)
按照現(xiàn)有技術(shù)規(guī)程,取水站送出水的壓力為0.20~0.32 MPa,而4#泵供水壓力在0.2 MPa時(shí)供水流量為5 854 m3/h,可知改造后4#泵的供水能力有所下降,如圖1所示。從改造前后泵的性能曲線對(duì)比來看,在4#泵供出相同流量的前提下,揚(yáng)程有所下降。
圖1 實(shí)測4#泵改造前后性能曲線對(duì)比
(1)盡管水泵高耗能問題有所改善,但切削葉輪后水泵無法滿足滿負(fù)荷運(yùn)行工況,造成該設(shè)備只能在特殊工況下使用,極大限制了運(yùn)行調(diào)度。
(2)從項(xiàng)目投資情況來看,按照合同能源管理約定,對(duì)方收取節(jié)能效益的80%作為改造報(bào)酬,此方式周期長達(dá)60個(gè)月,雙方需投入大量精力進(jìn)行結(jié)算;且由于雙機(jī)組運(yùn)行無法精準(zhǔn)測量單臺(tái)泵的出水量和結(jié)算量,節(jié)能效益核算易產(chǎn)生糾紛。
該節(jié)能減排計(jì)劃提出后,通過對(duì)多種節(jié)能技術(shù)進(jìn)行綜合比選,最終確定采用三元流葉輪注注:“三元流葉輪”是指以“三元流動(dòng)”理論為依據(jù)而設(shè)計(jì)、改造或制造的葉輪,其葉片更適應(yīng)流體的實(shí)際流動(dòng)情況,在實(shí)際應(yīng)用中效率更高、能耗更低。及碳化硅陶瓷涂層技術(shù)相結(jié)合對(duì)水泵進(jìn)行節(jié)能改造。該方法針對(duì)水泵本體進(jìn)行改造,在提升水泵運(yùn)行效率的前提下,不改變?cè)O(shè)備性能,避免早期改造后出現(xiàn)的水泵無法滿足滿負(fù)荷工況的情況。
取水泵站自團(tuán)成湖取水后通過離心水泵為某市屬自來水集團(tuán)提供原水,下游用戶用水量較為穩(wěn)定,常年運(yùn)行2臺(tái)大功率水泵保障下游供水,其中2#和7#為主力泵組,1#和8#為備用泵組。
根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),由于現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施計(jì)量不完善,不能準(zhǔn)確提供單臺(tái)水泵的流量及用電數(shù)據(jù),易導(dǎo)致在節(jié)能率確認(rèn)階段產(chǎn)生糾紛。因此,該改造項(xiàng)目將主力泵組2#和7#兩臺(tái)水泵作為一組,同時(shí)約定以水泵配用電機(jī)的額定功率630 kw作為節(jié)能測量基準(zhǔn)。
(1)2#及7#泵設(shè)備參數(shù)
改造前,兩臺(tái)泵至今已分別運(yùn)行38年和46年。常年運(yùn)行的大功率水泵能耗較高,年均耗電量1 044萬kW·h。
(2)工藝流程
第一步:泵體內(nèi)壁脫鹽脫脂,去除內(nèi)壁的可溶性污染及油脂,增加涂層的粘結(jié)強(qiáng)度。
第二步:修補(bǔ)泵內(nèi)壁的凹凸、破損、磨損處及葉輪的汽蝕破損和穿孔。增加泵體及葉輪的厚度及間隙,密封環(huán)與葉輪的間隙調(diào)整到最精準(zhǔn)范圍內(nèi),最大限度的減少流體回流現(xiàn)象。
第三步:應(yīng)用“三元流動(dòng)”理論[1],把葉輪內(nèi)部的三元立體空間無限分割,通過對(duì)葉輪流道內(nèi)各工作點(diǎn)的分析,建立完整、真實(shí)的葉輪內(nèi)流動(dòng)數(shù)學(xué)模型[2]。
此次改造在水泵原有葉輪上進(jìn)行。將葉輪內(nèi)部三元立體空間無限分割,對(duì)葉輪流道內(nèi)的各工作點(diǎn)分析,建立完整、真實(shí)的葉輪內(nèi)流動(dòng)數(shù)學(xué)模型,準(zhǔn)確的分析葉輪流道情況。該方法反映流體的流場、壓力分布,也最接近實(shí)際[3]。通過模擬流體流動(dòng)的實(shí)際情況,修整扇葉和蓋板的曲率和斜率,調(diào)整出最佳的葉輪結(jié)構(gòu),使流體在葉輪中實(shí)現(xiàn)三元流動(dòng),從而更好的滿足工況要求,提升流動(dòng)效率,降低能量損失,節(jié)能率可達(dá)到5%~20%。
與傳統(tǒng)加工方法不同,在該葉輪加工過程中,為了實(shí)現(xiàn)高精度修復(fù),使用冷焊接技術(shù)進(jìn)行修復(fù)補(bǔ)全。該方法可有效避免傳統(tǒng)焊接所產(chǎn)生的熱變問題,實(shí)現(xiàn)測試數(shù)據(jù)與實(shí)際情況的成功轉(zhuǎn)化。
第四步:為水泵內(nèi)腔噴涂陶瓷涂層材料,利用其固有的超疏水性和耐磨特性,提升并持續(xù)保持水泵節(jié)能效果,同時(shí)延長零部件的使用壽命。
常見的通過減少水利損失,降低水泵能耗的方法對(duì)比見表3。
表3 減少水利損失降低水泵能耗的方法對(duì)比
該改造所使用的HP2011 Cer-Clide超滑疏水陶瓷涂層,具有“超疏水性”,有效克服了流體的“粘滯性”特性,使泵輸送的液體在泵內(nèi)流動(dòng)時(shí),降低水力、容積和機(jī)械損失,具體特性參數(shù)見表4。
表4 特性參數(shù)測試結(jié)果
碳化硅陶瓷涂層內(nèi)不含水及有機(jī)溶液,配合BTS專利型噴涂系統(tǒng),智能控制涂層厚度和形狀,為水泵內(nèi)壁提供緊密保護(hù)層。涂層中不會(huì)產(chǎn)生氣泡,進(jìn)而避免了針孔腐蝕及層下腐蝕,保證在一定程度的流體沖刷、腐蝕等工況下不會(huì)發(fā)生脫落現(xiàn)象。通過材料的疏水性和抗磨損特性提升并持續(xù)保持水泵效率,同時(shí)利用其犧牲保護(hù)特性,可延長零件使用壽命。
(3)針對(duì)2#和7#水泵本體進(jìn)行節(jié)能改造,設(shè)備外觀變化僅為涂鍍于水泵內(nèi)腔的碳化硅陶瓷涂層。
改造前,在兩條出水管線上分別安裝兩臺(tái)流量計(jì),用以改造前后數(shù)據(jù)的計(jì)量。
由于供應(yīng)水量處于持續(xù)波動(dòng)狀態(tài),瞬時(shí)測量法可能存在較大誤差,因此采用區(qū)間測量法。通過連續(xù)測量一定周期內(nèi)累計(jì)電量、累計(jì)流量,計(jì)算單位水量耗電量。該方法可有效反映節(jié)能率,避免水量波動(dòng)、測量周期時(shí)長等干擾因素引起的誤差。
通過對(duì)比改造前后的單位水量耗電量,得到改造節(jié)能率。
測算依據(jù):2#和7#水泵節(jié)能改造前耗能為電能,單位耗能具體體現(xiàn)為水泵配用電機(jī)送水時(shí)所消耗的用電度數(shù)及度電/噸水(kw·h/t)。
通過對(duì)水泵本體技術(shù)改造提高水泵運(yùn)行效率,在保證水泵輸出流量和壓力不變的情況下,降低水泵配用電機(jī)的功率,降低水泵耗電量10%以上。
改造前測量周期從2021年9月23日16時(shí)至2021年10月9日8時(shí),具體數(shù)據(jù)詳見表5。改造后測量周期從2021年12月8日8時(shí)至2021年12月23日8時(shí),具體數(shù)據(jù)詳見表6。
表5 改造前監(jiān)測數(shù)據(jù)
表6 改造后監(jiān)測數(shù)據(jù)
根據(jù)改造前后實(shí)際數(shù)據(jù)測量結(jié)果,噸水電耗從0.097 84下降到0.087 59,根據(jù)節(jié)能率計(jì)算公式可以得出:
節(jié)能率=(改造前單耗-改造后單耗)/改造前單耗×100%=
(0.097 84-0.087 59)/0.097 84×100%=10.47%
由此可見,改造達(dá)到降低水泵耗電量10%以上的節(jié)能目標(biāo)。
1)節(jié)能效益:
改造后水泵年節(jié)約用電:
630×2×8 600×10.47%=1 134 529.2 kw·h
2)減排效益:
標(biāo)準(zhǔn)煤與電能的換算:
1 134 529.2 kw·h×0.000 27 t標(biāo)準(zhǔn)煤/kw·h=306.32 t標(biāo)準(zhǔn)煤
CO2與電能的換算:
1 134 529.2 kw·h×0.000 592 t CO2/kw·h=671.64 tCO2
此次改造為我公司節(jié)約標(biāo)煤306.32 t/a、減少二氧化碳排放671.64 t/a。
3)經(jīng)濟(jì)效益:
按照運(yùn)行電費(fèi)0.7元/kw·h進(jìn)行計(jì)算,可節(jié)約電費(fèi):
1 134 529.2×0.7=79.42萬元/a。
經(jīng)過4個(gè)月常規(guī)運(yùn)行,2#泵及7#泵耗能量明顯下降,詳見表7。
表7 水泵年均單位電耗變化 kw·h/m3
由于1-4月為低水位期,單位水耗電已發(fā)生明顯下降,曲線對(duì)比如圖2所示。
圖2 2#及7#泵改造前后月度電量單耗曲線對(duì)比
取水泵站2#、7#泵組的改造達(dá)到了預(yù)期的節(jié)能效果。三元流葉輪與碳化硅陶瓷涂層技術(shù)相結(jié)合后取得的節(jié)能效果明顯,該節(jié)能技術(shù)的優(yōu)勢已得到充分體現(xiàn)。
(1)該項(xiàng)技術(shù)是針對(duì)水泵本體進(jìn)行改造,在不改變電機(jī)、泵體、泵軸、管線等設(shè)備設(shè)施的情況下進(jìn)行,工期短、影響范圍小、改造方便、易實(shí)施,實(shí)用性強(qiáng)。
(2)三元流葉輪技術(shù)實(shí)用性和靈活性強(qiáng),應(yīng)用前景好。供排水行業(yè)水泵運(yùn)行普遍存在水泵設(shè)計(jì)工況與實(shí)際工況不吻合的情況,使水泵無法高效運(yùn)行,造成能源浪費(fèi)。三元流葉輪模型搭配冷焊技術(shù)應(yīng)用,通過修整扇葉和蓋板的曲率等工藝流程對(duì)水泵葉輪進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化,使泵葉輪輸水效率提高是該項(xiàng)水泵節(jié)能技術(shù)的創(chuàng)新之處。
(3)專利型碳化硅陶瓷涂層技術(shù)可有效降低流體阻力損失,長周期提升水泵運(yùn)行效率,同時(shí)增強(qiáng)水泵抗耐磨性。
(4)一般情況下改造后葉輪槽道更寬,水流速減小,且內(nèi)壁進(jìn)行了涂層處理,可避免氣蝕或減緩氣蝕現(xiàn)象發(fā)生。
(5)三元流葉輪及碳化硅陶瓷涂層相結(jié)合的節(jié)能技術(shù)降低水泵能耗效果顯著。