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環(huán)己酮精餾裝置熱耦合節(jié)能技術(shù)改造

2022-08-18 06:32李迎春劉炳鑫朱涵靜
河南化工 2022年8期
關(guān)鍵詞:塔頂氣相冷卻水

李迎春 , 劉炳鑫 , 朱涵靜 ,劉 毅*

(1.平頂山市神馬萬里化工股份有限公司 , 河南 平頂山 467000 ; 2.河南首恒新材料有限公司 , 河南 許昌 461000 ;3.河南省化工研究所有限責任公司 , 河南 鄭州 450052)

環(huán)己酮是一種重要化工原料和工業(yè)溶劑,是生產(chǎn)尼龍、己內(nèi)酰胺和己二酸的主要中間體,也用作含有硝化纖維、氯乙烯聚合物、甲基丙烯酸酯、油漆、有機磷殺蟲劑、農(nóng)藥的優(yōu)良溶劑。環(huán)己酮的生產(chǎn)工藝分為環(huán)己烷氧化法與環(huán)己醇脫氫法,其中環(huán)己醇脫氫法具有反應條件緩和、原子利用率高、副產(chǎn)品少等特點,是目前國內(nèi)環(huán)己酮企業(yè)采用的主流生產(chǎn)工藝。雖然環(huán)己醇脫氫制備環(huán)己酮工藝有諸多優(yōu)點,但由于生產(chǎn)過程中精餾工序多,精餾裝置運行負荷高,存在著單位產(chǎn)品能耗較大的問題,這也是企業(yè)控制生產(chǎn)成本的關(guān)鍵所在。如何根據(jù)生產(chǎn)工藝過程,合理分配利用蒸汽,降低生產(chǎn)能耗,對節(jié)能降耗具有重要意義。

1 環(huán)己酮裝置精餾系統(tǒng)工藝流程簡介

河南神馬集團旗下的河南首恒新材料有限公司等企業(yè)的環(huán)己酮生產(chǎn)裝置,采用環(huán)己醇脫氫制備環(huán)己酮工藝路線。裝置界區(qū)外送入的環(huán)己醇與精餾系統(tǒng)醇分離塔塔頂采出的環(huán)己醇,在脫氫催化劑作用下,進行環(huán)己醇脫氫反應。反應生成環(huán)己酮與氫氣,環(huán)己醇單程轉(zhuǎn)化率控制在45%~50%,氫氣經(jīng)凈化后送往氫氣管網(wǎng),供苯加氫工序使用。環(huán)己酮與未反應的環(huán)己醇進入儲罐,經(jīng)泵打入干燥塔進行脫水,脫水后的醇酮混合物送入脫輕塔,控制操作壓力為40~50 kPa(A),分離出醇酮混合物中的輕組分,由脫輕塔塔頂送出環(huán)己酮裝置界區(qū)。脫輕塔塔釜液為脫除輕組分后的粗醇酮,送入脫酮塔,控制操作壓力3~5 kPa(A),進行粗醇酮精餾分離。環(huán)己酮由塔頂采出進入環(huán)己酮產(chǎn)品儲罐,塔釜液為含有重組分的環(huán)己醇,送入脫醇塔,控制操作壓力4~6 kPa(A)。經(jīng)精餾分離后,塔頂采出的環(huán)己醇與裝置界區(qū)外送入的環(huán)己醇合并送入脫氫反應系統(tǒng),作為原料循環(huán)使用,塔釜液的重組分排出環(huán)己酮裝置界區(qū)。

2 存在問題

來自儲罐的粗醇酮送入干燥塔脫除水分后,經(jīng)泵送入脫輕組分精餾塔進行分離。該過程使用中壓蒸汽作為脫輕塔再沸器熱源,將粗醇酮汽化分離出輕組分。塔頂溫度控制在125 ℃,塔頂采出氣相通過換熱器用循環(huán)冷卻水進行冷凝,輕組分排出環(huán)己酮裝置界區(qū),醇酮液從脫輕塔塔頂循環(huán)精餾后回流至塔釜,進入脫酮精餾工序。此時脫輕塔塔頂為高溫氣相,熱能沒有回收利用,造成熱能的浪費,同時還需要消耗大量的循環(huán)冷卻水進行冷卻。經(jīng)脫除輕組分的醇酮液由脫輕塔塔釜送往脫酮塔,酮塔再沸器還需要使用大量的低壓蒸汽作為熱源。控制塔釜溫度100 ℃,回流比3~4,將環(huán)己酮精餾分離和純化,最終得到環(huán)己酮產(chǎn)品。節(jié)能技改實施前工藝流程圖如圖1所示。

圖1 節(jié)能技改實施前工藝流程圖

3 技改實施方案

3.1 熱耦合精餾技術(shù)原理

多組元精餾中兩個或多個精餾塔通過熱物料相連接,以相互提供所需塔底(再沸器)蒸汽或塔頂回流所構(gòu)成的精餾過程。按照常規(guī)設(shè)計的精餾系統(tǒng)流程,都是各塔分別配備再沸器和冷凝器。由于通過換熱器管壁進行的冷、熱流體的熱交換,其傳熱過程是不可逆的。為促進換熱過程的進行,就需要保證有足夠的溫差,但溫差越大,有效熱能損失就越多,熱效率就越低。如果將精餾系統(tǒng)多組元精餾中的物料相互連通,并構(gòu)成循環(huán)回路,其熱能即可得到充分利用,熱耦精餾是基于此而設(shè)計的新型節(jié)能精餾技術(shù)。

3.2 技改預期

此次環(huán)己酮裝置精餾系統(tǒng)節(jié)能技改項目是通過改變脫輕塔塔頂高溫氣相的冷卻方式,利用脫輕塔塔頂高溫氣相作為脫酮塔釜再沸器熱源的熱耦合工藝,對脫輕塔塔頂高溫氣相的熱能加以利用。而冷卻過程不再使用循環(huán)冷卻水,不但減少了循環(huán)冷卻水的用量,同時又降低了脫酮塔再沸器的低壓蒸汽消耗量。

3.3 技改方案

新增一臺強制循環(huán)泵,將脫酮塔塔釜冷物料通過強制循環(huán)泵送至脫酮塔釜再沸器,與脫輕塔塔頂采出的高溫氣相直接進行熱交換,去掉使用冷凝器進行循環(huán)水冷卻換熱裝置,將采出的高溫氣相作為脫酮塔塔釜再沸器的熱源,實現(xiàn)環(huán)己酮精餾系統(tǒng)的熱量耦合。

采用強制循環(huán)泵將脫酮塔塔釜液作為冷物料送至脫酮塔再沸器,與脫輕塔塔頂采出的高溫氣相進行熱交換。熱交換后的塔釜液返回脫酮塔釜繼續(xù)進行脫酮精餾;脫輕塔塔頂采出氣相在脫酮塔再沸器進行熱交換后的冷凝液相,作為輕組分排出環(huán)己酮裝置界區(qū)。節(jié)能技改實施后工藝流程圖如圖2所示。

圖2 節(jié)能技改實施后工藝流程圖

4 實施效果

河南首恒新材料有限公司20萬t/a環(huán)己酮生產(chǎn)裝置的精餾系統(tǒng),脫酮塔所需低壓蒸汽量約20 t/h。環(huán)己酮裝置精餾系統(tǒng)節(jié)能技改項目實施后,脫酮塔所需低壓蒸汽量降至12.5 t/h,節(jié)省低壓蒸汽7.5 t/h,按年操作時間8 000 h計,全年共節(jié)省低壓蒸汽6萬t,低壓蒸汽價格按130元/t計,全年節(jié)省低壓蒸汽費用780萬元。脫輕塔氣相冷凝器需循環(huán)冷卻水1 000 m3/h,節(jié)能技改實施后,脫輕塔氣相冷凝器不再消耗循環(huán)冷卻水,全年共節(jié)省循環(huán)冷卻水800萬m3,循環(huán)冷卻水價格按0.3元/m3計,全年節(jié)省費用240萬元。

環(huán)己酮裝置精餾系統(tǒng)節(jié)能技改項目,新增一臺強制循環(huán)泵,滿負荷運行消耗電量約10 kW·h,年操作時間8 000 h,電價0.65元/kW·h,全年電費5萬元。直接經(jīng)濟效益1 015萬元。

5 結(jié)論

環(huán)己酮裝置精餾系統(tǒng)節(jié)能技改項目的實施,采用新型節(jié)能的熱耦合精餾工藝,大幅減少了環(huán)己酮生產(chǎn)裝置精餾過程的低壓蒸汽用量,降低了循環(huán)冷卻水消耗,取得很好的經(jīng)濟和社會效益。

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