王國棟,劉一兵,王志,梁瑞慶,周遠(yuǎn)科,彭獻(xiàn)永,周懷春
(1.國能(肇慶)熱電有限公司,廣東 肇慶 526299;2.東北電力大學(xué) 自動(dòng)化工程學(xué)院,吉林 吉林 132012;3.武漢九州三維燃燒科技有限公司,湖北 武漢 430074;4.中國礦業(yè)大學(xué) 低碳能源與動(dòng)力工程學(xué)院,江蘇 徐州 221116)
在電力能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的背景下,燃煤火力發(fā)電廠的負(fù)荷輸出仍是電網(wǎng)穩(wěn)定的“壓艙石”,因此未來一段時(shí)間火力發(fā)電廠的節(jié)能減排仍將是各國研究重點(diǎn),尤其是我國承諾2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰,2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和[1]。所以燃燒優(yōu)化是兌現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要措施,自此“智能電廠”(或者“智慧電廠”“智能發(fā)電”)[2-4]成為發(fā)電行業(yè)追逐的熱點(diǎn),傳統(tǒng)火電行業(yè)智能發(fā)電技術(shù)研發(fā)逐漸從面上的先進(jìn)信息技術(shù)的應(yīng)用擴(kuò)展到底層核心難點(diǎn)技術(shù)的研發(fā)層次[5-6]。在“雙碳”目標(biāo)的背景下,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的燃燒優(yōu)化方案顯得日益重要,智能技術(shù)是其中重要的技術(shù)途徑之一[7]?,F(xiàn)在人工智能技術(shù)發(fā)展的顯著特征之一是互聯(lián)網(wǎng)提供了海量的可用數(shù)據(jù)[8],發(fā)電廠分散控制系統(tǒng)(distributed control system,DCS)所存儲(chǔ)的運(yùn)行數(shù)據(jù)則是智能發(fā)電技術(shù)研發(fā)的重要基礎(chǔ)和條件。文獻(xiàn)[9]提出在一定規(guī)模發(fā)電集團(tuán)的技術(shù)研究院建設(shè)智能發(fā)電技術(shù)中心,集中進(jìn)行智能化技術(shù)的研發(fā);各個(gè)發(fā)電廠和發(fā)電機(jī)組向該中心傳送實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和信息,并從該中心獲得智能控制、智能運(yùn)維、智能管理等方面的技術(shù)支持。但到目前為止,對機(jī)組運(yùn)行歷史數(shù)據(jù)的智能化運(yùn)用的理論和技術(shù)均不充分[9]。
當(dāng)前,爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬分析[10]、爐內(nèi)CO/O2[11]在線監(jiān)測等技術(shù)已應(yīng)用于燃燒優(yōu)化系統(tǒng)開發(fā)與試驗(yàn)研究。文獻(xiàn)[12]概述了智能燃燒優(yōu)化算法的理論研究和智能燃燒優(yōu)化系統(tǒng)軟件的開發(fā)與應(yīng)用。為了有效挖掘和利用電站機(jī)組運(yùn)行過程中積累的海量數(shù)據(jù),文獻(xiàn)[13]提出一種基于工況劃分的機(jī)組運(yùn)行尋優(yōu)方法,工況劃分的依據(jù)是不可控邊界條件的機(jī)組負(fù)荷和環(huán)境溫度。文獻(xiàn)[14]提出數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的混合策略來解決多目標(biāo)燃燒優(yōu)化問題,將整個(gè)鍋爐工況劃分為不同的分區(qū)。文獻(xiàn)[15]將數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)引入火電廠優(yōu)化過程, 提出了基于模糊關(guān)聯(lián)規(guī)則的運(yùn)行優(yōu)化目標(biāo)值確定方法。隨著機(jī)器學(xué)習(xí)在工業(yè)領(lǐng)域的普及,文獻(xiàn)[16]研發(fā)了一個(gè)基于深度Q網(wǎng)絡(luò)(deep Q network,DQN)和長短時(shí)記憶(long-short term memory,LSTM)模塊的集成燃燒優(yōu)化系統(tǒng)ThermalNet。文獻(xiàn)[17]用計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(computational fluid dynamics,CFD)模擬生成一些數(shù)據(jù)作為人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建模的訓(xùn)練樣本,加上歷史運(yùn)行數(shù)據(jù),建立了用于預(yù)測鍋爐運(yùn)行和排放特性的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(artificial neural network,ANN)模型。文獻(xiàn)[18]采用動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)挖掘模型用于調(diào)節(jié)門流量特性計(jì)算,強(qiáng)調(diào)與傳統(tǒng)靜態(tài)數(shù)據(jù)挖掘不同,動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)挖掘的數(shù)據(jù)對象隨時(shí)間變化。由于機(jī)組運(yùn)行始終處于動(dòng)態(tài)變化過程中,以上研究認(rèn)為同一時(shí)段內(nèi)系統(tǒng)參數(shù)的均值必須在機(jī)組處于相對穩(wěn)定的工況下才能真實(shí)反映機(jī)組運(yùn)行狀態(tài),因此需要界定機(jī)組的穩(wěn)定工況,計(jì)算并推選樣本數(shù)據(jù)集。機(jī)組運(yùn)行參數(shù)變化越劇烈,以變化參數(shù)計(jì)算的機(jī)組經(jīng)濟(jì)指標(biāo)偏差就越大;因此,在分析機(jī)組的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性時(shí),大部分文獻(xiàn)均認(rèn)為,只有穩(wěn)定工況下的數(shù)據(jù)才有效和具有參考價(jià)值。由于機(jī)組歷史數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)記錄了機(jī)組的所有運(yùn)行工況,因此需要對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行有效工況的檢測與辨識(shí)。
在本研究團(tuán)隊(duì)的系列論文中,文獻(xiàn)[19]在分析了不同煤種燃燒產(chǎn)生相同的熱量(對應(yīng)大致相同的能量水平以及機(jī)組的發(fā)電功率)所需的理論空氣量基本不變的基礎(chǔ)上,提出應(yīng)主要根據(jù)負(fù)荷的變化對鍋爐總送風(fēng)量進(jìn)行控制,相同負(fù)荷下的總送風(fēng)量控制可基本忽略燃料變化的影響。文獻(xiàn)[20]以一臺(tái) 600 MW 機(jī)組近一年 DCS 存儲(chǔ)的相關(guān)歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),分析了鍋爐運(yùn)行性能和參數(shù)隨鍋爐出力(主蒸汽流量)和氣溫(送風(fēng)機(jī)入口風(fēng)溫)的變化,結(jié)果顯示該機(jī)組在氣溫變化條件下燃煤鍋爐的效率和NOx排放產(chǎn)生明顯變化。本文側(cè)重從理論上分析包含非穩(wěn)態(tài)工況下的動(dòng)態(tài)運(yùn)行數(shù)據(jù),通過揭示機(jī)組運(yùn)行特性,研究提取優(yōu)化運(yùn)行控制規(guī)律的可行性。分析的方法是將動(dòng)態(tài)運(yùn)行數(shù)據(jù)分解為穩(wěn)態(tài)分量和脈動(dòng)分量,定量計(jì)算各運(yùn)行參數(shù)的脈動(dòng)分量之間的相關(guān)性,根據(jù)相關(guān)性計(jì)算結(jié)果揭示相關(guān)運(yùn)行參數(shù)之間的相互影響,并將基于動(dòng)態(tài)運(yùn)行數(shù)據(jù)提取的優(yōu)化控制規(guī)律應(yīng)用于燃煤鍋爐的閉環(huán)優(yōu)化控制。這里的運(yùn)行數(shù)據(jù)分析并沒有區(qū)分穩(wěn)態(tài)工況和非穩(wěn)態(tài)工況,所分析的是機(jī)組一段時(shí)間內(nèi)的全部有效運(yùn)行數(shù)據(jù),其中包含大量非穩(wěn)態(tài)的動(dòng)態(tài)運(yùn)行數(shù)據(jù)。本文進(jìn)一步根據(jù)鍋爐效率較高和NOx排放較低的、相對優(yōu)化的氣溫區(qū)間的運(yùn)行特性,來構(gòu)造鍋爐燃燒優(yōu)化控制規(guī)律,對被控參數(shù)的DCS組態(tài)邏輯進(jìn)行改造,使控制系統(tǒng)的優(yōu)化信號與DCS原指令共同參與鍋爐燃燒閉環(huán)控制,并分析現(xiàn)場試驗(yàn)數(shù)據(jù),以驗(yàn)證效果。
發(fā)電廠運(yùn)行數(shù)據(jù)是典型的生產(chǎn)過程數(shù)據(jù),絕大部分運(yùn)行數(shù)據(jù)的變化表現(xiàn)出跟隨機(jī)組負(fù)荷變化的一致性,與其他領(lǐng)域的隨機(jī)數(shù)據(jù)有本質(zhì)的差別。事實(shí)上,任何工況數(shù)據(jù)均是在一定穩(wěn)態(tài)部分的基礎(chǔ)上疊加一定的脈動(dòng)部分。本文提出的運(yùn)行數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)分量分析思路是:采取適當(dāng)?shù)姆椒ǚ治龀鰴C(jī)組隨負(fù)荷等主要因素變化的穩(wěn)態(tài)分量,運(yùn)行數(shù)據(jù)與其穩(wěn)態(tài)分量的差值即為運(yùn)行數(shù)據(jù)的脈動(dòng)分量。
本文采用的提取運(yùn)行數(shù)據(jù)穩(wěn)態(tài)分量的思路是:獲取機(jī)組過去一個(gè)較長時(shí)間段(例如一年)DCS 存儲(chǔ)的相關(guān)歷史運(yùn)行數(shù)據(jù),以1~3 min為周期(每天1 000點(diǎn)左右),按負(fù)荷(主蒸汽流量或者機(jī)組的發(fā)電功率)、氣溫(送風(fēng)機(jī)入口風(fēng)溫)劃分二維區(qū)間,以每個(gè)二維區(qū)間為單元,計(jì)算不同負(fù)荷、不同氣溫區(qū)間的運(yùn)行數(shù)據(jù)子集內(nèi)的所有運(yùn)行參數(shù)的平均值,得到運(yùn)行數(shù)據(jù)隨負(fù)荷和氣溫變化的穩(wěn)態(tài)分量。設(shè)全部運(yùn)行數(shù)據(jù)集為A(m,k),其中:m為采樣序號,m=1,2,3,…,M,M為總數(shù)據(jù)采樣數(shù);k為運(yùn)行參數(shù)序號,k=1,2,3,…,K,K為運(yùn)行參數(shù)總數(shù)。首先,將不同負(fù)荷、氣溫區(qū)間的數(shù)據(jù)包歸并在不同的數(shù)據(jù)子集中,運(yùn)行數(shù)據(jù)為X(i,j,k,l),其中:i為劃分的負(fù)荷區(qū)間數(shù)序號,i=1,2,3,…,I;j為劃分的氣溫區(qū)間數(shù)序號,j=1,2,3,…,J;l為該子集內(nèi)數(shù)據(jù)包序號,也即工況點(diǎn)序號,l=1,2,3,…,L(i,j)。各個(gè)子集內(nèi)工況點(diǎn)個(gè)數(shù)是存在差異的,M=∑L(i,j) 。然后計(jì)算各個(gè)負(fù)荷和氣溫區(qū)間各個(gè)運(yùn)行參數(shù)的均值
(1)
(2)
由于m采樣時(shí)刻機(jī)組所處的負(fù)荷和氣溫并非該負(fù)荷和氣溫的中值,具體計(jì)算時(shí)還做了插值處理,這里不再贅述。
采用線性相關(guān)系數(shù)法計(jì)算所有運(yùn)行參數(shù)之間的相關(guān)系數(shù)r(k,k′),
(3)
式(3)中,右邊計(jì)算式中的求積均對全部采樣時(shí)刻進(jìn)行遍歷計(jì)算。相關(guān)系數(shù)r(k,k′) 是針對全部K個(gè)采樣參數(shù),顯然,r(k,k′)=r(k′,k) 且r(k,k)=1。可以分析每一個(gè)采樣參數(shù)與其他所有采樣參數(shù)之間的相關(guān)系數(shù)的變化情況。
采用相關(guān)系數(shù)分析的目的:一是分析在脈動(dòng)條件下,各參數(shù)之間是否具有明顯的相關(guān)性;二是如果有明顯的相關(guān)性,區(qū)別正的或者負(fù)的相關(guān)性對燃燒優(yōu)化調(diào)節(jié)的意義。
為了研究環(huán)境溫度變化對鍋爐性能的影響,提高鍋爐效率,減少NOx排放,在將目標(biāo)機(jī)組特定歷史數(shù)據(jù)以負(fù)荷、氣溫(送風(fēng)機(jī)入口風(fēng)溫)劃分二維區(qū)間的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步根據(jù)鍋爐效率較高和NOx排放較低的、相對優(yōu)化的氣溫區(qū)間的運(yùn)行特性,來構(gòu)造鍋爐燃燒優(yōu)化控制規(guī)律。將該優(yōu)化規(guī)律投入一臺(tái)600 MW機(jī)組鍋爐燃燒優(yōu)化控制工業(yè)試驗(yàn),驗(yàn)證該方法的有效性。文獻(xiàn)[20]分析的運(yùn)行數(shù)據(jù)是本文分析的脈動(dòng)型運(yùn)行數(shù)據(jù),不區(qū)分穩(wěn)態(tài)與非穩(wěn)態(tài)工況,不區(qū)分穩(wěn)定負(fù)荷和非穩(wěn)定負(fù)荷工況,包括全部有效運(yùn)行數(shù)據(jù)。本文的目的之一是論證脈動(dòng)性數(shù)據(jù)也具有揭示運(yùn)行參數(shù)之間相關(guān)變化規(guī)律的特性,為基于運(yùn)行數(shù)據(jù)的燃燒優(yōu)化控制模型的有效性提供進(jìn)一步論證。同時(shí),將這種基于運(yùn)行數(shù)據(jù)的燃燒優(yōu)化控制模型投入機(jī)組運(yùn)行優(yōu)化,驗(yàn)證這種優(yōu)化規(guī)律的實(shí)用性。
這種優(yōu)化模型同時(shí)考慮機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和NOx排放,經(jīng)濟(jì)性通過總煤量與負(fù)荷比值表征,篩選各個(gè)負(fù)荷、氣溫區(qū)間優(yōu)于鍋爐效率均值和NOx排放均值的運(yùn)行工況數(shù)據(jù)點(diǎn),再計(jì)算各個(gè)負(fù)荷和氣溫區(qū)間篩選出來的運(yùn)行數(shù)據(jù)的均值,形成優(yōu)化控制模型。由于這種優(yōu)化方法在劃分負(fù)荷區(qū)段時(shí),基本上將機(jī)組整個(gè)負(fù)荷區(qū)間劃分為20~30個(gè)區(qū)間(對于600 MW級機(jī)組,基本上每10 MW對應(yīng)1個(gè)負(fù)荷段),1個(gè)負(fù)荷區(qū)段內(nèi)的負(fù)荷變化不大,可以認(rèn)為負(fù)荷基本不變,DCS燃料量的大小(kFuel)直接作為鍋爐效率和機(jī)組經(jīng)濟(jì)性評價(jià)參考指標(biāo),加上NOx質(zhì)量濃度(kNOx),聯(lián)合作為優(yōu)化工況篩選依據(jù):
L′(i′,j′)∈{(A(m′,kFuel)<
(4)
式中L′(i′,j′)是L(i,j) 的子集。獲得L′(i′,j′)后,再根據(jù)式(1)計(jì)算各個(gè)區(qū)段的均值,作為優(yōu)化控制參數(shù)的基礎(chǔ)。這里得到的運(yùn)行優(yōu)化控制值相當(dāng)于文獻(xiàn)[21]建立的運(yùn)行標(biāo)桿值數(shù)據(jù)庫,但本文的運(yùn)行優(yōu)化控制值來源于機(jī)組含動(dòng)態(tài)工況的運(yùn)行數(shù)據(jù),且對工況按負(fù)荷劃分得更加細(xì)密,還增加了隨氣溫的變化。
運(yùn)行數(shù)據(jù)分析及優(yōu)化運(yùn)行試驗(yàn)是在某電廠350 MW燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組上進(jìn)行的。該機(jī)組鍋爐為超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流爐,配5臺(tái)中速磨煤機(jī),其中4臺(tái)運(yùn)行,1臺(tái)備用;煤粉細(xì)度Rg=21%。鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)見表1,所分析的運(yùn)行參數(shù)清單見表2。
表1 鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)Tab.1 Main design parameters of boiler
表2 所分析的運(yùn)行參數(shù)清單Tab.2 List of operating parameters analyzed
運(yùn)行分析數(shù)據(jù)來自于該機(jī)組2021年4—5月,采樣周期為1 min,采樣數(shù)量為24 000個(gè),大約是16 d的運(yùn)行數(shù)據(jù)。由于該機(jī)組為熱電機(jī)組,取主蒸汽流量作為鍋爐和機(jī)組出力的標(biāo)記參數(shù)。主蒸汽流量隨時(shí)間的變化如圖1所示。
圖1 主蒸汽流量隨時(shí)間的變化Fig.1 Variation of main steam flow with time
典型參數(shù)實(shí)際運(yùn)行值、平均運(yùn)行值以及相對脈動(dòng)值比較如圖2所示??偯毫俊⒖傦L(fēng)量、B后墻燃盡風(fēng)箱出口電動(dòng)調(diào)節(jié)門1開度隨負(fù)荷變化很明顯;煙氣氧量(體積分?jǐn)?shù))隨負(fù)荷有一定變化;煙氣NOx質(zhì)量濃度、主蒸汽溫度隨負(fù)荷變化不明顯。各參數(shù)的脈動(dòng)值均接近0均值的隨機(jī)數(shù)。事實(shí)上,本文生成的相對脈動(dòng)值本質(zhì)上不是隨機(jī)數(shù),但它們與隨機(jī)數(shù)相似,本文將探討這些相對脈動(dòng)值之間的相關(guān)關(guān)系是否具有應(yīng)用價(jià)值。
圖2 典型參數(shù)實(shí)際運(yùn)行值、平均運(yùn)行值以及相對脈動(dòng)值比較Fig.2 Comparison of actual operation value, average operation value and relative dynamic value of typical parameters
典型相關(guān)系數(shù)分析結(jié)果見表3。表3給出了全部分析參數(shù)與總煤量的相關(guān)系數(shù)(相關(guān)系數(shù)1)、2號爐A側(cè)反應(yīng)器入口煙氣NOx質(zhì)量濃度的相關(guān)系數(shù)(相關(guān)系數(shù)2)、“總煤量+2號爐A側(cè)反應(yīng)器入口煙氣NOx質(zhì)量濃度”的相關(guān)系數(shù)(相關(guān)系數(shù)3)。相關(guān)系數(shù)偏小時(shí),2個(gè)參數(shù)之間相關(guān)性很小,可以不考慮,僅考慮絕對相關(guān)系數(shù)大于0.1的參數(shù)之間的影響。
表3 全部分析參數(shù)與總煤量、2號爐A側(cè)反應(yīng)器入口煙氣NOx質(zhì)量濃度、“總煤量+2號爐A側(cè)反應(yīng)器入口煙氣NOx質(zhì)量濃度”的相關(guān)系數(shù)Tab.3 Correlation coefficients between all analysis parameters and total coal quantity, inlet flue gas NOx mass concentration of No. 2 boiler reactor side A, and total coal quantity plus inlet flue gas NOx mass concentration of No. 2 boiler reactor side A
除了計(jì)算單個(gè)運(yùn)行參數(shù)之間的相關(guān)系數(shù)外,可額外計(jì)算全部運(yùn)行參數(shù)與總煤量與2號爐A側(cè)反應(yīng)器入口煙氣NOx質(zhì)量濃度權(quán)重之和(簡記為“煤量+NOx”)的相關(guān)系數(shù)。事實(shí)上,燃燒優(yōu)化通??紤]在運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性(煤量消耗)與NOx排放之間的平衡,煤量和NOx質(zhì)量濃度之間的權(quán)重系數(shù)之比可在1∶0和0∶1之間任意選擇,取決于如何在運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性(煤量消耗)與NOx排放之間取折中,具有較大的靈活性。由于本文采用的優(yōu)化分析方法是選取煤量和NOx質(zhì)量濃度均低于均值的工況點(diǎn)的運(yùn)行數(shù)據(jù)的均值進(jìn)行計(jì)算,故當(dāng)脈動(dòng)煤量和脈動(dòng)NOx的值均大于0時(shí)“煤量+NOx”取1,當(dāng)脈動(dòng)煤量和脈動(dòng)NOx的值均小于0時(shí)“煤量+NOx”取-1,其他情況下取0;因此,“煤量+NOx”代表的是兩者同時(shí)較高或者較低的標(biāo)記。與“煤量+NOx”正相關(guān)意味著該參數(shù)取較低值時(shí)“煤量+NOx”同時(shí)較低,否則,與“煤量+NOx”負(fù)相關(guān)意味著該參數(shù)取較高值時(shí)“煤量+NOx”同時(shí)較低,是優(yōu)化的方向。
續(xù)表3
正相關(guān)系數(shù)大于一定閾值(根據(jù)經(jīng)驗(yàn),本文取0.1)的意義:2個(gè)參數(shù)之間呈現(xiàn)明顯的同向變化,一個(gè)參數(shù)較大時(shí),另一個(gè)參數(shù)也較大;反之亦然。如,2個(gè)參數(shù)是可控參數(shù),一個(gè)是輸入?yún)?shù)(或者原因參數(shù)),另一個(gè)是輸出參數(shù)(或者結(jié)果參數(shù)),如果希望降低輸出參數(shù)的運(yùn)行水平(比如燃燒經(jīng)濟(jì)性體現(xiàn)在消耗較少的總煤量),就可以從降低與之呈現(xiàn)正相關(guān)性的輸入運(yùn)行參數(shù)的角度入手。表3左邊標(biāo)紅的參數(shù)均是通過減少就可能實(shí)現(xiàn)減少燃料量消耗的參數(shù)。送風(fēng)量與煤量正相關(guān)系數(shù)較高的同時(shí),與引風(fēng)機(jī)控制相關(guān)的幾個(gè)參數(shù)均與總煤量呈現(xiàn)明顯的正相關(guān)性,說明運(yùn)行中為了降低燃料量,需要適當(dāng)降低送風(fēng)量和引風(fēng)量。穩(wěn)定地同步減少引風(fēng)量和送風(fēng)量,不會(huì)造成爐內(nèi)燃燒工況明顯脈動(dòng),這是通常的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)很難考慮到的。煙氣氧量和送風(fēng)機(jī)A、B動(dòng)葉調(diào)節(jié)門控制指令與總風(fēng)量作用相似。A前墻燃盡風(fēng)箱出口電動(dòng)調(diào)節(jié)門1位置與總煤量呈現(xiàn)正相關(guān)性,運(yùn)行優(yōu)化的調(diào)整需要考慮適當(dāng)降低它們的開度。二次風(fēng)門優(yōu)化調(diào)整是燃燒優(yōu)化進(jìn)一步深化的方向之一。
與總煤量的負(fù)相關(guān)系數(shù)小于-0.1的運(yùn)行參數(shù)及其相關(guān)系數(shù)見表3左邊下部標(biāo)藍(lán)色的參數(shù)。與總煤量呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)的參數(shù)意味著為了降低總?cè)剂狭肯?,運(yùn)行中這些參數(shù)應(yīng)適當(dāng)增大。為了降低總?cè)剂狭?,需要提?號爐A側(cè)、2號爐B側(cè)反應(yīng)器入口煙氣NOx質(zhì)量濃度,這是合理的,但很難操作。為了降低總?cè)剂狭?,需要提高A側(cè)高溫過熱器集箱蒸汽壓力,這也是很合理的,主蒸汽壓力高,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性好。為了降低總?cè)剂狭?,需要適當(dāng)增大C組燃燒器A側(cè)、B側(cè)及D組燃燒器A側(cè)、B側(cè)二次風(fēng)母管調(diào)節(jié)門開度,說明運(yùn)行中這2個(gè)調(diào)節(jié)門開度較小,不利于經(jīng)濟(jì)性。用現(xiàn)有的分析方法很難將二次風(fēng)調(diào)節(jié)門與機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性直接、定量地關(guān)聯(lián)起來,這也是本項(xiàng)目分析方法的獨(dú)到之處。
從反應(yīng)器出口煙氣NOx質(zhì)量濃度的分析結(jié)果來看,表3中間標(biāo)紅的參數(shù)均是通過減少就可能實(shí)現(xiàn)減少反應(yīng)器入口煙氣NOx質(zhì)量濃度的參數(shù),2號爐B側(cè)反應(yīng)器入口煙氣NOx質(zhì)量濃度、2號A側(cè)、B側(cè)氨氣混合器前氨氣流量,煙氣氧量與2號爐A側(cè)反應(yīng)器入口煙氣NOx質(zhì)量濃度很明顯正相關(guān)。需要注意的是引風(fēng)機(jī)相關(guān)的幾個(gè)參數(shù)也與2號爐A側(cè)反應(yīng)器入口煙氣NOx質(zhì)量濃度正相關(guān),這需要加強(qiáng)研究。D組燃燒器A側(cè)、B側(cè)及C組燃燒器B側(cè)、A側(cè)二次風(fēng)母管調(diào)節(jié)門開度與2號爐A側(cè)反應(yīng)器入口煙氣NOx質(zhì)量濃度正相關(guān),提示操作員運(yùn)行中適當(dāng)降低這些二次風(fēng)母管調(diào)節(jié)門開度,有利于降低氮氧化物生成。
與2號爐A側(cè)反應(yīng)器入口煙氣NOx質(zhì)量濃度的負(fù)相關(guān)系數(shù)小于-0.1的運(yùn)行參數(shù)見表3中間下部標(biāo)藍(lán)參數(shù)。與總煤量和給煤機(jī)A、B、E給煤率反饋1的負(fù)相關(guān)體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)性和污染排放控制之間的矛盾。與幾個(gè)負(fù)荷參數(shù)的負(fù)相關(guān)說明該機(jī)組在高負(fù)荷下NOx生成較低,這是運(yùn)行特性。送風(fēng)機(jī)B入口風(fēng)溫變化是季節(jié)的影響,也是客觀因素。送風(fēng)機(jī)參數(shù)與2號爐A側(cè)反應(yīng)器入口煙氣NOx質(zhì)量濃度的負(fù)相關(guān)說明該爐運(yùn)行中可適當(dāng)增加送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉調(diào)節(jié)門控制指令,有利于降低NOx生成。值得關(guān)注的是A組、B組、E組燃燒器A、B側(cè)二次風(fēng)母管調(diào)節(jié)門開度均與2號爐A側(cè)反應(yīng)器入口煙氣NOx質(zhì)量濃度的負(fù)相關(guān),說明該爐運(yùn)行中這些調(diào)節(jié)門開度可適當(dāng)增大,可降低NOx生成。
實(shí)際運(yùn)行中,不會(huì)單純追求運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性或者NOx排放,通常是綜合優(yōu)化經(jīng)濟(jì)性和污染物生成。表3右側(cè)標(biāo)紅的相關(guān)系數(shù)3大于0.1的運(yùn)行參數(shù)中,需要重點(diǎn)關(guān)注引風(fēng)機(jī)和送風(fēng)機(jī)相關(guān)控制參數(shù),為了綜合優(yōu)化,這些參數(shù)均需要降低,煙氣氧量、總風(fēng)量也需要降低。給水流量與“總煤量+NOx”的相關(guān)系數(shù)大于0.1,實(shí)質(zhì)上是整個(gè)機(jī)組熱力循環(huán)經(jīng)濟(jì)性間接影響的結(jié)果。
表3右側(cè)下部標(biāo)藍(lán)的運(yùn)行參數(shù)不多,而且不小于-0.130 4,這說明相關(guān)性不顯著。這意味著對于同時(shí)降低煤量和NOx排放而言,機(jī)組的運(yùn)行參數(shù)并沒有明顯的上調(diào)空間。
根據(jù)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)分析得到的運(yùn)行參數(shù)優(yōu)化控制規(guī)律,減去各個(gè)參數(shù)的運(yùn)行平均值得到結(jié)果的正負(fù)(即優(yōu)化調(diào)整的方向),與表3中右側(cè)綜合考慮總煤量和NOx綜合優(yōu)化得到的正相關(guān)系數(shù)大于0.1的主要控制參數(shù)的調(diào)整方向一致,證明動(dòng)態(tài)運(yùn)行數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)分量的相關(guān)性分析得到的結(jié)果與燃燒優(yōu)化有內(nèi)在的聯(lián)系。燃燒優(yōu)化控制規(guī)律基于優(yōu)化值與實(shí)時(shí)值的偏差,將修正值接入DCS邏輯,最終疊加至被控變量。下面描述根據(jù)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)分析得到的運(yùn)行參數(shù)優(yōu)化控制規(guī)律應(yīng)用于機(jī)組在線閉環(huán)優(yōu)化運(yùn)行的試驗(yàn)結(jié)果,將進(jìn)一步證明本文提出的動(dòng)態(tài)運(yùn)行數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)分量的相關(guān)性分析的應(yīng)用價(jià)值。
本項(xiàng)目研發(fā)的爐內(nèi)三維溫度場在線監(jiān)測及燃燒優(yōu)化系統(tǒng)通過沿爐膛高度方向布置的多個(gè)火焰圖像探測器,直接給出爐膛火焰溫度圖像,重建爐膛三維溫度場,指導(dǎo)燃燒調(diào)整,有針對性地減少因燃燒異常導(dǎo)致的事故,使機(jī)組運(yùn)行的安全性得到保障,并利用火焰探測器獲得的爐膛輻射能信號,將其引入控制系統(tǒng),參與配風(fēng)和主蒸汽溫度的控制。DCS中三維燃燒優(yōu)化控制系統(tǒng)顯示及操作界面如圖3所示。
圖3 DCS中三維燃燒優(yōu)化控制系統(tǒng)顯示及操作界面Fig.3 Display and operation interface of three-dimensional combustion optimization control system in DCS
2021年4月—6月,基于動(dòng)態(tài)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析的燃燒優(yōu)化在線閉環(huán)控制系統(tǒng)在某電廠2號機(jī)組上進(jìn)行試驗(yàn)。本次試驗(yàn)?zāi)康氖峭ㄟ^正平衡法測試三維燃燒優(yōu)化系統(tǒng)退出/投運(yùn)時(shí)的機(jī)組煤耗,進(jìn)而評價(jià)該系統(tǒng)的性能。試驗(yàn)中先進(jìn)行三維燃燒優(yōu)化系統(tǒng)退出的測試工況(工況1),持續(xù)61 h后進(jìn)行三維燃燒優(yōu)化系統(tǒng)投運(yùn)時(shí)的測試工況(工況2),同樣持續(xù)61 h。試驗(yàn)期間記錄累計(jì)發(fā)電量與供電量,統(tǒng)計(jì)實(shí)際耗煤量,取樣化驗(yàn)原煤、飛灰和爐渣,記錄各個(gè)主要系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)。
本次燃燒優(yōu)化系統(tǒng)性能對比試驗(yàn)在系統(tǒng)退出與投運(yùn)2個(gè)工況分別取得試驗(yàn)期間入爐煤和灰渣樣品。其中入爐煤每天取樣 3 次,經(jīng)縮分后形成一個(gè)樣品,2個(gè)工況下分別形成 3 個(gè)樣品分析煤質(zhì),灰渣含碳量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))分析每天1次,分析結(jié)果取算術(shù)平均值見表4。
表4 試驗(yàn)煤質(zhì)與灰渣含碳量分析Tab.4 Analysis of test coal quality and carbon content of ash
試驗(yàn)期間入爐煤量和發(fā)電量統(tǒng)計(jì)煤耗計(jì)算結(jié)果見表5、6:在燃燒優(yōu)化系統(tǒng)退出(工況 1)和投運(yùn)(工況 2)時(shí)機(jī)組平均負(fù)荷分別為264.40 MW 和273.03 MW,通過記錄試驗(yàn)過程中煤量累計(jì)值和發(fā)電量累計(jì)值。表7給出了試驗(yàn)期間煤耗統(tǒng)計(jì)結(jié)果,結(jié)果顯示:燃燒優(yōu)化系統(tǒng)投運(yùn)后,相對于投運(yùn)前,實(shí)際發(fā)電煤耗降低了0.50 g/kWh,按照熱值折算成標(biāo)準(zhǔn)煤后,發(fā)電煤耗降低了1.86 g/kWh;實(shí)際供電煤耗降低了1.29 g/kWh,按照熱值折算成標(biāo)準(zhǔn)煤后,供電煤耗降低了2.48 g/kWh。
表5 試驗(yàn)期間發(fā)電量與供電量統(tǒng)計(jì)Tab.5 Statistics of power generation and power supply during the test kWh
表6 試驗(yàn)期間耗煤量統(tǒng)計(jì)Tab.6 Coal consumption statistics during the test t
表7 試驗(yàn)期間煤耗統(tǒng)計(jì)計(jì)算結(jié)果Tab.7 Statistical calculation results of coal consumption during the test
本文在將一段時(shí)間內(nèi)全部機(jī)組動(dòng)態(tài)運(yùn)行數(shù)據(jù)根據(jù)負(fù)荷、氣溫(送風(fēng)機(jī)入口風(fēng)溫)劃分二維區(qū)間的基礎(chǔ)上,計(jì)算不同負(fù)荷、氣溫區(qū)間的運(yùn)行數(shù)據(jù)的平均值,然后從實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)中減去其平均值,獲得運(yùn)行數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)分量,并計(jì)算出所有運(yùn)行參數(shù)動(dòng)態(tài)分量之間的相關(guān)系數(shù),給出了總煤量、NOx生成量、以及總煤量和NOx生成量綜合參數(shù)與所有運(yùn)行參數(shù)動(dòng)態(tài)分量之間的相關(guān)系數(shù)計(jì)算值,分析了正相關(guān)系數(shù)大于0.1和負(fù)相關(guān)系數(shù)小于-0.1的運(yùn)行參數(shù)對燃燒經(jīng)濟(jì)性和污染物生成的影響,以及運(yùn)行優(yōu)化調(diào)整的建議。將基于動(dòng)態(tài)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析的燃燒優(yōu)化控制模型應(yīng)用于所研究機(jī)組的現(xiàn)場試驗(yàn),結(jié)果顯示:燃燒優(yōu)化系統(tǒng)投運(yùn)后,相對于投運(yùn)前,實(shí)際發(fā)電煤耗降低了0.50 g/kWh,按照熱值折算成標(biāo)準(zhǔn)煤后,發(fā)電煤耗降低了1.86 g/kWh;實(shí)際供電煤耗降低了1.29 g/kWh,按照熱值折算成標(biāo)準(zhǔn)煤后,供電煤耗降低了2.48 g/kWh,驗(yàn)證了動(dòng)態(tài)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析的有效性。