鄭 多 韓順忠 晏 晶
(青海百河鋁業(yè)有限責(zé)任公司, 青海 西寧 810000)
冰晶石- 氧化鋁熔鹽電解法是以炭素材料作為兩極電解生產(chǎn)原鋁的方法,炭素陽極是鋁電解生產(chǎn)的最基本原材料之一,有電解槽的“心臟”之稱,噸鋁陽極毛耗是衡量電解鋁生產(chǎn)的一項重要指標(biāo)[1-2]。因此,在鋁電解生產(chǎn)過程中,降低噸鋁陽極毛耗成為降低生產(chǎn)成本、增加經(jīng)濟效益的有效途徑。
在降低噸鋁炭耗方面,鋁電解行業(yè)內(nèi)的做法主要有提高電流效率、提高預(yù)焙炭素陽極理化指標(biāo)、加裝陽極保護環(huán)和增加陽極高度等[1-2]。完整的新陽極在電解槽內(nèi)工作至特定周期后更換出的部分俗稱“殘極”,降低殘極重量也是降低噸鋁炭耗的一個途徑[3-4]。某電解鋁企業(yè)330 kA系列電解槽炭陽極高度為610 mm,更換出的角部殘極A1、A2、A19、A20、B1、B2、B19和B20的高度相較中間區(qū)域陽極偏高,其消耗量小于中間區(qū)域,存在浪費現(xiàn)象。本文通過調(diào)整330 kA系列電解槽角部陽極高度,降低角部殘極高度,實現(xiàn)炭陽極充分利用,最終達到降低噸鋁陽極毛耗和增加經(jīng)濟效益的目的。
在鋁電解過程中,陽極發(fā)生以下反應(yīng)[1]:
Al2O3+3/(1+N)C=2Al+3N/(1+N)CO2+
3(1-N)/(1+N)CO
(1)
式中,N為CO2%。
由式(1)可知,當(dāng)陽極反應(yīng)生成的氣體為100% CO2時,電流效率為100%,理論炭耗為333 kg/t-Al;當(dāng)陽極反應(yīng)生成的氣體為80% CO2和20% CO時,電流效率為90%,此時理論炭耗為 399 kg/t-Al。但實際生產(chǎn)中由于陽極氧化、掉渣等,實際噸鋁炭耗高于理論值。
在實際鋁電解過程中,生產(chǎn)1 t原鋁所消耗的炭素陽極的總重量稱為噸鋁陽極毛耗,除去殘極后每生產(chǎn)1 t原鋁所消耗的炭陽極量稱為陽極凈耗。在生產(chǎn)中,在一定時間段內(nèi)(鋁電解生產(chǎn)車間一般以月度和年度計算)所消耗的炭素陽極的總重量與原鋁的總產(chǎn)量之比為噸鋁陽極毛耗。
實際陽極炭耗主要是炭素陽極電化學(xué)過程(一次反應(yīng))引起的,一般為390~410 kg/t-Al,但是在生產(chǎn)實際中,還有以下幾方面的消耗:1)空氣的氧化作用,其化反應(yīng)式為C(陽極)+O2(g)→CO2(g)或2C(陽極)+O2(g)→2CO(g);2)布多爾反應(yīng),其化反應(yīng)式為CO2(g)+C(陽極)→2CO(g);3)機械消耗;4)殘極的產(chǎn)生;5)其他消耗,無機物雜質(zhì)(如S、Fe、Na、V等)加速陽極與空氣和CO2的反應(yīng)。
理清了理論陽極炭耗、陽極毛耗、陽極凈耗、陽極消耗量的概念后,基于這些基礎(chǔ),下面將探討通過降低330 kA電解槽角部殘極高度來實現(xiàn)降低噸鋁陽極毛耗的可行性。
該電解鋁企業(yè)330 kA預(yù)焙陽極電解槽目前使用的炭素陽極高度為610 mm,實際電流強度約為328 kA。根據(jù)電流效率92.10%,陽極消耗速度約為14.3 mm/d,換極周期為35 d。2021年1—4月份99.70Al合格率達到了公司指標(biāo)要求(表1)。
表1 2021年1—4月份99.70Al合格率 %
根據(jù)電解槽陽極排布(圖1),統(tǒng)計角部殘極A1、A2、A19、A20、B1、B2、B19、B20和中間區(qū)域殘極的高度,并進行了對比,具體數(shù)據(jù)見表2和表3。
圖1 330 kA預(yù)焙陽極電解槽陽極排布
表2 2021年1—4月角部殘極高度統(tǒng)計 mm
表3 2021年1—4月中間區(qū)域殘極高度抽測 mm
從表2和表3可以看出,2021年1—4月角部殘極高度平均為157 mm,中間區(qū)域殘極高度平均為136 mm,可見角部殘極高度比中間區(qū)域殘極高出約20 mm。根據(jù)計算的陽極消耗速度(約14.3 mm/d),角部殘極比中間區(qū)域殘極至少多出1 d的消耗量。殘極重量是影響陽極毛耗的一項重要因素,在保證原鋁質(zhì)量前提下,降低殘極重量是降低噸鋁陽極毛耗的有效途徑。
因受到磁場、溫度場、電流密度、槽電壓、陽極位置、操作質(zhì)量、爐膛狀況等設(shè)計和技術(shù)參數(shù)因素的影響,電解槽中不同位置的殘極在形狀和高度上都存在差異。針對影響角部殘極高度的因素,主要從新裝陽極導(dǎo)電的滯后性和日常運行中的調(diào)整等方面進行分析。
首先,鋁電解槽中的炭素陽極使用至特定周期后要進行更換,新裝入電解槽的冷陽極表面會迅速形成一層冷凝的電解質(zhì)。隨著陽極溫度的逐漸上升,1~2 h后電解質(zhì)開始熔化,陽極也開始導(dǎo)電,通過的電流逐漸增大。330 kA電解槽使用的陽極高度為610 mm,中間區(qū)域的陽極電流在24 h內(nèi)基本能夠達到額定值,而角部陽極電流卻達不到,需要32 h或更長時間才能達到。330 kA電解槽角部新陽極導(dǎo)電的滯后性使其電化學(xué)反應(yīng)消耗速度慢于中間陽極。
其次,正常生產(chǎn)中如果出現(xiàn)陽極偏流引起的針振、擺動,對角部陽極調(diào)整的次數(shù)要多一些。當(dāng)針振或電壓擺處理完,電壓穩(wěn)定后,角部陽極沒有下放到原來的位置,造成角部陽極在周期內(nèi)分擔(dān)的電流減小,消耗減慢,相應(yīng)殘極高度也就增大。
最后,電解槽的兩個端頭的散熱損失較中間更大,而角部陽極處于兩個端頭,傳質(zhì)傳熱效果不如中間陽極,溫度略低,導(dǎo)電性相對較差,從而造成角部陽極消耗速度略慢,殘極高度對應(yīng)略高。
對角部殘極高出中間殘極部分的有效利用有兩種思路。
第一種方法是在角部、中間區(qū)域使用同等高度的陽極,延長角部陽極使用周期。這種方法可以有效消耗角部殘極高出中間區(qū)域殘極的部分,減少角部殘極高度,降低噸鋁炭耗,但是存在以下幾個問題:1)打亂正常的陽極周期,出現(xiàn)當(dāng)天多組陽極更換現(xiàn)象,對電解槽的平穩(wěn)運行影響較大,長期以往,陽極周期會更亂,不利于電解槽正常管理;2)增加工作量,還會出現(xiàn)忙中出錯,忘記更換延長使用天數(shù)的角部陽極,造成化爪而降低原鋁品位。因此,這種方法不是理想的選擇。
第二種方法是從源頭考慮,根據(jù)角部殘極和中間區(qū)域殘極的高度差,降低安裝在角部的陽極高度。這種方法既能避免延長角部殘極使用天數(shù)帶來的弊端,又能降低角部殘極重量從而實現(xiàn)降低噸鋁陽極毛耗。根據(jù)公式h差=h角部殘極-h中間殘極計算,將330 kA電解槽角部A1、A2、A19、A20、B1、B2、B19和B20的陽極高度由610 mm降低至600 mm。
自2021年5月開始,在330 kA電解槽的角部A1、A2、A19、A20、B1、B2、B19和B20安裝高度600 mm陽極。一段時間后,角部殘極和中間區(qū)域殘極的高度差明顯降低,詳細(xì)數(shù)據(jù)見表4。車間99.70Al合格率也達到了公司指標(biāo)要求(表5)。
表4 2021年5—6月角部殘極高度統(tǒng)計 mm
表5 2021年5—8月99.70Al合格率 %
由表4和表5可以看出,角部極高度從610 mm調(diào)整到600 mm后,角部殘極的平均高度約為139 mm,比調(diào)整前的157 mm降低了18 mm,基本接近中間殘極的高度136 mm,并且原鋁質(zhì)量保持穩(wěn)定,說明角部極高度調(diào)整取得了良好效果,實現(xiàn)了角部殘極的有效利用。
角部陽極降低10 mm后,角部殘極高度減小,炭陽極利用率提高,噸鋁陽極毛耗降低。目前車間電流328.00 kA,運行電解槽數(shù)282臺,電流效率92.10%,陽極周期35 d,陽極密度1.6 g/cm3。經(jīng)計算,噸鋁陽極毛耗降低約1.6 kg,按照目前5 000元/t的陽極市場價格計,陽極毛耗降低成本約8元/t。該電解鋁企業(yè)產(chǎn)能為25萬t/a,通過降低角部極高度實現(xiàn)降低陽極毛耗帶來的經(jīng)濟效益為200萬元/a。
炭陽極的成本在鋁電解成本中占有較高比例,降低陽極毛耗是降低噸鋁成本的一個有效途徑。本文根據(jù)某330 kA系列電解鋁企業(yè)角部殘極偏高的生產(chǎn)現(xiàn)狀,采取了降低角部陽極高度的措施,將角部陽極的高度從610 mm降至600 mm。陽極高度調(diào)整后,角部殘極高度從調(diào)整前的157 mm降至139 mm,基本接近中間殘極高度136 mm,實現(xiàn)了殘極高度均衡性。調(diào)整角部極高度后,折合噸鋁陽極毛耗降低約1.6 kg,降低了噸鋁生產(chǎn)成本,增加了企業(yè)經(jīng)濟效益,試驗取得了良好的效果。