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燃煤電廠SCR脫硝出口分區(qū)同步測量系統(tǒng)研究與應用

2022-07-15 01:04王樹輝胡光華
應用能源技術 2022年6期
關鍵詞:音速煙道投運

王樹輝,高 陽,吳 峰,胡光華,馬 強

(國電投集團東北電力有限公司朝陽燕山湖發(fā)電有限公司,朝陽 122000)

0 引 言

近年來,中國的環(huán)保要求的日益嚴格,燃煤電廠排放標準不斷出臺,火電廠氮氧化物排放濃度要求越來越高,國家發(fā)改委、環(huán)保部和國家能源局聯(lián)合發(fā)布的《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)》中要求東部地區(qū)新建燃煤發(fā)電機組大氣污染物排放濃度基本達到燃氣輪機組排放限值,即要求在基準氧含量(質量分數(shù))為6%條件下,氮氧化物排放質量濃度不高于50 mg/m3。為滿足超低排放的標準,電廠普遍采用SCR脫硝技術進行氮氧化物脫除處理[1-3]。在SCR實際投運中,脫硝裝置入口的NOx濃度波動大且不均勻,導致出口濃度控制難度較大[4-5]。常規(guī)CEMS系統(tǒng)為單點取樣,脫硝入口NOx不均勻及催化劑性能差異導致測量值代表性差,引起“倒掛”現(xiàn)象,即脫硝出口CEMS測量值與煙囪出口的CEMS測量值偏差較大。同時,將不具備代表性的CEMS測量值引入噴氨控制系統(tǒng)進行噴氨控制時,會導致逃逸氨濃度偏高或脫硝裝置排放指標超標。為此本文提出來一套分區(qū)同步測量系統(tǒng),用于解決傳統(tǒng)CEMS測量代表性差的問題。

1 分區(qū)同步測量系統(tǒng)研究

為解決分區(qū)噴氨不均,脫硝出口氨逃逸大的問題,需要針對煙道各個區(qū)域的實際情況進行分區(qū)精準噴氨,因此需要將煙道進行精準分區(qū),并且同步測量同一時刻的各個分區(qū)的NOX濃度,只有同步測量的數(shù)據(jù)才能夠進行對比,從而分區(qū)精準調(diào)配各分區(qū)的噴氨量,達到優(yōu)化控制節(jié)省噴氨,減小氨逃逸的目的。

1.1 取樣方法及測量原理研究

分區(qū)同步測量系統(tǒng)采用稀釋取樣法進行煙道煙氣的取樣,該取樣技術的核心是文丘里和音速小孔,稀釋取樣過程如圖1所示,一定壓力的零氣流過文丘里后,會在文丘里喉部產(chǎn)生遠低于煙道內(nèi)部壓力的負壓,從而將煙道內(nèi)部的氣體抽取出來。音速小孔是限流裝置,當音速小孔入口與出口壓力差達到0.46倍時,流經(jīng)音速小孔的氣體流量為定值,達到恒流,而且此流量不再隨著壓力的變化而變化。利用此特性,設計煙道內(nèi)部的壓力為音速小孔的入口壓力P2,文丘里產(chǎn)生的負壓為音速小孔的出口壓力P1,從而創(chuàng)造出滿足音速小孔恒流條件的工況,進行穩(wěn)定流量的煙氣取樣。進行文丘里入口壓力的控制,從而得到恒定的進氣流量。在文丘里恒定進氣流量與恒定煙氣取樣流量的情況下,稀釋取樣的稀釋比為定值,從而能夠進行穩(wěn)定的取樣過程。

圖1 稀釋取樣過程示意圖

化學發(fā)光法是進行NOX高精度測量的一種最常用的方法,NO與O3反應并產(chǎn)生一種特有的光,該光的強度與NO的濃度成線型比例關系,因此可以通過光電倍增管檢測反應中的發(fā)光,從而推測出NO的濃度。煙氣中的NO2通過鉬轉換器轉化為NO之后送入反應室反應,因此可以通過化學發(fā)光法精確測量煙氣中全部的氮氧化物值[6-7]。

稀釋取樣法是一種經(jīng)濟合理、可靠性高、維護量小的取樣方法,通過稀釋使取樣煙氣中的水分及粉塵含量大大降低,從而減小了設備故障率,同時降低了煙氣露點,省去了大量的高溫伴熱管線,降低了系統(tǒng)成本和維護量。稀釋后,取樣氣體中的NOX也濃度大大降低,因此選擇測量精度達到ppb級別的化學發(fā)光法進行測量,能夠精確測量出取樣氣體的NOX濃度,稀釋取樣法和化學發(fā)光發(fā)法測量原理配合,是分區(qū)同步測量系統(tǒng)的優(yōu)先選擇。

1.2 分區(qū)同步性原理

煙道中的NOX濃度是波動的,因流場不均、催化劑差異等原因,不同區(qū)域、不同時刻的NOX濃度不同,因此必須測量同一時刻、同一煙道截面的NOX濃度值才有意義,才能作為分區(qū)精準噴氨的數(shù)據(jù)基礎。

將脫硝煙道分區(qū)為多個區(qū)域,每個區(qū)域中心位置安裝稀釋取樣探頭進行取樣,采用連續(xù)取樣+管線儲氣法,達到分區(qū)同步測量的目的。同一時刻各分區(qū)探頭同時抽取煙道內(nèi)部的煙氣,設計不同分區(qū)取樣煙氣到達分析儀的管長及管徑不同,增加電磁閥進行不同區(qū)域取樣氣體的切換,同時設計各分區(qū)切換時間與分析儀測量每一路氣體的時間相同,保證前一路氣體測量完畢后,立刻打開下一路氣體進行測量,且測量氣體為與第一路氣體同時刻的取樣氣體。通過電磁閥的切換控制各支路的測量時間,通過管徑及管長控制各路取樣煙氣,從而實現(xiàn)各分區(qū)測點的同步測量。

1.3 分區(qū)同步測量系統(tǒng)系統(tǒng)設計

結合稀釋取樣法、化學發(fā)光法及同步性測量方法,進行分區(qū)同步測量系統(tǒng)的系統(tǒng)設計。該系統(tǒng)主要由就地取樣系統(tǒng)、零氣處理系統(tǒng)、同步輪測系統(tǒng)及輔助系統(tǒng)組成。其中,就地取樣系統(tǒng)在恒定稀釋比的情況下進行穩(wěn)定的連續(xù)取樣;零氣處理系統(tǒng)對現(xiàn)場的壓縮空氣進行干燥、凈化處理,為取樣系統(tǒng)等提供超凈的零氣;同步輪測系統(tǒng)對各取樣煙氣進行控制切換,實現(xiàn)同步性的高精度測量,并且能夠計算出煙道界面的不均勻度,直觀反應NOX分布的均勻程度;輔助系統(tǒng)包括吹掃系統(tǒng)及標定系統(tǒng),保障系統(tǒng)的可靠、穩(wěn)定、長期運行。

2 實際應用

2.1 現(xiàn)場情況

國電投某發(fā)電有限公司2×600 MW機組,采用SCR方式進行煙氣脫硝。存在脫硝出口波動大,NOX空間分布不均勻的問題,造成現(xiàn)場氨逃逸過大,下游空預器容易堵塞,引起風機出力不足、增加高壓水在線沖洗成本的現(xiàn)象。為此。該公司進行精細化噴氨改造,增加脫硝精細化噴氨控制系統(tǒng),將噴氨格柵處分為7個區(qū)域,增設分區(qū)噴氨自動控制閥,同時在下游脫硝出口煙道安裝分區(qū)同步測量系統(tǒng)進行脫硝出口NOX的測量,為精細化噴氨控制系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)?,F(xiàn)場取樣探頭安裝在電廠煙道的脫硝出口,A、B側各7個測點,均勻布置,如圖2所示。

圖2 取樣探頭安裝位置示意圖

2.2 運行效果

分區(qū)同步測量系統(tǒng)安裝運行后,能夠長期穩(wěn)定運行,維護量小。該系統(tǒng)能夠準確測量出煙道內(nèi)部各分區(qū)的NOX濃度值,并且能夠將濃度值上傳至精細化噴氨控制系統(tǒng),為噴氨控制提供真實、可靠的數(shù)據(jù)基礎。

圖3、圖4分別為分區(qū)噴氨自動投運前與投運后脫硝出口煙道分區(qū)的NOX測量數(shù)據(jù)圖,從圖2中可以看出,分區(qū)噴氨自動投運前,A、B兩側NOX濃度值偏差較大,計算A、B側不均勻度分別32.1%、93.6%;脫硝出口大部分區(qū)域NOX濃度較低,相對應的區(qū)域噴氨量大,而B6、B7區(qū)域NOX濃度較高,這兩處分區(qū)噴氨量不足,局部噴氨過量易造成下游空預器堵塞,排煙溫度升高,氨氣資源浪費等問題。從圖3可以看出,分區(qū)噴氨自動投運后,改善了脫硝出口NOX空間分區(qū),A、B兩側NOX濃度值偏差較小,計算A、B側不均勻度分別12.7%、18.9%,較投運前NOX分布均勻性大幅提高,能夠有效減少“倒掛”現(xiàn)象的發(fā)生;A、B脫硝出口NOX濃度均較大,但低于環(huán)保要求的50 mg/m3,這種工況運行下,節(jié)省了脫硝系統(tǒng)的噴氨量,降低脫硝出口氨逃逸量,減少了空預器的堵塞現(xiàn)象,帶來一定的經(jīng)濟效益和社會效益。

圖3 分區(qū)噴氨自動投運前

圖4 分區(qū)噴氨自動投運后

3 結束語

提高脫硝出口NOX分布的均勻性是減少“倒掛”現(xiàn)象及局部噴氨過量現(xiàn)象的有效手段,而分區(qū)同步測量系統(tǒng)研究與應用,使脫硝出口各分區(qū)的NOX濃度能夠準確的在線測量,直觀反應NOX分布的均勻性,為精細化噴氨控制提供數(shù)據(jù)依據(jù),是對脫硝系統(tǒng)進行優(yōu)化的必要過程。實踐證明,本文研發(fā)的脫硝出口分區(qū)同步測量系統(tǒng)能夠長期、穩(wěn)定、可靠的運行,為公司帶來了一定的經(jīng)濟效益和社會效益。

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