關云建,閆俐夫
(新疆龍煤能源有限責任公司黑眼泉煤礦,巴里坤 839200)
進入3月份以來(即從3月2日開始),洗煤廠入洗原煤中煤泥含量升高、泥巖含量加大,給生產(chǎn)帶來很大影響,主要指標分析詳見表1。
表1 煤泥質(zhì)量變化對臺時的影響分析
(1)煤泥量升高,、聚丙烯酰胺(白塑料袋裝,低分子量8000單位)加入浮選礦不好使、消耗量大,洗水濃縮高。
(2)由于煤泥不上餅,為保證正常生產(chǎn),臺時量由372 t/h下降到287 t/h。
(3)尾煤壓濾入料時間由之前1小時提高到1.5~2小時,由于濾餅沾濾布,卸料時間由20分鐘提高到30~40分鐘,嚴重影響尾煤壓濾機的處理能力。
(4)改換聚丙烯酰胺(牛皮紙袋,高分子量12000單位)后,尾煤入料時間稍有縮短,但壓濾暗仍較長1.5小時,為提高臺時量由287 t/h到320 t/h,只能采取少拿浮精,以改善煤泥粒度,提高尾煤壓濾入料及卸料時間,最大限度提高入洗量。
針對現(xiàn)狀,分四個階段采取相應措施。
第一階段(3月2~19日)
主要影響表現(xiàn)為:
從3月2日開始,入浮煤泥含量突然升高,比之前提高9.10%。尾煤泥粒度偏細,試驗結果顯示:-325#粒度占尾煤泥含量近60%,尾煤壓濾機透水效果變差,入料和卸料時間增加,濾餅出現(xiàn)溏心現(xiàn)象,且難以脫落,直接導致尾煤壓濾機處理能力下降。
聚丙烯酰胺(低分子量)消耗急劇升高,是之前的1.5倍;洗水質(zhì)量難以控制,濃度波動較大,經(jīng)常出黑水,濃縮機壓力居高不下;原煤加不上量。
采取措施:
一是為保證連續(xù)生產(chǎn),降低噸煤臺時量,由372 t/h下降至287 t/h降低了85 t/h;
二是考慮濃縮底流外排,3月8日至12日共排放5天,受場地等條件限制,難以從根本上解決問題;
三是13日開始浮選機減少浮精分選量,在浮選尾礦中適當“跑粗”,減輕粒度過細對壓濾機濾餅的影響,以改善尾煤壓濾機工作效果,缺點是難以控制數(shù)量,容易造成濃縮機停車;
四是加大聚丙烯酰胺試驗力度,試驗結果表明:低分子量聚丙烯酰胺已不適應處理當前煤泥水的要求,需更換高分子量藥劑。
應用效果:
一是通過降低臺時、外排濃縮底流、浮選少拿浮精,可保證生產(chǎn)的連續(xù)性,但對提高壓濾機工作效率沒有幫助;
二是尾煤灰分降低4%,浮精產(chǎn)率下降0.20%;
三是壓濾機入料時間過長,濾液流量少,卸料全程需人工干預,卸料困難且時間長,勞動強度增加,濾餅中間有稀料夾層,帶水多、車隊裝運困難。
第二階段(3月20日~4月11日)
主要影響表現(xiàn)為:
3月19日更換高分子量聚丙烯酰胺后,煤泥沉降較快,洗水質(zhì)量有所提高,但沉淀物料層較緊實,濃縮機壓力較高。
采取措施:
一是相關專業(yè)技術人員加大研究分析力度;
二是繼續(xù)加大藥劑對比試驗,試驗結果表明,加入聚合氯化鋁對降低濃縮機壓力,改善洗水質(zhì)量有一定效果。
應用效果:
一是聚丙烯酰胺消耗,由0.082 kg/t原煤(低分子量)下降到0.075 kg/t原煤,(高分子量)降低了0.007 kg/t;
二是為改善尾礦粒度組成,浮精產(chǎn)率比之前下降2.20%,尾煤泥灰分亦有所下降;
三是洗水濃度降至5g/L以下,臺時量由287 t/h提高至322 t/h提高了35 t/h;
四是壓濾機入料時間仍為1.5~2小時,無明顯變化,濾餅仍有稀料夾層、帶水多,卸料時間長0.5時~35分鐘,變化不大。
第三階段(4月12~4月28日)
主要影響表現(xiàn)為:
4月12日聚合氯化鋁由小試驗轉(zhuǎn)入生產(chǎn)系統(tǒng)添加,使用后,煤泥沉降速度加快,沉淀物料層變得松散,濃縮機壓力下降,洗水變清,但入料時間較之前無明顯變化,稀料夾層雖有但溏心現(xiàn)象有所改善。
采取措施:
一是浮選機恢復正常浮選,保證了綜合產(chǎn)率;
二是聚合氯化鋁和聚丙烯酰胺分別配制,按先后順序分別給入浮選尾礦。
應用效果:
一是浮精產(chǎn)率比之前提高2.45%,煤泥灰分比這前提高2.10%;
二是聚丙烯酰胺消耗較之前變化不大;
三是新增一種凝聚(助濾)劑——聚合氯化鋁,單耗增加0.112 kg/t原煤,洗煤單成增加0.386元/t;
第四階段(4月29日~5月2日)
主要影響表現(xiàn)為:
4月29日在尾煤入料桶處新增一個聚合氯化鋁加藥點,實施后,尾煤壓濾機入料時間雖變化不大,但濾餅厚度增加,溏心變小,濾餅脫落容易,人工干預減少,卸料時間明顯縮短。
采取措施:
一是尾煤入料桶處新增一個聚合氯化鋁加藥點;
二是新廠房因條件限制,但也將創(chuàng)造條件,增設加藥點。
應用效果:
一是浮精產(chǎn)率比之前提高1.27%,煤泥灰分比這前提高4.97%;
二是聚丙烯酰胺消耗較之前降低0.01 kg/t;
三是聚合鋁單耗較之前增加0.193 kg/t原煤,洗煤單成增加0.665元/t。
通過上述分析及試驗結果表明:煤泥水酸堿性發(fā)生產(chǎn)了變化,聚丙烯酰胺配合聚合氯化鋁使用,一是改變水質(zhì)性質(zhì):由弱酸性變?yōu)槿鯄A性,二是聚合氯化鋁起到了助濾劑的作用,可加速“絮團”的聚集及沉降。因此,決定在新廠房和主廠房各增設一套聚合氯化鋁或氯化鎂加藥系統(tǒng)。
(1)從礦內(nèi)廢舊設備庫找到1臺帶攪拌裝置的攪拌桶(規(guī)格φ1750*1500),經(jīng)修復后安裝在新廠房三樓尾煤壓濾機機尾閑置空間,作為聚合氯化鋁或氯化鎂的攪藥桶;
(2)從清水池引1套加φ50攪藥用清水管到新廠房三樓藥劑攪拌桶,7 m*10根=140 m;
(3)新廠房三樓壓濾機走臺增設一個藥劑加藥入口;
(4)配好的聚合氯化鋁或氯化鎂溶液可自流到一樓尾煤入料桶。
(5)主廠房三樓原兩臺套聚丙烯酰胺攪藥裝置,1臺圓筒(1.5×1.5×0.8 m)仍做聚丙烯酰胺攪藥裝置,另1臺方桶(1.5×1.5×1 m)置作為聚合氯化鋁或氯化鎂攪藥裝置,并在下料管(二樓尾煤刮板機附近)單獨接入兩根軟管φ25,60~70米去二樓觀察孔(1 500*1 000),直接給入尾煤攪拌桶;
(5)根據(jù)煤泥水性質(zhì)及煤泥含量大小,選擇助濾劑(聚合氯化鋁或氯化鎂)。
總投入0.95萬元,其中:設備投入0萬元,非標材料及制作9 478.85元。
表2 尾煤加藥系統(tǒng)改造非標制作材料消耗
(1)濾餅入料時間及卸料時間由2~2.5小時縮短至1.5小時;
(2)濾餅不沾濾布了,比之前好卸得多;
(3)在保證浮精產(chǎn)率和尾煤灰分完成之前水平的前提下,臺時量由改前的287 t/h提高到319 t/h提高了32 t/h。
改造后,尾煤壓濾時間縮短,原煤臺時量提高,由原來的287 t/h提高到319 t/h提高了32 t/h,生產(chǎn)時間每天按18小時、全年按330天計算,全年多入洗原煤32 t/h×18 h/d×330 d=19.01萬t
如精煤產(chǎn)率按43%,售價400元/t;中煤產(chǎn)率按30%,售價170元/t計算,噸煤售價為223.00元/t,噸原煤成本按150.00元/t、噸煤加工費20.00元/t計算
(1)新增銷售額=19.01×223.00=4 239.23萬元
(2)新增成本1=原煤成本+生產(chǎn)成本=19.01×(150.00+20.00)=3 231.70萬元;
聚合氯化鋁消耗0.193 kg/t,新增成本2=0.193 kg/t×200萬t×3.445元/kg=132.98萬元。
如用氯化鎂替代聚合氯化鋁消耗0.480 kg/t,新增成本2=0.480 kg/t×200萬t×1.300 88元/kg=124.88萬元。
合計新增成本=新增成本1+新增成本2=3 231.70+124.88=3 356.58萬元
(3)新增利潤=新增銷售額÷1.13-新增成本=4 239.23÷1.13-3 356.58=394.95萬元
(4)項目投資總額=0.95萬元
(5)回收期=項目投資總額÷新增利潤=0.95÷519.83=0.002(年),即不到1個月即可收回全部成本。
(1)由于氯化鎂與聚合氯化鋁相比使用成本較低,故改用氯化鎂替代聚合氯化鋁處理煤泥水。
(2)改造后尾煤壓濾機處理時間縮短,濾餅變厚變干,減少煤泥中的水分流失,減少生產(chǎn)系統(tǒng)補加水量。減少煤泥帶水,一是解決運輸困難的問題;二是減輕煤泥對占地的污染,提高了環(huán)境效益;三是減輕壓濾工人的勞動強度。