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30.8 萬噸原油船掛舵臂的工藝改進

2022-07-13 14:12張竣明
鑄造設備與工藝 2022年3期
關(guān)鍵詞:鑄件劃線螺紋

張竣明

(太原重工股份有限公司,山西太原 030024)

掛舵臂是輪船舵軸系船尾動力部分的重要部件,是支撐、吊掛舵結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵件,掛舵臂的性能和質(zhì)量在船舶航運中起著非常重要的作用[1]。掛舵臂凈重151 t,主要輪廓尺寸為10 407 mm×6 140 mm×2 400 mm,最大壁厚為500 mm,最小壁厚處為100 mm,重量大、輪廓尺寸大、結(jié)構(gòu)復雜,鑄造控制難度大[2],掛舵臂鑄件三維結(jié)構(gòu)如圖1 所示。

圖1 掛舵臂鑄件三維簡圖

1 鑄件生產(chǎn)難點和改進關(guān)鍵點分析

掛舵臂作為支撐、吊掛舵結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵件,技術(shù)條件要求較高。按照技術(shù)協(xié)議和船級社相關(guān)規(guī)范,鑄件在加工精整打磨后,進行100%全面積磁粉探傷(MT)和100%全體積超聲波探傷(UT),按IACS No 69 等探傷標準執(zhí)行。掛舵臂在船廠需要焊接到船體預定位置的鋼板上,裙邊、筋板、坡口等位置為焊接點,因此尺寸要求準確,防止裝焊時鋼板和焊接筋板位置錯位。

由于掛舵臂的結(jié)構(gòu)特點,在生產(chǎn)過程中存在以下難點:

1)鑄件壁厚相差懸殊,高度又大,補縮困難,冒口尺寸設計難度大,工藝收得率存在偏差;

2)主體壁厚尺寸不均勻,由110 mm~180 mm 線性過渡,公差要求嚴格,且產(chǎn)品輪廓尺寸大,澆注過程中中間大芯上浮傾向大,壁厚尺寸控制難度較大。

綜合分析認為控制鑄件尺寸精度、保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下重點考慮兩個問題:

1)盡可能提高工藝收得率:

2)盡可能減小鑄件兩側(cè)壁厚尺寸偏差。

2 鑄件存在的主要質(zhì)量問題

近幾年我公司已經(jīng)生產(chǎn)多件此型號掛舵臂產(chǎn)品,經(jīng)過檢測發(fā)現(xiàn)鑄件存在以下主要問題:

1)鑄件主體結(jié)構(gòu)兩側(cè)壁厚不均勻,存在偏差為±20 mm~30 mm,不滿足圖紙尺寸要求;

2)已生產(chǎn)鑄件實際工藝收得率65.1%,與同類型產(chǎn)品相比工藝收得率偏低1%~3%;

3)鑄件裙邊、筋板壁厚尺寸檢測數(shù)據(jù)不準,位置尺寸偏差±(10 mm~20 mm),造成裙邊尺寸反復返工。

掛舵臂質(zhì)量除以上問題,表面質(zhì)量良好,氣孔、夾砂等鑄造缺陷較少,UT 和MT 探傷合格,滿足圖紙質(zhì)量要求。

3 工藝改進

3.1 提高工藝收得率

該掛舵臂毛重1 69.5 t,工藝液重260 t,工藝收得率65.1%,為了提高工藝收得率對前面生產(chǎn)的兩件掛舵臂冒口進行解剖測量實際補縮余量,統(tǒng)計分析后再確定冒口最佳尺寸。同時用發(fā)熱冒口替代普通的保溫冒口,延長冒口內(nèi)鋼液的凝固時間,進一步提高補縮效果,減少冒口鋼水,提高收得率。

3.1.1 冒口解剖測量分析

掛舵臂冒口分布情況如圖2 所示。冒口解剖數(shù)據(jù)見表1.根據(jù)冒口解剖結(jié)果,兩種暗冒口的補縮余量很小,為保證產(chǎn)品質(zhì)量,小于50 mm 的補縮余量冒口不進行下調(diào),直徑為1 500 mm 和1 600 mm 的明冒口補縮余量遠大于50 mm,冒口高度可以下調(diào)150 mm.冒口高度下調(diào),冒口鋼水重量可以減少4 t,液重變?yōu)?56 t,收得率由65.1%提高到66.2%.

圖2 掛舵臂冒口分布簡圖(圓圈)

表1 冒口解剖數(shù)據(jù)

3.1.2 采用發(fā)熱冒口替代普通的保溫冒口解剖測量分析

冒口高度下調(diào)后并采用發(fā)熱冒口替代普通的保溫冒口生產(chǎn)掛舵臂,對發(fā)熱冒口進行解剖對冒口補縮余量進行測量,測量數(shù)據(jù)見表2.

表2 發(fā)熱冒口解剖數(shù)據(jù)

從表2 可以看出,兩種暗冒口的補縮余量遠大于50 mm,冒口高度可以下調(diào)100 mm.兩個直徑為1 500 mm 和1 600 mm 的明冒口補縮余量很小,為保證產(chǎn)品質(zhì)量,小于50 mm 的補縮余量冒口不進行下調(diào)。冒口調(diào)整后鋼水重量可以繼續(xù)減少4 t,液重變?yōu)?52 t,收得率由66.2%提高到67.3%.

經(jīng)過改進,最終掛舵臂收得率提高到67.3%.

3.2 壁厚不均勻問題

3.2.1 壁厚不均勻原因

首件掛舵臂生產(chǎn)完后,經(jīng)測量,鑄件上面壁厚變薄30 mm,下面壁厚增厚20 mm.工藝防變形設計是在鑄件里側(cè)上下面分別設置了反變形量+40 mm 和-20 mm 如圖3 所示,同時在上表面設置5個螺紋卡硬頂子防止中間大芯上浮,如圖4 所示。

圖3 反變形設置

圖4 螺紋卡硬頂子設置(紅色圓圈)

經(jīng)過對工藝進行分析,掛舵臂壁厚不均勻問題主要是由于在鑄件澆注完之后,螺紋卡硬頂子阻礙中間大芯上浮的力度并不穩(wěn)定,螺紋卡硬頂子與芯骨和壓鐵之間剛性較差,造成中間大芯上浮,同時鑄件凝固過程應力也會造成鑄件變形,最終導致上下面壁厚不均問題。

3.2.2 壁厚不均勻改進措施

1)合理設置螺紋卡子數(shù)量和放置位置。原掛舵臂工藝上面設置了5 個螺紋卡硬頂子,現(xiàn)改進后螺紋卡子數(shù)量變?yōu)樯厦? 個,增加螺紋卡硬頂子與芯骨和壓鐵之間的剛性傳遞,使中間大芯不會出現(xiàn)上浮較多的情況,從而保證上面壁厚不會變薄。工藝措施如圖5 所示。

圖5 改進后掛舵臂螺紋卡子設置情況(紅色圓圈)

2)工藝設計取消下面壁厚的反變形,只在上面設置反變形量。當中間大芯不上浮的時候,下面壁厚能夠滿足圖紙要求。工藝措施如圖6 所示。

圖6 改進工藝后反變形設置

經(jīng)過上述兩方面工藝設計參數(shù)的改進,解決了掛舵臂兩側(cè)壁厚不均勻的問題,掛舵臂尺寸滿足圖紙尺寸要求。

3.3 裙邊、筋板偏差問題

3.3.1 裙邊、筋板偏差原因

裙邊、筋板偏差原因:1)用卷尺和直尺等普通測量工具測量,測量數(shù)據(jù)偏差較大。2)沒有有效的測量控制措施,影響測量最終結(jié)果。

3.3.2 裙邊、筋板偏差問題改進措施

針對裙邊、筋板測量不準確問題采取了如下措施:

1)劃線所用的工具和量具,嚴重影響劃線的精確度[4]。所以購買了船用鑄件劃線用的三維坐標儀進行測量,保證測量精確度。

2)改進劃線過程裙邊和筋板尺寸的控制。工藝要求加工前的第一次劃線要全面考慮裙邊、立筋、端面等各部位相關(guān)的毛坯尺寸,確定軸孔中心線基準之前要測量立面壁厚情況,基準不合適時要隨時做出調(diào)整。制定劃線檢測尺寸表,在劃線過程中按圖7 與表3 控制好相關(guān)尺寸。

圖7 尺寸檢驗圖

表3 尺寸檢驗數(shù)據(jù)表

4 工藝改進效果

1)工藝上合理設計螺紋卡子數(shù)量、位置和調(diào)整反變形設置方案,解決了掛舵臂上下壁厚偏差問題。

2)通過解剖冒口,分析各冒口補縮鑄件情況,在保證鑄件質(zhì)量的前提下,每件降低8 t 鋼水,提高了鑄件工藝收得率。

3)通過先進的測量設備和手段以及工藝設計過程檢驗圖表,保證了掛舵臂裙邊、筋板關(guān)鍵位置尺寸。

該型號的掛舵臂為批量生產(chǎn)產(chǎn)品,通過工藝改進,每件節(jié)省鋼水8 t,降低成本40 000 元,減少尺寸問題,降低焊材使用量500 kg/ 件,降低成本6 000 元。工藝改進效果非常明顯。

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