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半自磨機(jī)襯板的改進(jìn)措施探討

2022-07-12 03:57柴滿林
湖南有色金屬 2022年3期
關(guān)鍵詞:襯板磨機(jī)襯套

柴滿林

(銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司,安徽 銅陵 244001)

半自磨機(jī)作為目前磨礦工藝廣泛應(yīng)用的核心設(shè)備,不僅具有沖擊破碎和研磨的特點(diǎn),而且還能有效處理各種不同硬度的礦物。隨著半自磨機(jī)規(guī)格和處理能力的不斷提高,這種半自磨機(jī)的作業(yè)效率在很大程度上影響到整個(gè)工廠的運(yùn)行成本,因此必須盡量減少半自磨機(jī)的停車時(shí)間[1]。半自磨機(jī)襯板是一種用來保護(hù)半自磨機(jī)筒體,使筒體免受研磨體和物料直接沖擊和摩擦,同時(shí)提升物料和研磨體,增強(qiáng)研磨體對(duì)物料的粉碎和研磨作用的關(guān)鍵零部件,它有助于提高半自磨機(jī)的磨礦效率,增加物料處理量,降低鋼球單耗[2]。

國內(nèi)某冶煉廠采用1臺(tái)Φ5.8 m×5.8 m濕式半自磨機(jī)和1臺(tái)Φ5.5 m×9.5 m溢流型球磨機(jī),構(gòu)成二段磨礦系統(tǒng),年處理熔煉爐渣約120萬t。高負(fù)荷的工作量導(dǎo)致半自磨機(jī)襯板磨損嚴(yán)重,進(jìn)料端襯板和筒體襯板的使用壽命一般在3~3.5個(gè)月,出料端格子板的使用壽命一般在6個(gè)月,每年因不斷的停車更換半自磨機(jī)襯板嚴(yán)重影響了生產(chǎn)。隨著生產(chǎn)任務(wù)的不斷加大,必須考慮如何延長襯板使用壽命,減少半自磨機(jī)停車檢修時(shí)間,滿足生產(chǎn)能力需求。

1 半自磨機(jī)襯板磨損現(xiàn)狀

某冶煉廠渣選系統(tǒng)采用的半自磨機(jī)主要用于對(duì)閃速熔煉爐渣進(jìn)行破碎和研磨,內(nèi)部襯板采用的是高錳合金襯板。在半自磨機(jī)實(shí)際生產(chǎn)過程中,因半自磨機(jī)自身結(jié)構(gòu)及工作原理等因素影響,襯板屬于易磨損的消耗品,特別是半自磨機(jī)進(jìn)料端第2、3圈襯板和筒體第1、2圈襯板磨損更為嚴(yán)重。通過近幾年的檢修發(fā)現(xiàn),半自磨機(jī)襯板的磨損情況基本如下:

1.半自磨機(jī)進(jìn)料端襯板共3圈45塊,主要是第2、3圈襯板磨損,使用3~3.5個(gè)月以后,隨著襯板提升筋的磨損,部分螺栓尾部也會(huì)遭到破壞,襯板將難以固定,再加上半自磨機(jī)內(nèi)部襯膠在多次檢修過程中受到損壞,導(dǎo)致進(jìn)料端襯板頻繁漏水、漏砂,必須停車復(fù)緊螺栓。

2.半自磨機(jī)筒體襯板共4圈160塊,襯板提升筋分高筋和低筋兩種類型,使用3~3.5個(gè)月以后,襯板提升筋磨損嚴(yán)重,第1、2圈低提升筋基本磨盡,此時(shí),筒體襯板提升能力下降,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。

3.半自磨機(jī)出料端格子板共32塊,使用6個(gè)月以后,格子板縫隙變大,導(dǎo)致直線振動(dòng)篩篩上物增多,不僅加大了振動(dòng)篩篩網(wǎng)的磨損,而且使半自磨機(jī)的返料增多,同時(shí),格子板隨時(shí)可能磨壞,大塊物料、鋼球從筒體內(nèi)出來,會(huì)造成半自磨機(jī)緊急停車。

2 半自磨機(jī)襯板磨損原因分析

經(jīng)顎式破碎機(jī)破碎后粒度為150~200 mm的熔煉爐渣進(jìn)入半自磨機(jī)進(jìn)一步粗碎,研磨體采用Φ150 mm鍛造鋼球。由于進(jìn)入半自磨機(jī)的物料較大,當(dāng)爐渣、鋼球通過給料小車進(jìn)入半自磨機(jī)時(shí),對(duì)進(jìn)料端襯板造成磨損。在半自磨機(jī)作業(yè)過程中,研磨體對(duì)襯板的局部沖擊力較大,研磨體和爐渣被提升筋帶至一定高度后沿拋物線拋落或?yàn)a落,在拋落過程中對(duì)襯板形成沖擊磨損,一部分研磨體提起后砸到爐渣,導(dǎo)致堅(jiān)硬塊狀爐渣的尖角鑿入襯板表面,隨著半自磨機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)而將襯板表面切削;較細(xì)的爐渣呈瀉落狀態(tài),與襯板相對(duì)滑動(dòng)產(chǎn)生低應(yīng)力擦傷磨損[3]。

根據(jù)濕式半自磨機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和工作原理,爐渣從半自磨機(jī)的進(jìn)料端到出料端,經(jīng)過研磨體的沖擊磨損,粒度越來越小,對(duì)襯板的磨損也就相對(duì)減輕,因此,半自磨機(jī)圓柱形筒體上的襯板沿著半自磨機(jī)進(jìn)出料方向磨損逐漸減輕。經(jīng)粗碎后的爐渣以礦漿的形式通過出料端格子板排出半自磨機(jī),對(duì)格子板形成沖刷磨損,導(dǎo)致縫隙逐漸變大,使用壽命縮短。

3 解決措施

針對(duì)半自磨機(jī)襯板尤其是進(jìn)料端第2、3圈以及筒體第1、2圈襯板使用壽命較短的問題,重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面開展工作:

3.1 進(jìn)料端襯板背面襯橡膠

由于半自磨機(jī)進(jìn)料端筒體襯膠經(jīng)過多次檢修受損嚴(yán)重,因此考慮將進(jìn)料端襯板背面提前進(jìn)行襯膠,襯膠厚度6~10 mm。在安裝襯板時(shí)注意檢查襯板背面平整程度,保證襯板與筒體之間的間隙符合檢修要求,同時(shí)將固定襯板的螺栓打磨光滑,確保螺栓與襯板螺栓孔之間的間隙盡可能小。這樣將大大減少停車復(fù)緊螺栓的頻次且有效解決了進(jìn)料端襯板的漏水、漏砂問題。雖然可以通過進(jìn)料端襯板背面襯橡膠暫時(shí)解決了生產(chǎn)過程中遇到的難題,但是從生產(chǎn)成本等方面綜合考慮,仍然需要充分利用大修、中修等檢修契機(jī),對(duì)受損的筒體襯膠進(jìn)行徹底修復(fù),以避免半自磨機(jī)本體受到損傷。

3.2 筒體襯板改型

通過在生產(chǎn)作業(yè)過程中對(duì)半自磨機(jī)的日常檢查維護(hù)以及更換下來的舊襯板分析研究,筒體第1、2圈襯板使用壽命到期時(shí),第3、4圈襯板還可以繼續(xù)使用一段時(shí)間,但因?yàn)闄z修的需要,一般將筒體襯板進(jìn)行整體更換,從而導(dǎo)致第3、4圈襯板的浪費(fèi)。因此,將第1、2圈筒體襯板的提升筋適當(dāng)加高增厚,提升筋與底板部分的連接弧度增大,底板部分適當(dāng)加厚,同時(shí)將第3、4圈筒體襯板的提升筋適當(dāng)降低減薄,提升筋與底板部分的連接弧度減小,底板部分適當(dāng)減薄。這樣一套襯板的總重量基本不變,不會(huì)影響半自磨機(jī)的負(fù)載能力,既保證了提升筋不被急劇磨損而失去提升功能,又保證了磨礦細(xì)度符合生產(chǎn)要求。襯板改型以后,筒體襯板的使用壽命實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一,從而避免第3、4圈筒體襯板提前更換導(dǎo)致的材料浪費(fèi),節(jié)約了生產(chǎn)成本。

3.3 延長給料小車溜槽

將半自磨機(jī)給料小車溜槽加長,使熔煉爐渣、鋼球等物料的落料點(diǎn)延伸到筒體內(nèi)部,減少給料過程中對(duì)進(jìn)料端襯板和進(jìn)料襯套的沖擊磨損,這樣將有效延長進(jìn)料端襯板以及進(jìn)料襯套的使用壽命。

通過現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量進(jìn)料襯套磨損位置到進(jìn)料口之間的距離,計(jì)算出物料拋出后最短水平距離,由此確定新進(jìn)料襯套軸向尺寸。由于新進(jìn)料襯套的軸向尺寸與原來相比縮短了,所以與其配套的壓套軸向尺寸需相應(yīng)增長。同時(shí)以給料小車后輪中心線為基準(zhǔn),保持進(jìn)料小車溜槽的傾斜角度不變,水平方向延長溜槽長度(2 215 mm→2 698 mm),使進(jìn)料小車的溜槽正好能伸入進(jìn)料襯套,同時(shí)為保證進(jìn)料小車溜槽能順利出入進(jìn)料襯套,需對(duì)進(jìn)料小車筒體中心線的上半部分相應(yīng)升高(1 450 mm→1 700 mm),最終確定進(jìn)料小車溜槽尺寸,如圖1所示。

圖1 新舊給料小車尺寸圖

4 改進(jìn)后運(yùn)行效果

通過對(duì)半自磨機(jī)襯板使用過程中磨損情況的分析,總結(jié)襯板磨損規(guī)律,采取了半自磨機(jī)進(jìn)料端襯板背面襯膠、筒體襯板改型、延長給料小車溜槽等一系列改進(jìn)措施,經(jīng)過一年多的生產(chǎn)運(yùn)行,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),取得了顯著效果。

4.1 提升了襯板裝配水平

通過對(duì)進(jìn)料端襯板背面襯膠和改善襯板安裝方式,解決了半自磨機(jī)進(jìn)料端襯板螺桿松動(dòng)現(xiàn)象以及進(jìn)料端頻繁漏水、漏砂的問題,改善了現(xiàn)場(chǎng)5S作業(yè)環(huán)境,減少了半自磨機(jī)停機(jī)頻次,降低了不連續(xù)生產(chǎn)對(duì)浮選指標(biāo)造成的波動(dòng),減少了尾礦金屬銅的損失。

4.2 延長了襯板使用壽命

半自磨機(jī)襯板屬于易損件,造價(jià)比較高,襯板的使用壽命延長,處理量會(huì)大幅提高,磨礦成本會(huì)下降,生產(chǎn)成本也隨之降低。統(tǒng)計(jì)了改進(jìn)后半自磨機(jī)進(jìn)料端襯板使用周期處理量及襯板使用壽命,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見表1。

表1 進(jìn)料端襯板使用壽命統(tǒng)計(jì)

由表1可以看出,改進(jìn)后半自磨機(jī)進(jìn)料端襯板平均使用壽命達(dá)到了4.8個(gè)月,使用周期內(nèi)平均爐渣處理量為49.2萬t,與改進(jìn)前相比,使用壽命和爐渣處理量分別提高了約37%和39%。

通過襯板改型等措施的實(shí)施,有效提高了襯板的使用壽命,進(jìn)料端襯板使用壽命由原來的3~3.5個(gè)月延長到4.5~5個(gè)月,筒體襯板使用壽命由原來的3~3.5個(gè)月延長到4個(gè)月。

4.3 提高了設(shè)備性能

通過延長進(jìn)料小車溜槽以及縮短進(jìn)料襯套軸向尺寸,將物料的落料點(diǎn)延伸至筒體內(nèi)部,有效的解決了進(jìn)料端襯板和進(jìn)料襯套磨損的問題。同時(shí)將壓套與進(jìn)料襯套的連接方式改為螺栓連接,保證了進(jìn)料襯套與筒體的同軸度,由于進(jìn)料襯套軸向尺寸縮短,自重大幅減輕,解決了因焊縫開裂導(dǎo)致的漏漿問題。將半自磨機(jī)給料小車溜槽加長等措施的實(shí)施,不僅延長了進(jìn)料端襯板的使用壽命而且保護(hù)了半自磨機(jī)本體,從而提高了設(shè)備性能。

5 結(jié) 語

生產(chǎn)實(shí)踐證明,通過提升襯板裝配水平、襯板改型、延長給料小車溜槽等一系列措施的實(shí)施,不僅減少了半自磨機(jī)襯板更換次數(shù),節(jié)約了備件材料和檢修費(fèi)用,而且減少了停車時(shí)間,提高了工作效率,增加了處理量,這對(duì)穩(wěn)定生產(chǎn)具有重要意義。同時(shí)半自磨機(jī)在負(fù)荷率較高的情況下電流控制穩(wěn)定,全年電單耗較初步設(shè)計(jì)指標(biāo)降低約6%,從而為完成年度生產(chǎn)任務(wù),提高經(jīng)濟(jì)效益打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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