陳 悅 李岳峰 李松山 程曉明
(1.中船重工第七一一所動力裝置事業(yè)部,上海 201108;2.船舶與海洋工程動力系統(tǒng)國家工程實驗室,上海 201108)
隨著現(xiàn)代人們對于舒適性的追求,船舶的安靜性已經(jīng)成為影響其舒適性的重要指標。推進軸系是螺旋槳激勵力向船體傳遞的必經(jīng)路徑,其振動會繼發(fā)性地激勵起船體結構的振動。在主機和后傳動裝置相繼應用彈性安裝技術后,船體的振動水平得到顯著的控制。隨著減振技術的進一步深化應用[1],推力軸承振動逐漸凸顯為危害船體安靜性的主要貢獻因素。因此,降低推力軸承振動水平是進一步提升船舶舒適性的重要治理目標。
近年來,電力推進系統(tǒng)船舶成為發(fā)展趨勢,采用具有低噪聲特征的推進電機代替了柴油機、燃機等主動力,因而主動力對船舶噪聲的貢獻量大幅降低,使得推進軸系脈動激勵通過推力軸承產生的機械噪聲凸顯而出,大推力軸承裝置已成為制約船舶安靜性進一步提升的瓶頸。因此,隨著船舶機組功率的提升和船舶低噪聲化的發(fā)展,對推力軸承裝置的功率、推力等性能提出了更高的要求,同時對推力軸承裝置也提出了低噪聲性能要求,減振型大推力軸承裝置需求日益迫切,因此國內外許多學者在此方面進行了大量研究[2-6],其中,推力軸承裝置減振方式多采用橡膠減振[7]、液壓減振[8]等方式。
目前已開展了針對250型減振型推力軸承技術初步研究,推力250 kN。250減振型推力軸承在推力軸承端蓋上安裝橡膠彈性元件,如圖1所示,推力軸承的推力先傳遞至橡膠元件,再通過橡膠元件傳遞至推力軸承箱體,橡膠元件起到衰減縱向振動的作用。經(jīng)減振試驗實測減振效果約5 dB,與國外7 dB以上的技術指標還有較大差距,試驗方法也有待改進提高。
1.減振組件;2.支承組件;3.箱體;4.推力組件圖1 橡膠減振推力軸承結構圖Fig.1 Structure diagram of rubber damping thrust bearing
總的來說,國內現(xiàn)有的減振型推力軸承產品型號少,推力等級偏低,減振性能指標偏低,同時采用的橡膠減振技術,存在諸多發(fā)展瓶頸:一方面為增加減振效果,勢必要靠提高柔韌性來減小減振元件的剛度,但提高柔韌性后,減振元件在推力作用下必然會產生較大的軸系軸向竄動。若在更大減振要求下,剛度要求更低,同時更大推力下,變形會更大;另一方面就尺寸上來講,受橡膠所受擠壓應力限制,減振元件需要設計得較大,嚴重增加了推力軸承的尺寸。以上問題都為減振推力軸承裝置的設計、制造、應用以及大型化等帶來了困難。
為突破以上瓶頸,亟需開展新的減振技術研究,本文通過理論分析,提出了系統(tǒng)的推力軸承裝置液壓減振設計方法,可以滿足減振需求,具體涵蓋了液壓減振原理分析及設計計算、管路和阻尼系數(shù)分析和設計計算、位置監(jiān)測系統(tǒng)設計方法等研究,致力于追求承壓可調,體積小,并綜合考慮了管路和局部阻尼等對減振的影響,為減振推力軸承裝置的大推力、大功率方向應用奠定了基礎。
減振要求:20 Hz~10 kHz頻率內加速度振級落差大于7 dB。
加速度振級落差7 dB意味著:
(1)
式中:a1為減振前,a2為經(jīng)減振后,a0為標準加速度級。
計算式(1),得:
a2/a1=0.446 7
(2)
減振后加速度需降低為原先的0.446 7倍。
隔振系數(shù)定義:
(3)
式中:ξ為相對阻尼系數(shù);λ為頻率比。
(4)
計算式(4),得:
λ=1.8
(5)
頻率比λ定義為:
(6)
式中:ω為激振頻率單位1/s,除以2π轉換為Hz即為激振頻率20 Hz~10 kHz;p為固有頻率單位1/s。
固有頻率p定義為:
(7)
式中:K為減振元件剛度;m為軸系重量。
選取最小激振頻率20 Hz下計算減振效果,即可滿足更高頻率要求,結合式(6),則單位為Hz的固有頻率f為:
(8)
由式(8)可知,即推力軸系的固有頻率應在11.113 3 Hz或以下才能取得激振頻率20 Hz~10 kHz內加速度振級落差大于7 dB。
同時,結合式(7),單位為Hz的固有頻率f為:
(9)
根據(jù)式(9),可得減振元件剛度K為:
K=(2π)2f2m=(2π)2×11.113 32×2 000 N/m=9.752 kN/mm
(10)
如果在推力環(huán)后側放置密閉液壓活塞,則剛度主要為液壓油的剛度,石油基液壓油的平均體積彈性模量E值為(1.2~2.0)×103MPa即1.2 GPa~2.0 GPa,考慮到油中不可避免地會混入少許空氣,實際應用時E值可取為(0.7~1.4)GPa,而鋼的彈性模量為206 GPa,盡管油約相當于鋼的1%,但相比橡膠的彈性模量為0.007 84 GPa仍然太大。
如果在活塞后面引出管路,到外置油箱中,則在推力作用下,由于液體壓力的傳遞,整個油箱內的油開始壓縮變形,因油箱和管路相比油的變形基本可以忽略不計,則主要變形集中在活塞的位移上,由此即可通過調節(jié)活塞截面積和油箱大小來改變液壓減振元件的剛度,直至需要的范圍。
1.活塞;2.油缸;3.連接管路;4.油箱圖2 液壓減振基本原理圖Fig.2 Basic principle diagram of hydraulic vibration reduction
如圖2所示,為液壓減振的基本原理圖,共有一圈n個截面積為A0的小油缸支撐在軸瓦上,油缸通過管路連至體積為V1的油箱,油缸、管路和油箱的總體積為V。在推力F的作用下,由于液體壓力的等效傳遞,總體積V的變化如下:
(11)
式中,β為壓縮變形系數(shù),β=1/E。q為考慮油箱等在油壓作用下的體積變形系數(shù),考慮管路等影響,此處選取q=0.8。
推力F作用下,油缸的位移s為:
(12)
相應的剛度K為:
(13)
由上式可以得出,在液壓油的平均體積彈性模量E基本不變的情況下,只要通過減小油缸的總面積即nA0,同時通過提高油箱體積V1來增加總體積V,即可將剛度K調整到足夠小值。
選取油缸直徑d=0.1 m,油缸個數(shù)n=6,根據(jù)公式(13),可得總體積V為:
(14)
按照以上原理進行設計,即可達到液壓減振的效果,管路的孔徑以及在中間可能設置的節(jié)流孔主要影響到相對阻尼系數(shù)ξ。
當推力軸以速度V移動時,帶動油缸內液體運動,其壓力變化為:
(15)
式中兩項分別為整個液壓減振管路的沿程阻力損失,和油缸與管路接口處的局部阻力損失。
對沿程阻力損失,黏性阻尼系數(shù)與管路面積的關系為:
(16)
其中:r為液體黏性阻尼系數(shù),μ為液體動力黏度,l為管路長度,A0為缸面積,A1為管路面積。
目前的國內外文獻中均只考慮了沿程阻力損失,未考慮局部阻力損失。
相對阻尼系數(shù)ξ為:
(17)
給定液體動力黏度μ=0.089 Pa·s,管路長度l=1 m,油缸直徑d=0.1 m,管路直徑d0=0.01 m,根據(jù)式(16),得到:
(18)
進而,根據(jù)式(17),得到:
(19)
由《機械設計手冊》第19篇“機械振動的控制及利用”的“2.5.4隔振器的阻尼”可知[9],如果單純從隔振角度看,阻尼對隔離振動是不利的,但在生產實際中,常遇見外界沖擊和擾動。為避免彈性支承物體產生大幅度自由振動,人為增加阻尼,抑制振幅,且使自由振動盡快消失,特別是經(jīng)過共振區(qū)時,阻尼作用就更為重要。綜合考慮,從隔振效果來看,實用最佳阻尼比為ξ=0.05~0.20。在此范圍內,共振振幅不會很大,隔振效果也不會降低很多。
故設計管路和管徑時應滿足產生的相對阻尼系數(shù)ξ=0.05~0.20。
可以看出管路沿程阻尼損失帶來的阻尼系數(shù)已經(jīng)很大,故相關外置油箱和蓄能器不能布置得太遠,管路的直徑不能選取得太小,否則不利于減振效果,故可以在推力軸承頂部設置閥塊,將油缸后的細管路轉為比較粗的管路連接外置油箱等部件。
針對250型推力軸承裝置在不改變推力軸承裝置箱體、推力軸、推力組件等情況下,將原250型推力軸承裝置6組橡膠減振及支承組件替換為6個液壓油缸。改進后推力軸承主要技術指標為:推力250 kN,減振效果在20 Hz~10 kHz頻率內加速度振級落差大于7 dB。
推力軸承通過6個油缸承受推力,油缸內油壓隨推力不同而變化。油缸通過后方的管接口和管路與液壓系統(tǒng)相連,液壓系統(tǒng)包括外置減振油箱、電動泵、手動泵、閥件、蓄能器、油箱等設備。外置減振油箱設置有多個,利用管路開關控制各個外置油箱的連接調節(jié)體積變化,配合蓄能器,調節(jié)液壓減振剛度,利用節(jié)流閥調節(jié)相對阻尼。油缸設置有位置控制系統(tǒng),通過調節(jié)油缸中的總油量,動態(tài)調節(jié)油缸活塞軸向位置,使其保持在指定區(qū)間內,從而避免出現(xiàn)一般減振器在承受變動大推力時軸向位移過大的問題,控制系統(tǒng)設計了電動泵與手動泵兩種方式,各自單獨運行,提高系統(tǒng)可靠性。
在6個油缸蓋上各放置有1個位移指示件,中間的導桿與活塞底端緊密貼合,隨活塞的移動而移動。導桿外端與位移傳感器相連接。
減振性能試驗臺布置如圖3所示,在推力軸承裝置的推力軸法蘭、機腳上布置振動測點。
圖3 減振性能試驗臺布置圖Fig.3 Layout diagram of vibration reduction performance test bench
采用氣囊加載模擬軸向推力,激振器的激振力模擬軸向脈動力,對推力軸同時施加軸向推力與激振力,使用三向加速度傳感器測量推力軸承裝置的推力軸法蘭(減振前測點)和機腳(減振后測點)振動數(shù)據(jù),計算推力軸承裝置振級落差。
打開壓力容器管路閥門,用氣囊加載,將液壓減振系統(tǒng)充油加壓至1 MPa,并將推力軸承裝置液壓減振活塞推至液壓缸中間位置附近。采用20 Hz~10 kHz頻率范圍的激勵力對推力軸進行激振,測量推力軸承裝置各測點振動數(shù)據(jù),記錄并保存數(shù)據(jù)。
將液壓減振系統(tǒng)壓力卸至0 MPa,用氣囊將推力軸承裝置液壓減振活塞推至與液壓缸剛性接觸,采用20 Hz~10 kHz頻率范圍的激勵力對推力軸進行激振,測量推力軸承裝置各測點振動數(shù)據(jù),記錄并保存數(shù)據(jù)。
表1 減振性能測試數(shù)據(jù)對比表Tab.1 Vibration reduction performance test data comparison table
250型推力軸承裝置減振組件改造為液壓減振系統(tǒng),經(jīng)過臺架振動測試,在開啟液壓減振系統(tǒng)時,激振點到推力軸承裝置底座三向(x、y、z)振級落差均在10 dB以上,滿足推力軸承裝置設計指標振級落差大于7 dB的要求。
提出了系統(tǒng)的推力軸承裝置液壓減振設計方法,并設計相應的實施方案,通過試驗驗證滿足減振的設計要求。
設計的液壓減振系統(tǒng)承壓可調,體積小,并首次根據(jù)應用實際,綜合考慮了管路和局部阻尼等對減振的影響,可直接用于指導推力軸承裝置液壓減振的具體設計工作,為減振推力軸承裝置在大推力、大功率方向應用打下了基礎。