劉 旭,馬紀(jì)鑫,王 鑫
鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)公司大孤山球團(tuán)廠 遼寧鞍山 114001
目 前多數(shù)選礦廠的精礦系統(tǒng)使用陶瓷過濾機(jī)對(duì)精礦進(jìn)行脫水,清洗陶瓷片時(shí)使用清水作為反沖洗水,產(chǎn)生的精礦濾液水直接排放[1]。在工作過程中,陶瓷片與其他過濾介質(zhì)一樣會(huì)發(fā)生堵塞,需要在卸礦后對(duì)陶瓷片進(jìn)行反沖洗。沖洗時(shí),將硝酸與清水混合后經(jīng)分配頭打入陶瓷片,從內(nèi)向外沖洗陶瓷片微孔內(nèi)的堵塞物。陶瓷片的微孔孔徑為 1.5 μm 左右,對(duì)反沖洗用水的水質(zhì)要求較高[2]。目前國內(nèi)外陶瓷過濾機(jī)反沖洗用水為清水,消耗大、成本高[3]。筆者針對(duì)某選礦廠利用清水作為反沖洗水成本高的問題,在分析陶瓷過濾機(jī)工藝系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,研究通過精礦濾液水回用裝置對(duì)精礦濾液水進(jìn)行回收,來代替清水作為反沖洗水,以達(dá)到節(jié)約成本的目的[4]。
鐵精礦經(jīng)過選別設(shè)備選別后,通過管道輸送到陶瓷過濾機(jī)進(jìn)行干燥,干燥后經(jīng)排礦輸送帶轉(zhuǎn)運(yùn)至精礦槽中,陶瓷過濾機(jī)產(chǎn)生的溢流通過溢流泵重新回到給礦箱,其工作流程如圖 1 所示。
圖1 陶瓷過濾機(jī)工作流程Fig. 1 Working flow of ceramic filter
反沖洗系統(tǒng)由清水泵、清洗管路、過濾器等組成。反沖洗是陶瓷過濾機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)中必不可少的環(huán)節(jié),它使陶瓷濾片保持良好的通透性,從而保證過濾機(jī)的工作效率[5]。轉(zhuǎn)車時(shí),濾餅經(jīng)刮刀卸下后,清水泵將清水經(jīng)反沖洗水管路通過風(fēng)頭打入陶瓷片,從內(nèi)向外沖洗,洗掉陶瓷片表面殘余的濾餅;洗車時(shí),清水泵持續(xù)將清水經(jīng)反沖洗管路通過分配頭打入陶瓷片,同時(shí)將硝酸經(jīng)反沖洗管路通過分配頭打入陶瓷片,清水與硝酸混合后,從內(nèi)向外溶解并洗掉濾板表面殘留的濾餅[6]。反沖洗過程消耗大量的清水,而濾液水在過濾完成后則直接排放到尾礦濃縮大井,在增大流程量的同時(shí),也造成不必要的浪費(fèi)[7]。反沖洗過程如圖 2 所示。
圖2 反沖洗過程Fig. 2 Backwashing process flow
通過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)得到數(shù)據(jù),陶瓷過濾機(jī)綜合利用系數(shù)η=0.85 t/(h·m2),每臺(tái)過濾機(jī)的過濾面積S=60 m2,則每小時(shí)產(chǎn)量
精礦含水率為 9%,則每小時(shí)精礦產(chǎn)量
給礦體積分?jǐn)?shù)為 55%,則每小時(shí)產(chǎn)生的精礦濾液水
工作時(shí),陶瓷過濾機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn) 4 臺(tái),每小時(shí)精礦濾液水總量
過濾機(jī)每小時(shí)使用清水量約為 20 m3/h,而陶瓷過濾機(jī)產(chǎn)生精礦濾液水量約為 80 m3/h,可見精礦濾液水量可以滿足陶瓷過濾機(jī)反沖洗水要求[8]。
某選礦廠共有 7 臺(tái)陶瓷過濾機(jī),每臺(tái)配有一個(gè)濾液箱,從濾液箱中上部開口,連接φ133 mm 鋼管,安裝 DN125 閥門。通過閥門控制精礦濾液水流入φ219 mm 管道 (1~ 3 號(hào)精礦濾液水左側(cè)流入,4~ 6 號(hào)精礦濾液水右側(cè)流入),在φ219 mm 管道兩側(cè)各增加一個(gè) DN200 閥門,以便處理臨時(shí)故障。通過 1 號(hào)增壓泵 (流量為 143 m3/h,揚(yáng)程為 8 m,功率為 7.5 kW) 將精礦濾液水輸送到初級(jí)沉降水箱 (6.0 m×3.0 m×2.5 m),沉降 30 min 左右,溢流到二次沉降水箱 (6.0 m×2.0 m×2.5 m),再次沉降 20 min 左右,溢流到清水箱內(nèi),通過 2 號(hào)增壓泵 (流量為 83.6 m3/h,揚(yáng)程為 41.8 m,功率為 22 kW) 輸送供給陶瓷過濾機(jī)。在初級(jí)沉降箱增加補(bǔ)加水裝置,在精礦濾液水水量不足時(shí)補(bǔ)加清水,保證陶瓷過濾機(jī)的正常運(yùn)行。在初級(jí)沉降箱、二級(jí)沉降箱和清水箱底部開口,接φ89 mm 鋼管,在排污口安裝 DN80 閥門,排出雜質(zhì)?;赜孟到y(tǒng)的設(shè)備布置和工藝流程如圖 3 所示。
圖3 精礦濾液水回用系統(tǒng)Fig. 3 Concentrate leachate recycling system
工作時(shí),要經(jīng)常檢查濾液箱中精礦濾液水是否有跑黑現(xiàn)象,如發(fā)現(xiàn)跑黑現(xiàn)象,關(guān)閉此陶瓷過濾機(jī)濾液箱出口閥門,濾液水溢流到原泵坑;立刻啟動(dòng) 1 臺(tái)備用陶瓷過濾機(jī) (啟動(dòng)時(shí)間約 10~ 15 min),而后打開濾液箱出口閥門;將跑黑的陶瓷過濾機(jī)停機(jī),查找跑黑原因,并及時(shí)處理。
根據(jù)濾液水量對(duì)濾液水增壓泵進(jìn)行選型。陶瓷過濾機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn) 4 臺(tái),每小時(shí)總濾液水量Q總=80.64 t,選擇精礦濾液水回收泵流量Q泵≥80.64 m3/h。
設(shè)計(jì)揚(yáng)程
式中:K為管路損失系數(shù),約為 1.25;HP為排水高度,HP=10 m;HX為吸水高度,HX=20 m。代入得H=37.5 m。
查閱相關(guān)資料,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用的精礦濾液水增壓泵流量Q=83.63 m3/h,揚(yáng)程H=41.8 m。
取樣分析陶瓷過濾機(jī)精礦濾液水懸浮物含量極少,水質(zhì)清澈,可反復(fù)回收利用。精礦濾液水取樣成分分析結(jié)果如表 1 所列,沉降前后濾液水成分分析結(jié)果分別如表 2、3 所列。
表1 清水取樣的成分分析結(jié)果Tab.1 Composition analysis results of clear water
表2 沉降前濾液水的成分分析結(jié)果Tab.2 Composition analysis results of leachate before sedimentation
表3 沉降后濾液水的成分分析結(jié)果Tab.3 Composition analysis results of leachate after sedimentation
精礦濾液水代替清水供陶瓷過濾機(jī)作為反沖洗水使用后,濾液水回用裝置單獨(dú)成一系統(tǒng),減少了影響生產(chǎn)的因素,同時(shí)使用 1 臺(tái)管道增壓泵對(duì)陶瓷過濾機(jī)進(jìn)行供水,節(jié)約了能耗。改造前,每臺(tái)過濾機(jī)每小時(shí)使用清水約 20 m3,每天平均運(yùn)轉(zhuǎn) 4 臺(tái)陶瓷過濾機(jī),每年使用清水 700 800 m3,清水單價(jià)為 3.3 元/m3,每年可節(jié)約清水費(fèi)用約為 231 萬元。原有陶瓷過濾機(jī)使用清水時(shí)濾芯使用周期為 5~ 7 d,經(jīng)對(duì)陶瓷過濾機(jī)精礦濾液水代替清水反復(fù)試驗(yàn),使用精礦濾液水后濾芯平均使用周期可以達(dá)到 10 d 左右。
在了解某礦陶瓷過濾機(jī)原理及反沖洗原理的基礎(chǔ)上,通過分析陶瓷過濾機(jī)的技術(shù)指標(biāo),確定了精礦濾液水量可以滿足陶瓷過濾機(jī)反沖洗用水量的要求,進(jìn)而設(shè)計(jì)了精礦濾液水回用系統(tǒng)。對(duì)精礦濾液水回用裝置各部元件進(jìn)行選型,設(shè)計(jì)了回用系統(tǒng)的總體布局和工藝流程;通過水質(zhì)取樣分析試驗(yàn),驗(yàn)證了精礦濾液水代替清水的可行性;分析了后續(xù)經(jīng)濟(jì)效益,每年可節(jié)約清水費(fèi)用約為 231 萬元,提高了濾芯平均使用周期,可以達(dá)到 10 d。