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熱軋R軋機標高調(diào)整的技術(shù)改造

2022-06-13 07:53杰,蔡賢,許
科技與創(chuàng)新 2022年11期
關(guān)鍵詞:軋機中心線油缸

鐘 杰,蔡 賢,許 鐘

(北海誠德金屬壓延有限公司,廣西 北海536000)

1 研究背景

熱軋R軋機是往復式5連軋機,分5道次軋制,往復式,每道次漸減坯料厚度原理,軋到精軋F1所需的厚度要求。這樣就要求R軋機在中心線精度,板型偏差勻要控制在設定的參數(shù)內(nèi),精軋才能軋岀合格的產(chǎn)品,所以R軋機的精度控制尤其重要??刂坪肦軋機的精度,首先要控制好壓頭的水平度,兩側(cè)的輥縫要達到允許范圍,必須控制好階梯墊的精度、平行度、位置度。控制好階梯墊的精度,務必使階梯墊在軋制過程當中不產(chǎn)生移位、振動及各類滑板,銅類襯板不磨損、不卡阻。

2 R軋機技術(shù)改造的必要性

R軋機階梯墊由于原先設計的問題,階梯墊總成是1 450線設計的,在實際生產(chǎn)當中,由于客戶對產(chǎn)品的需求原因,遠遠不能滿足工藝生產(chǎn)要求,經(jīng)常出現(xiàn)損壞,主要損壞活動架的架體,底部襯板如圖1所示,固定架的滑板如圖2所示。

圖1 底部襯板

圖2 固定架滑板

為了使R軋機階梯墊滿足以上工藝條件,必須要進行技術(shù)改造,具體情況如下。

當活動架固定螺栓M20強度等級低、抗拉強度小時,應增大螺栓為M24,提高螺栓等級為12.9級。

當活動架重新設計,不要加工工藝槽,應避開應力集中點,填補加工工藝槽,如圖3所示。

圖3 工藝槽

活動架邊部襯板容易磨損,固定架底部銅板容易刮底,如圖4所示。

圖4 底部襯板

通過活動架、固定架及襯板的緊密設計,因振動而產(chǎn)生的壓頭測量不精準的情況得到了解決。活動架的穩(wěn)定,主要取決于活動架的堅固,在生產(chǎn)過程中,由于活動架共振松動,連接塊連接螺栓拉斷或退出,造成活動架失效,活動架邊部襯板容易磨損,固定架底部銅板容易刮底,卡阻固定架,階梯墊無法進行移動,標高無法進調(diào)整,換輥過和受阻,嚴重影響生產(chǎn)時間,為了滿足生產(chǎn)條件,增大螺栓為M24,提高螺栓等級為12.9,避開應力集中點,填補加工工藝槽,增強連接受力,有效避免了應力產(chǎn)生的一系列問題;重新設計活動架襯板,改造原設計常規(guī)ZCuSn10P1的材料設計成CuZ24A16的材料;改造活動架階梯墊的臺肩高度,避免刮底卡阻、活動架無滑動的情況。

另一方面,階梯墊標高調(diào)整油缸因為沒有受到強烈的振動,有效減少了階梯墊標高調(diào)整油缸的更換次數(shù),在降本增效方面起到很大作用。目前在熱軋生產(chǎn)線上,粗軋機階梯墊標高調(diào)整,換輥時間的問題一直是行業(yè)內(nèi)難以解決的問題,階梯墊標高調(diào)整的技術(shù)改造在行業(yè)內(nèi)被部分應用,主要目的在于縮短故障時間,提高生產(chǎn)效率。

以上是R軋機階梯墊的技改理由,經(jīng)過技術(shù)分析以及設計圖紙的進一步論證,于2019年3月進行初步改造,改造后的R軋機階梯墊活動框架如圖5所示。

圖5 活動框架改造圖

2019年4月,將技術(shù)改進后的階梯墊上機,可發(fā)現(xiàn),改進后的階梯墊穩(wěn)定性超強,階梯墊沒有卡阻現(xiàn)象。經(jīng)過一段時間以來檢查跟蹤,目前已使用1年6個月,產(chǎn)線工藝得到滿足。點檢階梯墊性能如表1所示。

表1 點檢階梯墊性能

表1(續(xù))

3 R軋機階梯墊改造前后的經(jīng)濟效益對比

3.1 改造前狀況

活動架連接塊拉脫,階梯墊在機架內(nèi)產(chǎn)生橫移,固定架卡阻,階梯墊與壓頭處無法對中,階梯墊標高調(diào)整油缸由于沒有與活動架的接塊相連,階梯墊標高調(diào)整油缸直接被拉出,損壞鎖定油缸,維修人員進入機架內(nèi)操作維修,需要有千斤頂開固定架處理;人工調(diào)整標高,再恢復活動架,連上階梯墊標高調(diào)整油缸,嚴重影響生產(chǎn)。

每次換RW工作輥必須人工確認,調(diào)整階梯墊都要花費30 min左右,遇到活動架散架的情況,須人工現(xiàn)場用支撐輥頂住移動,花費時間60 min左右,無法滿足生產(chǎn)工藝要求。

由于粗軋階梯墊與壓頭中心有偏差,后續(xù)精軋操作控制往往出現(xiàn)中心線左右偏差的情況,中心線偏差后產(chǎn)線調(diào)整8機架相當困難,影響精軋機中心線的情況就會經(jīng)常發(fā)生,精軋機是后續(xù)工序的關(guān)鍵,由于中心線偏差過大,精軋機側(cè)導板磨損增加,側(cè)導板的損耗也大大增加——側(cè)導板更換需要大量的人力物力。造成下一道工序一系列的連鎖問題,包括卷取卷型問題、層冷輥道及邊護板的磨損問題。精軋機入口首道F1側(cè)導板磨損最為嚴重,如圖6所示。

圖6 磨損的側(cè)導板

更換側(cè)導板及損耗備件需要大量的人力物力,無形中增加成本,F(xiàn)8出口層冷邊護板經(jīng)常性磨損,造成大量邊護板需要維護及更換,極為嚴重的是廢鋼風險性極大,一旦層冷處廢鋼,精軋機出現(xiàn)大量堆鋼,熱卷箱同時廢鋼卷,精軋堆鋼后,處理時間較長,往往需要1 h以上,粗軋二道次推廢或返裝,損失相當嚴重。正常的標高調(diào)整、移動階梯墊只需要10 min,現(xiàn)在使用時間為30 min左右,至少影響的時間為20 min,影響的產(chǎn)量在153.8 t以上,嚴重時影響的直接經(jīng)濟效益196.864萬元。為了提高生產(chǎn)效率,節(jié)約成本,對此標高調(diào)整進行技術(shù)性的改造。

3.2 改造后狀況

改造后,未出現(xiàn)階梯墊卡阻,壓頭振動量偏小,階梯墊穩(wěn)定性極高,階梯墊油缸不因振動大而造成竄油的情況,有效保障了產(chǎn)線穩(wěn)定的高產(chǎn)能,提供極大的安全保障。

通過對R軋機階梯墊的改造,目前粗軋在控制板型方面,得到極大的控制,一方面,在更換R工作輥時,大大減輕操作工的勞動強度,輕輕松松在10 min以內(nèi)完成階梯墊調(diào)整,無需人工確認階數(shù),一次性調(diào)整到位,更加方便調(diào)整R工作輥輥縫。另一方面,有效提高了生產(chǎn)效率,更加便于調(diào)整中心線及板型,有利于下道工序的調(diào)整,而不至于浪費更多的時間調(diào)整中心線,從而使熱卷箱卷型良好,大大避免因板型不良,控制不好而產(chǎn)生廢鋼,影響產(chǎn)能的提高。這是在時間方面得到了改善,提高生產(chǎn)效率。

其次通過對R軋機階梯墊的改造,最大的好處是保護價格昂貴的階梯墊本體,保護壓頭不因振動而損壞其他的設備零部件。關(guān)于階梯墊油缸方面,由于階梯墊卡阻,操作往復動作油缸,極其容易使油缸因油壓急劇升高,或者是頻繁切換油路,油液脈沖的原因,使得油缸內(nèi)部腔竄油,損壞油缸。改經(jīng)過改造,階梯墊工作性能的穩(wěn)定性得到了提高,增加活動架的持久性,使壓頭反饋的參數(shù)更加真實可靠,有效避免因階梯墊移位、振動過大損壞壓頭及附屬零配件。

綜上所述,本次R軋機的階梯墊技術(shù)改造具有極其重大的意義,改造后,無論在時間控制方面,還是在成本節(jié)約控制方面都具有非同一般的效果,特別在攻克粗軋板型、中心線偏差方面具都有極其重要的意義。

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