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停機后汽缸溫差大原因分析及處理

2017-11-06 07:42:49蘆利生
關鍵詞:中心線停機溫差

蘆利生

【摘 要】當汽缸溫差較大時,缸體將發(fā)生“貓拱背”變形,轉子中心線會出現(xiàn)一定程度的變化。輕則破壞汽機結合面的嚴密性,導致漏汽;重則致使動、靜部分間隙變小,使機組發(fā)生劇烈振動,給機組帶來嚴重損害。

【Abstract】When the temperature difference of the cylinder is large, the arch deformation liking a cat back will occur on the cylinder, and the center line of the rotor will change to a certain extent. The light will destroy the tightness of the turbine joint surface, leading to leakage of steam, the heavy will lead to a small gap between the moving and static parts, resulting in severe vibration of the unit, causing serious damage to the unit.

【關鍵詞】溫差;停機;中心線;摩擦;振動

【Keywords】temperature difference; stop; central line; friction; vibration

【中圖分類號】TM76 【文獻標志碼】A 【文章編號】1673-1069(2017)10-0175-02

1 引言

某電廠ST13號機組采用哈汽廠生產(chǎn)的LN82.6-8.0-0.65/530/250型雙壓、單軸、單缸、沖動、凝汽式汽輪機。該機組采用調峰方式運行,停機時間約為8小時。機組停機后,高壓外缸上、下缸溫差過大,通常缸溫差達到117℃。如不及時處理,可能造成缸體變形,從而引起動靜碰磨和大軸彎曲等嚴重后果。本文分析了停機后汽缸溫差大的原因,并提出了解決方案。

2 熱控儀表是否正常

測點反饋的真實性是我們的眼睛,是我們判斷問題的首要依據(jù)。首先要確定反饋信號的真實性;其次本體設置溫度測點是測量壁溫變化,如果測量孔過大,熱電偶接觸不好,停機后測量出來的溫度可能是汽缸的輻射溫度,偏離了實際值。根據(jù)對2臺機組的歷史曲線進行分析,雖然下缸溫度降得較多、較快,但是每次熱態(tài)啟動時,機組本體各項主要參數(shù)都在正常范圍內。

處理措施如下:停機后,該廠熱控檢修人員對汽輪機上下缸溫測點進行檢查,其中多次更換熱電偶,用以排除硬件故障導致下外缸測點溫度偏低,同時考慮下缸溫測點的熱電偶通道可能與標準熱電偶尺寸出現(xiàn)誤差,例如標準熱電偶探頭進入通道后不能接觸缸體等情況,從而采用細直的鐵絲對通道尺寸進行測量,測量發(fā)現(xiàn)通道尺寸與熱電偶尺寸基本吻合。最后對熱控信號反饋進行全面校驗,試驗結果均為正常。

3 主、補汽調門是否嚴密

高壓主汽門與高壓調門的高壓端門桿漏汽、高壓軸封的漏汽進入11級與補汽匯合。由于管道較多,停機后空氣沿管道流通,借助盤車轉子旋轉,加強汽輪機內部通流造成下缸溫度下降。汽包起壓對旁路進行暖管到?jīng)_轉前,可發(fā)現(xiàn)DCS顯示自動主補汽門、調門后溫度測點、缸溫測點均無變化,就地對管道通流、溫度檢測均無異常。由此可得主、補汽調門嚴密,無漏汽現(xiàn)象,故可排除該原因引起缸溫差變大。

4 停機方式是否合理

由于該廠是燃-汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組,汽機隨燃機出口煙溫滑降進行滑停。

通過分析檢修前的試驗數(shù)據(jù),可以發(fā)現(xiàn):滑停過程中,主蒸汽溫度下降較快,從而使得內缸溫度出現(xiàn)較為直觀的小范圍波動,并未出現(xiàn)上下缸溫差大趨勢。由此可以推出,該廠停機方式對汽輪機上下外缸溫差無直接影響。

5 結合面是否漏汽

汽缸受到驟熱驟冷均會出現(xiàn)變形,產(chǎn)生結合面漏汽。汽缸變形的同時又會使法蘭螺栓受到附加應力。正常情況下,法蘭螺栓受到螺栓預緊力、汽缸內由于蒸汽壓力使螺栓受到的工作應力、螺栓溫度與法蘭溫度不同受到的熱應力,這三種應力的疊加,現(xiàn)再加上由于汽缸法蘭變形使螺栓受到附加應力,如其總應力超過屈服點,將使螺栓產(chǎn)生塑性伸長,這樣又會使法蘭結合面上汽密緊力不足(相當于增加螺栓的松弛量),加劇了漏汽。

該廠#13汽輪機2015年3月前汽輪機停機后上下外缸溫差在117℃左右,經(jīng)過為期一個多月的檢修,發(fā)現(xiàn)高中壓缸組合部位水平結合面有明顯漏汽痕跡,扣空缸測量結合面間隙,在高中壓結合部位和中低壓結合部位均有0.05~0.07mm的間隙。

處理措施如下:①將高中壓缸垂直結合面內部用A507焊條焊接。②在汽缸結合面中低壓結合部加裝0.20mm的石墨板并涂抹密封脂處理。③復緊中低壓垂直結合面螺栓??劭崭讎烂苄詸z查合格。

6 軸封間隙大、軸封結合面是否漏汽

汽輪機下缸疏水及蒸汽管道分布較多,散熱面積較大。停機后本體疏水全開連至疏水擴容器對本體進行疏水,防止下缸出現(xiàn)積水冷缸[1]。若軸封間隙較大、軸封結合面漏氣,可能引起少量冷空氣沿軸封間隙進入汽缸,而冷氣是流向下缸的,因此下缸溫度急劇下降。

該廠13號汽輪機2015年3月前汽輪機停機后上下內缸溫差在35℃左右;上下外缸溫差117℃左右。檢修時發(fā)現(xiàn)汽缸前后軸封體結合面,有明顯漏汽痕跡;測量軸封間隙,左側小于設計值而右側大于設計值;扣空缸檢查汽缸結合面嚴密性,汽缸前軸封#1軸封體結合面有0.15mm的間隙;前軸封#2軸封體和#3軸封體一部分轉子上凸臺在上次大修時被車掉。

處理措施如下:①將前軸封上半垂直結合面螺栓解體,上下半對研,合格后,涂抹密封脂回裝。②由大陸激光公司將#2軸封體對應位置上的轉子凸臺恢復至出廠狀態(tài)。③更換#2軸封體,更換第3/4/5/6/9圈汽封為梳齒汽封,并調整間隙至合格范圍。④經(jīng)檢查,軸封回汽暢通。檢修結束后正常啟停機發(fā)現(xiàn),停機后上下內缸溫差在10℃以內。下缸(內缸)溫度測點變化較為明顯,上下外缸溫差同樣有明顯減小。endprint

7 汽缸本體疏水系統(tǒng)是否暢通,布局是否合理

該廠主補汽管道疏水、汽輪機本體疏水都連接至疏水擴容器。正常停機時由于存在真空,負壓加強各管道疏水、排汽。停機后真空到零轉速到零,正常盤車后可能存在各疏水閥至擴容器關不嚴、內漏等情況,導致疏水擴容器出現(xiàn)微正壓且壓力相對過高,此時本體疏水閥為全開狀態(tài),可能出現(xiàn)反汽至下缸,從而使下缸壁溫加速下降。

處理措施如下:對汽輪機本體進行悶缸試驗,停機盤車后關閉#13汽機本體疏水氣動門,關閉主補蒸汽管道至擴容器的所有疏水閥(機側疏水、均壓箱疏水等),開啟主補蒸汽管道疏水至排地溝,調節(jié)疏水擴容器減溫水流量至最?。刂仆C后擴容器溫度在正常范圍內),使汽缸本體自然溫降達到最低,觀察汽缸本體溫度測點變化,就地檢查各個本體疏水管是否存在內漏(漏水、返汽)等。

8 設備保溫效果是否良好

根據(jù)該廠機組熱控元件安裝位置可以看出,該廠下缸溫度測點內外缸點接在調門導汽管之間。正常運行時,由于蒸汽流通溫度基本不變,但是停機后,調門導汽管與管道的空氣熱交換,造成下缸溫度的變化,造成一定的換熱溫差,當冷空氣進入后保溫效果急劇下降,而且該廠下缸保溫多年未進行更換,下缸保溫性能降低。廠房內也可能存在4m、9m空氣對流形成的穿膛風,這將會加劇影響下缸保溫效果。對#13汽輪機9m層水平線周圍鋪設鐵板,圍堵高低壓缸周圍的間隙,從而隔離4~9m通流,隔離穿堂風。同時關閉#13機9m層東側窗戶,最大程度減少外因對保溫的影響。隔離穿堂風前后的停機后上下外缸溫差無明顯變化,故可以基本忽略此因素對缸溫變化的影響。

未進行任何處理之前,上下外缸溫差達到117℃左右,根據(jù)日常工況可知,該廠上下外缸溫差在11小時左右為最大點,晚停早啟停機時間主要在6至8小時內。機組中修進行專項處理后,上下外缸溫差降至38℃左右,機組連續(xù)運行至8月2日,停機后發(fā)現(xiàn)上下外缸溫差44℃左右。直至12月,溫差慢慢升至48℃。溫差由38℃逐步升至48℃的原因分析為:①由于該廠下缸保溫長時間未進行更換,同時長時間機組運行時的自身振動、下缸保溫安裝位置的特殊性,在汽缸下部貼壁處由于重力的作用,導致保溫貼壁處松動。②由于機組自身老化等原因,機組中修處理的結合面漏氣等主要問題再次出現(xiàn)或其他原因緩慢導致停機后上下缸溫差增大。保溫性變差導致缸溫差增大使得汽缸變形,從而使檢修時效性大大縮短,進而循環(huán)惡化,最終造成上下外缸溫差再次增大。

9 結論

上下缸溫差大導致結合面熱應力過大,使結合面局部出現(xiàn)變形、漏汽等現(xiàn)象,使蒸汽漏入保溫層造成保溫效果降低,導致上下缸溫差再次增大。因此,對汽缸及軸封結合面進行檢查維護同時還要確保檢修的時效性。

【參考文獻】

【1】中海海南發(fā)電有限公司規(guī)程編寫組.余熱發(fā)電熱力系統(tǒng)運行規(guī)程[J].海南洋浦,2014(9):16.endprint

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