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脫硫化氫汽提塔電感探針腐蝕速率高的原因分析與應對措施

2022-04-22 09:10:54
化工技術與開發(fā) 2022年4期
關鍵詞:汽提塔處理量冷凝水

崔 海

(中國石油廣西石化分公司,廣西 欽州 535000)

某石化公司蠟油加氫裂化裝置,設計加工能力為220萬t·a-1,裝置由反應、分餾、脫硫和公用工程等部分組成,采用一段全循環(huán)加氫裂化工藝。反應部分采用一段循環(huán)、爐后混油方案、熱高分工藝流程;分餾部分采用汽提塔、分餾塔出航煤、柴油方案。裝置以減壓蠟油為原料,主要產(chǎn)品為石腦油、航空煤油、柴油及未轉化油。

2021年7月7日起,汽提塔頂電感探針[1]的腐蝕速率由之前的0.1898mm·a-1,逐步上升至0.2593mm·a-1,超過控制指標 0.2mm·a-1。腐蝕速率上升,意味著塔頂管線設備的腐蝕加快,將縮短設備管道的使用壽命,增加設備管道的腐蝕泄漏風險,影響裝置長周期安全平穩(wěn)運行。

1 脫硫化氫汽提塔系統(tǒng)

1.1 工藝流程

蠟油加氫裂化裝置汽提塔的主要作用,是脫除反應生成油中的H2S。汽提塔有2路進料,一路為冷低分油,經(jīng)換熱升溫至195~200℃,進入塔的第10層塔板;第二路為熱低分油,溫度為270~275℃,進入塔的第16層塔板。塔底引入3.5MPa過熱中壓蒸汽,對反應生成油進行汽提。塔頂氣相經(jīng)A201冷卻至35~45℃,進入塔頂?shù)幕仞s罐D201進行三相分離,H2S和不凝氣外送至輕烴回收裝置。汽提塔塔頂液的一部分作為塔回流,另一部分外送至輕烴回收裝置。罐底水包的酸性水外送至硫磺回收裝置。為防止塔頂腐蝕,需要在塔頂管線注入緩蝕劑,在緩蝕劑注入口后側安裝有在線電感腐蝕探針EI,以檢測塔頂腐蝕速率的變化情況(圖1)。

圖1 脫硫化氫汽提塔流程

1.2 脫硫化氫汽提塔的操作參數(shù)

塔頂?shù)母g速率增大前,汽提塔操作參數(shù)見表1。

表1 汽提塔操作參數(shù)

2 脫硫化氫汽提塔塔頂?shù)母g機理及管控方案

2.1 腐蝕機理

汽提塔塔頂?shù)母g程度不僅與原料中鹽和硫的含量有關,還與腐蝕環(huán)境密切相關。腐蝕環(huán)境比較復雜,可從環(huán)境溫度和腐蝕介質兩方面進行分類。一般將腐蝕環(huán)境分為低溫環(huán)境和高溫環(huán)境兩大類。加氫脫硫化氫汽提塔的塔頂及揮發(fā)線,主要存在低溫 H2S+HCl+NH3+H2O 腐蝕[2],腐蝕性物質主要來源于加氫原料。原料中的有機氯和硫通過加氫反應,生成了氯化氫和硫化氫,兩者為氣態(tài)時對設備的腐蝕很輕,但是在塔頂揮發(fā)線經(jīng)過降溫冷卻后,與汽提蒸汽冷凝水共同形成了H2S+HCl+NH3+H2O腐蝕環(huán)境。具體過程如下:

低溫 H2S+HCl+NH3+H2O 腐蝕導致鋼材損傷的形式包括均勻腐蝕、氫鼓泡(HB)、氫致開裂(HIC)、應力導向氫致開裂(SOHIC)和硫化物應力腐蝕開裂等[3]。

2.2 腐蝕控制方案

2.2.1 原料控制

加氫裝置原料油的性質必須符合設計要求,裝置應參考原料腐蝕性介質的含量設計值,設置原料油的總硫、總氮、總氯含量等控制指標。當原料性質發(fā)生較大變化時,應提高分析頻次以加強監(jiān)控,評估腐蝕風險。原料油的分析項目及控制指標見表2。

表2 原料分析項目及控制指標

2.2.2 汽提塔頂?shù)臏囟瓤刂?/p>

根據(jù)裝置工藝防腐手冊的要求,核算加氫裂化裝置汽提塔塔頂油氣水的露點溫度,控制塔頂?shù)膬炔坎僮鳒囟雀哂谒饵c溫度14℃以上,避免發(fā)生露點腐蝕。

2.2.3 汽提塔頂緩蝕劑加注控制

采取在加氫裂化裝置塔頂揮發(fā)線加注緩蝕劑的防腐措施,以控制塔頂管線設備的腐蝕。緩蝕劑屬于水溶性緩蝕劑,型號為JH-3型,注入方式為除鹽水與原劑按1∶1稀釋后由計量泵連續(xù)注入。緩蝕劑的加注量≤28×10-6(計算分母為裝置進料量)。

2.2.4 汽提塔頂?shù)母g監(jiān)測

汽提塔頂?shù)母g監(jiān)測措施主要有化學分析和在線監(jiān)測。化學分析主要分析塔頂冷凝水的pH值和鐵離子含量(表3)。在線監(jiān)測是用在線腐蝕電感探針監(jiān)測塔頂部位的腐蝕速率(表4)。通過分析塔頂冷凝水和在線監(jiān)控腐蝕速率,可為汽提塔頂腐蝕速率的判斷和工藝防腐提供依據(jù)。

表3 汽提塔頂冷凝水分析及控制指標

表4 腐蝕探針安裝位置及控制指標

3 腐蝕原因分析

根據(jù)脫硫化氫汽提塔的腐蝕控制方案,逐一分析塔頂腐蝕的影響因素,判斷塔頂電感探針腐蝕速率增高的原因。

3.1 原料性質

圖3 原料氮含量

根據(jù)腐蝕速率的變化時間,檢查腐蝕速率變化前后原料油的性質。查閱原料油中總硫、總氮、總氯的含量情況(圖2~圖4),分析數(shù)據(jù)后確認,在汽提塔塔頂?shù)母g速率增大前后,原料總硫含量為1.722%~2.2%,總氮為 402.2~535.5mg·kg-1,總氯為0.4~0.8mg·kg-1,各項指標均未超出控制指標。

圖2 原料硫含量

圖4 原料氯含量

3.2 塔頂?shù)穆饵c溫度控制

按照裝置工藝防腐手冊的要求,對汽提塔系統(tǒng)的各參數(shù)進行計算,塔頂腐蝕速率增高前后,塔頂露點溫度的變化趨勢見圖5,塔頂實際控制溫度趨勢見圖6,汽提塔塔頂?shù)膶嶋H控制溫度和塔頂露點溫度的差值見圖7。

圖5 汽提塔塔頂露點溫度

圖6 塔頂實際控制溫度

圖7 汽提塔塔頂控制溫度與塔頂露點溫度差

2021年7月6日,根據(jù)調度指令,裝置進料量降低了27t·h-1,汽提塔塔頂?shù)呢摵砂l(fā)生了變化。汽提塔的工藝參數(shù)發(fā)生變化后,塔頂?shù)穆饵c溫度由正常時的128.76~129.44℃上漲至129.88~131.33℃。7月2日~ 7日,塔頂?shù)膶嶋H控制溫度為144℃,7月8日后,塔頂溫度調整至143℃,此時汽提塔塔頂?shù)目刂茰囟扰c塔頂露點溫度的差值,由正常時的14.34~15.36℃,下降至 11.46~13.6℃。塔頂內部的操作溫度未高于水露點溫度14℃以上。

3.3 緩蝕劑加注量

加氫裂化緩蝕劑為水溶性緩蝕劑,型號為JH-3。水溶性緩蝕劑與除鹽水按照1∶1的比例稀釋后注入汽提塔頂。緩蝕劑的加入量依據(jù)緩釋劑罐的下降液位和裝置處理量進行計算后確定。緩蝕劑罐的下降液位和裝置日處理量的變化趨勢見圖8和圖9,緩釋劑加入量的變化情況見圖10。調整處理量前,緩蝕劑加注量為 25.1×10-6~25.5×10-6,處理量調整平穩(wěn)后,緩蝕劑注入量為 27.2×10-6~27.9×10-6,滿足工藝防腐的要求(≤28×10-6)。

圖8 緩蝕劑罐液位下降高度

圖10 緩蝕劑加注量

3.4 汽提塔塔頂冷凝水的分析數(shù)據(jù)

汽提塔塔頂?shù)母g速率增大前后,塔頂冷凝水的化學分析數(shù)據(jù)見圖11。從分析數(shù)據(jù)可知,汽提塔頂?shù)乃嵝运校F離子濃度小于工藝防腐控制指標3mg·L-1,pH值在控制指標7.0~9.5之間,塔頂在線腐蝕速率增大前后的分析數(shù)據(jù)平穩(wěn),未見異常。

圖11 塔頂冷凝水分析數(shù)據(jù)

4 防腐應對措施及實施效果

對以上的相關因素進行分析后認為,塔頂腐蝕速率增高的原因,是塔頂?shù)目刂茰囟扰c塔頂露點溫度的差值小于14℃,不滿足工藝防腐控制要求。

4.1 控制措施

4.1.1 降低塔底的汽提蒸汽量

在分餾系統(tǒng)產(chǎn)品分析數(shù)據(jù)合格的基礎上,分別于7月16日和22日,兩次調整汽提塔的汽提蒸汽量至3.7t·h-1,降低塔頂水氣含量,塔頂露點溫度由之前的131℃左右降低至128℃左右,塔頂露點溫度降低了3℃。

4.1.2 提高塔頂溫度

根據(jù)露點腐蝕原因,將汽提塔的塔頂溫度由143℃提高至147℃,塔頂?shù)膶嶋H控制溫度與露點的溫度差,由調整前的11.46℃擴大至18℃以上,滿足了工藝防腐的規(guī)定。

4.1.3 緩蝕劑的選型

水溶性緩蝕劑在水蒸氣完全相變(露點)的位置注入時,水溶性緩蝕劑可以迅速進入水相成膜,從而起到很好的防腐蝕作用;但是在相變較遠的位置(露點前)注入水溶性緩蝕劑,則會使溶劑-水和緩蝕劑迅速氣化,沒有液相水的存在,則不能很好地分散成膜,成膜保護作用被削弱。

油溶性緩蝕劑則不會受到上述因素的影響,溶劑和緩蝕劑不會完全氣化,有液相存在,因此可以在較大的工況范圍內迅速分散成膜。即使在露點前形成局部露點,緩蝕劑也能發(fā)揮功效,設備不會被腐蝕[4]。同時,油溶性緩蝕劑會隨著塔頂回流進入塔頂系統(tǒng),對塔頂系統(tǒng)也有很好的保護作用,因此可以考慮更換為油溶性緩蝕劑,以更好地保護設備。

4.2 實施效果

裝置在調整處理量前,塔頂腐蝕速率在0.1800mm·a-1左右,調整處理量后,塔頂腐蝕速率躍升至0.3524mm·a-1,而在裝置處理量穩(wěn)定后,腐蝕速率下降至0.2194mm·a-1,然后開始緩慢上升。7月11日后腐蝕速率的上升速度明顯加快,7月19日腐蝕速率達到最高0.8355mm·a-1。為此,裝置降低了汽提塔的汽提蒸汽量,提高了塔頂溫度,經(jīng)過一周監(jiān)測,腐蝕速率下降至控制指標0.2mm·a-1以內,最終穩(wěn)定在0.1mm·a-1左右(圖12)。

圖12 汽提塔塔頂腐蝕速率

5 結論

1)在調整裝置處理量時,要注意塔頂?shù)呢摵勺兓?,及時核算塔頂露點溫度,避免塔頂?shù)膶嶋H控制溫度與塔頂露點的溫度差小于14℃。

2)嚴格控制原料中的總硫、總氮、總氯含量在設定值內,并按要求和頻次,對易腐蝕部位進行采樣分析,并結合塔的實際工況進行相應的調整。

3)嚴密監(jiān)測塔頂電感探針的腐蝕數(shù)據(jù)變化,并結合裝置的實際運行工況進行合理分析和調整。

4)由于水溶性緩蝕劑在水露點前的成膜效果沒有油溶性緩蝕劑好,因此可以考慮更換為油溶性緩蝕劑。

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