邢小林,沈新安,葉辰升,鄒 鵬
(1.安徽淮南平圩發(fā)電有限責(zé)任公司,安徽 淮南 232089;2.安徽科力德電力科技有限公司,安徽 合肥 230000;3.中電華創(chuàng)(蘇州)電力技術(shù)研究有限公司,江蘇 蘇州 215123)
國內(nèi)90 %以上燃煤電廠采用石灰石—石膏濕法脫硫工藝,該工藝具有脫硫效率高、吸收劑價廉易得且利用率高、運(yùn)行可靠性高等優(yōu)點(diǎn)。石灰石—石膏濕法脫硫工藝中的氧化風(fēng)機(jī)為吸收塔中的漿液提供氧化空氣,將漿液中的亞硫酸鈣氧化成硫酸鈣,促進(jìn)煙氣中SO2的吸收,然而氧化風(fēng)機(jī)的選型是根據(jù)設(shè)計時的煤質(zhì)硫分、煙氣量等來確定的,當(dāng)燃煤硫分發(fā)生變化時,運(yùn)行中氧化風(fēng)機(jī)卻無法根據(jù)機(jī)組負(fù)荷、入口SO2濃度控制氧化風(fēng)量[1-2],且吸收塔漿液氧化程度沒有有效的測量手段來監(jiān)測,導(dǎo)致氧化風(fēng)機(jī)總是處于最大的出力狀態(tài),從而增加了系統(tǒng)的電耗。
某燃煤電廠采用2×640 MW 超臨界燃煤機(jī)組,配備靜電除塵器并同步建設(shè)脫硫裝置,脫硫設(shè)計煤質(zhì)硫分1.0 %,脫硫效率98.6 %,出口SO2濃度小于35 mg/m3,一座吸收塔配備兩臺氧化風(fēng)機(jī),一用一備。氧化風(fēng)機(jī)選型風(fēng)量9 200 m3/h (標(biāo)準(zhǔn)工況),額定電流42 A,壓力90 kPa,軸功率355 kW。但在實(shí)際運(yùn)行中,燃煤中硫分含量只有0.3 %~0.5 %,不到設(shè)計值的一半,且吸收塔未配備漿液氧化測量裝置,導(dǎo)致氧化風(fēng)機(jī)風(fēng)量沒有控制依據(jù),只能根據(jù)設(shè)計值保持氧化風(fēng)機(jī)入口閥門全開,造成極大的電能損耗。
為了降低脫硫氧化風(fēng)系統(tǒng)電耗,針對“二爐二塔”母管式氧化風(fēng)機(jī)系統(tǒng)布置的特點(diǎn),將四臺氧化風(fēng)機(jī)出口通過風(fēng)管連接起來,集中共享母管制運(yùn)行,四臺氧化風(fēng)機(jī)可同時為兩臺吸收塔供給氧化風(fēng),提高設(shè)備利用率。在連接風(fēng)管上安裝隔絕門,實(shí)現(xiàn)單臺爐獨(dú)立控制和二臺爐集中控制互相切換。在兩臺吸收塔都安裝了亞硫酸鹽分析儀(SA),實(shí)時測量、監(jiān)控吸收塔漿液氧化程度,為脫硫系統(tǒng)安全運(yùn)行實(shí)時預(yù)警,同時為風(fēng)量在各塔之間自動匹配提供控制依據(jù)。氧化風(fēng)機(jī)入口新增特制的預(yù)旋風(fēng)量調(diào)節(jié)裝置(VSR)實(shí)現(xiàn)入口總風(fēng)量根據(jù)負(fù)荷和燃煤含硫量的變化自動調(diào)整,分塔流量調(diào)節(jié)裝置實(shí)現(xiàn)各塔氧化風(fēng)量的自動匹配。
實(shí)現(xiàn)“二爐二塔”氧化風(fēng)系統(tǒng)母管運(yùn)行集中控制方式,充分利用單臺爐氧化風(fēng)調(diào)節(jié)余量,實(shí)現(xiàn)集中自動調(diào)配,發(fā)揮系統(tǒng)整體性優(yōu)勢,避免資源配置的不平衡。同時,單爐獨(dú)立控制和二爐集中控制方式的自由切換提高系統(tǒng)運(yùn)行靈活性,氧化風(fēng)機(jī)由二用二備變成一用三備,提高系統(tǒng)備用能力。
根據(jù)吸收塔內(nèi)氧化風(fēng)管的布置方式以及相關(guān)的限制條件,SA 安裝在吸收塔旁邊,在線檢測吸收塔氧化反應(yīng)區(qū)的漿液,利用電化學(xué)原理直接測量漿液中亞硫酸鹽(主要是亞硫酸鈣)離子濃度并轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)信號上傳至用戶DCS 系統(tǒng),實(shí)時顯示。
根據(jù)機(jī)組負(fù)荷、燃煤含硫量變化以及SA 濃度實(shí)時調(diào)節(jié)氧化風(fēng)機(jī)入口特制的預(yù)旋風(fēng)量調(diào)節(jié)裝置(VSR)的開度,進(jìn)行風(fēng)量調(diào)整。根據(jù)各塔自身漿液的氧化程度,按需自動配風(fēng),使各塔均處于最佳氧化反應(yīng)狀態(tài),提高脫硫效率。系統(tǒng)預(yù)設(shè)報警值,在漿液嚴(yán)重氧化不足時,及時控制入口含硫總量,防止?jié){液中毒和SO2超標(biāo)排放。
VSR 風(fēng)量調(diào)節(jié)裝置是代替擋板、閥門、變頻有效的風(fēng)量調(diào)節(jié)裝置,通過預(yù)旋將節(jié)流損失轉(zhuǎn)化成旋轉(zhuǎn)動能,避免節(jié)流損失,對脫硫氧化風(fēng)壓要求較高的現(xiàn)場最有效、合適。通過現(xiàn)場對比實(shí)驗(yàn),VSR與原蝶閥相比流量調(diào)節(jié)性能增強(qiáng),而且具有增壓作用,可提高壓頭10 %,同時提高風(fēng)機(jī)效率10 %。
通過DCS 組態(tài),形成一套集中自動監(jiān)控(CAMC)系統(tǒng),提供實(shí)時安全預(yù)警,監(jiān)控入口含硫總量,預(yù)防環(huán)保超標(biāo)和運(yùn)行安全等風(fēng)險,提高脫硫氧化風(fēng)系統(tǒng)智能化運(yùn)行水平[3-4]。監(jiān)控氧化風(fēng)系統(tǒng)自動節(jié)能運(yùn)行狀態(tài),最大程度節(jié)約風(fēng)機(jī)能耗??蓪?shí)現(xiàn)單塔獨(dú)立和雙塔集中控制切換,提高系統(tǒng)運(yùn)行靈活性,提高脫硫運(yùn)行品質(zhì)、數(shù)字化精準(zhǔn)水平,真正實(shí)現(xiàn)總體安全、共享、節(jié)能、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)和自動運(yùn)行。
氧化風(fēng)集中控制系統(tǒng)根據(jù)機(jī)組負(fù)荷和吸收塔入口煙氣SO2含量控制氧化風(fēng)機(jī)投切,根據(jù)機(jī)組負(fù)荷、吸收塔入口煙氣SO2含量和吸收塔內(nèi)漿液亞硫酸鹽濃度控制風(fēng)機(jī)入口VSR,根據(jù)各塔漿液亞硫酸鹽濃度控制分塔流量調(diào)節(jié)裝置開度,可實(shí)現(xiàn)單塔獨(dú)立控制、單臺風(fēng)機(jī)氧化風(fēng)集中控制和兩臺風(fēng)機(jī)氧風(fēng)集中控制。
氧化風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)量控制根據(jù)機(jī)組負(fù)荷、入口煙氣SO2濃度和SA 測量濃度三者關(guān)系自動調(diào)整,采用多參數(shù)融合的控制方式快速調(diào)整風(fēng)門開度并不斷精確調(diào)整,確保漿液處于最優(yōu)氧化狀態(tài)的同時,最大程度降低風(fēng)機(jī)能耗。
該系統(tǒng)可對濕法脫硫氧化環(huán)節(jié)進(jìn)行測量和控制,調(diào)節(jié)氧化風(fēng)量;并對兩爐兩塔氧化風(fēng)系統(tǒng)集中控制,充分提高氧化風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備利用率。該系統(tǒng)投運(yùn)以來,漿液運(yùn)行品質(zhì)穩(wěn)定,出口SO2濃度排放達(dá)標(biāo);節(jié)能達(dá)50 %以上,平均每年節(jié)約電量超305萬kWh,折算每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約915 t、減少CO2排放約2 272 t、SO2排放約76 t、氮氧化物(NOx)排放約37 t,減排效果明顯。改造節(jié)能對比見表1。
表1 節(jié)能對比
在機(jī)組負(fù)荷較低的情況下,氧化風(fēng)機(jī)由原先二用二備變?yōu)橐挥萌齻?,降低風(fēng)機(jī)日常運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用。該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)氧化風(fēng)系統(tǒng)的精確控制、合理配風(fēng),提高電廠運(yùn)行智能化水平。
針對濕法脫硫存在吸收塔漿液氧化環(huán)節(jié)不能精細(xì)控制,氧化風(fēng)量沒有有效調(diào)節(jié)手段,相鄰機(jī)組氧化風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備和資源不可共享等問題,上述系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)能夠較好地控制脫硫氧化過程中氧化風(fēng)量,降低脫硫能耗,保證運(yùn)行安全、防止發(fā)生環(huán)保事故;整體提高了脫硫系統(tǒng)運(yùn)行水平,取得了系統(tǒng)節(jié)能和自動運(yùn)行等顯著成效。該系統(tǒng)響應(yīng)我國提出的“30·60”碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo),CO2減排效果明顯。