孫 歡,朱明明,王偉良,李治君,陳 寧,劉 斌
(1.中國(guó)石油集團(tuán)川慶鉆探工程有限公司長(zhǎng)慶鉆井總公司,陜西西安 710018;2.中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司頁(yè)巖油項(xiàng)目組,甘肅慶陽(yáng) 745100;3.中國(guó)石油集團(tuán)川慶鉆探工程有限公司鉆采工程技術(shù)研究院,陜西西安 710018)
長(zhǎng)慶頁(yè)巖油區(qū)位于陜北斜坡西南段,局部構(gòu)造位于慶陽(yáng)鼻褶帶,構(gòu)造形態(tài)為一個(gè)西傾單斜,砂體空間上主要發(fā)育長(zhǎng)71和長(zhǎng)72小層。受沉積相控制,河道發(fā)育不穩(wěn)定,砂體厚度變化較大,儲(chǔ)層連續(xù)性差,油藏平均埋深2105 m,地層溫度58.9 ℃,原始地層壓力15.8 MPa,壓力系數(shù)0.75。2019 年,該油區(qū)水平段長(zhǎng)4088 m 的華H50-7 井順利完鉆,實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)的突破。為充分動(dòng)用復(fù)雜地貌條件下的油氣儲(chǔ)量,長(zhǎng)慶油田又部署了水平段長(zhǎng)度超5000 m 的水平井華H90-3 井;但隨著水平段延長(zhǎng),井漏問(wèn)題開(kāi)始凸顯,主要表現(xiàn)在長(zhǎng)裸眼井段漏層難以定位、一次堵漏成功率低和可固化堵漏液施工風(fēng)險(xiǎn)高等方面,而常規(guī)防漏堵漏技術(shù)存在防漏堵漏效果差、漏層易復(fù)發(fā)和易發(fā)生壓差卡鉆等問(wèn)題,難以滿(mǎn)足長(zhǎng)度超5000 m 水平段的施工要求。為此,筆者結(jié)合華H90-3 井的具體井況,應(yīng)用漏層精準(zhǔn)定位技術(shù)和當(dāng)量循環(huán)密度(ECD)監(jiān)測(cè)技術(shù),并研發(fā)了隨鉆堵漏工作液、阻水型可固化纖維堵漏工作液及配套堵漏工藝,形成了頁(yè)巖油水平井超長(zhǎng)水平段防漏堵漏技術(shù)。現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用該技術(shù)對(duì)華H90-3 井漏層進(jìn)行封固,順利完成了長(zhǎng)達(dá)5060 m 水平段的施工,取得了很好的效果。
華H90-3 井采用三開(kāi)井身結(jié)構(gòu):φ393.1 mm 鉆頭×φ339.7 mm 套管×301.00 m+φ311.1 mm 鉆頭×φ244.5 mm 套管×2 279.00 m+φ215.9 mm 鉆頭×φ139.7 mm套管×7 339.00 m。φ244.5 mm 套管下至入窗點(diǎn),封固上部易漏易塌地層,目的層位為長(zhǎng)712,設(shè)計(jì)完鉆井深7 270.77 m,設(shè)計(jì)水平段長(zhǎng)5 000.00 m,靶前距425.76 m,偏移距98.70 m。該井技術(shù)套管已封固直井段、斜井段,防漏堵漏難點(diǎn)集中在超長(zhǎng)水平段,具體技術(shù)難點(diǎn)如下:
1)裸眼井段長(zhǎng),漏層位置難以判斷。超長(zhǎng)水平段裸眼井段長(zhǎng),井眼軌跡穿越多套砂巖與泥巖層位,發(fā)生漏失后很難對(duì)漏層位置進(jìn)行精準(zhǔn)識(shí)別,導(dǎo)致堵漏成功率低[1-2]。
2)循環(huán)壓耗高,低承壓地層和地質(zhì)斷層易發(fā)生漏失。分析已鉆200 余口水平井的鉆井?dāng)?shù)據(jù)和地質(zhì)資料,發(fā)現(xiàn)該區(qū)域原始地層承壓能力弱,但為滿(mǎn)足鉆井液攜砂和防塌要求,采用了大排量、提高鉆井液密度的方法,大幅增加了循環(huán)壓耗,導(dǎo)致ECD 升高,易發(fā)生壓差性漏失[3-5];根據(jù)地震疊加剖面預(yù)測(cè)水平段存在地質(zhì)斷層夾持地塹,易發(fā)生惡性井漏。
3)隨鉆堵漏劑的選擇余地小,堵漏難度大[6-8]。該井?dāng)M采用Autotrakt 旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向系統(tǒng),但其要求隨鉆堵漏劑的粒徑不能大于1.5 mm,而目前常用的橋塞類(lèi)隨鉆堵漏材料粒徑難以滿(mǎn)足要求,需要起鉆更換,大幅增加非生產(chǎn)時(shí)效,且堵漏施工風(fēng)險(xiǎn)高。
4)常規(guī)堵漏漿易被稀釋分散,堵漏成功率低[9-12]。常規(guī)的橋塞、水泥類(lèi)堵漏漿進(jìn)入漏層后易被其中的鉆井液和水稀釋?zhuān)茐臐{體的穩(wěn)定性,堵漏成功率低;水平段存在垂直裂縫,堵漏漿因重力和起鉆抽汲作用,很難在漏層滯留,無(wú)法形成有效封固段。
5)鉆具在長(zhǎng)裸眼井段帶壓擠封堵漏,易發(fā)生壓差卡鉆。常規(guī)堵漏擠封作業(yè)時(shí)將鉆具起鉆至直井段進(jìn)行擠封,但超長(zhǎng)水平段漏層埋藏深,為了保證擠封效果,鉆具在堵漏漿上液面50~100 m 處進(jìn)行帶壓擠封作業(yè),此時(shí)鉆具會(huì)長(zhǎng)時(shí)間靜躺于下井壁,易發(fā)生壓差卡鉆。
深入分析華H90-3 井超長(zhǎng)水平段防漏堵漏技術(shù)難點(diǎn)后,提出了如下解決思路:先確定合理的鉆井參數(shù)和合適的鉆井液性能,避免人為因素引發(fā)井漏;發(fā)生漏失后先確定漏層位置,再依據(jù)漏失速度及漏失類(lèi)型采取針對(duì)性的堵漏措施,確保超長(zhǎng)水平段順利施工。
因?yàn)檠h(huán)壓耗與鉆具長(zhǎng)度、鉆具外徑、井眼直徑,以及鉆井液的排量、密度和塑性黏度有關(guān),所以選擇合理的水力參數(shù)及鉆井液性能,能夠確保超長(zhǎng)水平段安全鉆井施工。長(zhǎng)慶油田頁(yè)巖油水平井超長(zhǎng)水平段采用CQSP-RH 高性能水基鉆井液施工時(shí),其塑性黏度基本穩(wěn)定,鉆具組合和井眼尺寸基本不變,因此對(duì)ECD 影響最大的是泵排量和鉆井液密度。分析長(zhǎng)慶頁(yè)巖油區(qū)已鉆井?dāng)?shù)據(jù)可知,易漏層位的ECD 大于1.374 kg/L 時(shí),出現(xiàn)不同程度的井漏;ECD 降至1.374 kg/L 以下時(shí),則恢復(fù)正常鉆進(jìn)。因此,確定以ECD 1.374 kg/L 為井漏預(yù)警值。基于鉆井液環(huán)空返速和鉆井液的防塌防漏性能綜合考慮,優(yōu)選泵排量26~34 L/s,鉆井液密度1.26~1.32 kg/L,通過(guò)對(duì)泵排量和鉆井液密度合理匹配計(jì)算,形成了泵排量和鉆井液密度的防漏預(yù)警圖(如圖1所示,其中紅線(xiàn)表示ECD 井漏預(yù)警值1.374 kg/L)。
圖1 泵排量和鉆井液密度防漏預(yù)警示意Fig.1 Lost circulation warning signs for pump rate and drilling fluid density
從圖1 可以直觀(guān)看出,不同泵排量和鉆井液密度對(duì)應(yīng)的ECD 是否超過(guò)井漏預(yù)警值?,F(xiàn)場(chǎng)施工時(shí),在不超過(guò)井漏預(yù)警值的前提下,根據(jù)鉆井需求,可以根據(jù)圖1 快速確定泵排量和鉆井液密度參數(shù),避免ECD 過(guò)高引發(fā)井漏。例如,泵排量選擇28 L/s時(shí),鉆井液密度不能超過(guò)1.31 kg/L。分析認(rèn)為,該技術(shù)既滿(mǎn)足鉆井安全施工需求,又可實(shí)現(xiàn)井漏的超前預(yù)防。
確定漏層位置是堵漏施工的前提。漏層精準(zhǔn)定位技術(shù)借助Autotrakt 旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向系統(tǒng)測(cè)定巖性的電阻率,通過(guò)電阻率曲線(xiàn)與漏失井深校驗(yàn),來(lái)定位漏層[13-15]。該電阻率采用四發(fā)雙收式補(bǔ)償電阻率進(jìn)行測(cè)定,發(fā)射頻率2 MHz 和400 kHz 的電磁波。水基鉆井液發(fā)生漏失時(shí),漏層中填充有導(dǎo)電的鉆井液,鉆井液的電阻率比巖石的電阻率低很多,即低阻高導(dǎo),在電阻率曲線(xiàn)上形成“低尖峰”,因而可以根據(jù)低電阻率數(shù)據(jù)判斷漏層位置及漏層裂縫寬度,實(shí)現(xiàn)漏層精準(zhǔn)判斷,為堵漏提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
針對(duì)小型漏失(地層裂縫寬度小于2.0 mm)采用隨鉆堵漏技術(shù),不用起下鉆倒換鉆具組合進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)堵漏,從而大幅縮減了非生產(chǎn)時(shí)間。但為了保證堵漏后Autotrakt 旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向系統(tǒng)正常工作,對(duì)隨鉆堵漏材料的粒徑提出了更高要求?;诖耍兄屏艘环N可通過(guò)Autotrakt 旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向的隨鉆堵漏工作液。
2.3.1 隨鉆堵漏工作液
隨鉆堵漏工作液是在CQSP-RH 鉆井液(視為原漿)中加入隨鉆堵漏材料形成的。隨鉆堵漏材料主要由剛性粒子FX-1(40/70 目改性石英砂)、水分散纖維XW-5 和彈性材料TX-3(橡膠顆粒)組成。其中,F(xiàn)X-1 具有一定的承壓能力和懸浮能力,主要起架橋作用,有利于保持堵漏工作液的穩(wěn)定性;XW-5主要起網(wǎng)狀攔截作用,保證堵漏工作液滯留;TX-3主要起填充作用,在壓力作用下進(jìn)入微裂縫,通過(guò)自身黏彈性增大裂縫的摩擦力,有利于形成封堵墻,提高一次堵漏成功率。隨鉆堵漏工作液的配方為原漿+4%FX-1+3%XW-5+8%TX-3。選用粒徑不大于1.5 mm 的隨鉆堵漏材料配成隨鉆堵漏工作液,在室內(nèi)對(duì)其進(jìn)行縫板承壓試驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 隨鉆堵漏工作液縫板承壓能力評(píng)價(jià)結(jié)果Table 1 Pressure-bearing capacity evaluation for seam plates of working fluids for plugging while drilling
由表1可知,最容易漏失的2.0 mm 縫板,在60 ℃下承壓能力為3 MPa,封閉濾失量15 mL。因此,隨鉆堵漏工作液滿(mǎn)足施工要求。
2.3.2 隨鉆堵漏材料與原漿的配伍性
隨鉆堵漏材料不僅要滿(mǎn)足封堵漏層的要求,還要與原漿CQSP-RH 鉆井液有良好的配伍性。為此,在室內(nèi)評(píng)價(jià)了加入隨鉆堵漏材料對(duì)原漿性能的影響,結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 隨鉆堵漏材料對(duì)CQSP-RH 鉆井液的影響Table 2 The effect of plugging materials on drilling fluid CQSP-RH
由表2可知,原漿加入隨鉆堵漏材料后的黏度和切力基本保持穩(wěn)定,且高溫高壓濾失量降低,表明隨鉆堵漏材料與原漿CQSP-RH 鉆井液具有良好的配伍性,有助于井壁穩(wěn)定。
水平段堵漏時(shí)存在以下問(wèn)題:1)超長(zhǎng)水平段存在地質(zhì)斷層,斷層處有3~5 m 的裂縫群;2)由于采用注水開(kāi)發(fā)模式,裂縫中存在大量動(dòng)態(tài)水,易發(fā)生惡性漏失;3)常規(guī)橋塞類(lèi)、水泥類(lèi)堵漏漿由于密度高、穩(wěn)定性差,易被外界流體稀釋?zhuān)灰自诼訙簦袒髲?qiáng)度低、擠封完后堵漏漿出現(xiàn)“返吐”等問(wèn)題,造成堵漏一次成功率低。為了實(shí)現(xiàn)超長(zhǎng)水平段多個(gè)斷層一次性封固成功,研究了阻水型可固化纖維堵漏工作液及配套堵漏工藝。
2.4.1 堵漏工作液關(guān)鍵處理劑優(yōu)選
1)改性石英砂。研制阻水型可固化纖維堵漏工作液時(shí),擬選用20/40 目的改性石英砂作為其支撐劑。改性石英砂制作方法:經(jīng)過(guò)一定的物理化學(xué)處理后,在石英砂表面噴涂一種表面涂料,表面涂料遇水能快速溶脹,在表面形成穩(wěn)固的水化層,使其具有自懸浮特性,以保證工作液的穩(wěn)定性。
改性石英砂具有高承壓特性,在86 MPa 壓力下破碎率小于2.1%。為了保證阻水型可固化纖維堵漏工作液的性能,測(cè)定水化白土漿中分別加入不同加量改性石英砂后的密度差,評(píng)價(jià)其懸浮性。試驗(yàn)基漿為清水+4.0%白土+0.1% PAC-HV。試驗(yàn)方法:將基漿水化4 h,取4 份,各500 mL,在高速攪拌條件下(10 000 r/min)分別加入5%,10%,15% 和20%的改性石英砂,高速攪拌5 min,倒入500 mL 量筒中靜置30 min,測(cè)量上部200 mL 的密度和底部200 mL 的密度,計(jì)算上下密度差,結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 改性石英砂懸浮性評(píng)價(jià)結(jié)果Table 3 Suspension property evaluation of modified quartz sand
由表3可知,基漿中加入5%,10%,15% 和20% 的改性石英砂,靜置30 min 后,上下密度差Δρ不超過(guò)0.03 kg/L,杯底無(wú)沉淀,改性石英砂分散在漿體中,但改性石英砂加量20% 時(shí)漿體下部可見(jiàn)到沉積現(xiàn)象,因此推薦改性石英砂的加量小于20%。
2)水分散纖維。當(dāng)阻水型可固化纖維堵漏工作液進(jìn)入漏層時(shí),水分散纖維可在凹凸不平的表面及狹窄部位產(chǎn)生掛阻和架橋,使堵漏工作液在漏層的漏失速度逐漸減小,實(shí)現(xiàn)滯留。另外,含有水分散纖維的堵漏工作液固化后,纖維可形成空間網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),增強(qiáng)固化后的韌性,所以堵漏工作液中水分散纖維的含量越高,堵漏效果越好。但是,為了保證堵漏工作液現(xiàn)場(chǎng)施工的可行性和安全性,需要測(cè)試水分散纖維加量對(duì)堵漏工作液流變性能的影響,優(yōu)選水分散纖維的加量,結(jié)果見(jiàn)表4。
表4 水分散纖維加量對(duì)堵漏工作液流變性能的影響Table 4 The effect of the dosage of water-dispersible fiber on rheological properties of working fluids
由表4可知,水分散纖維的加量大于3.0%時(shí),堵漏工作液的流動(dòng)度變差,終切力大幅增加,配制和泵送堵漏工作液時(shí)易出現(xiàn)堵塞風(fēng)險(xiǎn),不利于現(xiàn)場(chǎng)施工。因此,水分散纖維最優(yōu)加量為2.5%~3.0%。
2.4.2 堵漏工作液配方及特點(diǎn)
通過(guò)優(yōu)選關(guān)鍵處理劑和科學(xué)調(diào)配各種試劑,確定阻水型可固化纖維堵漏工作液的配方為:50.00%~55.00%G 級(jí)水泥+0.08%~0.10% 阻水劑+10.00%~15.00%減輕劑+15.00%~20.00%改性石英砂(20/40 目)+15.00% 超細(xì)穩(wěn)定劑+2.50%~3.00%水分散纖維。
該堵漏工作液具有以下特點(diǎn):1)堵漏工作液密度低(1.30~1.35 kg/L),可有效降低堵漏工作液的靜液柱壓力,堵漏工作液能更好地在漏層滯留;2)抗污染能力強(qiáng),通過(guò)加入阻水劑和超細(xì)穩(wěn)定劑,增強(qiáng)了堵漏工作液的抗污染能力,遇到外界流體(鉆井液/地層水)時(shí)不易被稀釋分散,保證固化后的強(qiáng)度;3)纖維含量高,引入1~12 mm 多尺寸分布的水分散纖維,纖維可在漏層形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),提高固化后的韌性,且纖維本身具有柔變性,能更好地進(jìn)入漏層,不易在漏層位置形成“封門(mén)”的封堵假象;4)固化后強(qiáng)度較高,達(dá)到3 MPa(60 ℃/12 h),當(dāng)堵漏工作液進(jìn)入漏層后,改性石英砂顆粒在漏層處堆積形成基本“骨架”,增強(qiáng)了固化后的強(qiáng)度。
2.4.3 堵漏工作液抗污染性能評(píng)價(jià)
由于漏失通道被鉆井液或地層水填充,常規(guī)堵漏漿進(jìn)入漏層后被稀釋?zhuān)瑢?dǎo)致堵漏漿性能被破壞,達(dá)不到預(yù)期的堵漏效果,因此要求堵漏工作液具有較強(qiáng)的抗外界流體污染的能力。為此,進(jìn)行了堵漏工作液抗污染性能評(píng)價(jià)。取500 mL 阻水型可固化纖維堵漏工作液和500 mL 常規(guī)水泥堵漏漿,分別快速倒入裝有等體積水的量筒中,靜置30 min,觀(guān)察二者被水污染后的狀態(tài)。
觀(guān)察可知,常規(guī)水泥堵漏漿被水稀釋分散,固結(jié)后不承壓,而阻水型可固化纖維堵漏工作液基本保持原始形態(tài),承壓可達(dá)2.6 MPa(60 ℃/12 h)。這說(shuō)明阻水型可固化纖維堵漏工作液抗污染能力強(qiáng),可保證其進(jìn)入漏層固化后的強(qiáng)度。
2.4.4 堵漏工作液配套堵漏工藝
堵漏施工時(shí),需要考慮泵入堵漏漿后井筒內(nèi)堵漏漿的返高位置、鉆具的擠封位置、擠封量及擠封時(shí)間等問(wèn)題。綜合考慮以上問(wèn)題,通過(guò)對(duì)常規(guī)堵漏擠封工藝進(jìn)行優(yōu)化,形成了安全高效的堵漏施工工藝,可以解決堵漏漿由于重力和起鉆抽汲作用易“返吐”、帶壓進(jìn)行擠封作業(yè)時(shí)易發(fā)生壓差卡鉆等技術(shù)難點(diǎn),保證安全鉆井施工。
安全高效堵漏工藝的具體流程為:井口安裝旋轉(zhuǎn)防噴器,泵入堵漏工作液和頂替液后,關(guān)閉旋轉(zhuǎn)防噴器,控制起鉆速度;鉆具起至堵漏工作液液面以上50~100 m 后進(jìn)行帶壓擠封作業(yè),擠封作業(yè)時(shí)旋轉(zhuǎn)鉆具,避免長(zhǎng)時(shí)間帶壓擠封發(fā)生壓差卡鉆。
華H90-3 井完鉆井深7339 m,水平段長(zhǎng)5060 m。水平段鉆進(jìn)中共發(fā)生4 次大型漏失,其中3 次為惡性漏失,另外1 次漏失速度為10~15 m3/h。采用ECD 監(jiān)測(cè)控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)井漏超前預(yù)警;通過(guò)分析電阻率異常數(shù)據(jù),對(duì)漏層位置進(jìn)行精準(zhǔn)判斷,采用隨鉆堵漏技術(shù)和阻水型可固化纖維堵漏工作液及配套堵漏工藝,對(duì)漏層進(jìn)行了有效封堵和固化,保證了超長(zhǎng)水平段的順利鉆進(jìn)。與水平段長(zhǎng)4 088 m的華H50-7 井對(duì)比,堵漏時(shí)間縮短45.25%,堵漏費(fèi)用降低32.53%,效果顯著。
1)隨鉆堵漏技術(shù)應(yīng)用效果。華H90-3 井鉆至水平段849 m 處發(fā)生漏失,漏失速度10~15 m3/h,繼續(xù)搶鉆15 m,測(cè)得漏失井深處的電阻率從正常值降至3 Ω·m,地質(zhì)預(yù)告巖性泥質(zhì)含量增高,判斷漏層在砂泥巖交界處,此處承壓能力低,導(dǎo)致發(fā)生漏失。采用隨鉆堵漏技術(shù),泵入25 m3隨鉆堵漏工作液,漏失速度逐漸降低,循環(huán)2 h 后鉆井液消耗量正常,Autotrakt 旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向系統(tǒng)儀器正常工作,堵漏成功,恢復(fù)鉆進(jìn)。鉆至水平段1532 m 時(shí)發(fā)生失返性漏失,泵入20 m3隨鉆堵漏工作液,漏失速度降至6~8 m3/h,繼續(xù)鉆進(jìn)15 m,測(cè)得漏失井深處的電阻率從正常值降至0.5 Ω·m,通過(guò)前期勘探數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)在水平段1500~1850 m 地層巖性突變,還存在多個(gè)斷層,為暴露更多漏層,便于后期集中進(jìn)行堵漏施工,采取隨鉆堵漏、降排量措施鉆進(jìn)。
2)阻水型可固化纖維堵漏工作液技術(shù)應(yīng)用效果。鉆至水平段1657 和1728 m 時(shí)出現(xiàn)惡性漏失,電阻率、伽馬數(shù)值異常,搶鉆至水平段1850 m,起鉆采用阻水型可固化纖維堵漏工作液對(duì)3 個(gè)斷層進(jìn)行集中堵漏。在水平段1640 m 處泵入30 m3阻水型可固化纖維堵漏工作液,保證3 個(gè)斷層均能兼顧,泵入堵漏工作液后采用旋轉(zhuǎn)防噴器起鉆,起至擠封井深后控壓活動(dòng)鉆具擠封,最終穩(wěn)壓6.2 MPa,帶壓候凝12 h,室內(nèi)試驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示阻水型可固化堵漏漏工作液已固化,開(kāi)井循環(huán),井筒未出現(xiàn)“返吐”現(xiàn)象,繼續(xù)候凝24 h 掃塞,鉆井液消耗正常,堵漏成功,恢復(fù)鉆進(jìn)。
3)ECD 監(jiān)測(cè)控制技術(shù)防漏效果。長(zhǎng)慶頁(yè)巖油區(qū)已鉆井?dāng)?shù)據(jù)分析表明,ECD 超過(guò)1.374 kg/L 會(huì)誘發(fā)漏失,因此每次調(diào)整鉆井液性能和水力參數(shù)時(shí),控制ECD 低于1.374 kg/L。該井施工時(shí)應(yīng)用ECD 監(jiān)測(cè)控制技術(shù),未發(fā)生因ECD 過(guò)高引起的漏失,保證了5 060 m 超長(zhǎng)水平段的順利施工。
1)隨鉆堵漏工作液選用的剛性粒子FX-1、水分散纖維XW-5 及彈性材料TX-3 與CQSP-RH 高性能水基鉆井液具有良好的配伍性,能夠滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)施工要求,保障了堵漏后正常鉆進(jìn),提高了堵漏效率。
2)阻水型可固化纖維堵漏工作液具有低密度、易滯留、可固化和不易被稀釋分散的特性,配套的堵漏工藝實(shí)現(xiàn)了控壓起鉆和動(dòng)態(tài)擠封作業(yè),既保證了堵漏工作液在漏層留得住,又避免了壓差卡鉆風(fēng)險(xiǎn)。
3)華H90-3 井順利完井,表明采用的ECD 監(jiān)測(cè)控制技術(shù)、漏層精準(zhǔn)定位技術(shù)、隨鉆堵漏技術(shù)和阻水型可固化纖維堵漏工作液及配套工藝可以解決超長(zhǎng)水平段防漏堵漏技術(shù)難點(diǎn),實(shí)現(xiàn)井漏超前預(yù)防、漏層位置準(zhǔn)確判斷、漏層封固,為超長(zhǎng)水平段水平井施工提供了技術(shù)支持。
4)為進(jìn)一步提高頁(yè)巖油水平井超長(zhǎng)水平段的防漏堵漏效果,建議研發(fā)多類(lèi)型的井下工具和無(wú)固相可固化堵漏工作液。