王 赫,趙 斌,張子晗,王琪霖,韓承煜,王詩怡,高 明
(1.國家能源集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司沈陽分公司,遼寧 沈陽 110100; 2.長沙理工大學(xué)能源與動力學(xué)院,湖南 長沙 410114; 3.山東大學(xué)能源與動力工程學(xué)院,山東 濟(jì)南 250061)
近年來,隨著燃料成本的逐年增加,燃煤電廠常采用摻燒高硫劣質(zhì)煤作為有效降低燃料成本的重要途徑。當(dāng)摻燒高硫劣質(zhì)煤時,鍋爐水冷壁本身就容易發(fā)生高溫腐蝕,加之對鍋爐燃燒器的低氮燃燒技術(shù)改造使得鍋爐主燃區(qū)常處在缺氧狀態(tài),較強(qiáng)的還原性氛圍進(jìn)一步加劇了高溫腐蝕的發(fā)生[1-2]。
呂洪坤、鄒磊等研究了鍋爐在低氮燃燒方式下水冷壁高溫腐蝕機(jī)理和影響因素[3-4]。董琨、艾晨輝等分析了鍋爐燃用高硫煤的高溫腐蝕問題[5-6];洪立等,通過對廣東某電廠超臨界660 MW機(jī)組變壓直流鍋爐燃燒器加裝貼壁風(fēng)改造,能有效緩解水冷壁高溫腐蝕問題[7]。雖然通過水冷壁噴涂和增設(shè)貼壁風(fēng)改造可以緩解高溫腐蝕,但改造費用高、工程量大、未知風(fēng)險也較多。本文針對國內(nèi)某電廠超臨界350 MW機(jī)組四角切圓鍋爐,根據(jù)其燃用高硫褐煤的運行狀況,分析其鍋爐燃燒器區(qū)域水冷壁發(fā)生高溫腐蝕的原因,并進(jìn)行了相應(yīng)的試驗研究,取得了較好效果。
某電廠超臨界350 MW機(jī)組鍋爐為HG-1116/25.4-HM2型、單爐膛四角切圓燃燒、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼架懸吊、Π型布置鍋爐,采用中速磨煤機(jī)、直吹式制粉系統(tǒng),每臺鍋爐配置5臺磨煤機(jī),其中1臺作為備用。鍋爐燃料特性參數(shù)見表1,設(shè)計煤粉細(xì)度R90為35%。
表1 鍋爐燃料特性參數(shù)Tab.1 Fuel characteristic parameters of the boiler
該機(jī)組于2017年投入生產(chǎn),2019年5月經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)其燃燒器附近的水冷壁區(qū)域出現(xiàn)了大面積的高溫腐蝕,具體腐蝕狀況如圖1所示。
圖1 燃燒器區(qū)域水冷壁高溫腐蝕狀況Fig.1 High temperature corrosion of water wall in burner area
通過對腐蝕區(qū)域水冷壁管進(jìn)行厚度測試發(fā)現(xiàn),螺旋水冷壁標(biāo)準(zhǔn)壁厚為6.2 mm,實測高溫腐蝕后壁厚最薄處為5.6 mm,腐蝕速度為0.3 mm/a。對單側(cè)爐墻而言,水冷壁減薄并不是沿著爐墻中心線呈均勻分布的趨勢,四墻中心線右側(cè)部分比左側(cè)部分減薄程度嚴(yán)重,表明中心線右側(cè)部分高溫腐蝕更加嚴(yán)重。
圖2為鍋爐爐內(nèi)燃燒切圓方向示意。由圖2可以看出,爐內(nèi)燃燒切圓方向呈逆時針方向旋轉(zhuǎn),當(dāng)一、二次風(fēng)經(jīng)燃燒器進(jìn)入爐膛后,溫度升高,氣體體積快速膨脹,阻力增大,氣流動能快速衰減,受逆時針切圓氣流的影響,燃燒的煤粉射流會靠近A區(qū)域,造成該區(qū)域H2S體積分?jǐn)?shù)升高,高溫腐蝕情況加重,也符合水冷壁減薄的趨勢。
圖2 爐內(nèi)燃燒切圓方向示意Fig.2 Schematic diagram of tangential firing direction in the furnace
該鍋爐的水冷壁氛圍測點布置如圖3所示。由 圖3可見,鍋爐前后墻各布置3層測點,由于鍋爐兩側(cè)墻布置有二次風(fēng)風(fēng)箱,因此左右側(cè)墻各布置1層,每層4個測點,爐墻中心線左右兩側(cè)各布置2個測點。
圖3 鍋爐水冷壁氛圍測點布置Fig.3 Arrangement of measuring points for boiler water wall atmosphere
試驗過程中,使用硅膠管與帶內(nèi)置取樣泵的便攜式煙氣分析儀測試H2S和CO體積分?jǐn)?shù),待測量參數(shù)穩(wěn)定后,對煙氣分析儀測量數(shù)據(jù)進(jìn)行采集。
在進(jìn)行燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗期間,每個測點的測量數(shù)據(jù)均包含氧、CO和H2S的體積分?jǐn)?shù),由于煙氣中H2S與CO的體積分?jǐn)?shù)存在正相關(guān)性,而H2S與氧的體積分?jǐn)?shù)存在負(fù)相關(guān)性。因此,本文中僅對H2S的體積分?jǐn)?shù)進(jìn)行分析。另外,煙氣中H2S體積分?jǐn)?shù)接近臨界值時,將會造成高溫腐蝕的問題,目前這個臨界值仍無具體的結(jié)論。但根據(jù)行業(yè)內(nèi)的普遍共識,當(dāng)煙氣中H2S的體積分?jǐn)?shù)高于0.02%時[8-10],水冷壁將存在較高的高溫腐蝕風(fēng)險,因此,本文以這一數(shù)值為臨界值,分析研究高溫腐蝕的原因,評判燃燒優(yōu)化調(diào)整效果。
在320 MW和220 MW負(fù)荷下,該鍋爐常規(guī)運行控制參數(shù)見表2。為了控制煙氣中NOx生成質(zhì)量濃度,常規(guī)運行控制方式為保持低氧量和小二次風(fēng)門開度。
表2 常規(guī)運行控制參數(shù)Tab.2 Operation parameters of general control mode
在320 MW和220 MW負(fù)荷下,未調(diào)整前各測點煙氣中H2S體積分?jǐn)?shù)測量結(jié)果如圖4所示。
根據(jù)圖4測量結(jié)果分析如下:
圖4 調(diào)整前320 MW和220 MW負(fù)荷下各層測點貼壁煙氣中H2S體積分?jǐn)?shù)(%)測量結(jié)果Fig.4 Test value of H2S volume fraction (%) in flue gas attached to wall at each measurement point at 320 MW and 220 MW
1)在320 MW負(fù)荷下,水冷壁貼壁煙氣中H2S體積分?jǐn)?shù)超過0.02%的測點數(shù)量為17個,H2S體積分?jǐn)?shù)平均值0.0226%;在220 MW負(fù)荷下,水冷壁貼壁煙氣中H2S體積分?jǐn)?shù)超過0.02%的測點數(shù)量為9個,H2S體積分?jǐn)?shù)平均值0.0168%。由此可知,高負(fù)荷工況下H2S氣體生成量明顯高于低負(fù)荷工況,發(fā)生高溫腐蝕的現(xiàn)象也更加嚴(yán)重。因此,在燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗中重點分析320 MW負(fù)荷下的高溫腐蝕狀況。
2)根據(jù)各層測點位置及H2S體積分?jǐn)?shù)的測試結(jié)果,H2S體積分?jǐn)?shù)最高值主要分布于單側(cè)爐墻中心線右側(cè)部位,這與之前的管壁厚度測量結(jié)果相符。
綜合上述分析,為了降低水冷壁的高溫腐蝕風(fēng)險,現(xiàn)擬定以下2種運行調(diào)整策略:1)提高二次風(fēng)剛性,使二次風(fēng)能夠在水冷壁、一次風(fēng)和爐內(nèi)火焰之間起到屏障作用;2)通過提高磨煤機(jī)出口風(fēng)粉混合物溫度,使煤粉著火提前,降低火焰向爐墻熱擴(kuò)散的強(qiáng)度。
為緩解水冷壁高溫腐蝕狀況,氧量優(yōu)化調(diào)整是在一次風(fēng)量保持不變的前提下,通過調(diào)整主燃區(qū)二次風(fēng)率,使二次風(fēng)剛性增強(qiáng),阻隔攜帶煤粉的一次風(fēng)氣流向水冷壁擴(kuò)散,促使燃燒生成高溫?zé)煔庵蠬2S氣體與二次風(fēng)相遇并發(fā)生如下氧化反應(yīng)[11]:
在自動發(fā)電控制(automatic generation control,AGC)解除的情況下,保證負(fù)荷、煤量和一次風(fēng)量不變,通過調(diào)整二次風(fēng)量,將鍋爐運行氧量控制在2.5%、3.0%、3.5%和4.0%,進(jìn)行氧量優(yōu)化調(diào)整試驗。不同運行氧量下H2S體積分?jǐn)?shù)和NOx質(zhì)量濃度測量結(jié)果見表3。由表3可見,隨著鍋爐運行氧量的逐漸升高,水冷壁貼壁煙氣中H2S體積分?jǐn)?shù)先較快下降,進(jìn)一步提高氧量,H2S體積分?jǐn)?shù)下降較慢。主 要原因為一、二次風(fēng)在垂直方向上呈現(xiàn)一種錯層關(guān)系[12](圖5),在一次風(fēng)量不變的情況下,通過提高二次風(fēng)量改變鍋爐運行氧量,二次風(fēng)量增加后其剛性增強(qiáng),使二次風(fēng)達(dá)到的距離更遠(yuǎn),能夠有效屏蔽圖5中區(qū)域b的高溫?zé)煔庀蛩浔跀U(kuò)散,降低這部分區(qū)域的高溫腐蝕[13-14]。
表3 不同運行氧量下H2S體積分?jǐn)?shù)和NOx質(zhì)量濃度測量結(jié)果Tab.3 Test results of H2S volume fraction and NOx mass concentration at different operating oxygen levels
圖5 一、二次風(fēng)錯層模擬Fig.5 Simulation of primary and secondary air stacking
然而,提高運行氧量會在一定程度上影響鍋爐運行的經(jīng)濟(jì)性。運行氧量升高,爐膛主燃區(qū)的進(jìn)風(fēng)量增加,該區(qū)域中煙氣的還原性減弱,不利于分級配風(fēng),且煙氣中NOx排放質(zhì)量濃度會有所升高。此外,運行氧量升高還會增加燃燒產(chǎn)生的煙氣量,從而增加排煙熱損失[15-16]。
為了評價運行氧量對NOx排放質(zhì)量濃度及鍋爐效率的影響,在不同運行氧量下進(jìn)行相關(guān)鍋爐性能試驗,根據(jù)《電站鍋爐性能試驗規(guī)程》(GB/T 10184—2015)標(biāo)準(zhǔn)計算得到鍋爐效率,結(jié)果見表4。通過對鍋爐效率和NOx生成質(zhì)量濃度分析,設(shè)定優(yōu)化后的鍋爐運行氧量應(yīng)控制在3.5%。
表4 不同氧量下鍋爐效率和NOx生成質(zhì)量濃度測量結(jié)果Tab.4 Boiler efficiency and NOx generation mass concentration at different oxygen contents
周界風(fēng)在燃燒器噴口的布置形式如圖6所示。從圖6可以看出,周界風(fēng)口布置在一次風(fēng)口四周。周界風(fēng)屬于二次風(fēng),其設(shè)計風(fēng)量約占總二次風(fēng)量的10%,設(shè)計風(fēng)速為45~55 m/s,風(fēng)量和風(fēng)速隨大風(fēng)箱的壓力而變化。
圖6 周界風(fēng)在燃燒器噴口布置形式Fig.6 The actual layout form of boundary wind at burner nozzle
通常周界風(fēng)主要作用為冷卻燃燒器噴口、托住煤粉并遏制其破碎以及增加燃燒所需的氧氣[16]。為了控制煙氣中NOx生成質(zhì)量濃度,當(dāng)前電廠運行人員通常會維持周界風(fēng)門在一個較小的開度。為此,在保持鍋爐煤量、一次風(fēng)量和鍋爐運行氧量不變的情況下,進(jìn)行周界風(fēng)優(yōu)化調(diào)整試驗。當(dāng)增加周界風(fēng)門開度時,為了保持鍋爐運行氧量不變,適當(dāng)關(guān)小二次風(fēng)門。不同周界風(fēng)門開度下H2S體積分?jǐn)?shù)測量結(jié)果見表5。由表5可見,提高周界風(fēng)量后,水冷壁的高溫腐蝕得到了明顯的緩解。
表5 不同周界風(fēng)門開度下H2S體積分?jǐn)?shù)測量結(jié)果Tab.5 Test results of H2S volume fraction at different openings of surrounding air valves
圖7為周界風(fēng)包裹一次風(fēng)示意。從圖7可以看出,位于燃燒器一次風(fēng)口四周的周界風(fēng)對一次風(fēng)具有很強(qiáng)的包裹作用,此時提高周界風(fēng)量,能夠較好地約束一次風(fēng)向四周的擴(kuò)散,與此同時可以快速地補充氧量,與生成的H2S進(jìn)行氧化反應(yīng)[17-18]。此外,周界風(fēng)量約占二次風(fēng)量的10%,占總風(fēng)量的2%,增加周界風(fēng)量對鍋爐效率和NOx生成量影響較小。因此在鍋爐負(fù)荷為320 MW時,調(diào)整周界風(fēng)門開度至65%。
圖7 周界風(fēng)包裹一次風(fēng)Fig.7 Schematic diagram of the primary air wrapped by the surrounding air
提高磨煤機(jī)出口風(fēng)溫,可實現(xiàn)煤粉著火提前,增加一次風(fēng)前沖阻力,減小一次風(fēng)前沖的距離,降低火焰熱擴(kuò)散到末端的可能[19-20]。在320 MW負(fù)荷下,保持周界風(fēng)門開度為65%,鍋爐運行氧量在3.5%,通過減小冷風(fēng)門開度,將磨煤機(jī)出口風(fēng)粉混合物溫度由65 ℃提升至70 ℃。水冷壁各測點測量結(jié)果如圖8所示。由圖8可以看出,通過提高磨煤機(jī)出口風(fēng)粉溫度試驗,該鍋爐水冷壁貼壁H2S體積分?jǐn)?shù)進(jìn)一步下降,各測點H2S體積分?jǐn)?shù)的平均值降至0.0103%,超過0.02%的測點數(shù)量僅有2個,且H2S體積分?jǐn)?shù)最高值由調(diào)整前0.0468%下降到0.0224%,極大地緩解了水冷壁高溫腐蝕的風(fēng)險。
圖8 調(diào)整優(yōu)化后各層測點H2S體積分?jǐn)?shù)(%)測量結(jié)果Fig.8 Test value of H2S volume fraction (%) at each layer after adjustment and optimization
1)某超臨界350 MW機(jī)組鍋爐高負(fù)荷工況下發(fā)生高溫腐蝕的情況比低負(fù)荷工況嚴(yán)重,而且逆時針切圓燃燒鍋爐四墻發(fā)生高溫腐蝕的程度并非沿爐墻中心均勻分布,而是右側(cè)比左側(cè)更加嚴(yán)重。
2)根據(jù)鍋爐四墻中心線水冷壁右側(cè)高溫腐蝕嚴(yán)重問題,提出增加周界風(fēng)量和提高磨煤機(jī)出口風(fēng)粉混合物溫度,從而提高進(jìn)入爐膛煤粉氣流的剛性,緩解火焰對爐墻的擴(kuò)散與沖刷。
3)通過適當(dāng)?shù)卣{(diào)整運行氧量、周界風(fēng)量和磨煤機(jī)出口風(fēng)粉混合物溫度后,各貼壁測點H2S體積分?jǐn)?shù)平均值由調(diào)整前0.0226%降至0.0103%,調(diào)整前后H2S體積分?jǐn)?shù)超過0.02%的測點數(shù)量由17個降至2個,H2S體積分?jǐn)?shù)最高值由調(diào)整前0.0468%降到0.0224%,有效地緩解了水冷壁的高溫腐蝕。