祁子堯
(晉控電力塔山發(fā)電山西有限公司,大同 037000)
對于磨煤機(jī)改造的主要是對于磨煤機(jī)進(jìn)行增容改造,原先對于負(fù)荷只有270 MW能力的磨煤機(jī)的電耗太大并且工作效率不高,所以我們需要對其磨煤機(jī)進(jìn)行改造。計(jì)劃對鍋爐其中兩臺(tái)磨煤機(jī)進(jìn)行改造,改造后的兩臺(tái)磨煤機(jī)與其它三臺(tái)磨煤機(jī)即共五臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,就能夠滿足機(jī)組負(fù)荷600 MW能力并有10%的裕度,可使一臺(tái)磨煤機(jī)長時(shí)間處于備用或檢修狀態(tài),實(shí)現(xiàn)5用1備運(yùn)行方式。這就是改造磨煤機(jī)的目的。
根據(jù)燃煤量及磨煤機(jī)增容要求,改造后磨煤機(jī)的要求出力為90.53 t/h(設(shè)計(jì)煤種,磨損后期,未考慮裕量)、99.59 t/h(設(shè)計(jì)煤種,磨損后期,考慮裕量后)、90.84 t/h(校核煤種,磨損后期,不考慮裕量)。對于設(shè)計(jì)煤種,改造后的2臺(tái)新磨及3臺(tái)老磨共5臺(tái)磨煤機(jī)滿足鍋爐BRL工況運(yùn)行的要求,1臺(tái)老磨備用。上述5臺(tái)磨的總出力(考慮出力降低系數(shù))不應(yīng)小于鍋爐BRL工況燃煤量的110%。
磨煤機(jī)改造后運(yùn)行中出現(xiàn)了磨煤機(jī)振動(dòng)大,石子煤多,拉桿斷裂,出力不足等問題,廠家針對問題先后多次派人到廠對該型號(hào)磨煤機(jī)進(jìn)行了小的改進(jìn)措施,如:磨煤機(jī)動(dòng)環(huán)加擋料環(huán)和堵風(fēng)環(huán),降低液壓油站壓力,提高拉桿材質(zhì),拉桿改造為碟型彈簧欄桿等,但效果均不佳。2017年聯(lián)系國電屹軒公司對動(dòng)環(huán)進(jìn)行了改造,對1B/1D/2B磨煤機(jī)動(dòng)環(huán)通流面積縮小為原來的67%(2D磨煤機(jī)由北京電力設(shè)備總廠提供改造的動(dòng)靜環(huán)),煤層厚度增加后,運(yùn)行基本平穩(wěn),石子煤排量正常,由于通流面積減小,風(fēng)壓、風(fēng)速增加后,磨煤機(jī)內(nèi)部磨損加劇,尤其是磨輥輥架及筒體磨損較快。改造后的B、D磨煤機(jī)出力運(yùn)行中最大能帶65 t/h出力,未達(dá)到設(shè)計(jì)出力。盡管進(jìn)行過70 t/h大出力試驗(yàn),但運(yùn)行2小時(shí)之后逐漸出現(xiàn)堵磨現(xiàn)象。B、D磨煤機(jī)低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),煤量小于30 t/h,尤其機(jī)組啟動(dòng)初期,啟動(dòng)B磨煤機(jī)后煤層不易建立,振動(dòng)劇烈。改造后的B、D磨煤機(jī)大煤量運(yùn)行時(shí),電流大幅升高,加載油壓只能4.0~10.0 MPa之間運(yùn)行,超過10 MPa之后振動(dòng)劇烈。停爐內(nèi)部檢查B、D磨四角一次風(fēng)噴口較比其他噴口破損嚴(yán)重,壽命縮短。所以我們?nèi)匀恍枰獙δッ簷C(jī)進(jìn)行再次改造。
由于機(jī)組在的最低符合是300 MW左右,總煤量在150 t/h左右,四臺(tái)制粉系統(tǒng)同時(shí)運(yùn)行,且每臺(tái)儀器的磨煤量在38t/h左右,我們機(jī)組所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益不高,所以我們的運(yùn)行狀況態(tài)勢并不好,并且機(jī)組產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益也很低。由于磨煤機(jī)的工作效益較低,所以磨碗內(nèi)煤層較薄極易硬氣磨煤機(jī)的振動(dòng)問題導(dǎo)致內(nèi)部的煤粉分布不均,使得加大了我們的內(nèi)耗,導(dǎo)致我們的經(jīng)濟(jì)效益降低。
第一,主要是以為磨碗內(nèi)煤層較薄,導(dǎo)致磨煤機(jī)加載的油壓較低,所以我們的磨煤機(jī)的磨輥和磨碗直接相碰撞,使得它們之間產(chǎn)生摩擦,這樣就直接導(dǎo)致了它們工作效率大大降低,使得我們的磨煤機(jī)產(chǎn)生振動(dòng),這樣極易導(dǎo)致我們的煤粉四濺,磨煤機(jī)的零件損壞嚴(yán)重,使得我們的對于磨煤機(jī)的消耗大大加大,這不僅在一定程度上加大了對于磨煤機(jī)的電耗,還使得我們對設(shè)備的維修費(fèi)用大大上升。
第二,主要是我們對于由于我們所使用的煤量較為少,使用導(dǎo)致我們對于煤粉的濃度使用較為稀少,導(dǎo)致磨煤機(jī)對煤粉的分離不均勻,這樣極易造成巨大的安全隱患,可能會(huì)造成我們內(nèi)部電壓不穩(wěn)定,從而產(chǎn)生斷電風(fēng)險(xiǎn),使得磨煤機(jī)內(nèi)部的工作不穩(wěn)定,可能造成磨煤機(jī)內(nèi)部零件的損壞和導(dǎo)致我們的經(jīng)濟(jì)效益大幅度降低。
第三,雖然磨煤機(jī)是機(jī)組共同作用,但是在低負(fù)荷期間多臺(tái)磨煤機(jī)共同作用產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益絕對不是巨大的。對于機(jī)組來說,磨煤機(jī)使用的電耗較為大,機(jī)組每部共同作用產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益差,這樣與我們想產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益的想法是相悖的。
我們想要解決這些問題,其主要需要在設(shè)備,運(yùn)行和控制邏輯三方面解決。在設(shè)備方面,我們要改造設(shè)備,我們在保證燃油系統(tǒng)和等離子系統(tǒng)完好的情況下,我們要更換AB,CD層油槍霧化片到1.0 t/h,降低我們的燃油壓力,這樣可以確保儀器在運(yùn)行的過程中可以安全有效的運(yùn)行。定期對我們的爐膛負(fù)壓表進(jìn)行打掃,保證我們在使用這些儀器的時(shí)候,儀器具有其原本的準(zhǔn)確度和靈敏度,這樣我們才可以保證我們觀測的數(shù)據(jù)是真實(shí)可靠的。在運(yùn)行方面,我們要知道,我們的運(yùn)行是根據(jù)具體的情況來進(jìn)行磨煤機(jī)的機(jī)組組合,我們要盡可能的保證我們的機(jī)組是三臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行的而不是四臺(tái),這樣如果我們遇到特殊的情況,比如我們的其中一臺(tái)磨煤機(jī)壞了,那么我們還可以有替換的磨煤機(jī)。在磨煤機(jī)使用的過程中,我們要注意我們油槍穩(wěn)燃,降低負(fù)荷運(yùn)行。關(guān)于控制邏輯方面,我們要采用不同的油槍方式,進(jìn)行不同的邏輯控制。
中速輥盤式磨煤機(jī)在制粉過程中,通過直徑2 m左右的立式旋轉(zhuǎn)軸帶動(dòng)磨盤轉(zhuǎn)動(dòng),磨盤又帶動(dòng)可轉(zhuǎn)動(dòng)的磨輥,磨輥與磨盤的相對運(yùn)動(dòng),碾壓煤炭成粉,由自下而上吹入由300 ℃高溫的熱風(fēng)吧煤粉帶走,從而完成制粉過程。生產(chǎn)過程中為防止熱風(fēng)夾帶煤粉從底座轉(zhuǎn)軸處漏出,現(xiàn)有設(shè)備采用碳纖維環(huán)式密封或耐高溫盤根密封。因這兩類材料均無彈性,加上大直徑的立式旋轉(zhuǎn)軸,不可避免有偏心現(xiàn)象,經(jīng)常有熱風(fēng)和煤粉漏出,污染環(huán)境。而且熱風(fēng)導(dǎo)致底座軸承溫度升高,給設(shè)備安全生產(chǎn)帶來隱患。改造的底座密封裝置,包括內(nèi)密封和外密封,內(nèi)密封由斷面形狀 L 型金屬環(huán)和高彈性、高耐磨、耐高溫密封條組成。L 型金屬環(huán)采用剖分式,每等份之間用螺栓連接,內(nèi)密封條、緊固螺栓、使 L 型金屬環(huán)抱緊軸套,防止下滑。密封條上平面緊貼磨盤,利用密封條的彈性保持間隙小于 1.5 mm,使密封冷鳳內(nèi)漏量減小,密封冷封壓力大于熱風(fēng),外密封有金屬法蘭和密封條組成,法蘭用螺栓固定在磨煤機(jī)上。壓緊密封條保證密封冷封不外漏而降壓,從而達(dá)到阻止熱風(fēng)煤灰外漏的效果。
3.1.1 基座密封內(nèi)密封技術(shù)指標(biāo)
密封條 材質(zhì)為全氟橡膠,耐溫320 ℃
金屬固定件抗拉強(qiáng)度:不小于800 MPa
屈服強(qiáng)度:不小于 400 MPa
伸長率:10%
收縮率:4%
幾何尺寸
外徑¢2056,內(nèi)徑,1996,45
內(nèi)襯密封條尺寸¢2020x¢1996x30
3.1.2 基座密封外密封技術(shù)指標(biāo)
密封件 材質(zhì)為氟橡膠,耐溫200 ℃
金屬法蘭抗拉強(qiáng)度:不小于600 MPa
屈服強(qiáng)度:不小于350 MP
幾何尺寸
壓環(huán):外徑¢1680 內(nèi)徑¢1540 厚 10
外密封圈¢1610x¢1530x40
密封件物化性能
扯斷強(qiáng)度 不小于15 MPa
伸長率 500%
永久變形 小于 11%
硬度(邵 A)75±3
3.1.3 設(shè)備示意圖
制煤粉的設(shè)備過去一般用球磨煤機(jī),近年來,中速輥盤式磨煤機(jī)得到廣泛應(yīng)用,這種磨煤機(jī)的工作是電動(dòng)機(jī)通過減速機(jī)驅(qū)動(dòng)磨盤旋轉(zhuǎn),磨盤的轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)三個(gè)互成120°角的磨輥被動(dòng)旋轉(zhuǎn),原煤通過進(jìn)煤管落入磨盤表面,在離心力的作用下,原煤沿徑向向磨盤周邊運(yùn)動(dòng)均勻地進(jìn)入磨盤輥道,在磨盤與磨輥之間進(jìn)行碾磨,碾磨的壓力通過加載架和拉桿由另設(shè)的液壓裝置供給,拉桿由封閉的中速輥盤式磨機(jī)中伸出以連接液壓缸中的活塞桿。此時(shí)拉桿既作上下位移,又作傾斜角度12°~15°的徑向擺動(dòng)。現(xiàn)有拉桿用剛性材料制成,密封件處于高溫煤粉環(huán)境中,拉桿又作多向運(yùn)動(dòng),經(jīng)常出現(xiàn)漏粉并磨損拉桿,降低了生產(chǎn)效率。改造的拉桿密封裝置密封體為帶中心通孔的彈性圓錐體,這種彈性體具有耐高溫、耐曲撓、耐磨耗等特征,在其內(nèi)孔壁的上部開設(shè)圓環(huán)槽而在其內(nèi)孔壁的下部開設(shè)斜向環(huán)槽,以減少內(nèi)孔壁與拉桿的接觸面和增加內(nèi)孔壁的彈性變形,提高密封效果。(主密封),此外,在密封體外周壁的中下部開設(shè)帶上止口的凹錐面,在此凹錐面上對應(yīng)嵌裝底部帶環(huán)臺(tái)的錐形護(hù)套,錐形護(hù)套和緊密封體制成一體,錐形護(hù)套用金屬材料制成,(副密封)在環(huán)臺(tái)上圓周均布設(shè)置一端帶通孔的壓板,在壓板帶通孔的一端和中速輥盤式磨機(jī)的殼體之間安裝環(huán)形限厚墊,對應(yīng)各通孔,在中速輥盤式磨機(jī)的殼體上開設(shè)螺孔,擰緊螺絲,各壓板將錐形護(hù)套壓裝在中速輥盤式磨機(jī)的殼體上,使用時(shí),密封體穿裝在拉桿上密封拉桿,在各壓板的通孔中和限厚墊中穿裝螺栓,將錐形護(hù)套壓裝在中速輥盤式磨機(jī)的殼體上,并使錐形護(hù)套能做一定的 徑向移動(dòng),這樣既能滿足拉桿的徑向擺動(dòng)和上下運(yùn)動(dòng),又能有效的消除粉料泄露現(xiàn)象,減少拉桿的磨損,提高了使用壽命和生產(chǎn)效率。
我們要采用低負(fù)荷的方式來將磨煤機(jī)的制粉效率提高,這樣可以避免粉質(zhì)分布不均的情況,我們也可以在一定程度上使得我們的電耗率降低。我們要改造磨煤機(jī),使得我們可以在提高經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)降低我們的電耗率,使得我們的整體系統(tǒng)歸于穩(wěn)定,并且使我們的安全得以保障。