丁 輝
(開封龍宇化工有限公司 , 開封市聚甲醛基新材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 , 河南 開封 475200)
開封龍宇化工有限公司聚合廠雙螺桿擠出機(jī)組為德國進(jìn)口,型號(hào)為ZSK177。由加料系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)裝置、機(jī)筒主體、切粒裝置和干燥分級(jí)系統(tǒng)等主要部分組成,機(jī)筒冷卻水系統(tǒng)和真空抽氣系統(tǒng)等輔助部分組成。擠出機(jī)螺桿轉(zhuǎn)速最大是180 r/min,扭矩保護(hù)量110%,最大生產(chǎn)負(fù)荷3 300 kg/h。擠出機(jī)作為聚甲醛生產(chǎn)過程中的最后一個(gè)環(huán)節(jié),主要是封端造粒、摻混、脫氣、穩(wěn)定劑添加等。稍有操作不當(dāng)就會(huì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成較大的影響,如何提高擠出機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行,優(yōu)化操作和技術(shù)改造顯得尤為重要。
聚甲醛粉狀物料通過喂料器進(jìn)入擠出機(jī)加熱融化,由粉狀物料變?yōu)槿廴谖锪?。擠出機(jī)的溫度影響物料在螺桿中的流動(dòng)速率,隨著進(jìn)料量的增加,機(jī)筒溫度和壓力也逐漸增加。擠出過程中塑料熔體溫度發(fā)生變化會(huì)引起熔體黏度改變,擠出壓力和流率也隨之波動(dòng)。公司使用的擠出機(jī)共有15段加熱段,每段均有電加熱器和冷卻水,二者共同作用對(duì)機(jī)筒溫度進(jìn)行調(diào)節(jié),不同牌號(hào)的聚甲醛產(chǎn)品對(duì)應(yīng)不同的控制溫度。以POM牌號(hào)MC90為例,機(jī)筒設(shè)定180~200 ℃為最佳溫度,第5段為三乙胺液體加注段,控制190~195 ℃為最佳溫度。聚甲醛的熔點(diǎn)在162~166 ℃,溫度設(shè)定低于180 ℃,物料熔融不完全,直接影響聚甲醛和各添加劑的混合效果,進(jìn)而影響粒料的熱穩(wěn)定性、外觀等各種物理性能;而且擠出機(jī)的扭矩大,容易過載跳車,導(dǎo)致生產(chǎn)不穩(wěn)定,擠出機(jī)產(chǎn)生的機(jī)頭廢料增加,產(chǎn)品異形粒增多。溫度設(shè)定過高,超過200 ℃,容易造成聚甲醛解聚,甚至物料在機(jī)筒內(nèi)碳化,物料發(fā)黃、發(fā)黑,導(dǎo)致產(chǎn)品粒料中色焦粒過多,影響產(chǎn)品外觀。另外,溫度控制高,加熱器需要輸出更大的功率,造成產(chǎn)品單耗增加,生產(chǎn)成本過高。
①封端機(jī)機(jī)筒溫控是通過每段的電加熱器和冷卻水來控制,冷卻水水箱原有設(shè)備是通過手動(dòng)補(bǔ)加脫鹽水,操作人員通過巡檢或者觀察DCS操作面板機(jī)筒升降溫速度,以及機(jī)筒的實(shí)際溫差來判斷水箱是否缺水,來補(bǔ)充脫鹽水。手動(dòng)開關(guān)不易操作控制,補(bǔ)水過量水會(huì)沿著水箱溢出;補(bǔ)水不及時(shí)還會(huì)缺水,造成封端機(jī)機(jī)筒溫度波動(dòng),色焦粒、小黑粒增加。②為減少脫鹽水消耗,保持溫控系統(tǒng)的穩(wěn)定,經(jīng)研究提出將原有設(shè)備通過手動(dòng)補(bǔ)脫鹽水改為自動(dòng)補(bǔ)脫鹽水。改造后通過新增液位計(jì)聯(lián)鎖控制,將液位控制在60%~80%,有效降低了脫鹽水的消耗,穩(wěn)定控制了擠出機(jī)的機(jī)筒溫度。
生產(chǎn)過程中擠出機(jī)機(jī)筒溫控系統(tǒng)中冷卻水進(jìn)水溫度要求<60 ℃,但是回水溫度在95 ℃左右。原有設(shè)備換熱器換熱量受結(jié)垢、輸水不暢等影響換熱量變小,造成進(jìn)水溫度升高,冷卻效果降低,進(jìn)入機(jī)筒體內(nèi)的冷卻水嚴(yán)重氣化,管道經(jīng)常出現(xiàn)水擊、調(diào)節(jié)閥損壞等問題。
為穩(wěn)定擠出機(jī)機(jī)筒溫度的系統(tǒng)控制,在循環(huán)泵出口換熱器后面新增一個(gè)換熱器,使用冷凍水(WR)再次降溫,使水槽溫度控制低于50 ℃。改造后在實(shí)際生產(chǎn)中冬季機(jī)筒冷卻水進(jìn)口溫度30 ℃,夏季38 ℃,完全滿足于實(shí)際生產(chǎn)的需求。
水溫控制改造前后工藝圖如圖1所示。
圖1 水溫控制改造前后工藝圖
原擠出機(jī)分段降溫的給水方式為電磁閥控制,受機(jī)筒回水水擊的原因,時(shí)常造成電磁閥內(nèi)漏、失靈、損壞等,造成擠出機(jī)單段溫度設(shè)定值與實(shí)際值的偏差較大,影響擠出機(jī)正常生產(chǎn)。
將擠出機(jī)機(jī)筒冷卻水原有電磁閥控制方式改為電磁閥與氣動(dòng)球閥相結(jié)合的控制方式。由電磁閥控制儀表氣源,從而控制氣動(dòng)球閥,由氣動(dòng)球閥來控制冷卻水,實(shí)現(xiàn)機(jī)筒溫度的恒定,控制閥改動(dòng)前后示意圖見圖2。
圖2 控制閥改動(dòng)前后示意圖
從擠出機(jī)研究成果實(shí)施前后溫度控制對(duì)比可以看出,研究前擠出機(jī)有3個(gè)溫度控制點(diǎn)的設(shè)定值與實(shí)際值偏差較大,偏差范圍在23~39 ℃,實(shí)施后擠出機(jī)所有溫度控制點(diǎn)的溫差都控制在5 ℃以內(nèi),大大減小了設(shè)定值與實(shí)際值的偏差。擠出機(jī)溫度控制點(diǎn)得到了有效地控制,對(duì)工藝參數(shù)的調(diào)整和控制可以有效地傳遞到設(shè)備和物料中間,提高了設(shè)備的穩(wěn)定性和工藝的準(zhǔn)確性。
對(duì)2020年5—12月的成品數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集和分析,并對(duì)色焦粒按每批次的含量進(jìn)行了匯總,具體數(shù)據(jù)見表1。
表1 機(jī)筒冷卻水控制方式優(yōu)化后色焦粒變化情況
從表1可以看出,2020年5—7月份聚甲醛成品色焦粒的優(yōu)等率(指標(biāo)是≤12粒)一直在60%以下。6月份受色焦粒影響最嚴(yán)重,色焦粒優(yōu)等率不足40%,>40粒的批次也占到20%以上。擠出機(jī)機(jī)筒冷卻水控制方式優(yōu)化后,從8月份開始聚甲醛成品色焦粒的優(yōu)等率逐漸上升,9—12月份,聚甲醛成品色焦粒的優(yōu)等率一直維持在85%以上,>40粒的批次降到5%以下。說明擠出機(jī)機(jī)筒冷卻水的精確控制有利于降低POM中的色焦粒數(shù)量,機(jī)筒冷卻水冷卻效果是影響當(dāng)前POM色焦粒的關(guān)鍵因素。
擠出機(jī)的螺桿轉(zhuǎn)速根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷而定,生產(chǎn)負(fù)荷高則螺桿轉(zhuǎn)速要求也高,生產(chǎn)負(fù)荷低則螺桿轉(zhuǎn)速相應(yīng)下降。生產(chǎn)的產(chǎn)品熔融指數(shù)不一樣,螺桿轉(zhuǎn)速也有差別。低負(fù)荷下采用高轉(zhuǎn)速,封端機(jī)螺桿螺槽內(nèi)部物料充滿度過低就向后輸送,造成聚甲醛物料和添加劑混合不均勻,從而影響產(chǎn)品性能的均一性及穩(wěn)定性;另外,物料由于在螺桿內(nèi)部充滿度過高,會(huì)產(chǎn)生部分聚甲醛掛壁,達(dá)不到自清理效果,掛壁物料長時(shí)間在機(jī)殼內(nèi)會(huì)發(fā)黃、變黑,造成聚甲醛產(chǎn)品色焦粒多。同時(shí)高負(fù)荷下采用低轉(zhuǎn)速,會(huì)造成物料輸送慢,擠出機(jī)扭矩過大,稍有波動(dòng)即可引起設(shè)備跳車,不利于生產(chǎn)穩(wěn)定。為此,探討擠出機(jī)轉(zhuǎn)速與生產(chǎn)負(fù)荷的對(duì)應(yīng)關(guān)系,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見表2。
表2 生產(chǎn)負(fù)荷與螺桿轉(zhuǎn)速度的關(guān)系
從表2可以看出,擠出機(jī)生產(chǎn)負(fù)荷和轉(zhuǎn)速呈正比關(guān)系,生產(chǎn)負(fù)荷低于2 400 kg/h時(shí)POM中異形粒較多,影響POM的質(zhì)量外觀,高負(fù)荷下會(huì)產(chǎn)生部分聚甲醛掛壁,長時(shí)間受高溫影響,機(jī)筒壁上的物料會(huì)發(fā)黃、變黑造成聚甲醛產(chǎn)品色焦粒、小黑粒變多,從而影響產(chǎn)品質(zhì)量。擠出機(jī)主要參數(shù):生產(chǎn)負(fù)荷控制在2 400~3 000 kg/h,通過調(diào)整螺桿轉(zhuǎn)速控制物料在螺桿內(nèi)部的充滿長度,將扭矩控制在60%左右,可以有效地控制異型粒的產(chǎn)生,對(duì)擠出機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量的提升有明顯效果。
通過優(yōu)化擠出機(jī)操作及機(jī)筒溫度改造,分析聚甲醛產(chǎn)品質(zhì)量的影響因素和控制要點(diǎn),提出了技術(shù)改造和操作管理創(chuàng)新,在采取以上措施的同時(shí),不斷對(duì)現(xiàn)有設(shè)備情況及前聚合反應(yīng)進(jìn)行改進(jìn)和分析,優(yōu)化操作、降低消耗、提升質(zhì)量、延長設(shè)備運(yùn)行周期,提高了聚甲醛外觀質(zhì)量和成品質(zhì)量,將設(shè)備對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的影響降到最低。