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330 MW亞臨界機組鍋爐汽包水位異常鍋爐MFT 原因分析及預(yù)防措施

2022-02-21 12:20孫如珂
關(guān)鍵詞:吹灰汽包爐膛

孫如珂

(山東科技大學(xué),濟南 250031)

某火力發(fā)電廠一期2×330 MW機組鍋爐為東方鍋爐廠設(shè)計、生產(chǎn)的亞臨界、單爐膛、中間一次再熱自然循環(huán)固態(tài)排渣汽包爐,采用π型布置,型號為DG1025/18.2-II4。鍋爐配備4套中儲式制粉系統(tǒng),制粉系統(tǒng)采用低速鋼球磨、中間儲倉式、乏氣送粉。鍋爐采用四角切圓燃燒,每個角從下到上布置A~F共6層燃燒器,對應(yīng)A~F共6層給粉機。汽包的正常水位線在汽包中心線以下100 mm(即0位),鍋爐在正常運行中,維持汽包水位在-50~50 mm的范圍內(nèi)[1]。汽包水位設(shè)置有報警保護(hù),高Ⅰ值為+100 mm、 高Ⅱ值為+150 mm、高Ⅲ值為+300 mm、低Ⅰ值為-100 mm、 低Ⅱ值為-150 mm、低Ⅲ值為-300 mm。汽包水位高Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ值和低Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ值報警可靠,當(dāng)發(fā)生汽包水位高Ⅲ值(+300 mm)或汽包水位低Ⅲ值(-300 mm)報警保護(hù)時,鍋爐主燃料跳閘(Main Fuel Trip,MFT)。

2015年4月10日11:47:51,2#機組負(fù)荷296.63 MW, 爐膛壓強為-123 Pa,汽包水位為-14 mm,A、B、C、D、E這5層給粉機在投,汽泵轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)在“自動”運行方式。11:48:00,爐膛壓強升至679 Pa;11:48:26,汽包水位由正常水位降至-266 mm后快速上漲;11:50:08,鍋爐MFT動作。首出原因為汽包水位高。

1 檢查處理情況

1.1 運行專業(yè)處理情況

1.1.1 鍋爐燃燒調(diào)整情況

11:47:53,2#機運行監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)爐膛負(fù)壓由-123 Pa 突升至+674 Pa,同時A3、B3、C3、D1、E3、C2、D3、A2、B2、A1、A4、B1、B4、E1共14臺 給 粉機因失火陸續(xù)跳閘,且爐膛燃燒不穩(wěn),監(jiān)盤人員緊急投入AB1、AB3、AB2、AB4油槍后,油槍著火正常。11:49:03運行監(jiān)盤人員陸續(xù)將跳閘給粉機投入運行,鍋爐負(fù)壓恢復(fù)正常,燃燒趨于穩(wěn)定。

1.1.2 汽包水位調(diào)整情況

11:48:14,運行監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)汽包水位低Ⅰ值光字牌報警。11:48:26,汽包水位降至-266 mm后,開始快速回升。11:50:00,運行人手動降低小機指令,11:50:08,小機指令由83.4%降至78.35%時,汽包水位高Ⅲ值報警,鍋爐MFT動作。

1.2 DCS歷史記錄、監(jiān)控錄像檢查情況

1.2.1 調(diào)閱DCS歷史曲線及詢問當(dāng)值運行人員鍋爐燃燒情況

調(diào)閱分布式控制系統(tǒng)(Distributed Control System, DCS)運行操作記錄無異常操作。11:47:53,鍋爐送風(fēng)在手動控制方式,其中A側(cè)為變頻方式、B側(cè)為入口擋板方式,兩側(cè)指令分別為49%、76%;引風(fēng)在自動控制方式,A、B兩側(cè)控制指令為63%,鍋爐風(fēng)量為73%、爐膛壓強為-120 Pa。11:48:00,爐膛壓強快速上升至 679 Pa。11:47:57—11:48:05,8 s時 間 內(nèi)A3、B3、C3、D1、E3、C2、D3、A2、B2、A1、A4、B1、B4、E1共14臺給粉機先后因失火跳閘,但聯(lián)鎖動作正常。

1.2.2 調(diào)閱DCS汽包水位調(diào)節(jié)歷史數(shù)據(jù)

11:48:01,小機DCS轉(zhuǎn)速指令正常,汽包水位為 -8 mm。11:48:15,汽包水位快速下降至-136 mm。同時,給水自動控制因汽包水位實際值與設(shè)定值偏差大(120 mm)而切為手動。11:48:26,汽包水位降至 -266 mm后,開始快速回升。11:49:34,汽包水位恢復(fù)至0 mm。11:49:47,汽包水位高Ⅰ值報警。11:49:52,汽包水位高Ⅱ值報警(150 mm),事故放水門聯(lián)開。11:50:00,汽包水位達(dá)到233 mm,運行人員開始降低小機指令。11:50:08,給水指令由83.4%降至78.35%時,給水流量為1 132 t·h-1,蒸汽流量為703 t·h-1,給水流量高于蒸汽流量429 t·h-1,汽包水位高Ⅲ值保護(hù)動作。

1.2.3 調(diào)閱DCS鍋爐吹灰歷史數(shù)據(jù)

4月7—9日爐膛吹灰器、過再區(qū)域吹灰器吹灰正常。4月10日11:48:01,2#鍋爐正在進(jìn)行過熱器吹灰,吹灰器L08、R6在吹灰狀態(tài),其操作記錄分別如圖1和圖2所示。這兩只吹灰器近3日均進(jìn)行了正常吹灰,且無異常。就地通過觀察孔檢查爐膛結(jié)焦情況,發(fā)現(xiàn)爐內(nèi)水冷壁無結(jié)焦現(xiàn)象。

1.2.4 調(diào)閱2#爐除渣系統(tǒng)DCS歷史記錄及渣斗觀察孔監(jiān)控錄像

調(diào)查結(jié)果顯示,2B側(cè)除渣情況為:4月9日20:00至4月10日鍋爐MFT前,2B側(cè)共除渣3次,除渣正常。2A側(cè)除渣情況為:4月9日20:31,2A側(cè)渣斗除渣一次,除渣結(jié)束后,渣斗觀察孔監(jiān)控錄像不見火;4月10日5:58—6:16,2A側(cè)除渣一次,除渣結(jié)束后,渣斗觀察孔監(jiān)控錄像不見火;8:35,運行人員開始2A側(cè)除渣,發(fā)現(xiàn)不下渣,然后聯(lián)系灰水檢修人員處理;10:25,檢修人員打開2A渣斗罩殼后,取出爐內(nèi)受熱面脫落護(hù)板兩塊,如圖3所示;11:17,2#爐開始正常除渣;11:30,渣斗觀察孔監(jiān)控錄像出現(xiàn)正?;鸸?;11:53,2#爐MFT動作,運行人員接值長令后,2#爐2A側(cè)渣斗停止除渣。

1.3 其他檢查情況

就地檢查3臺汽包水位變送器無異常,水位變化趨勢一致。檢查蒸汽流量、給水流量測量回路正常。檢查給水自動控制指令正常。檢查小機轉(zhuǎn)速與調(diào)節(jié)指令變化趨勢一致,就地檢查小機及給水系統(tǒng)設(shè)備狀態(tài)無異常。機組跳閘后,就地檢查發(fā)現(xiàn)2A側(cè)渣斗泄壓閥不通暢,2B渣斗泄壓閥動作正常。

2 原因分析

經(jīng)過分析可知:鍋爐MFT動作的原因是汽包水位高Ⅲ值報警保護(hù);汽包水位高的原因是火檢喪失,14臺給粉機短時間(8 s)內(nèi)切除使鍋爐無煤粉燃燒,導(dǎo)致爐膛熱負(fù)荷降低、汽包水位下降、水位實際值與設(shè)定值偏差大(超過120 mm),運行操作人員將給水由自動調(diào)節(jié)切換為手動調(diào)節(jié)后,爐膛內(nèi)熱負(fù)荷的突降,導(dǎo)致給水流量高于蒸汽流量,使汽包水位快速回升,再加上運行操作人員手動調(diào)節(jié)小機轉(zhuǎn)速不及時,從而造成汽包水位高Ⅲ值報警[2];火檢喪失的原因是2A側(cè)渣斗自4月9日20:31后排渣不暢,導(dǎo)致渣位升高,在4月10日恢復(fù)正常除渣時,積攢堆積的熱灰渣同時塌落至渣井,集中快速加熱了渣井內(nèi)的冷渣水,從而產(chǎn)生大量水蒸氣,水蒸氣上升遮擋火檢,造成火檢喪失;灰渣塌落的原因是爐內(nèi)受熱面護(hù)瓦脫落,造成排渣門處局部堵塞,除渣不暢,但運行人員未及時發(fā)現(xiàn)異常情況,導(dǎo)致灰渣大量堆積,在除渣恢復(fù)正常時,引發(fā)上部灰渣松動、塌落。

綜上所述,此次事件的誘因是除渣不及時,渣斗內(nèi)渣位較高,灰渣塌落至渣斗水池內(nèi),產(chǎn)生的大量水蒸氣上升遮擋火檢,因檢測不到火而導(dǎo)致部分給粉機切除;鍋爐運行人員雖然及時處理穩(wěn)定了燃燒,但是未及時干預(yù)給水,導(dǎo)致給水量大于蒸發(fā)量,造成汽包水位上升過快,從而觸發(fā)汽包水位高Ⅲ值保護(hù)動作,機組跳閘[3]。

3 暴露的問題

第一,運行操作人員應(yīng)急處理不力。在異常情況發(fā)生時,水盤監(jiān)盤人員未能及時做出準(zhǔn)確判斷并采取果斷措施,導(dǎo)致異常情況進(jìn)一步擴大,從而觸發(fā)汽包水位高Ⅲ值動作,機組跳閘。第二,當(dāng)班單元長協(xié)調(diào)指揮不力。在異常情況發(fā)生時,未能組織本班人員正確及時處置。第三,運行值班人員責(zé)任心不強。除渣過程中沒有發(fā)現(xiàn)下渣不暢問題,除渣不徹底導(dǎo)致渣斗渣位上升。第四,運行操作人員應(yīng)急處理培訓(xùn)不到位,對部分業(yè)務(wù)水平較低的人員未采取有效的培訓(xùn),致使工作人員的技能不能滿足應(yīng)急處理需要。第五,運行監(jiān)督管理不到位,運行專業(yè)之間除渣協(xié)調(diào)不力,事故預(yù)想重視程度不足,運行應(yīng)急處理及運行設(shè)備異常管理存在薄弱環(huán)節(jié)。第六,技術(shù)監(jiān)督指導(dǎo)不足,對爐內(nèi)受熱面護(hù)瓦檢修質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán),未對除渣運行措施進(jìn)行梳理完善。

4 防范措施

針對上述問題,可采取以下防范措施:第一,加強運行人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高人員操作技能;第二,利用事故預(yù)想、反事故演習(xí)、月度(季度)考試等方式,對重點崗位、關(guān)鍵人員開展針對性培訓(xùn),重點培養(yǎng)運行人員在設(shè)備異常情況下的分析處理能力,切實提高業(yè)務(wù)技能水平;第三,完善機組緊急情況下的處理應(yīng)急措施,強化事故處理協(xié)調(diào)指揮能力,定期進(jìn)行仿真機培訓(xùn),提高運行人員應(yīng)急判斷及快速反應(yīng)操作能力[4-5];第四,強化灰水運行值班人員的責(zé)任心教育,加大除渣過程的監(jiān)督、檢查及考核力度;第五,加強異常除渣工況下運行專業(yè)之間協(xié)調(diào)、措施落實的監(jiān)督,針對汽包水位波動異常運行工況,提高班組人員對措施掌握的現(xiàn)場考問和反事故應(yīng)急演練抽查頻次,以彌補汽包水位應(yīng)急調(diào)整的短板;第六,加強爐內(nèi)受熱面檢修質(zhì)量監(jiān)督,梳理完善除渣運行措施,并完善應(yīng)急處理措施,組織開展汽包異常水位調(diào)整應(yīng)急技能專項培訓(xùn)。

5 結(jié)語

在構(gòu)建以風(fēng)、光、電等新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的過程中,燃煤發(fā)電更多地進(jìn)行調(diào)頻調(diào)峰起到了電力系統(tǒng)壓艙石的作用,因此燃煤發(fā)電機組的安全運行尤為重要。汽包鍋爐因汽包水位異常引起的機組停運事件較為普遍,本文通過系統(tǒng)分析,剖析了機組運行、檢修、人員培訓(xùn)等方面的管理問題,具有普遍的借鑒意義。

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