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萍安鋼高鋅負荷生產實踐與排鋅率分析

2022-02-18 02:52:18黃清榮譚佑萍
冶金能源 2022年1期
關鍵詞:鼓風結瘤爐頂

黃清榮 譚佑萍

(萍鄉(xiāng)萍鋼安源鋼鐵有限公司)

鋅是高爐生產的有害元素,給高爐帶來爐墻結厚、結瘤、爐體變形、堵塞煤氣管道、惡化爐料和燃料消耗上升等一系列問題。萍鋼公司共有7座高爐,受成本制約和客觀條件的影響,從2018年9月起,鋅負荷不斷上升,長期維持在2 kg/t以上,最高時月平均達到3.535 kg/t,超出行業(yè)標準0.15 kg/t的20倍,具體鋅負荷及高爐指標數(shù)據(jù)見表1。

表1 鋅負荷及指標

通過近2年的生產實踐以及對數(shù)據(jù)的總結分析,萍鋼公司高爐操作參數(shù)逐步與原料條件相適應,確保了爐況順行,各項生產技術指標基本保持穩(wěn)定,扣除休風率和入爐品位等因素的影響,高爐產量在高鋅期間還有一定增長。通過高鋅負荷冶煉,拓展了原料渠道,有效利用了資源,降低了生產成本,取得顯著經濟效益。

1 采取的主要措施

1.1 適當疏導邊緣氣流

隨著鋅負荷的上升,爐墻結厚結瘤速度加快,加上鋅對焦炭和燒結礦的冶金性能均有影響,高爐壓差上升,透指下降,操作難度增大,高爐需在爐況順行和燃料消耗之間尋找合適的平衡點。根據(jù)數(shù)據(jù)分析和實際爐況,適當疏導邊緣煤氣流,保持爐況長期穩(wěn)定順行,有利于充分發(fā)揮高爐的潛力,實現(xiàn)效益最大化。多數(shù)情況下,高爐爐頂布料盡可能將礦石布在高爐邊緣,焦炭布在中心,以發(fā)展中心氣流,提高煤氣利用率,降低高爐燃料消耗。

一般用加權角度差來表示高爐發(fā)展中心氣流的程度,即用礦石的加權角度減去焦炭的加權角度,加權角度差為正且數(shù)值越大,表示高爐發(fā)展中心氣流的力度越大,反之若加權角度差為負且數(shù)據(jù)越大,則表示高爐發(fā)展邊緣氣流的力度越大。在高鋅負荷期間,萍鋼公司高爐焦炭角度逐步往外移,礦石角度往中心靠,引導煤氣流往邊緣發(fā)展,以維持高爐的順行,其平均加權角度差變化情況見表2。

表2 平均加權角度差(礦-焦)

從表2可以看出,高爐布料角度差基本從正轉負,或者由大角度差轉向小角度差,操作上以發(fā)展邊緣氣流為主,燃料消耗有所上升,但高爐保持基本順行,綜合效益最佳。

1.2 適當降低料線

爐喉鋼磚下沿與爐身交接處容易因爐襯磨損而形成臺階,煤氣流在此折向,加上鋼磚的導熱與爐襯差異大,造成此處煤氣溫度變化大,容易結瘤。歷史上萍鋼高爐的鋼磚下沿也多次結瘤,因此,適當降低料線,讓爐料避開此區(qū)域能緩解爐喉鋼磚下沿結厚的現(xiàn)象,但犧牲了一部分的熱能,爐頂溫度升高,燃料比有所增加。

1.3 采用高清紅外攝像儀觀察爐內情況

由于鋅負荷極高,雖然采取諸多措施應對,減緩了結厚結瘤速度,但仍無法杜絕。為了便于觀察爐況,萍鋼各高爐均裝備了高清紅外攝像儀。通過紅外攝像儀,操作者能隨時直觀掌握爐內結厚結瘤情況,對結瘤的嚴重程度、部位、瘤體大小等信息有基本準確的判斷,為高爐處理和恢復爐況提供了直接的決策依據(jù)。

1.4 適當改善焦炭質量

鋅負荷上升,高爐邊緣結厚結瘤速度加快,影響操作爐型,高爐壓差上升,透指下降,操作難度增加。萍鋼要求焦炭的熱強度大于60%、反應性小于30%,主焦熱強度大于62%、反應性小于29%。實踐證明,在高鋅負荷條件下,焦炭質量改善,高爐順行保持穩(wěn)定,風量未因鋅高而萎縮。

2 影響高爐排鋅率因素分析

當日排出高爐鋅金屬量占高爐總入爐鋅量的比例稱為排鋅率。如何在高爐操作層面將鋅盡可能排出高爐,提升高爐的排鋅率,減少鋅在高爐內的富集,是萍鋼的重要課題??紤]到當前國內對如何提升高爐排鋅率尚無定論,很多結論都是基于經驗判斷,萍鋼投入相當大的物力與財力,對影響高爐排鋅的相關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,探索提升高爐排鋅率的有效途徑。主要措施有:(1)每天計算各高爐鋅負荷;(2)每天對各高爐的產生的布袋灰和重力灰進行計量和取樣分析;(3)建立全公司各高爐的日鋅平衡報表。通過近2年的工作,獲取了585 d的相關數(shù)據(jù)73 564個。文章對高爐排鋅率和其相關的各個操作參數(shù)進行一元線性回歸分析,探討各參數(shù)對排鋅率的影響。

2.1 鼓風動能對排鋅率的影響

鼓風動能在很大程度上決定高爐中心氣流的發(fā)展程度,一些觀點認為,高爐中心氣流發(fā)展有利于排鋅,也有觀點認為邊緣氣流發(fā)展有利于高爐排鋅。通過一元線性回歸分析,萍鋼各高爐排鋅率y(%)與鼓風動能x(kg·m/s)的回歸方程y=bx+a各參數(shù)結果及相關系數(shù)見表3。

表3 鼓風動能與排鋅率的回歸方程參數(shù)及相關系數(shù)

一般判定,|R|≥0.95 存在顯著性相關;0.8≤|R|<0.95 高度相關;0.5≤|R|<0.8 中度相關;0.3≤|R|<0.5 低度相關;|R|<0.3 關系極弱,認為不相關。

由表3可知,回歸方程對應直線斜率全部為負,相關系數(shù)也全部為負:其中3座高爐鼓風動能和排鋅率低度負相關,分別是湘東3、4號高爐和安源4號高爐;安源2號爐鼓風動能和排鋅率的相關系數(shù)為-0.289 1,|R|接近0.3。根據(jù)斜率和相關系數(shù),基本可以判斷:鼓風動能高不利于高爐排鋅。

2.2 爐頂溫度對排鋅率的影響

經過計算,排鋅率y(%)與爐頂溫度x(℃)回歸方程y=bx+a各參數(shù)結果及相關系數(shù)見表4。

表4 爐頂溫度與排鋅率的回歸方程參數(shù)及相關系數(shù)

爐頂溫度與排鋅率的回歸方程對應的直線斜率全部為正,相關系數(shù)也全部為正,排鋅率與爐頂溫度正相關。其中安源4號爐爐頂溫度與排鋅率相關系數(shù)為0.352,判定該爐爐頂溫度與排鋅率為低度正相關,其余高爐為弱相關。隨著爐頂溫度升高,高爐排鋅率升高,也導致高爐燃料比上升。

2.3 加權角度差對排鋅率的影響

鋅負荷增加后,高爐爐墻結厚機率大幅增加,影響高爐爐況。適當疏導邊緣氣流,爐墻高溫區(qū)域上移,有利于鋅隨煤氣中的爐塵排出爐外。經過計算,排鋅率y(%)與加權角度差x(礦-焦)的回歸方程y=bx+a各參數(shù)結果及相關系數(shù)見表5。

表5 加權角度差與排鋅率的回歸方程參數(shù)及相關系數(shù)

大部分高爐的排鋅率與加權角度差負相關,即角度差小,排鋅率高,但是斜率和相關系數(shù)值均非常小。在實際操作中,隨著鋅負荷增加,萍鋼高爐的布料角度差逐步由正轉負,高爐順行情況基本保持穩(wěn)定。

3 結語

萍安鋼高爐在極高鋅負荷的條件下,高爐操作參數(shù)根據(jù)實際情況平衡取舍,探索出一套適合高鋅負荷的操作制度,確保了爐況順行和生產穩(wěn)定,有效利用了資源,降低了生產成本,綜合經濟效益較好。

高爐排鋅率和鼓風動能、爐頂溫度及加權角度差三個操作參數(shù)進行一元線性回歸分析,結果表明:鼓風動能和加權角度差兩個參數(shù)與排鋅率呈負相關,其一元線性回歸方程對應直線的斜率為負;爐頂溫度與排鋅率呈正相關,一元線性回歸方程直線的斜率為正。

總體來看,發(fā)展邊緣氣流更有利于高爐排鋅,而所有有利于高爐排鋅的措施都會不同程度地導致高爐消耗上升,只能在確保順行和降低成本兩者之間平衡取舍,確保效益最大化。

在實際生產過程中,高爐除塵灰的排放受生產過程中各環(huán)節(jié)影響,會產生部分滯后,對分析結論有一定影響。

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