雷發(fā)榮 黃金堂 鐘 波 國(guó)志華 袁武均 勞成鵬
(柳州鋼鐵股份有限公司煉鐵廠)
柳鋼1號(hào)A高爐有效容積1 500 m3,設(shè)有22個(gè)風(fēng)口,2個(gè)鐵口,陶瓷杯爐缸。該高爐系統(tǒng)主要包括:高爐本體采用三段式銅冷卻壁和爐身鋼冷卻壁的薄壁爐襯技術(shù),軟水密閉循環(huán)系統(tǒng),國(guó)產(chǎn)PW標(biāo)準(zhǔn)型串罐式無(wú)料鐘爐頂、雙均排壓系統(tǒng),皮帶輸送機(jī)上料,軸流式鼓風(fēng)機(jī),4座大型頂燃球式熱風(fēng)爐,傳統(tǒng)的水沖渣工藝和全干法除塵等。1號(hào)A高爐2009年10月擴(kuò)容中修,投產(chǎn)已達(dá)11年,后期爐役設(shè)備老化、熱風(fēng)爐風(fēng)溫低和自產(chǎn)焦不夠吃制約高爐經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的改善。文章總結(jié)了柳鋼1號(hào)A高爐在貧化原燃料條件下,通過(guò)加強(qiáng)入爐原燃料質(zhì)量管理,設(shè)備零故障攻關(guān),大風(fēng)量、高富氧冶煉技術(shù),大角度、大角差、半中心加焦布料,大批重,精準(zhǔn)布料技術(shù),低硅穩(wěn)硅操作,量化爐前管理等措施,抓住了高爐生產(chǎn)的關(guān)鍵點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,生鐵年產(chǎn)量161.8萬(wàn)t,取得了良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
由于自產(chǎn)焦不夠,1號(hào)A高爐長(zhǎng)期配用外購(gòu)焦,2020年受疫情影響采購(gòu)優(yōu)質(zhì)焦炭困難,焦炭質(zhì)量波動(dòng)較大。干熄焦?fàn)t輪流檢修,期間焦炭全水熄,高爐配用外購(gòu)焦的同時(shí),還要配用水焦。2020年1號(hào)A高爐水焦、外購(gòu)焦平均配用量33.2%,最高配用量達(dá)80%,焦炭質(zhì)量長(zhǎng)期波動(dòng),影響高爐產(chǎn)能釋放和指標(biāo)優(yōu)化,焦炭質(zhì)量指標(biāo)平均值見(jiàn)表1。
表1 焦炭質(zhì)量指標(biāo)平均值 %
2020年燒結(jié)礦SiO2含量偏高,導(dǎo)致品位偏低;燒結(jié)礦堿度R波動(dòng)大,燒結(jié)檢修前為了平衡燒結(jié)礦使用量,上調(diào)堿度,造成爐料結(jié)構(gòu)大幅度波動(dòng);燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)偏低,冷強(qiáng)度穩(wěn)定性欠佳。為了保證燒結(jié)礦有一定的冷強(qiáng)度,高爐要求燒結(jié)礦FeO含量底線控制在8.5%~9.5%,燒結(jié)礦質(zhì)量指標(biāo)平均值見(jiàn)表2。
表2 燒結(jié)礦質(zhì)量指標(biāo)平均值
2020年球團(tuán)礦質(zhì)量較穩(wěn)定,平均品位63.6%,具體情況見(jiàn)表3。
表3 球團(tuán)質(zhì)量指標(biāo)平均值
2020年柳鋼主要噴吹煤有進(jìn)口貧瘦煤、混合煤和無(wú)煙煤。進(jìn)口貧瘦煤灰分較低(8.0%~11.0%),固定碳較高(76%~80%),發(fā)熱值高;無(wú)煙煤灰分較高(12.0%~14.5%),發(fā)熱值偏低;混合煤灰分居中(10.0%~13.0%),固定碳偏低(74%~78%),發(fā)熱值偏低。無(wú)煙煤、混合煤質(zhì)量波動(dòng)較大,由于進(jìn)口煤采購(gòu)量有限,進(jìn)口煤配比在0%~50%之間動(dòng)態(tài)調(diào)整。2020年1號(hào)A高爐噴吹煤粉發(fā)熱值波動(dòng)大,2020年3月進(jìn)口煤配用量為0%,發(fā)熱值降至24 733.37 kJ/kg,噴吹煤粉質(zhì)量情況見(jiàn)表4。
表4 噴吹煤粉質(zhì)量指標(biāo)平均值
柳鋼使用天然鐵礦石有國(guó)內(nèi)礦、澳礦、巴西礦、伊朗礦、南非礦、越南礦,通過(guò)優(yōu)化均勻配礦后入爐,2020年塊礦品位波動(dòng)較大,其平均值見(jiàn)表5。
表5 塊礦質(zhì)量指標(biāo)平均值 %
2020年入爐原燃料有害元素控制在底線范圍內(nèi),主要是硫負(fù)荷和堿負(fù)荷波動(dòng)較大,其平均值見(jiàn)表6。
表6 入爐原燃料有害元素負(fù)荷 kg/t
(1)加強(qiáng)原燃料檢測(cè)工作
原燃料是高爐冶煉物質(zhì)基礎(chǔ),提高原燃料管理水平是高爐高效穩(wěn)定生產(chǎn)的保障。按《高爐原燃料管理制度》的要求繼續(xù)抓好原燃料管理工作,加強(qiáng)原燃料質(zhì)量檢測(cè),為以后爐料條件變化可能引起的爐況變化提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持。
①焦炭檢測(cè)。焦炭常規(guī)全分析每班由焦化廠提供,可通過(guò)柳鋼生產(chǎn)管理系統(tǒng)查詢;技術(shù)科每周對(duì)每座焦?fàn)t的焦炭做一次熱性能分析,并將結(jié)果報(bào)廠調(diào)度室,由調(diào)度室報(bào)給高爐;生產(chǎn)的高爐每?jī)尚r(shí)對(duì)其槽下焦炭做一次水分分析。
②燒結(jié)礦檢測(cè)。燒結(jié)礦常規(guī)全分析、轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度等每班由燒結(jié)廠提供,可通過(guò)柳鋼生產(chǎn)管理系統(tǒng)查詢;技術(shù)科每周對(duì)每臺(tái)燒結(jié)機(jī)的燒結(jié)礦做一次低溫還原粉化率檢測(cè),并將結(jié)果報(bào)廠調(diào)度室,由調(diào)度室報(bào)給高爐;技術(shù)科清稱班每班對(duì)燒結(jié)礦粒度組成進(jìn)行監(jiān)測(cè),供料車間當(dāng)班皮帶工配合,測(cè)定結(jié)果由清稱班分別報(bào)給廠調(diào)度室和各高爐車間;化驗(yàn)室每班對(duì)每臺(tái)燒結(jié)機(jī)的燒結(jié)礦堿度進(jìn)行檢測(cè),清稱班負(fù)責(zé)取樣,檢測(cè)結(jié)果由化驗(yàn)室輸入柳鋼生產(chǎn)管理系統(tǒng);技術(shù)科每周對(duì)每臺(tái)燒結(jié)機(jī)的燒結(jié)礦質(zhì)量(物理和化學(xué)性能)進(jìn)行一次抽查,并將結(jié)果報(bào)廠調(diào)度室和科領(lǐng)導(dǎo),由調(diào)度室報(bào)給高爐。
③球團(tuán)礦檢測(cè)。球團(tuán)礦常規(guī)全分析、抗壓強(qiáng)度、篩分指數(shù)等由燒結(jié)廠提供,可通過(guò)公司生產(chǎn)管理系統(tǒng)查詢;技術(shù)科每周對(duì)球團(tuán)礦質(zhì)量(物理和化學(xué)性能)進(jìn)行抽查,并將結(jié)果報(bào)廠調(diào)度室和科領(lǐng)導(dǎo),由調(diào)度室報(bào)給高爐。
④塊礦和鋼渣檢測(cè)。準(zhǔn)備車間化驗(yàn)室每周對(duì)每種塊礦和鋼渣取樣,做一次常規(guī)分析,結(jié)果輸入柳鋼生產(chǎn)管理系統(tǒng)。
⑤噴吹煤粉檢測(cè)。進(jìn)廠原煤的水分分析由準(zhǔn)備車間化驗(yàn)室檢測(cè),每天一次,結(jié)果輸入柳鋼生產(chǎn)管理系統(tǒng);新進(jìn)廠的原煤由技術(shù)科負(fù)責(zé)檢測(cè)其可磨性指數(shù),并報(bào)給噴吹車間和公司物質(zhì)部,可磨性指數(shù)<80%可建議公司停止采購(gòu); 混合噴吹煤粉全分析以及煤粉粒度組成由化驗(yàn)室檢測(cè)分析,每天一次,結(jié)果輸入柳鋼生產(chǎn)管理系統(tǒng)。
(2)焦炭、燒結(jié)礦留樣管理
為了有效地監(jiān)控焦炭、燒結(jié)礦的實(shí)物質(zhì)量,提高高爐應(yīng)對(duì)原燃料質(zhì)量變化能力,廠部決定對(duì)焦炭、燒結(jié)礦進(jìn)行留樣管理,要求高爐車間按班自行在高爐槽下系統(tǒng)進(jìn)行取樣并保留。高爐留樣桶置放于高爐值班室附近,擺放整齊有序、并標(biāo)識(shí)管理牌,最好放置于顯眼處(一般放在出鐵場(chǎng),盡量與渣鐵留存樣放置于一個(gè)地方),易于高爐操作人員和管理人員查看、對(duì)比。每個(gè)樣留存三天,各留樣桶依次循環(huán)使用,每次取桶時(shí),把料倒回上料皮帶進(jìn)行回收,杜絕浪費(fèi)。
(3)混焦使用管理
焦化廠經(jīng)過(guò)近幾年的技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)了全干法熄焦生產(chǎn)。受全干法熄焦工藝影響,系統(tǒng)每年都要進(jìn)行檢修。在檢修或發(fā)生突發(fā)事故時(shí),由干法熄焦改水法熄焦,造成焦炭質(zhì)量下降,焦炭水分含量升高。為了減少由干法熄焦改水法熄焦對(duì)高爐爐況的影響,高爐制定混焦使用管理規(guī)定。
①加強(qiáng)與焦化廠聯(lián)系,執(zhí)行使用水焦預(yù)案。
②加強(qiáng)焦化廠相關(guān)部門聯(lián)系,及時(shí)了解焦化廠生產(chǎn)情況,在焦化廠由干法熄焦改為水法熄焦時(shí),立刻把信息傳遞至高爐值班工長(zhǎng),啟動(dòng)混焦預(yù)案。
③高爐有4個(gè)焦炭倉(cāng),有水焦或外購(gòu)焦時(shí),規(guī)定1號(hào)焦炭倉(cāng)裝水焦或外購(gòu)焦,2號(hào)、3號(hào)焦炭倉(cāng)裝干熄焦,4號(hào)焦炭倉(cāng)裝焦丁。水焦使用量超過(guò)50%后,2號(hào)焦炭倉(cāng)改裝水焦,高爐按廠部規(guī)定配用水焦或外購(gòu)焦。
④隨著水焦配用量增加,逐步下調(diào)焦炭負(fù)荷,同時(shí)爐溫逐漸往上限調(diào)整,做好低爐溫風(fēng)險(xiǎn)控制,使用混焦負(fù)荷調(diào)劑與爐溫控制見(jiàn)表7。
表7 使用混焦負(fù)荷調(diào)劑與爐溫控制
⑤高爐計(jì)算使用水焦后每批料的加焦量時(shí),要考慮熱強(qiáng)度下降對(duì)高爐燃料比的影響。水熄焦含水分10%,而干熄焦只有0.5%,水熄焦反應(yīng)后強(qiáng)度較干熄焦低4%~5%,熱強(qiáng)度每降低1%影響燃料比0.4%~0.5%。
⑥實(shí)際使用水焦后每批料加焦量
每批料加焦量=Q焦×A×10%+K燃×A×2%×Q鐵
水焦比例A=每批料水焦用量×水焦中水分比例÷每批料用焦總量×100%
式中:Q焦為每批料配用水焦前用焦量(焦丁+焦炭);A為水焦比例;K燃為配用水焦前理論燃料比;Q鐵為每批料理論出鐵量。
(4)篩分管理
①裝入原燃料粉率管理:燒結(jié)礦-5 mm<5%,焦炭-15 mm<2%,根據(jù)取樣(1次/班)結(jié)果判斷、調(diào)整篩網(wǎng)的給料速度。
②篩網(wǎng)管理:當(dāng)裝入粉率不能滿足目標(biāo)管理值時(shí),進(jìn)行篩網(wǎng)的更換;大于8 mm的燒結(jié)礦被篩下時(shí),要及時(shí)更換篩網(wǎng);篩網(wǎng)被粉末堵塞超過(guò)30%時(shí)必須清理篩網(wǎng),通過(guò)燒結(jié)倉(cāng)振料前空振3 s,振料后延遲10 s停止振動(dòng)篩,燒結(jié)篩增加自動(dòng)清篩裝置等措施,保持燒結(jié)振動(dòng)篩不積料,以確保燒結(jié)礦的篩分效果。
③篩網(wǎng)點(diǎn)檢管理:目視點(diǎn)檢焦炭及燒結(jié)礦篩下粉的產(chǎn)生情況,1次/班;點(diǎn)檢焦炭及燒結(jié)礦篩網(wǎng)的磨損、破損情況,1次/班。
(5)優(yōu)化裝料順序,抓好混料
通過(guò)混料實(shí)踐統(tǒng)計(jì),找到合理的原燃料裝料順序,降低焦丁斗放料速度,盡量使焦丁與礦石混合均勻;調(diào)整好燒結(jié)倉(cāng)與焦炭的放料順序,穩(wěn)定邊緣與中心氣流,改善料柱透氣性。
(1)強(qiáng)化全員設(shè)備、全過(guò)程管理
明確車間主任是車間設(shè)備設(shè)施基礎(chǔ)管理的第一責(zé)任人,明確目標(biāo),落實(shí)責(zé)任人,以抓好“6S”管理(整理、整頓、清潔、素養(yǎng)、規(guī)范和安全)和“6源”(污染源、清掃困難源、故障源、浪費(fèi)源、缺陷源和危險(xiǎn)源)為切入點(diǎn),推行全員設(shè)備、全過(guò)程管理,以點(diǎn)檢、潤(rùn)滑、清潔標(biāo)準(zhǔn)化可視化管理為手段,確保各項(xiàng)基礎(chǔ)工作落實(shí)到現(xiàn)場(chǎng)。同時(shí)結(jié)合設(shè)備完好率攻關(guān),車間內(nèi)部開(kāi)展督查工作,點(diǎn)檢站開(kāi)展督導(dǎo)工作,提高員工對(duì)設(shè)備基礎(chǔ)管理的積極性,為全員設(shè)備管理營(yíng)造出良好的氛圍,真正體現(xiàn)崗位作為設(shè)備第一責(zé)任人的理念。
(2)強(qiáng)化關(guān)鍵設(shè)備隱患閉環(huán)管理
車間組織認(rèn)真開(kāi)展好設(shè)備日常點(diǎn)檢、巡檢工作、查找缺陷及隱患源活動(dòng),建立關(guān)鍵設(shè)備缺陷、劣化臺(tái)賬并開(kāi)展對(duì)應(yīng)攻關(guān)工作;對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的設(shè)備隱患,均要制定隱患監(jiān)控方案,確定監(jiān)控措施、明確周期、落實(shí)監(jiān)控責(zé)任人,并實(shí)行動(dòng)態(tài)閉環(huán)管理,并視發(fā)展趨勢(shì)采取相應(yīng)的應(yīng)急措施,防止隱患升級(jí),引發(fā)事故。對(duì)可能導(dǎo)致高爐休慢風(fēng)的隱患或影響生產(chǎn)指標(biāo)的隱患要實(shí)時(shí)通報(bào),充分利用工藝休風(fēng)等機(jī)會(huì)安排隱患處理,降低設(shè)備故障休風(fēng)率。
(3)持續(xù)推進(jìn)PDCA循環(huán)管理
要針對(duì)典型設(shè)備故障、系統(tǒng)性動(dòng)力故障或較大設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)、隱患,找準(zhǔn)改善攻關(guān)課題。對(duì)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)、隱患進(jìn)行分級(jí)管理,重大設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)、隱患,廠部介入管理,一般設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)、隱患,由車間進(jìn)行管理。在設(shè)備管理中,要善于運(yùn)用PDCA管理持續(xù)改善的方法,借助各專業(yè)力量,做好原因分析,開(kāi)展有針對(duì)性的改善攻關(guān)工作。
(4)加強(qiáng)設(shè)備點(diǎn)檢、維護(hù)保養(yǎng)、應(yīng)急操作等培訓(xùn)學(xué)習(xí)
開(kāi)展“改規(guī)程、學(xué)規(guī)則、守規(guī)程”活動(dòng)。一是車間要全面核查設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程,對(duì)設(shè)備維護(hù)、檢修規(guī)程進(jìn)行完善優(yōu)化,并組織學(xué)習(xí)落實(shí),強(qiáng)化設(shè)備操作、檢修作業(yè)的規(guī)范執(zhí)行,規(guī)避誤操作等不規(guī)范行為,確保設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行;二是要強(qiáng)化生產(chǎn)車間安全操作的主體責(zé)任,加強(qiáng)崗位操作技能培訓(xùn),建立班組級(jí)應(yīng)急操作臺(tái)賬并有針對(duì)性地開(kāi)展操作安全應(yīng)急演練,不斷提高崗位工的操作水平和應(yīng)急處理能力;三是以班組為單元成立設(shè)備知識(shí)培訓(xùn)小組,每周開(kāi)展設(shè)備點(diǎn)檢、運(yùn)行維護(hù)知識(shí)培訓(xùn)并做好相應(yīng)記錄。
(5)推進(jìn)可視化培訓(xùn)攻關(guān)
以技能復(fù)制為目標(biāo),以“培訓(xùn)是為了使用”為原則,參與設(shè)備運(yùn)行、檢修管理的設(shè)備主任、技術(shù)員每季度完成1個(gè)關(guān)鍵設(shè)備(或系統(tǒng)、崗位操作等)的教學(xué)視頻錄制,鼓勵(lì)點(diǎn)檢員、班組長(zhǎng)、大學(xué)生等參與。要求從設(shè)備結(jié)構(gòu)、原理、點(diǎn)檢、維護(hù)、故障處理、定修及檢修過(guò)程等方面出發(fā),日常積累素材,將PPT、圖片、短視頻、語(yǔ)音相結(jié)合最終以視頻的方式展現(xiàn)。
(1)穩(wěn)定風(fēng)口參數(shù),穩(wěn)定初始煤氣流分布
為了相對(duì)發(fā)展邊緣氣流,高爐采用了“短”風(fēng)口,即統(tǒng)一風(fēng)口小套規(guī)格(小套長(zhǎng)430 mm,Φ118 mm)后,接受大風(fēng)量的能力大大加強(qiáng)。
(2)大風(fēng)量操作
大風(fēng)量能吹透中心,所以堅(jiān)持以風(fēng)量為綱的原則,保持連續(xù)穩(wěn)定的大風(fēng)量是活躍爐缸的關(guān)鍵。1號(hào)A高爐通過(guò)挖掘風(fēng)機(jī)能力增加風(fēng)量、提高風(fēng)溫、提高富氧率等手段,獲得了適宜的回旋區(qū)深度,爐內(nèi)煤氣流分布均勻,高爐壓差下降,爐況穩(wěn)定性增強(qiáng),產(chǎn)量穩(wěn)步提升,具體參數(shù)如表8。
表8 送風(fēng)參數(shù)與產(chǎn)量
(3)大富氧噴煤
1號(hào)A高爐的用氧量由8 000 m3/h提高至10 500 m3/h左右,富氧率從2.5%提高至3.5%,加快了氧向煤粉表面的傳遞速度,促進(jìn)煤粉燃燒,提高煤粉燃燒率。富氧鼓風(fēng)雖然不能為高爐帶來(lái)額外的熱量收入,但其減少高爐煤氣量(鼓風(fēng)N2比例降低)、提高理論燃燒溫度、促進(jìn)煤粉在風(fēng)口前燃燒等作用對(duì)高爐強(qiáng)化冶煉具有極其重要的作用[1]。隨著富氧水平的提高,1號(hào)A高爐的噴煤量從26 t/h逐步提高到29 t/h,2020年各月高爐煤比與富氧率的對(duì)應(yīng)關(guān)系見(jiàn)表9。
表9 2020年各月高爐煤比與富氧率
此后,高爐以穩(wěn)定基礎(chǔ)布料矩陣為主,邊沿偏重時(shí),將礦焦角度整體內(nèi)移。根據(jù)高爐順行狀況,靈活調(diào)節(jié)中心加焦角度,在高爐因各種因素引起憋風(fēng)時(shí),中心加焦角度內(nèi)移,保障中心氣流更加通暢,增加透氣性,緩解憋風(fēng)現(xiàn)象,保障爐況順行。在中心過(guò)于強(qiáng)盛,十字測(cè)溫次中心溫度高于350 ℃時(shí),將中心加焦角度外移,杜絕中心管道氣流,提高煤氣利用率,穩(wěn)定爐況。
1號(hào)A高爐根據(jù)料層厚度及冶煉強(qiáng)度選擇合適批重:以爐腰焦層厚度大于200 mm,爐喉大于500 mm為原則確定焦批;在此基礎(chǔ)上,根據(jù)爐腹煤氣量、料速適當(dāng)選擇礦批。增大風(fēng)量強(qiáng)化冶煉時(shí),爐腹煤氣量大,適當(dāng)擴(kuò)大批重,可加重中心并壓抑邊緣氣流,但大礦批總體上是壓制氣流。在風(fēng)壓高、透氣性不好時(shí),必須要適當(dāng)縮小礦批,疏松整個(gè)料柱的透氣性,使礦批與冶煉強(qiáng)度、原燃料質(zhì)量、噴煤比、爐況相適應(yīng)。大煤比時(shí),礦焦比的大幅度提高,爐內(nèi)焦窗變薄,不利于氣流通過(guò)。采用大料批能確保焦窗厚度,提高爐料透氣性,穩(wěn)定氣流。1號(hào)A高爐隨著風(fēng)量的增大,礦批逐步加大,2020年從38 t增加至41 t,保持了高爐良好的透氣性,穩(wěn)定了煤氣流。通過(guò)應(yīng)用大批重,提高高爐的爐況穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)期的穩(wěn)定順行,提高了煤氣利用率,2020年1號(hào)A高爐煤氣中CO2平均質(zhì)量分?jǐn)?shù)由18.87%提高到20.44%。
(1)精準(zhǔn)的中心集中布焦技術(shù)
之前溜槽倒數(shù)第二環(huán)傾動(dòng)角度α1向倒數(shù)第一環(huán)傾動(dòng)角度α2下降過(guò)程中,中間環(huán)帶傾動(dòng)角度約100°~120°,傾動(dòng)時(shí)間約7~10 s,期間一直在布焦炭,中間環(huán)帶布了1~1.5環(huán)焦炭(溜槽傾動(dòng)一環(huán)7 s)。中心加焦量增加,造成中心煤氣流過(guò)大,煤氣利用率降低。為了使高爐中心煤氣通路更集中,提高煤氣利用率,在中心加焦技術(shù)基礎(chǔ)上,研發(fā)了精準(zhǔn)的中心集中布焦技術(shù)。設(shè)計(jì)精準(zhǔn)中心集中布焦程序,即倒數(shù)第二環(huán)傾動(dòng)角度α1向倒數(shù)第一環(huán)傾動(dòng)角度α2快速下降時(shí)(即溜槽進(jìn)入中間環(huán)帶),料流閥以最大運(yùn)行速度由開(kāi)度γ1關(guān)至γ2,因焦炭受到料流閥閘板的擠壓, 停止向爐內(nèi)布焦炭。當(dāng)傾角實(shí)際值αACT≥α2+X°時(shí)(X°為提前量),料流閥恢復(fù)到開(kāi)度γ1,開(kāi)始中心環(huán)的布料[4]。
(2)精準(zhǔn)的中心布礦技術(shù)
之前溜槽傾動(dòng)到最后一環(huán)是最低礦角,料罐放料計(jì)時(shí)為零時(shí)料罐雷達(dá)料線顯示數(shù)據(jù)一直在0.5~1.5 m波動(dòng),程序設(shè)定料罐料流閥全開(kāi)時(shí)間10 s,料罐料流閥全開(kāi)時(shí)將剩余礦石放完,最小礦角布礦量一直在波動(dòng),不利于中心煤氣流的穩(wěn)定。為了穩(wěn)定中心煤氣流,研發(fā)了精準(zhǔn)的中心布礦技術(shù)。設(shè)計(jì)礦石往復(fù)布料程序,即布完最小礦角后,溜槽傾動(dòng)角度抬至中間環(huán)帶布料角度,料流閥以最大運(yùn)行速度由開(kāi)度γ1關(guān)至γ2,因礦石受到料流閥閘板的擠壓,停止向爐內(nèi)布料。當(dāng)傾角實(shí)際值為中間環(huán)帶角度時(shí),料流閥恢復(fù)到開(kāi)度γ1開(kāi)始布最后一環(huán)料。
從燃料消耗角度考慮,鐵水中[Si]越低,消耗的燃料少,有利于降低燃料比。柳鋼1號(hào)A高爐通過(guò)低硅穩(wěn)硅操作,即[Si]控制在0.35%~0.45%,在降低燃料消耗方面取得了較好的效果。
爐溫控制的方法:①綜合負(fù)荷穩(wěn)定是爐溫穩(wěn)定的基礎(chǔ);②料速穩(wěn)定是檢測(cè)爐溫穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)節(jié)爐溫原則最好早動(dòng)少動(dòng),甚至不動(dòng)。日常調(diào)節(jié)首先是穩(wěn)定料速為主,料速變化要及時(shí)分析、調(diào)節(jié)。根據(jù)料批計(jì)算燃料比及時(shí)調(diào)節(jié)煤量或負(fù)荷。爐溫異常升高,必要時(shí)可臨時(shí)降溫20~50 ℃。如果渣皮大量脫落導(dǎo)致?tīng)t溫快速下行,要及時(shí)放慢料速及插補(bǔ)焦炭加凈焦等進(jìn)行提溫。
日常操作通過(guò)控制綜合負(fù)荷來(lái)穩(wěn)定爐溫:①找準(zhǔn)綜合負(fù)荷后控制其變化范圍為±0.01;②當(dāng)爐溫達(dá)到上限,將綜合負(fù)荷提高0.01;③當(dāng)爐溫達(dá)到下限,將綜合負(fù)荷降低0.01;④接班發(fā)現(xiàn)交班綜合負(fù)荷連續(xù)高0.02就要防涼;⑤接班發(fā)現(xiàn)交班綜合負(fù)荷連續(xù)高0.03,要減氧控料速,防涼滑料;⑥班中根據(jù)料速及時(shí)控制煤量,保證爐溫穩(wěn)定,當(dāng)班[Si]偏差控制小于0.12%;⑦煤氣利用臨時(shí)性提高,爐溫達(dá)到上限,減煤不加負(fù)荷;當(dāng)煤氣利用逐步提高,且煤已調(diào)到下限,爐溫仍在上限,減焦加負(fù)荷0.02~0.03。
量化爐前出鐵,要求工長(zhǎng)對(duì)出渣鐵的進(jìn)度進(jìn)行判斷,以及根據(jù)出鐵流速的具體情況制定開(kāi)鐵口時(shí)間,避免爐內(nèi)出現(xiàn)憋風(fēng)。爐前作業(yè)要求出鐵間隔時(shí)間≤15 min;鐵水流速3.5~4.5 t/s;出鐵次數(shù)15~16次/d;統(tǒng)一鉆頭直徑45 mm;使用承包專制炮泥,每爐打泥量150~190 kg,鐵口深度穩(wěn)定在2 800~3 000 mm。以此來(lái)穩(wěn)定鐵口深度和均勻出鐵,使?fàn)t缸渣鐵排放干凈,減少渣鐵對(duì)料柱的支撐作用,促進(jìn)爐料順行,為高爐穩(wěn)定順行提供保證。
盡一切可能縮短修溝時(shí)間,減少單邊出鐵的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)爐內(nèi)操作的影響。各環(huán)節(jié)的修溝進(jìn)度要在控制范圍內(nèi),出現(xiàn)偏差及時(shí)協(xié)調(diào)處理,爭(zhēng)取在放殘鐵后60 h能具備出鐵條件。針對(duì)鐵口高度不足,修溝后出鐵泡鐵口的情況,重視澆筑溝的過(guò)程中測(cè)量沙壩與龍溝頭的高度,并要求副工長(zhǎng)、墊溝人員都要掌握具體的測(cè)量方法和尺寸,通過(guò)多層把關(guān)來(lái)確保修溝尺寸的精準(zhǔn)。在修溝前進(jìn)行各方面檢查,尤其重視鐵口泥套的重新制作,確保單邊出鐵的順暢。
在貧化原燃料條件下,1號(hào)A高爐通過(guò)管理、操作和技術(shù)改進(jìn)等一系列措施,保持爐況長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也逐漸向好,2020年12月平均日產(chǎn)量突破4 588 t。1號(hào)A高爐在后期爐役設(shè)備老化、熱風(fēng)爐風(fēng)溫低和自產(chǎn)焦不夠吃的情況下,2020年生鐵年產(chǎn)量達(dá)到161.8萬(wàn)t,實(shí)現(xiàn)了高爐穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)低耗的高效冶煉,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表10。
表10 2020年1號(hào)A高爐主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
(1)大風(fēng)量能吹透中心,保持連續(xù)穩(wěn)定的大風(fēng)量是活躍爐缸的關(guān)鍵。
(2)中心集中加焦技術(shù)減少了中間環(huán)狀帶布焦炭, 中心焦更集中,中心氣流更集中;精準(zhǔn)的中心布礦技術(shù),穩(wěn)定了最小礦角的布礦量,保持中心煤氣流穩(wěn)定。
(3)1號(hào)A高爐采用“大角度、大角差、半中心加焦”布料方式,其核心是適當(dāng)抑制邊沿氣流,確保中心氣流,使?fàn)t況長(zhǎng)期穩(wěn)定順行。中心開(kāi)放后逐步將中心加焦角度外移,提高煤氣利用率,達(dá)到降低燃料比的目的。
(4)視原燃料條件采用大批重,礦石的批重控制在高爐產(chǎn)量的1.1%左右。批重的擴(kuò)大提高了高爐的爐況穩(wěn)定性及煤氣利用率,實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)期的穩(wěn)定順行。
(5)抓好設(shè)備基礎(chǔ)管理是高爐生產(chǎn)穩(wěn)定的前提。抓好設(shè)備零故障攻關(guān),一是要強(qiáng)化全員設(shè)備、全過(guò)程管理,明確車間主任是車間設(shè)備設(shè)施基礎(chǔ)管理的第一責(zé)任人,明確好目標(biāo),落實(shí)好責(zé)任人;二是要強(qiáng)化關(guān)鍵設(shè)備隱患閉環(huán)管理;三是要持續(xù)推進(jìn)PDCA循環(huán)管理;四是要加強(qiáng)設(shè)備點(diǎn)檢、維護(hù)保養(yǎng)、應(yīng)急操作等培訓(xùn)學(xué)習(xí),開(kāi)展“改規(guī)程、學(xué)規(guī)則、守規(guī)程”活動(dòng);五是要推進(jìn)可視化培訓(xùn)攻關(guān)。