曾明星
(唐山三友鹽化有限公司,河北 唐山 063605)
海水制鹽屬于傳統(tǒng)生產(chǎn)行業(yè),工藝流程簡(jiǎn)單,但受制于生產(chǎn)環(huán)境影響,生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)水平、行業(yè)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化相對(duì)其他行業(yè)發(fā)展緩慢,水平較低。隨著近些年制鹽行業(yè)機(jī)械化發(fā)展,收鹽作業(yè)已逐步實(shí)現(xiàn)機(jī)械化,收鹽方式主要分為收鹽機(jī)池內(nèi)收鹽和鹽泵輸送收鹽兩種方式。前者對(duì)結(jié)晶池池底強(qiáng)度要求較高,需能承受收鹽機(jī)、運(yùn)輸車重量不破壞池板,優(yōu)點(diǎn)為收鹽效率高、設(shè)備相對(duì)簡(jiǎn)單。唐山三友鹽化有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)因結(jié)晶池底較軟不適于池內(nèi)收鹽、運(yùn)輸,因此采用鹽泵輸送至坨臺(tái),通過(guò)弧形篩或離心機(jī)進(jìn)行鹽、水分離并集坨的方式收鹽。
公司2017年開(kāi)始采用直吸式收鹽機(jī)進(jìn)行收鹽作業(yè),主要由牽引柴油機(jī)、集鹽耙、收鹽泵組成。該鹽泵為唐山市水泵廠所生產(chǎn)臥式離心水泵,型號(hào):SY100-40,流量100 m3/h,揚(yáng)程40 m,功率22 kW,轉(zhuǎn)速2 950 r/min,軸承型號(hào)6308,軸封采用盤(pán)根密封。
因收鹽泵為立式安裝,使轉(zhuǎn)子承受軸向力加大,且輸送介質(zhì)為固液混合物,流體比重、固液混合均勻程度均會(huì)有所波動(dòng),導(dǎo)致轉(zhuǎn)子軸向、徑向穩(wěn)定性變差,軸承易損壞。轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn)的不穩(wěn)定及鹽結(jié)晶對(duì)盤(pán)根磨損嚴(yán)重,使軸封泄漏頻繁,公司試驗(yàn)使用骨架油封替代盤(pán)根,但仍未解決軸封泄漏問(wèn)題,不但嚴(yán)重影響設(shè)備面貌、腐蝕機(jī)體,鹵水也易淋至泵體進(jìn)入軸承箱導(dǎo)致潤(rùn)滑失效、軸承損壞,設(shè)備維修頻繁,嚴(yán)重影響收鹽效率。
SY100-40型收鹽泵已在公司使用多年,基數(shù)大、配件存量充足,零部件供應(yīng)系統(tǒng)成熟,且該泵屬于技術(shù)成熟、各行業(yè)中普遍使用的臥式離心泵,具有成本低、結(jié)構(gòu)可靠、易維修等優(yōu)勢(shì),故優(yōu)先選擇以該鹽泵為基礎(chǔ)進(jìn)行改進(jìn),不宜直接更換泵型。
2.2.1 故障分析
該鹽泵為臥式設(shè)計(jì)、立式使用,且輸送介質(zhì)為非純凈流體,固液混合流體導(dǎo)致轉(zhuǎn)子運(yùn)行狀態(tài)不穩(wěn)定、軸向徑向受力軸承易損壞,軸封因顆粒磨損易泄漏。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際維修情況,葉輪因磨損約1 a更換1次至2次,軸承如潤(rùn)滑狀況良好約3個(gè)月至6個(gè)月更換一次,如鹵水浸入潤(rùn)滑失效軸承約1周更換一次,軸封約1周至1個(gè)月維修或更換一次。
由此可見(jiàn),該泵主要為軸封、軸承維修最為頻繁,且軸封泄漏也直接影響軸承使用壽命。軸封、軸承維修均需要對(duì)泵體進(jìn)行徹底拆解,工作量大、維修時(shí)間長(zhǎng)。因此針對(duì)軸封、軸承故障率高的問(wèn)題急需進(jìn)行解決改進(jìn),重點(diǎn)是首先解決軸封泄漏,其次是軸承損壞。
2.2.2 解決措施
(1)軸封泄漏解決措施。
常見(jiàn)的軸封型式主要有機(jī)械密封、填料密封。
填料密封是一種傳統(tǒng)的接觸式密封,應(yīng)用較廣,對(duì)旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的軸允許有軸向竄動(dòng)。其不足是密封性能稍差,軸不允許有較大的徑向跳動(dòng),功耗大、磨損軸、使用壽命短。其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、價(jià)格便宜、維修方便, 但泄漏量大、功率損失大。因此,填料密封用于輸送一般介質(zhì),如水,不適用于石油及化工介質(zhì),特別是不能用在貴重、易爆和有毒介質(zhì)中。
機(jī)械密封密封性能好,性能穩(wěn)定,泄漏量很少,摩擦功耗低,使用周期長(zhǎng),對(duì)軸磨損很小,但其機(jī)構(gòu)復(fù)雜、制造精度高、價(jià)格較貴、維修不方便,加工安裝維修保養(yǎng)比一般密封要求高。機(jī)械密封適用于輸送石油及化工介質(zhì),可用于不同粘度、強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)。其缺點(diǎn):結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,對(duì)制造加工要求高;安裝與更換比較麻煩,并要求工人有一定的安裝技術(shù)水平;發(fā)生偶然性事故時(shí)處理較困難;一次性投資高。
通過(guò)兩種軸封類型的優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比,機(jī)械密封的高價(jià)格、高安裝維修水平要求、泄漏不易處理等特點(diǎn),不適用于制鹽行業(yè)工人技術(shù)水平相對(duì)較低、產(chǎn)業(yè)相對(duì)粗獷型的要求,而且收鹽泵輸送介質(zhì)為固液混合物,易導(dǎo)致機(jī)械密封端面受損造成泄漏,在原盤(pán)根密封結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上進(jìn)行機(jī)械密封改造改動(dòng)相對(duì)較大,導(dǎo)致原有配件無(wú)法通用。而盤(pán)根密封以及公司試驗(yàn)骨架油封替代盤(pán)根的改進(jìn)經(jīng)使用驗(yàn)證,均不成功。
為盡量減少收鹽泵原結(jié)構(gòu)的改變、保證原有零部件通用性,考慮使用泥狀填料替代盤(pán)根。泥狀填料安裝方便,可實(shí)現(xiàn)不停泵維護(hù)(即在不停機(jī)狀態(tài)下進(jìn)行調(diào)整、維修、補(bǔ)充),維修強(qiáng)度低;無(wú)規(guī)格限制,適用于不同填料箱、通用性強(qiáng),便于存儲(chǔ)、采購(gòu),可減少庫(kù)存;泥狀填料具有自潤(rùn)滑性能,摩擦系數(shù)小,可以減少軸功率的損失;不磨損軸套,減少維護(hù)工作量,泥狀填料對(duì)填料箱和軸無(wú)需苛刻的精度要求,特別適用于已磨損軸的密封。
綜上所述,泥狀填料極其適合公司收鹽作業(yè)環(huán)境,適于進(jìn)行軸封改進(jìn)試驗(yàn)。首先通過(guò)測(cè)量填料箱在泵支架的相對(duì)位置,在填料箱打孔、攻絲M12,作為泥狀填料注入口;測(cè)量軸套、填料箱軸孔,可知軸孔內(nèi)徑Φ54,軸套外徑Φ50,間隙為2 mm,壓蓋內(nèi)徑Φ41.5,泵軸外徑Φ40,間隙為0.75,可知壓蓋與軸間隙滿足泥狀填料加注條件,而軸套與軸孔間隙過(guò)大,直接加注會(huì)導(dǎo)致泥狀填料泄漏至泵室無(wú)法滿足密封壓力。因此在改進(jìn)后,需在泥狀填料加注前在填料箱最底部放入一件骨架油封50×70×12,避免泥狀填料泄漏。
為降低改進(jìn)試驗(yàn)成本,沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)泥狀填料加注膠槍,利用現(xiàn)有液壓拉馬,制作加注槍頭,配合液壓拉馬活塞進(jìn)行加注。
(2)軸承損壞解決措施。
因該泵原設(shè)計(jì)為臥式離心泵,立式安裝使用,使轉(zhuǎn)子承受軸向力加大,原軸承選用6308深溝球軸承,不適用于承受軸向力工況,故選用7308DB角接觸球軸承,既可以承受一定軸向力,又可以承受徑向力,且軸承內(nèi)徑Φ40、外徑Φ90、厚度23 mm,與原深溝球軸承尺寸相同,無(wú)需改變?cè)幂S承箱尺寸。
通過(guò)鹽泵維修總結(jié),其葉輪損壞主要為葉輪口環(huán)磨損導(dǎo)致上量不足,而使用0.5 a或1 a的葉輪流道磨損并未達(dá)到失效程度。因此葉輪損壞主要為裝配精度、檢修質(zhì)量導(dǎo)致,在收鹽泵檢修中應(yīng)該尤其注意通過(guò)調(diào)整軸承壓蓋調(diào)整墊片厚度,使葉輪在泵室中間位置,口環(huán)不會(huì)摩擦泵殼;泵軸安裝后應(yīng)對(duì)軸頭(葉輪安裝位置)打表確保徑向跳動(dòng)不超0.04 mm,泵體支架、泵殼、泵蓋止口應(yīng)清理到位滿足定位要求,保證轉(zhuǎn)子、泵殼同心、無(wú)摩擦。
據(jù)實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì),對(duì)中不良率可使軸承壽命成三次方遞減,因此轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的正確對(duì)中找正是保證設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定、延長(zhǎng)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)周期的重要手段,可消除軸承徑向與軸向的額外應(yīng)力,避免對(duì)中不良所引起的振動(dòng),避免軸承、軸封提前損壞。鹽泵維修中應(yīng)注重對(duì)中找正,確保軸向、徑向偏差小于0.1 mm,聯(lián)軸器檢修3 mm~5 mm,彈性膠塊完好。
收鹽泵于3月進(jìn)行改進(jìn),4月在收鹽作業(yè)中進(jìn)行試用,已投用近3個(gè)月,軸封無(wú)泄漏,泵組運(yùn)行平穩(wěn),設(shè)備運(yùn)行狀況得到極大改善,實(shí)現(xiàn)在不改變泵原零部件尺寸基礎(chǔ)上,降低設(shè)備故障率、鹽場(chǎng)運(yùn)行壽命的目的,達(dá)到了試驗(yàn)效果。
(1)維修成本?,F(xiàn)有收鹽泵收鹽季維修每月平均約2次,單次維修費(fèi)約0.05萬(wàn)元,每年收鹽約9個(gè)月,維修費(fèi)用0.05×2×9=0.9萬(wàn)元,改進(jìn)后根據(jù)目前使用狀況預(yù)計(jì)每年維修2次,維修費(fèi)約0.057萬(wàn)元,單臺(tái)泵年節(jié)約維修費(fèi)用0.843萬(wàn)元。
(2)人工成本。收鹽泵改進(jìn)前軸封、軸承維修均需整體拆卸,維修需2名工人約6個(gè)工時(shí),按人工工資350元/d,改進(jìn)前單臺(tái)收鹽泵維修年度人工成本2×6×350/8×2×9=9 450元,改進(jìn)后單臺(tái)收鹽泵維修年度人工成本2×6×350/8×2=1 050元,年節(jié)約人工成本0.84萬(wàn)元。
綜上所述單臺(tái)泵改進(jìn)年可節(jié)約維修費(fèi)用約0.843+0.84=1.683萬(wàn)元,收鹽泵改進(jìn)后,軸封泄漏可實(shí)現(xiàn)在線加注泥狀填料消漏,維修簡(jiǎn)單、降低維修難度,提高檢修效率、縮短維修時(shí)間,維修過(guò)程中通過(guò)提高檢修、裝配質(zhì)量,可有效降低故障率,改善設(shè)備面貌,延長(zhǎng)設(shè)備運(yùn)行周期,提高收鹽作業(yè)效率。
通過(guò)對(duì)臥式離心收鹽泵的改進(jìn),以及對(duì)收鹽泵故障原因分析、檢修過(guò)程要點(diǎn)的探討,解決了在海水制鹽的惡劣工況下收鹽泵故障率高的問(wèn)題,不僅大幅降低維修成本,而且能實(shí)現(xiàn)在線維護(hù),極大地節(jié)約維修時(shí)間和降低維修強(qiáng)度。此次改進(jìn)對(duì)制鹽行業(yè)其它用途離心式輸送泵也具有借鑒意義,泥狀填料替代盤(pán)根密封可最大限度減少設(shè)備本體的改動(dòng),減少改進(jìn)難度和成本,使設(shè)備滿足收鹽作業(yè)工況。