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DAF工藝在華南地區(qū)某低濁高藻水源水廠的工程實踐

2022-02-04 13:47黃鶴俊王旭晨
供水技術(shù) 2022年6期
關(guān)鍵詞:浮渣氣罐原水

黃鶴俊, 汪 琳, 吳 斌, 王旭晨

(珠海水務(wù)環(huán)境控股集團有限公司,廣東珠海519000)

近年來,隨著人類活動的不斷增強,湖泊、水庫富營養(yǎng)化問題日益突出,富營養(yǎng)化導致藍藻水華頻繁發(fā)生,我國已經(jīng)成為世界上藍藻水華暴發(fā)最嚴重的國家之一[1]。為應(yīng)對藻類問題對給水處理工藝的影響,我國在以水庫、湖泊等地表水為原水的多個水廠中陸續(xù)應(yīng)用了氣浮工藝[2]。該工藝是一種常用的固液分離方式,運行時將微氣泡發(fā)生系統(tǒng)產(chǎn)生的微氣泡通入待處理的水中,使微氣泡與水體中的絮體顆粒物碰撞、粘附,并形成密度較小的氣泡-顆粒聚集體(夾氣絮體),夾氣絮體在浮力的作用下,上浮到水體表面形成穩(wěn)定的浮渣層,并最終伴隨浮渣層的去除從水體中分離。氣浮分離技術(shù)按照微氣泡發(fā)生方式的不同,主要分為3種工藝形式:散氣氣浮(dispersed air flotation)、電解氣浮(electrolytic flotation)與加壓溶氣氣浮(dissolved air flotation,DAF)[3],其中加壓溶氣氣浮工藝廣泛應(yīng)用于飲用水處理領(lǐng)域[4]。研究表明,氣浮凈水技術(shù)在應(yīng)對低濁、高藻水處理中顯示了獨有的優(yōu)勢[5-8]。多個應(yīng)用案例實踐表明,氣浮工藝適用于處理腐殖質(zhì)含量較高或天然色度較高、富營養(yǎng)化、藻含量較高、濁度較低甚至是低溫低濁原水[9-11]。為有效應(yīng)對低濁高藻原水問題,在珠海市T水廠升級改造工程中增設(shè)溶氣氣浮(DAF)工藝設(shè)施。

1 水廠概況與原水水質(zhì)

T水廠現(xiàn)有規(guī)模為12×104m3/d,采用混凝、沉淀、過濾和消毒常規(guī)凈水工藝,原水取自F水庫。

按照《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838—2002),F(xiàn)水庫水質(zhì)總體上穩(wěn)定達到Ⅱ類水標準。原水水質(zhì)的主要特征為:濁度低,多數(shù)時間(80%以上)為2~6 NTU,最高僅23 NTU;藻類含量高,常年藻類均值在107個/L級別以上,最高含量達到2.76×108個/L。表1為2015—2016年原水水質(zhì)的相關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)。

2 存在的問題與改造工藝選擇

原工藝流程的機械攪拌澄清池除藻效果差,濁度去除效率低,以致濾池反沖洗周期大大縮短,個別時段甚至造成濾床堵塞、板結(jié)。

為解決上述工藝問題,在T水廠進行了氣浮工藝處理水庫水中試研究。結(jié)果表明:水廠原絮凝、沉淀、過濾、消毒工藝對藻類去除效率較低,沉淀工藝無法有效處理該低濁度原水,而氣浮工藝則能對這些指標進行有效去除。氣浮工藝對藻類的去除率可達到83%左右,使水中藻類含量從107個/L以上降至106個/L以下;氣浮出水濁度穩(wěn)定在1.0 NTU以下。通過中試并結(jié)合T水廠原處理工藝,決定在T水廠增設(shè)氣浮工藝,代替原沉淀工藝。

表1 原水水質(zhì)

3 溶氣氣浮工藝設(shè)計

氣浮凈水工藝的成功基本上取決于以下主要的連續(xù)步驟:①原水混凝,通過添加正確品類和劑量的化學品(如混凝劑等)來完成;②絮凝,形成粒徑范圍恰當?shù)男跄w,以浮選分離(要求絮凝體粒徑范圍低于沉降技術(shù)所需的絮凝體尺寸范圍);③微氣泡產(chǎn)生,這是通過高壓飽和室(注入加壓循環(huán)水和壓縮空氣)來完成的,高壓飽和室與安裝在接觸區(qū)開始處的特殊噴嘴相連接,導致飽和水流壓力突然下降,從而產(chǎn)生空氣微泡云(氣泡大小通常在10 ~ 100 μm之間);④將飽和水混入絮凝水中,促進微氣泡與絮凝體結(jié)構(gòu)碰撞粘附,形成團簇,即含有多個微氣泡附著的絮凝體[12]。

改造后T水廠采用機械混合網(wǎng)格絮凝氣浮工藝,機械混合池、網(wǎng)格絮凝池、氣浮池三池合建。進水經(jīng)配水渠進入機械混合池,混合時間為30 s,攪拌G值取500~1 000 s-1,機械混合池出水進入網(wǎng)格絮凝池。絮凝池豎井流速、過網(wǎng)及過孔流速按遞減設(shè)計,前段豎井和中段豎井流速為0.14~0.12 m/s,末段豎井流速為0.12~0.10 m/s,前段過網(wǎng)流速為0.30~0.25 m/s,中段過柵流速為0.25~0.22 m/s,末段不設(shè)網(wǎng)格,網(wǎng)格絮凝池絮凝時間設(shè)為19.9 min,有效水深為5.4 m。

網(wǎng)格絮凝池出水經(jīng)過渡區(qū)均勻配水進入氣浮池,氣浮池共4組,每組分2格,單組尺寸L×B×H=19.5 m×19.9 m×3.8 m,有效水深為2.7 m,接觸室上升流速為19.0 mm/s,停留時間為140 s。分離室表面負荷為4.46 m3/(m2·h),停留時間為36.29 min,氣浮池回流比為10%。每格氣浮池內(nèi)設(shè)1臺行車式刮渣機,定期刮渣。

在反沖洗泵房一側(cè)新建氣浮氣源設(shè)備間,放置氣浮設(shè)備和氣源設(shè)備。氣浮系統(tǒng)主要設(shè)備為離心清水泵4臺,2用2備,流量Q=300 m3/h,揚程H=50 m,功率P=75 kW;空壓機4臺,2用2備,流量Q=2.0 m3/min,工作壓力為0.8 MPa,功率P=11 kW;儲氣罐2個,體積V=3 m3,直徑D=1.2 m,壓力為1.0 MPa;溶氣罐2個,體積V=8 m3,直徑D=1.6 m,壓力為1.0 MPa。氣源系統(tǒng)主要設(shè)備為空壓機2臺,1用1備,流量Q=2.4 m3/min,工作壓力為0.8 MPa,功率P=15 kW;干燥器2臺,1用1備,流量Q=2.4 m3/min,壓力為1.0 MPa,功率P=1 kW;儲氣罐1個,體積V=6 m3,直徑D=1.4 m。

4 溶氣氣浮工藝設(shè)備選型與注意事項

常規(guī)的溶氣氣浮系統(tǒng)由加壓溶氣系統(tǒng)、溶氣釋氣系統(tǒng)和固液分離系統(tǒng)三部分組成,主要設(shè)備有壓力溶氣罐、回流增壓水泵、空氣壓縮機、溶氣釋放器、刮渣機等。

4.1 加壓溶氣系統(tǒng)

加壓溶氣裝置也稱為加壓空氣飽和裝置,包括回流增壓水泵、空氣壓縮機(或射流器)、壓力溶氣罐以及其他附屬設(shè)備。溶氣系統(tǒng)占氣浮過程能量消耗的50%[13],優(yōu)化溶氣系統(tǒng)的設(shè)計對減小氣浮運行成本至關(guān)重要[14]。反映溶氣系統(tǒng)水平的是溶氣罐的溶氣效率及容積負荷率,國外一般均按溶氣水在罐中停留3~5 min來設(shè)計罐的容積。為了提高溶氣效率,各國都趨向于采用填料罐。國內(nèi)通過對溶氣罐的系統(tǒng)研究,已取得如下成果:①填料罐系統(tǒng)的溶氣效率一般比空罐系統(tǒng)提高20%~40%;②證實了液膜阻力控制溶氣速率,要提高溶氣效率必須使液相分散得越細、越薄、湍流越劇烈,但從節(jié)能角度考慮,又不允許過大的阻力損失,階梯環(huán)填料較好地滿足以上條件,在水溫20℃時溶氣效率可達90%,水溫30℃時可達99%;③溶氣罐中低水位優(yōu)于高水位,這是由于分散度高的液體與空氣接觸時間較長的緣故;④空氣進口的位置(上與下)與方式(管口、小孔、微孔板),對填料溶氣罐的溶氣效率幾無影響;⑤未溶空氣不排放,不會影響溶氣罐的溶氣量,也不會影響氣浮效果,如此可實行空壓機間斷供氣,使壓縮空氣100%被利用,既節(jié)省電耗,又延長了設(shè)備使用壽命。

T水廠壓力溶氣罐由主罐體、填料、進水氣動閥、進氣氣動閥、出水氣動閥、放空閥和其它附件(水位計、視鏡、壓力表、浮球液位控制器、壓力傳感器、磁浮子翻板液位計、安全閥、釋放閥等)組成。氣浮池共4組,每組分2格,每組設(shè)置1臺溶氣罐,容積為6 m3,直徑為1.5 m,高度為4.5 m,壓力為1.0 MPa;罐體內(nèi)填料采用聚丙烯階梯環(huán),填充高度為1.2 m,過流密度為150~3 000 m3/(m2·d),工作壓力為0.25~0.50 MPa。罐體采用厚度大于3 mm的SS304不銹鋼板折板、焊接加工而成,罐體上下封頭整體壓制。壓力溶氣罐采用不排放未溶空氣的運行方式,以達到節(jié)省空壓機電耗、縮短連續(xù)運行時間、延長空壓機壽命的目的。空氣壓縮機必須選用無油空壓機,以防止對水造成污染。

T水廠原溶氣系統(tǒng)回流水取自氣浮池出水,經(jīng)過一段時間的運行后發(fā)現(xiàn)該進水管上的過濾器堵塞頻繁,影響溶氣罐的過流密度。改用濾池出水作為回流水后情況好轉(zhuǎn),故新廠設(shè)計或有條件的老廠改建時建議考慮以濾池出水作為溶氣回流水,并在進入釋放器之前的管線中設(shè)置濾網(wǎng),既防止管道中的鐵銹堵塞釋放器,又可減少濾網(wǎng)清洗次數(shù)[15]。壓力溶氣罐一般采用Q235鋼板或不銹鋼板卷焊而成,在壓力下的空氣飽和水是一種極具腐蝕性的混合物,如果使用低碳鋼制造壓力溶氣罐,應(yīng)采用耐腐蝕襯里加以防護,建議直接選用不銹鋼材質(zhì)。

4.2 溶氣釋氣系統(tǒng)

溶氣釋放裝置由溶氣釋放器和溶氣水管路組成,其作用是對溶氣罐內(nèi)的溶氣水進行減壓,使溶氣水中的氣體以微氣泡的形式釋放出來,并使微氣泡能夠快速、均勻地附著在待處理水中顆粒物質(zhì)的表面。溶氣釋放器是整個氣浮工藝的關(guān)鍵設(shè)備,它關(guān)系到釋氣率的大小、氣泡尺寸大小及氣泡分布的均勻性,直接影響氣浮凈水效果和日常運行能耗。目前國內(nèi)外采用不同類型的釋放器,有簡單閥門式、針型閥式以及專用釋放器,后者屬于專利技術(shù)。

國內(nèi)氣浮工藝多采用TJ型和TV型溶氣釋放器。TJ型的工作原理是當壓力溶氣水通過該釋放器內(nèi)孔盒時,因流態(tài)驟變和急劇消能,氣泡在減壓條件下瞬間充分地釋放。在釋放器堵塞時,可以通過從上接口抽真空,提起器內(nèi)舌簧,清除堵塞的雜質(zhì)。TV型克服了TJ型布水不均勻、需要水射器才能使舌簧提起的缺點,采用圓盤徑向全方位釋放,與水的接觸條件更佳。當釋放器堵塞時,接通壓縮空氣,即可使下盤體向下移動,增大盤間水流通道,使堵塞物排出。為防止釋放器腐蝕,影響處理效果,一般采用全不銹鋼材質(zhì)。研究表明,效果好的溶氣釋放器需要實現(xiàn):釋放器內(nèi)部流道方向的突然變化,沿流動路徑存在撞擊面;釋放器下游存在直接的撞擊面;流道末端存在錐形截面,用來減小流動水和靜止水之間的速度差[16]。

T水廠氣浮工藝采用TV-Ⅲ型溶氣釋放器,304不銹鋼材質(zhì),每格池設(shè)14個,每個釋放器的釋放水量Q=5.18 m3/h。帶有反沖洗裝置,打開沖洗氣閥,接通壓縮空氣氣源,通過壓縮空氣將釋放裝置的兩盤片推開,再利用溶氣水將溶氣釋放裝置內(nèi)的堵塞物沖洗干凈。溶氣釋放器清洗周期為3個月,運行2年未發(fā)生堵塞現(xiàn)象。

4.3 固液分離系統(tǒng)

水廠中氣浮的固液分離裝置就是氣浮池體,是將氣泡與水中的懸浮物、膠體、大部分有機物等分離的場所。一般由接觸區(qū)、分離區(qū)、集渣槽、刮渣機、集水管、水位控制器等組成,它反映了浮渣與清水的分離效果、分離速度(表面負荷率)和基建投資費用。在飲用水處理中,氣浮池一般為矩形池。除了上述基本池型外,還有許多組合氣浮池,例如高效并流斜板沉淀-氣浮過濾池、氣浮斜管沉淀池、氣浮絮凝池和氣浮移動罩濾池等。

影響氣浮分離系統(tǒng)技術(shù)性能的因素頗多,主要有以下幾個方面[13,17]:

① 應(yīng)提供絮凝水與回流水的良好混合條件,絮凝水中的絮粒進入接觸區(qū)時,不因水流條件的變化打碎絮粒。

② 合理地布置釋放器,使釋氣水的作用范圍遍及全區(qū),能充分、及時地使微氣泡與絮粒接觸。

③ 控制絮凝水的上升流速,避免短流、偏流,一般接觸區(qū)保持Re=2 500~5 000紊流態(tài),以便微氣泡與絮粒能有足夠機會進行多點接觸,不致在上浮過程中被水流剪脫已粘附的氣泡而影響后續(xù)分離效果。

④ 進入分離區(qū)的絮凝水應(yīng)均勻分布在分離區(qū)的整個寬度上,以避免水力干擾。

⑤ 分離區(qū)通常配備一個擋板,將氣泡團聚體導向分離區(qū)表面。擋板通常以一定角度(大約與水平面成60°)布置,以降低分離區(qū)入口段中絮凝水的速度,避免干擾積聚在分離區(qū)表面的浮渣層。擋板頂部和分離區(qū)中的液體表面之間應(yīng)提供足夠的空間,以確保速度不會增加,從而導致浮渣層的破壞。

⑥ 選擇分離速度時,應(yīng)有利于帶氣絮粒上浮。因此,對于絮粒大、密度小、不易破碎的帶氣絮粒一般采用較大的分離速度;對于濃度大、浮渣多的,在固液分離時形成“擁擠上浮”現(xiàn)象的應(yīng)取小值。

⑦ 應(yīng)避免分離區(qū)短流、局部滯流、碰壁回流等不良現(xiàn)象的出現(xiàn)。

積聚在分離區(qū)表面的浮渣可通過水力排渣或機械刮渣去除。水力排渣是將分離區(qū)中的水位提高到足以使浮渣和水溢流到浮渣收集槽中,其優(yōu)點是設(shè)備成本低,對處理后的水質(zhì)影響較小,缺點是耗水量高和污泥含固率低(小于0.2%)。為獲得更高的污泥含固率,氣浮池推薦采用機械方式撇除浮渣,一般有行車式、繩索牽引式和鏈條牽引式刮渣機,需關(guān)注刮渣設(shè)備的材質(zhì)選擇和安裝精度,避免運行故障?!妒彝饨o水設(shè)計標準》(GB 50013—2018) 規(guī)定:刮渣機的行車速度不宜大于5 m/min,以避免浮渣因擾動劇烈而落下,影響出水水質(zhì)。

5 溶氣氣浮工藝的運行效果

T水廠使用液態(tài)聚合氯化鋁(PAC,10% Al2O3含量)作為混凝劑,單位投加量為15~20 mg/L,混合絮凝前投加0.5 mg/L臭氧進行預(yù)氧化處理,預(yù)臭氧接觸時間為5.9 min。對改造前后的藻類、濁度進行監(jiān)測對比,對改造后氣浮池進出水CODMn、氨氮、嗅味物質(zhì)等進行檢測分析。

5.1 藻類去除效果

如圖1所示,檢測期間原水藻類在(2 439~4 590)×104個/L,原機械攪拌澄清池藻類去除效果不佳,氣浮池出水藻類則降低至(77~830)×104個/L,出水含藻量大幅度下降,平均去除率達到92.16%,實現(xiàn)了對低濁高藻水的有效處理。

圖1 改造前澄清池與改造后氣浮池出水藻類對比

5.2 濁度去除效果

原水濁度常年穩(wěn)定在2~6 NTU,原機械攪拌澄清池對此類低濁高藻原水濁度去除效果不佳,平均去除率僅為50%左右;改用氣浮工藝后,出水濁度穩(wěn)定在1.0 NTU以下,水質(zhì)較好時能穩(wěn)定低于0.5 NTU,平均去除率達到82.96%以上,見圖2。

圖2 改造前澄清池與改造后氣浮池出水濁度對比

5.3 CODMn去除效果

檢測期間原水CODMn平均濃度在1.93~3.12 mg/L之間,氣浮工藝對CODMn的去除效果不明顯且不夠穩(wěn)定,CODMn去除率為2.54%~38.46%,見圖3。

圖3 氣浮池進出水CODMn

5.4 氨氮去除效果

檢測期間原水氨氮平均濃度在0.24~0.36 mg/L之間,氣浮工藝對氨氮去除效果不明顯,氨氮去除率為8.33%~17.65%,見圖4。

圖4 氣浮池進出水氨氮

5.5 嗅味物質(zhì)去除效果

藻類污染除影響過濾工藝外,還會產(chǎn)生嗅味化合物,其中土臭素和2-甲基異莰醇是兩種最常見且難以去除的嗅味化合物。由于這兩種化合物分子均為飽和環(huán)叔醇結(jié)構(gòu),所以抗化學氧化性很強,難以被現(xiàn)有常規(guī)水處理工藝去除。檢測期間原水土臭素濃度在4.64~5.98 ng/L,2-甲基異莰醇濃度在24.9~61.5 ng/L。

從圖5可以看出,氣浮池對土臭素和2-甲基異莰醇均有一定的去除效果,但表現(xiàn)并不穩(wěn)定,對土臭素的去除率為16.67%~44.98%,對2-甲基異莰醇的去除率為16.18%~61.88%。由于原水2-甲基異莰醇濃度較高,若僅靠氣浮處理,難以保證出水嗅味等級達標,需后續(xù)增加生物活性炭等深度處理工藝。

圖5 氣浮池進出水土臭素和2-MIB

6 結(jié)語與展望

① 為應(yīng)對低濁高藻原水對水處理工藝造成的不利影響,在珠海T水廠升級改造工程中增設(shè)溶氣氣浮(DAF)工藝設(shè)施。運行數(shù)據(jù)表明,氣浮工藝能對珠海地區(qū)高藻原水進行有效處理,藻類去除率達到90%以上,濁度去除效果亦較為理想,絮凝效果良好時氣浮出水濁度穩(wěn)定低于1.0 NTU,能有效緩解和應(yīng)對低濁高藻原水對水廠處理工藝的影響,對同類水處理工藝的選型具有借鑒意義。

② 目前國內(nèi)的氣浮設(shè)備產(chǎn)品規(guī)格參差不齊,缺少統(tǒng)一的行業(yè)標準,尤其針對給水氣浮的標準更是稀少。希望國內(nèi)同行在加快氣浮工藝研究的同時,盡快實現(xiàn)給水氣浮設(shè)備標準化、模塊化、國產(chǎn)化、智能化[18]。同時,為全面深入推廣此項工藝,還需對相關(guān)技術(shù)加以完善和提高,可重點放在以下四個方面:一是高效溶氣釋放器的研發(fā)制造與氣泡的進一步微細化、均布化;二是直接切割氣體制造微氣泡,改變傳統(tǒng)升壓再降壓的耗能模式;三是分離區(qū)固液分離系統(tǒng)的優(yōu)化布置;四是研發(fā)適用于給水氣浮工藝的混凝劑和助凝劑。相信在國內(nèi)科研人員和工程技術(shù)人員的共同努力下,氣浮工藝技術(shù)能在未來發(fā)展得更加節(jié)能、高效、經(jīng)濟、適用。

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