程海峰,孟佳陽,方 芳,范小江,胡 昌,梅愛華,夏仁潔
(1.張家港市水務(wù)局,江蘇 蘇州 215600;2.深圳市華遠(yuǎn)環(huán)境科技有限公司,廣東 深圳 518055;3.張家港市給排水有限公司,江蘇 蘇州 215600)
近十年來,得益于國家和各級(jí)地方政府的重視,我國水污染防治工作得到快速發(fā)展,城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)與改造加快,水環(huán)境質(zhì)量和水生態(tài)明顯改善。我國的污水處理技術(shù)借鑒了大量的國外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),并結(jié)合國內(nèi)的實(shí)際情況不斷改進(jìn),形成了適合我國實(shí)際情況的污水處理工藝,呈現(xiàn)出百家爭鳴的情況[1]。
膜生物反應(yīng)器(MBR)工藝將膜分離技術(shù)與活性污泥法相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)水力停留時(shí)間(HRT)和污泥停留時(shí)間(SRT)的分別燮制,同時(shí)解決了傳統(tǒng)活性物理法存在的污泥膨脹、污泥濃度低等因素造成的出水水質(zhì)不達(dá)標(biāo)等問題,且具有出水水質(zhì)好、節(jié)省占地、運(yùn)行穩(wěn)定、自動(dòng)化程度高等優(yōu)點(diǎn)[2],在污水處理及其提標(biāo)中得到廣泛應(yīng)用。目前MBR 工藝應(yīng)用中超濾膜以中空纖維膜為主,還有一小部分為有機(jī)平板膜。有機(jī)膜一般使用壽命5 年左右[3],膜更換頻繁導(dǎo)致運(yùn)營成本升高。此外,有機(jī)膜耐污染性能一般,在線維護(hù)性化學(xué)清洗操作頻繁,一定程度上影響產(chǎn)水效率及膜使用壽命[4]。
與有機(jī)膜相比,平板陶瓷膜具有機(jī)械強(qiáng)度高、運(yùn)行通量高、耐污染、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn),開始在MBR工藝中得到應(yīng)用[5],隨著國產(chǎn)化水平的進(jìn)一步提高和成本的降低,其在MBR 工藝中的應(yīng)用優(yōu)勢將更加明顯。
本研究采用國產(chǎn)平板陶瓷膜,研究其在市鎮(zhèn)污水處理中的處理效果、運(yùn)行穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)成本,以期為納米平板陶瓷膜在市鎮(zhèn)污水處理中的大規(guī)模應(yīng)用提供技術(shù)支撐。
平板陶瓷膜生物反應(yīng)器中試試驗(yàn)規(guī)模為100 m3/d,試驗(yàn)時(shí)間長10 個(gè)月,從冬季12 月開始。中試設(shè)備進(jìn)水為張家港市某污水廠生化池進(jìn)水,具體試驗(yàn)進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)見表1。
表1 試驗(yàn)原水水質(zhì)
中試工藝流程如圖1 所示,該工藝系統(tǒng)主要由原水提升泵、兼氧池、缺氧池、膜池(好氧池)和清水池組成。污水廠沉砂池出水在原水提升泵的作用下進(jìn)入兼氧池,由生化池風(fēng)機(jī)向兼氧池供氣,通過兼氧池內(nèi)的在線DO 儀燮制風(fēng)機(jī)的頻率使兼氧池DO 濃度維持在0.6~1.0 mg/L。兼氧池出水進(jìn)入缺氧池,池內(nèi)布置有攪拌機(jī)維持污泥的流動(dòng)性。缺氧池出水進(jìn)入膜池,由膜擦洗風(fēng)機(jī)向膜組件曝氣,曝氣量為120 m3/h,膜池DO濃度基本保持在3 mg/L 以上。水在抽吸泵的作用下經(jīng)平板陶瓷膜過濾進(jìn)入清水池。在膜池內(nèi)還布置有回流泵,將膜池混合液回流至兼氧池,回流比為300%。整個(gè)系統(tǒng)由PLC 自動(dòng)燮制,根據(jù)液位和流量燮制水泵和閥門的啟停。兼氧池、缺氧池、膜池的水力停留時(shí)間分別為2.5 h、4.4 h 和3.1 h。
圖1 中試工藝流程和平板陶瓷膜圖片
試驗(yàn)采用的陶瓷膜為張家港市華遠(yuǎn)環(huán)境科技有限公司的產(chǎn)品,共分為3 個(gè)膜組件,每個(gè)組件含100片陶瓷膜,過濾面積50 m2,共計(jì)150 m2,膜片規(guī)格參數(shù)見表2 所示。
表2 平板陶瓷膜參數(shù)
CODCr經(jīng)微波消解后采用HACH DR3900 快速測定儀檢測;氨氮采用納氏試劑比色法檢測,TN 采用堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法檢測,TP 采用鉬酸銨分光廣度法檢測,SS 采用重量法進(jìn)行檢測。DO、ORP、跨膜壓差、流量、液位等采用在線傳感器進(jìn)行檢測。
圖2 所示為平板陶瓷膜MBR 工藝對(duì)CODCr的去除效果??梢钥闯觯囼?yàn)期間進(jìn)水CODCr濃度范圍為80~273mg/L,平均進(jìn)水濃度160.3 mg/L。中試設(shè)備出水CODCr的濃度低于20 mg/L,平均出水濃度12 mg/L,達(dá)到地表III 類水標(biāo)準(zhǔn),出水水質(zhì)受進(jìn)水濃度波動(dòng)影響較小,耐沖擊燮荷能力強(qiáng)。從季節(jié)上看,冬季時(shí)中試設(shè)備對(duì)CODCr平均去除率(90.5%)略低于春節(jié)(93.2%)和夏季(94%),這可能是冬季水溫較低,微生物活性相對(duì)較低所致。
圖2 CODCr 的去除效果
陶瓷膜MBR 中試對(duì)氨氮的去除效果如圖3 所示,試驗(yàn)期間設(shè)備進(jìn)水氨氮濃度為11~53 mg/L,平均進(jìn)水濃度30.4 mg/L,陶瓷平板膜MBR 出水氨氮濃度穩(wěn)定低于1.0 mg/L,平均濃度為0.3 mg/L,去除率高于90%,出水水質(zhì)達(dá)到地表III 類水標(biāo)準(zhǔn)。
圖3 氨氮的去除效果
圖4 為平板陶瓷膜MBR 工藝對(duì)TN 的去除效果。從圖中可以看出,進(jìn)水TN 濃度為13~54 mg/L,平均進(jìn)水濃度31.8 mg/L,陶瓷膜MBR 出水TN 濃度低于10 mg/L,平均出水濃度6.6 mg/L。去除率方面,陶瓷膜CMBR 中試冬季對(duì)TN 平均去除率為68.6%,比春季(78.1%)和夏季(78.5%)低,這主要是由于冬季水溫低,反硝化細(xì)菌活性相對(duì)較低所致。
圖4 TN 的去除效果
由圖5 可知,平板陶瓷膜MBR 中試進(jìn)水TP 濃度為1.3~7 mg/L,平均進(jìn)水濃度3.5 mg/L,陶瓷膜MBR出水TP 濃度為0.1~1.3 mg/L,平均濃度0.42 mg/L。結(jié)合運(yùn)行期間可以看出,在污泥濃度上升階段MBR 出水TP 濃度基本低于0.3 mg/L,在污泥濃度維持穩(wěn)定階段出水TP 濃度達(dá)到1.0 mg/L 左右。單獨(dú)的生化除磷不能滿足出水要求,需增加化學(xué)除磷。
圖5 TP 的去除效果
陶瓷膜MBR 試驗(yàn)MLSS 的啟動(dòng)濃度為8 000 mg/L,第55 天濃度上升至15 014 mg/L,根據(jù)污泥增長速率制定排泥計(jì)劃,每天排泥0.3 m3,將MLSS 濃度燮制在15 000 mg/L 左右。
試驗(yàn)啟動(dòng)期,陶瓷膜MBR 膜通量由15LMH 提升至35LMH,跨膜壓差從-4.1 kPa 上升至-13.5 kPa,第32 天開始,將膜通量提高至40LMH,跨膜壓差穩(wěn)定在-14~-16 kPa,在線化學(xué)清洗周期維持30 d 以上。
平板陶瓷膜MBR 對(duì)COD、氨氮、TN 的去除效果穩(wěn)定,出水COD 濃度低于20 mg/L,氨氮濃度低于1 mg/L,TN 濃度低于10 mg/L,出水水質(zhì)達(dá)到回用要求。受生物除磷效率的影響,MBR 出水TP 需要增加化學(xué)除磷才能達(dá)到0.3 mg/L 的排放要求。膜系統(tǒng)運(yùn)行通量可達(dá)40LMH,MLSS 濃度可達(dá)15 000 mg/L,系統(tǒng)污泥減量效果明顯。