林留戶,申利敏
(首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司焦化廠,山西 長(zhǎng)治 046031)
首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司(全文簡(jiǎn)稱長(zhǎng)鋼)200萬t焦化一期工程中,配套蒸氨工序?yàn)檎魵庠俜衅鏖g接加熱負(fù)壓蒸氨工藝。從設(shè)計(jì)理論上來說,負(fù)壓工藝可以使氨水的飽和蒸氣壓降低從而達(dá)到節(jié)省能源,減少蒸氣用量的目的,但是在開產(chǎn)調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn)不凝氣冷卻器生成混合銨鹽堵塞冷卻器,導(dǎo)致真空系統(tǒng)運(yùn)行受阻,在蒸氨塔頂不能形成要求的負(fù)壓環(huán)境,不能有效地降低蒸氨塔內(nèi)氨水的飽和蒸氣壓,蒸氨結(jié)果不理想(蒸氨廢水ρ(NH3-N)>150 mg/L)嚴(yán)重影響蒸氨工序運(yùn)行。
為了解決該問題,我們將蒸氨系統(tǒng)中的真空及其冷卻裝置與蒸氨塔系統(tǒng)隔離,把蒸氨工藝改為蒸氣間接加熱正壓蒸氨工藝,且分縮器后直接向脫硫系統(tǒng)輸送氨蒸氣,實(shí)現(xiàn)了蒸氨系統(tǒng)與脫硫系統(tǒng)的正常運(yùn)行。但由于長(zhǎng)鋼在改正壓工藝時(shí),沒有嚴(yán)格按照正壓蒸氨所需要的工藝流程進(jìn)行改動(dòng),導(dǎo)致現(xiàn)在蒸氨系統(tǒng)存在蒸氣消耗量偏大,冷卻后蒸氨廢水溫度高的問題。隨著新建HPF脫硫項(xiàng)目工程的推進(jìn),HPF脫硫工序投產(chǎn)在即,脫硫系統(tǒng)與現(xiàn)蒸氨系統(tǒng)之間距離較遠(yuǎn),以什么形式向脫硫系統(tǒng)輸送氨源,這一問題就凸顯出來,對(duì)于蒸氨系統(tǒng)的改造工作又一次擺在了長(zhǎng)鋼面前,這次改造,也使得上述兩個(gè)問題的解決出現(xiàn)了一個(gè)契機(jī)。
現(xiàn)工藝流程如圖1所示。
圖1 蒸氨工藝示意圖
1)循環(huán)氨水進(jìn)塔溫度70℃,低于正壓蒸氨要求的90℃,進(jìn)塔原料溫度低導(dǎo)致蒸氨蒸氣用量大。
2)夏季蒸氨廢水溫度高,增加循環(huán)水用量。同時(shí),剩余氨水溫度高,也增加了生化污水處理調(diào)節(jié)池運(yùn)行壓力。
3)新建脫硫系統(tǒng)與現(xiàn)在的蒸氨系統(tǒng)距離較遠(yuǎn),并且輸送氨氣的管道在不同高度的廊架上,不能實(shí)現(xiàn)標(biāo)高高度,自蒸氨塔頂?shù)矫摿蜓h(huán)槽逐漸降低的設(shè)計(jì)要求。當(dāng)管道出現(xiàn)“U”型布置時(shí),由于蒸氨塔內(nèi)壓力有限,容易出現(xiàn)冷凝后氨水聚集在管道“U”型部位堵塞管道的情況,影響蒸氨氨氣輸送,也會(huì)造成蒸氨塔定壓力升高,不利于蒸氨系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
4)蒸氨塔采用蒸氣再沸器間接加熱工藝,由于蒸氨塔底的廢水在塔底和再沸器之間循環(huán)流動(dòng),在塔底形成擾動(dòng)不利于廢水中的焦油沉淀排出,存在蒸氨廢水含焦油大的問題,運(yùn)行過程中易造成廢水換熱器和廢水輸送管道堵塞。
1)針對(duì)第一項(xiàng)和第二項(xiàng)問題,在剩余氨水進(jìn)蒸氨塔的管線“氨水-堿液”摻混器后,增加“蒸氨廢水-剩余氨水”換熱器,利用高溫蒸氨廢水(100~108℃)給低溫剩余氨水(70℃±3℃)加熱,將剩余氨水的溫度提高到85℃左右,以提高進(jìn)塔剩余氨水的溫度,提高蒸氨效果,減少蒸氣消耗量。同時(shí)也降低了蒸氨廢水的溫度,減少蒸氨廢水冷卻器的負(fù)荷,穩(wěn)定蒸氨廢水溫度。
2)針對(duì)第三項(xiàng)問題,參照正壓蒸氨系統(tǒng)工藝設(shè)計(jì),在分縮器后的氨氣管道上增加兩個(gè)并聯(lián)的氨氣冷凝冷卻器,將氨氣轉(zhuǎn)化為氨水,并將氨水引入現(xiàn)有的氨水儲(chǔ)槽中,再用氨水輸送泵,將成品氨水通過新建的成品氨水管道輸送至HPF脫硫工序,進(jìn)入脫硫液循環(huán)槽為脫硫液補(bǔ)充氨源。
3)針對(duì)第四項(xiàng)問題,嚴(yán)格執(zhí)行原有的塔底排油和廢水管道進(jìn)行吹掃制度。另外,在循環(huán)廢水泵后,進(jìn)再沸器之前的位置增加除油器,減少系統(tǒng)中的焦油量。
改造后的工藝流程如圖2所示。
圖2 蒸氨改造后示意圖
1)將輸送氨氣改為輸送氨水,能夠有效地穩(wěn)定蒸氨塔頂?shù)臏囟群蛪毫?,穩(wěn)定塔內(nèi)環(huán)境,減少調(diào)整塔頂溫度、壓力波動(dòng)所消耗的蒸氣量,降低崗位職工的操作,提高蒸氨質(zhì)量。
2)蒸氨廢水的余熱得到了有效的再利用,提高進(jìn)蒸氨塔的剩余氨水溫度,這樣就減少塔內(nèi)進(jìn)料板處的溫度損失,減少了對(duì)塔底溫度需求,最終減少蒸氣用量。
3)蒸氨廢水經(jīng)過換熱后溫度降低,有效的減少了蒸氨廢水冷卻器的工作負(fù)荷,有利于保持冷卻后的蒸氨廢水溫度恒定,減少循環(huán)水的用量。最后增加排渣器后蒸氨廢水排渣難的問題得到有效解決,減少了廢水冷卻器的清理次數(shù)和廢水管道的疏通吹掃次數(shù),保證了蒸氨系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。