馮永磊
(河鋼集團(tuán)宣鋼公司,河北 宣化 075100)
河鋼集團(tuán)宣鋼公司(全文簡稱宣鋼)二鋼軋廠有150 t轉(zhuǎn)爐兩座,供氧系統(tǒng)氧槍尺寸為Φ299 mm,兩座轉(zhuǎn)爐的日產(chǎn)可達(dá)到12 000 t。但與其他相同設(shè)備裝備的作業(yè)區(qū)相比,宣鋼作業(yè)區(qū)現(xiàn)有的氧槍供氧能力偏低,氧槍吹煉時間長,嚴(yán)重制約了產(chǎn)能的進(jìn)一步提升。作業(yè)區(qū)討論研究后通過對氧槍相關(guān)設(shè)備與參數(shù)的優(yōu)化改造,充分釋放兩座150 t轉(zhuǎn)爐的產(chǎn)能,縮短氧槍吹煉時間,提高供氧能力,加快生產(chǎn)節(jié)奏,切實做好提產(chǎn)增效的各項工作。
限制產(chǎn)能提升的首要因素就是供氧工藝參數(shù),供氧工藝參數(shù)是否正常直接取決與氧槍結(jié)構(gòu)。目前宣鋼二鋼軋廠現(xiàn)用氧槍為Φ299 mm氧槍,且該氧槍中心氧管管徑為180 mm,為非標(biāo)準(zhǔn)氧槍。經(jīng)查閱轉(zhuǎn)爐噸位與氧槍配套說明,200 t轉(zhuǎn)爐對應(yīng)氧槍應(yīng)為Φ325 mm氧槍,說明目前使用氧槍偏小。
另經(jīng)現(xiàn)場目前大流量氧槍噴頭的試用,在氧槍未做改型的情況下,實驗大流量噴頭,存在氧槍噴頭端部吃損嚴(yán)重的情況,經(jīng)槍位優(yōu)化調(diào)整后,端部吃損有所改善,但是擴(kuò)張段出口處擴(kuò)徑加劇,說明目前氧槍采用大流量奔頭吹煉與生產(chǎn)實際契合度不高。
另外目前在線更換氧槍換槍時間為120 min,改造后實現(xiàn)快換30 min完成換槍操作,大大降低職工換槍勞動強度,有效排除換槍期間單槍操作存在生產(chǎn)、安全隱患。
經(jīng)與氧槍廠家協(xié)商溝通,就Φ325 mm氧槍改造的可行性進(jìn)行論證,并出具改造可行性說明,論證結(jié)果可行。
經(jīng)核算,氧氣閥門室原有設(shè)計管道(Φ325 mm×8)能力滿足改造后氧氣、氮氣流通要求;汽化系統(tǒng)中熱力系統(tǒng)及設(shè)備能力按200 t鋼量設(shè)計,滿足要求;氧槍卷揚系統(tǒng),包括卷揚電機(jī)、減速機(jī)、鋼絲繩滿足要求,刮渣器及氧槍口尺寸滿足改造要求,氧槍口水套取消上下端環(huán)管,改為內(nèi)外套管的形式,改造簡單,容易實現(xiàn);氧槍系統(tǒng)所用金屬軟管尺寸相應(yīng)做出修改,容易實現(xiàn);快換改造橫移小車滿足要求,在橫移小車下端加裝操作平臺空間滿足,可實現(xiàn);氧槍升降小車需做出相應(yīng)改造,天水已出具詳細(xì)改造方案,且已完成多個鋼鐵公司的改造任務(wù),容易實現(xiàn)。
供氧系統(tǒng)氧槍部件從Φ299mm升級為Φ325mm,安裝結(jié)構(gòu)由法蘭螺栓螺母連接形式改為氧槍密封套密封座快速插接形式,氧槍中心定位采用導(dǎo)向翼圓及定位球面座定位。
外層管:Φ325 mm×11 mm(原尺寸Φ299 mm×11 mm)。
中層管:Φ273 mm×7 mm(原尺寸Φ245 mm×7 mm)。
內(nèi)層管:Φ219 mm×6 mm(原尺寸Φ180 mm×6 mm)。
改造后,氧槍管件尺寸規(guī)格增大,改進(jìn)后槍身重量由3 600 kg增大到4 250 kg,槍身儲水量由760 kg增大到650 kg,槍身總增重約為760 kg。
參照武鋼四煉鋼和重鋼200 t轉(zhuǎn)爐,氧氣金屬軟管為Φ200 mm,對接鋼管直徑為Φ219 mm,連接法蘭盤外徑Φ360 mm,螺栓孔徑Φ26 mm,孔距直徑Φ310 mm,連接螺栓數(shù)量12個。進(jìn)出水金屬軟管為Φ175 mm,對接鋼管直徑為Φ180 mm,連接法蘭盤外徑Φ330mm,螺栓孔徑Φ20mm,孔距直徑Φ280mm,連接螺栓數(shù)量12個。
由孔徑尺寸Φ316 mm調(diào)整為Φ342 mm。由于氮封座最小徑為Φ578 mm,單面間距118 mm,調(diào)整為650 mm。
由于噴頭參數(shù)變化直接影響轉(zhuǎn)爐吹煉控制,所以本項目分三個階段調(diào)整實驗最后得出最優(yōu)方案。
第一階段,時間:2020年12月—2021年1月,噴頭參數(shù)調(diào)整見表1。槍位控制見圖1。
表1 階段一噴頭參數(shù)調(diào)整
圖1 改造前與階段一槍位控制圖
階段一效果見表2。
表2 階段一調(diào)整后的效果
從圖1與表2可以看出氧槍噴頭參數(shù)調(diào)整后,最明顯變化就是吹煉使用氧槍流量由之前35 600 m3/h提高至42 000 m3/h,吹煉槍位由之前的1.5 m,提高到1.8 m,終點槍位由1 m提高至1.2 m,可以看到吹煉時間較改造前縮短了71 s,但現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn)改造后吹煉過程爐渣異常活躍,不易控制,噴濺爐次明顯增加,鋼鐵料消耗提高了0.59 kg/t,而且氧槍使用壽命大幅縮短,與預(yù)期效果存在較大差距。
第二階段,時間:2021年1月—2021年2月,噴頭參數(shù)調(diào)整見表3。槍位控制見圖2。
表3 階段二噴頭參數(shù)調(diào)整
圖2 階段一與階段二槍位控制圖
改造效果見表4。
表4 階段二噴頭參數(shù)調(diào)整后效果
從表4可以看出氧槍噴頭參數(shù)二次進(jìn)行調(diào)整,由于之前吹煉爐渣活躍不易控制,所以將流量由42000 m3/h調(diào)整至45 000 m3/h,并且氧槍噴孔數(shù)改為6個,進(jìn)一步加強熔池攪拌,槍位適當(dāng)提高至1.85 m,從效果來看吹煉時間相差不多,噴濺情況與鋼鐵料消耗情況與階段一相比變化不大,氧槍使用壽命也基本相同,所以加大使用流量并不能改善吹煉過程控制情況。此時情況與預(yù)期效果依然存在差距。
第三階段,時間:2021年2月—今,噴頭參數(shù)調(diào)整見下頁表5。槍位控制見圖3。改造效果見表6。
表6 階段三噴頭參數(shù)調(diào)整后效果
圖3 階段二與階段三槍位控制圖
從表5中可以看出本次調(diào)整主要是將中心傾角由原來13°調(diào)整為12.5°,喉口直徑調(diào)整為39.6mm,并且使用流量控制在42 000 m3/h氧槍噴頭參數(shù)經(jīng)過三次次調(diào)整后,吹煉時間進(jìn)較改造前明顯縮短,鋼鐵料消耗也較之前有所降低,氧槍使用壽命明顯提高,經(jīng)統(tǒng)計噴濺爐次也得到了控制。與預(yù)期效果接近。
表5 階段三噴頭參數(shù)調(diào)整
通過三個階段現(xiàn)場觀察與生產(chǎn)實際數(shù)據(jù)對比,第三階段使用的氧槍噴頭,可以達(dá)到了生產(chǎn)優(yōu)化目的。
與改造前相比較改造后每爐鋼冶煉周期縮短1 056-941=115 s,以改造前每天單爐冶煉65爐鋼計算每天大約可多生產(chǎn)2爐鋼,以平均出鋼量200t計算,每年兩座轉(zhuǎn)爐可多冶煉:2×200×365×2=29.2萬t。
改造后鋼鐵料消耗降低1045.62-1045.13=0.51kg/t,以每年鋼產(chǎn)量400萬t計算,可創(chuàng)效:400×0.51×3.2=652.8萬元。
底吹氬氣消耗節(jié)省費用,由于宣鋼目前品種鋼冶煉采取的是吹煉12 min切換氬氣,所以吹煉縮短的時間均為節(jié)省底吹氬氣時間,以現(xiàn)階段每年產(chǎn)量400萬t,品種鋼比例20%,8只底吹管,單只流量36m3/h,品種鋼單爐鋼產(chǎn)量195.4 t計算,(氬氣2元/m3,氮氣0.13元/m3)每年可節(jié)省氬氣費用:36×8÷3 600×115÷195.4×400×20%×(2-0.13)=7.04萬元。
氮封氣體消耗節(jié)省費用,宣鋼現(xiàn)階段吹煉期間氮封部位主要有氧槍口氮封、副槍口氮封、下料管氮封,氮封流量6 000 m3/h,單爐產(chǎn)鋼量207.4 t,(氮氣0.13元/m3)每年可節(jié)省氮氣費用:6 000÷3 600×115÷207.4×400×0.13=48.05萬元。
氧槍改造后能源介質(zhì)每年可節(jié)省費用:7.04+48.05=55.09萬元。
通過氧槍設(shè)備改造,現(xiàn)在作業(yè)區(qū)每日生產(chǎn)爐數(shù)平均可達(dá)到70爐,最高單日產(chǎn)量達(dá)14 600 t,并且在鋼鐵料及能源介質(zhì)消耗等方面較改造之前取得了顯著進(jìn)步,達(dá)到改造預(yù)期效果。