趙 路,吳 鵬,劉寶龍,宋宵因
(蘇州昆藍生物科技有限公司,江蘇 蘇州 215123)
在以原糖為原料進行精加工的過程中,原糖質(zhì)量對加工效率影響很大。受甘蔗品種、氣候和生產(chǎn)工藝不同的影響,來源于不同國家、不同批次的原糖質(zhì)量有很大的差異。數(shù)據(jù)顯示,不同來源的原糖在加工過程糖分回收率一般為86.98%~97.96%,最高和最低回收率差距高達10%以上。特別是泰國原糖,相比巴西、澳大利亞等國的原糖質(zhì)量更差。其含糖分偏低,水分偏高,而且色值高,含膠體物質(zhì)多,黏性大;不利于深加工的進行[1]。
江蘇某原糖加工廠在2019年進口的部分批次泰國原糖由于質(zhì)量原因?qū)ιa(chǎn)造成了很多負面影響。這些糖溶解后糖漿黏度大,煮糖時糖膏黏度大,對流差,糖蜜多,甲糖膏產(chǎn)糖量低,廢蜜率增加,造成糖分損失增多,顯著的降低了生產(chǎn)效率。
多數(shù)情況下,糖漿黏度大主要是由于淀粉、α-葡聚糖、纖維素、木聚糖和果膠等大分子多聚糖引起的。連續(xù)跟蹤檢測了生產(chǎn)線上溶糖罐糖漿、清凈后糖漿、白砂糖中大分子多聚糖含量,結(jié)果如表1和表2所示。原料中淀粉、α-葡聚糖和果膠含量高,并且經(jīng)過清凈處理及結(jié)晶后,殘留到白砂糖中的淀粉、α-葡聚糖和果膠含量分別高達225.14、101.55和44.28 mg/kg°Bx,說明現(xiàn)有生產(chǎn)工藝對這三種多聚糖去除效果有限。淀粉是一種大分子膠體物質(zhì),吸水溶脹,會造成蔗汁的黏度顯著提高,使糖漿難以過濾,并且淀粉在蔗糖結(jié)晶過程中會進入蔗糖晶體,影響白砂糖品質(zhì),導(dǎo)致更多的糖分損失。另外,白砂糖的淀粉是導(dǎo)致白砂糖產(chǎn)生酸性絮凝物的主要因素之一[2]。大分子的葡聚糖會導(dǎo)致糖漿和糖膏黏度的大幅提高及蔗糖結(jié)晶效率的下降。由于黏度的提高,導(dǎo)致了煮沸和蒸發(fā)時間延長及結(jié)晶速率降低的綜合效應(yīng),降低了工廠的加工能力。據(jù)估計,在糖漿中,每300mg/kg的葡聚糖會使糖蜜純度提高1%[3]。推測這三種多聚糖含量高是導(dǎo)致這部分泰國原糖精煉效率低的主要原因,為了驗證推測是否準(zhǔn)確及提高精煉效率,可通過其他方法去除這三種多聚糖,對比去除前后生產(chǎn)情況。
表1 在制品及白砂糖多聚糖成分檢測結(jié)果
表2 多聚糖去除率
生物酶能高效、專一的降解相應(yīng)的大分子底物,可用于提高傳統(tǒng)制糖除雜澄清技術(shù)的效率。早在20世紀60年代,南非就有將α-淀粉酶用于制糖業(yè)的報道。應(yīng)用淀粉酶降解糖汁中的淀粉被認為是很有應(yīng)用前景的方法[4]。黃俊杰[5]等人總結(jié)了多種酶制劑在制糖澄清工藝的特性和作用。如黃康寧[6]對酶制劑澄清條件進行研究,確定了復(fù)合酶用于澄清的最適條件為:pH值4.7,溫度30℃。另外煮煉過程中糖膏錘度高,高濃度的蔗糖能對酶起到一定的保護作用。如鄭慧琳等[7]指出在甘蔗品質(zhì)較差的地區(qū),蔗糖復(fù)合酶降低糖液黏度,提高糖膏結(jié)晶率,提高煮煉收回率,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低能耗,經(jīng)濟效益明顯。
為了解決高黏度原糖對生產(chǎn)造成的不利影響,嘗試應(yīng)用制糖專用復(fù)合酶降低糖漿黏度。該復(fù)合酶由纖維素酶、α-葡聚糖酶、淀粉酶、果膠酶和木聚糖酶等多種酶制劑復(fù)合而成,可用于降解糖漿中存在的α-葡聚糖、可溶性纖維、淀粉、果膠和木聚糖等非糖分雜質(zhì),并且該復(fù)合酶不會水解蔗糖。
在生產(chǎn)車間溶糖罐中取糖漿,錘度為67.98°Bx,分成幾份,60℃水浴將糖漿溫度升到60℃,然后分別加入不同添加量的復(fù)合酶進行反應(yīng),每10min取樣檢測糖漿黏度。糖漿黏度變化情況,如圖1所示。加入復(fù)合酶開始反應(yīng)后,糖漿黏度會迅速下降,并且隨著反應(yīng)時間的增加,黏度下降速度逐漸變慢。當(dāng)反應(yīng)時間達到1h時,按原糖量計算,200和250ppm添加量的糖漿黏度相比加酶前分別下降33.14%和34.17%,兩者相差不大。說明當(dāng)添加量增加到一定程度時,繼續(xù)增加加酶量,只能加快反應(yīng)初期黏度下降速度,但隨著反應(yīng)的進行,最終黏度下降程度相差并不大。因此,添加200ppm復(fù)合酶既可以有效降低糖漿黏度,并且復(fù)合酶使用成本低于250ppm添加量,又可以降低生產(chǎn)成本。
圖1 糖漿黏度變化情況
在生產(chǎn)過程中,在溶糖過程中連續(xù)添加復(fù)合酶,按原糖計,復(fù)合酶添加量為200ppm,連續(xù)運行10天后,跟蹤檢測原料原糖、清凈后糖漿、白砂糖中淀粉、α-葡聚糖和果膠等多聚糖含量,結(jié)果如表3和表4所示。從表4可以看到,加酶后經(jīng)過清凈處理后多聚糖去除率大幅提高,淀粉、α-葡聚糖和果膠清凈去除率分別達到81.11%、78.48%和86.96%,清凈后糖漿中含量分別為65.43、92.37和22.46mg/kg°Bx。由于復(fù)合酶的作用,多聚糖含量被控制在較低水平,糖漿黏度下降,還發(fā)現(xiàn)經(jīng)過結(jié)晶后,多聚糖去除率比未加酶時更高,這說明多聚糖含量越高,其在結(jié)晶過程中更容易進入蔗糖晶體。通過前期降低多聚糖含量,能進一步降低蔗糖中多聚糖含量,提高成品白砂糖品質(zhì)。
表3 原糖及加酶后多聚糖成分檢測結(jié)果
表4 未加酶和加酶后多聚糖成分去除率
煮糖過程中,工人表示加酶后母液黏度降低,物料對流更好,晶體吸收更好、更快,蔗糖晶體顆粒大小更加均勻,糖蜜變少,煮糖更容易了。
由表5所示的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,使用復(fù)合酶后,由于物料對流更好,晶體吸收更好、更快,煮糖時間平均縮短18min,縮短幅度達17.14%,煮糖時間縮短可以提高生產(chǎn)效率,同樣的時間可以煮制更多糖膏,并且可以減少蒸汽和用電等能源消耗。甲糖膏產(chǎn)糖量提高16.16kg/m3,結(jié)晶率提高0.67%,說明從甲糖膏中提出了更多的糖分,并且可以減少乙糖膏、丙糖膏煮制量及相應(yīng)的能耗。從總的物料衡算來看,提高了產(chǎn)糖率,降低了廢蜜產(chǎn)率。
表5 煮糖相關(guān)指標(biāo)對比
部分批次原糖由于淀粉、α-葡聚糖和果膠等多聚糖含量高,導(dǎo)致糖漿黏度大,產(chǎn)糖率低等問題。通過應(yīng)用制糖專用復(fù)合酶降解原糖中淀粉、α-葡聚糖和果膠等多聚糖,可以有效降低糖漿黏度,縮短煮糖時間,提高煮糖效率和降低能耗。使用復(fù)合酶后,生產(chǎn)效率更高,產(chǎn)糖率提高了0.81%,廢蜜產(chǎn)率下降1.19%,同樣的原糖可以產(chǎn)更多的白砂糖,增加了糖廠的效益。