林 泉,卜億峰,孟祥堃,呂毅軍,門卓武,楊占奇
(1.國家能源集團(tuán)北京低碳清潔能源研究院,北京市昌平區(qū),102211;2.國家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司煤制油分公司,寧夏回族自治區(qū)銀川市,750411)
由于我國的能源稟賦是富煤、貧油、少氣,為滿足我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展需求,每年需要從國外進(jìn)口大量的石油和天然氣,2020年我國原油的對外依存度達(dá)到了73%[1],遠(yuǎn)超國際公認(rèn)的50%能源安全紅線,因此我國也一直在致力開發(fā)和研究各種石油替代能源技術(shù),煤氣化-費(fèi)托合成-油品加工的煤間接液化技術(shù)路線即為其中之一。費(fèi)托合成反應(yīng)可以在適當(dāng)?shù)臏囟取毫痛呋瘎┳饔孟?,用CO和H2合成出不同碳數(shù)的烴類化合物,產(chǎn)品再經(jīng)繼續(xù)加工獲得燃料及化學(xué)品,因此在化石能源仍然為主要能源結(jié)構(gòu)的階段,利用費(fèi)托合成可以實現(xiàn)煤制油、天然氣制油的能源轉(zhuǎn)換,對貧油地域的能源安全保障具有重要意義。
費(fèi)托合成技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)出較大的地域性和時間性特點(diǎn)。該反應(yīng)最早于1923年由德國科學(xué)家費(fèi)歇爾(Fischer)和托羅普施(Tropsch)在實驗室發(fā)現(xiàn),20世紀(jì)40年代二戰(zhàn)期間在德國實現(xiàn)工業(yè)化,但當(dāng)時的單臺反應(yīng)器合成規(guī)模僅能達(dá)到5~7萬t/a,二戰(zhàn)結(jié)束后即關(guān)閉了費(fèi)托合成油廠[2];20世紀(jì)50年代,由于西方國家對南非的石油禁運(yùn),南非成立薩索爾(SASOL)公司,開發(fā)了反應(yīng)溫度在220~235 ℃的沉淀鐵催化劑低溫費(fèi)托合成技術(shù)和反應(yīng)溫度在300~320 ℃的熔鐵催化劑高溫費(fèi)托合成技術(shù),并建成產(chǎn)量為850萬t/a油品及化學(xué)品的煤制油基地[3]。進(jìn)入21世紀(jì)后,隨著南非大量天然氣的開采使用,薩索爾公司逐步將低溫費(fèi)托合成制油技術(shù)路線的原料從煤頭換成了天然氣頭,催化劑從沉淀鐵基更換為鈷基;20世紀(jì)80年代,由于第一次石油危機(jī)導(dǎo)致的原油價格暴漲,美國和歐洲的很多能源化工企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)也陸續(xù)開展費(fèi)托合成技術(shù)開發(fā)[4],到了90年代,隨著石油危機(jī)的結(jié)束,眾多公司又退出開發(fā),只有荷蘭的殼牌(Shell)公司開發(fā)了工業(yè)化鈷基催化劑費(fèi)托合成技術(shù),目前在馬來西亞和卡塔爾分別建有年產(chǎn)75萬t和700萬t的天然氣合成油廠[5];到21世紀(jì)初,隨著我國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展帶來的能源需求劇增,現(xiàn)代煤化工在我國獲得快速發(fā)展,我國的煤間接液化技術(shù)也從實驗室走向了工業(yè)化。
目前我國的技術(shù)開發(fā)商主要有3家,第一家是中科合成油公司,該公司依托中科院山西煤化所,開發(fā)了高溫漿態(tài)床煤制油工藝及催化劑成套技術(shù)[6],并通過技術(shù)許可在國家能源集團(tuán)(以下簡稱“國能集團(tuán)”)、伊泰集團(tuán)、潞安集團(tuán)建設(shè)了(含在建)1套400萬t/a、1套18萬t/a、2套16萬t/a、3套100~120萬t/a、1套200萬t/a的煤間接液化示范裝置;第二家是山東能源集團(tuán),該集團(tuán)于2009年開發(fā)成功自主知識產(chǎn)權(quán)的低溫漿態(tài)床和高溫固定流化床煤間接液化工藝及催化劑[7],并建成投產(chǎn)了100萬t/a的煤間接液化示范廠;第三家是國能集團(tuán),該集團(tuán)從2000年開始計劃建設(shè)煤制油工廠, 2006年國能建立自己的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊開始費(fèi)托合成技術(shù)研發(fā),隨著2011年中科合成油技術(shù)示范成功,國能集團(tuán)決定采用中科合成油技術(shù)建設(shè)400萬t/a的煤間接液化示范裝置,并于2016年建成投產(chǎn)。然而國能集團(tuán)一直堅持進(jìn)行費(fèi)托核心技術(shù)的研發(fā)工作,并于2010年開發(fā)出Fe-Co雙活性中心費(fèi)托合成催化劑SFT418[8],2012年完成百萬噸費(fèi)托合成工藝包開發(fā),2020年開發(fā)出高性能Fe-B系費(fèi)托合成催化劑CNFT-1。由于錯過了煤制油項目建設(shè)的窗口期,國能集團(tuán)的費(fèi)托成套技術(shù)尚未實現(xiàn)商業(yè)化,但費(fèi)托合成的核心-費(fèi)托合成催化劑SFT418和CNFT-1已分別在18萬t/a和400萬t/a裝置上完成了工業(yè)應(yīng)用試驗,實現(xiàn)了商業(yè)化。
本文回顧了國能集團(tuán)催化劑SFT418的工業(yè)應(yīng)用情況及在工業(yè)應(yīng)用中出現(xiàn)的問題,并在深入分析問題、明確工業(yè)催化劑研發(fā)目標(biāo)的基礎(chǔ)上,提出了CNFT-1催化劑開發(fā)思路,從微觀結(jié)構(gòu)入手,結(jié)合先進(jìn)表征手段,通過優(yōu)化催化劑物理結(jié)構(gòu)和配方,定型得到具有高抗磨強(qiáng)度和穩(wěn)定性的CNFT-1催化劑[9],催化劑工業(yè)放大后成功應(yīng)用到百萬噸級的工業(yè)化煤間接液化裝置中。與SFT418相比,CNFT-1催化劑的抗磨性提升了2倍以上,穩(wěn)定性從300 h+提升到1 000 h+,該催化劑的開發(fā)為類似工業(yè)催化劑的開發(fā)提供了一定的借鑒。
2006-2010年,國能集團(tuán)成功研制出具有“主-次雙活性中心”結(jié)構(gòu)的Fe-Co-Cu-K-SiO2(SFT418)低溫漿態(tài)床費(fèi)托合成催化劑,開發(fā)了沉淀和浸漬結(jié)合、沉淀后快速冷卻壓濾、兩步引硅(二次反應(yīng))、噴霧干燥成型等工藝條件為特征的制備方法,形成了自主創(chuàng)新的催化劑成套技術(shù)[8]。
2009年底,SFT418在18萬t/a的829裝置上完成累計運(yùn)行1 113 h的工業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)試驗,運(yùn)轉(zhuǎn)中暴露出催化劑抗磨性和穩(wěn)定性不足。催化劑C5+產(chǎn)量變化趨勢如圖1所示,從變化趨勢可知,C5+產(chǎn)量一直隨運(yùn)轉(zhuǎn)時間在下降,且在運(yùn)轉(zhuǎn)300 h后,出現(xiàn)快速失活,同時從反應(yīng)器過濾出的蠟即使經(jīng)過后期的白土精過濾,含量也長期在20×10-4%以上,給過濾和蠟精制單元帶來很大的操作壓力。白土精過濾蠟中的Fe含量如圖2所示。破碎的催化劑顆粒如圖3所示。
圖1 催化劑C5+產(chǎn)量變化趨勢
圖2 白土精過濾蠟中的Fe含量
圖3 反應(yīng)器中破損的催化劑顆粒
由圖3可以看出,反應(yīng)器中的催化劑破損嚴(yán)重,破碎的催化劑會堵塞過濾器或穿透過濾器進(jìn)入產(chǎn)品中,導(dǎo)致圖2中產(chǎn)品蠟夾帶的催化劑含量增加(Fe含量)。
SFT418在工業(yè)裝置中的性能表現(xiàn)說明,催化劑的結(jié)構(gòu)和化學(xué)穩(wěn)定性是催化劑能否從實驗室到實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用的關(guān)鍵。
SFT418在18萬t/a規(guī)模的工業(yè)裝置中表現(xiàn)出失活和破碎的不穩(wěn)定問題,分別涉及到催化劑的化學(xué)穩(wěn)定性和物理結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,這2個穩(wěn)定性對工業(yè)應(yīng)用至關(guān)重要。通常,失活由活性相表面流失(氧化、燒結(jié)、積碳、中毒)引起[10],用失活速率來表征,費(fèi)托催化劑需經(jīng)過活化和初活才進(jìn)入反應(yīng)階段,失活速率表征需要300 h以上的時間周期。破碎由碰撞、摩擦和熱傳導(dǎo)產(chǎn)生的應(yīng)力引起,通常采用空氣噴射法進(jìn)行磨損測試,用抗磨損指數(shù)來進(jìn)行表征,表征時間為5 h。從表征時間和成本看,先解決結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性是較好的選擇,但是化學(xué)穩(wěn)定性和物理結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性在工業(yè)催化劑的開發(fā)中是否有必要單獨(dú)考慮,還是可能會存在某種正向或反向的關(guān)聯(lián),從而可以協(xié)調(diào)并解決兩方面的穩(wěn)定性問題,達(dá)到事半功倍的效果還有待進(jìn)一步的研究。該體系催化劑失活速率隨抗磨損指數(shù)的變化關(guān)系如圖4所示。
圖4 催化劑抗磨損指數(shù)與失活速率的關(guān)聯(lián)性
通過圖4所示的失活速率與抗磨損指數(shù)的相關(guān)性發(fā)現(xiàn),當(dāng)催化劑抗磨損指數(shù)大于5 wt%/h時,失活速率有大有小,與抗磨損指數(shù)之間關(guān)聯(lián)性不大,但當(dāng)抗磨損指數(shù)小于5 wt%/h時,失活速率顯著降低。這一結(jié)果表明,將催化劑抗磨損指數(shù)降到5 wt%/h以下,可以獲得穩(wěn)定性和抗磨性均較為優(yōu)越的催化劑。
因此第一階段開發(fā)目標(biāo)獲得確定,即將抗磨損指數(shù)降低到5 wt%/h以下,不僅可以提高催化劑的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,同時還能極大的提高催化劑的化學(xué)穩(wěn)定性。
在沉淀鐵催化劑近百年的開發(fā)過程中,F(xiàn)e-Cu-K-Si已形成基礎(chǔ)配方,其中鐵(Fe)是活性組分、銅(Cu)是還原助劑、鉀(K)是電子助劑、硅(Si)是結(jié)構(gòu)助劑,為了更好地了解沉淀鐵催化劑各組分在結(jié)構(gòu)中的存在特點(diǎn),采用DFT建立了催化劑結(jié)構(gòu)模型,Cu、K、Si等存在時模擬催化劑局部放大如圖5所示。
圖5 Cu、K、Si等存在時模擬催化劑局部放大圖
從分子模擬結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn),催化劑結(jié)構(gòu)是由水合氧化鐵脫水縮合而成的團(tuán)聚體,Cu會進(jìn)入氧化鐵晶體結(jié)構(gòu),K游離在硅周圍,不與其他任何原子成鍵,而Si原子分布在水合氧化鐵片層的邊緣,通過硅氧四面體的O原子與Fe原子成鍵。根據(jù)擬合結(jié)果可知Si包圍在水合氧化鐵團(tuán)簇邊緣,催化劑需要有較強(qiáng)的Fe-O-Si相互作用、Si-O-Si相互作用來連接水合氧化鐵晶體粒子,從而形成高抗磨性的催化劑結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步的研究發(fā)現(xiàn)在相同的Fe、Si含量下,催化劑中Fe晶粒大小對催化劑的抗磨性有顯著影響。圖6為Fe、Si含量相同,但Fe晶粒大小不同的催化劑抗磨損指數(shù)隨晶粒大小的變化關(guān)系。
由圖6可以看出,當(dāng)晶粒度大于10 nm時(樣品1~樣品4),抗磨損指數(shù)隨晶粒度的減小而減小,說明當(dāng)Fe晶粒較小時,Si對Fe的包裹性越好,從而抗磨損指數(shù)越小,催化劑抗磨性越強(qiáng),但當(dāng)催化劑晶粒度小于10 nm后(樣品4~樣品5),催化劑抗磨損指數(shù)不再隨著晶粒度減小而減小。因此,制備小晶粒催化劑可以有效的提高催化劑的抗磨性。圖6中樣品1~樣品4晶粒度由謝樂公式計算得到,樣品5晶粒度由TEM統(tǒng)計得到,相應(yīng)的XRD譜圖和TEM圖片如圖7和圖8所示。
圖6 不同晶粒度大小的催化劑抗磨損指數(shù)比較
圖7 樣品5 TEM圖片
圖8 樣品1~樣品5 XRD譜圖
在控制鐵晶粒尺度的基礎(chǔ)上,如何進(jìn)一步優(yōu)化催化劑抗磨性是下一步的研究方向。由圖5結(jié)構(gòu)模型可以看出,Si包裹在Fe粒子的表面,因此Si的配位性質(zhì)對催化劑強(qiáng)度具有較大的影響。采用5種具有不同配位性質(zhì)的硅源研究了硅源羥基數(shù)對催化劑抗磨損強(qiáng)度的影響(分別記作KSi1-KSi5)的29Si核磁表征結(jié)果見表1,表中Q0、Q1、Q2、Q3、Q4分別表示無羥基、單羥基、2個羥基、3個羥基和4個羥基的Si的含量。從表1中的數(shù)據(jù),可以計算得到5種硅源每100份Si所含有的羥基數(shù)分別為142、117、111、103、44。
表1 5種不同硅源的29Si核磁表征結(jié)果
在保持催化劑中Fe和Si含量不變的條件下,利用以上硅源制備了5個催化劑,分別記為Cat-1~Cat-5,所得催化劑抗磨損指數(shù)與硅源中羥基數(shù)含量關(guān)系如圖9所示。
圖9 催化劑抗磨損性能與硅源中硅羥基含量關(guān)系
由圖9可以看出,當(dāng)使用硅源具有更多的表面硅羥基時,所制備催化劑就具有更低的磨耗值。
通過對催化劑晶粒和硅源性能的不斷優(yōu)化,最終開發(fā)得到具有優(yōu)越抗磨損性能催化劑。這一體系的催化劑抗磨損指數(shù)小于3 wt%/h,實驗室熱態(tài)高轉(zhuǎn)速抗磨性測試結(jié)果表明,這一體系催化劑因破碎導(dǎo)致的液相產(chǎn)物中難分離Fe含量與原SFT418相比大幅下降。高抗磨性CNFT-1體系催化劑液相產(chǎn)品Fe含量見表2。
表2 高抗磨性CNFT-1體系催化劑液相產(chǎn)品Fe含量
由于催化劑抗磨性和失活穩(wěn)定性有一定的相關(guān)性,隨著抗磨性的提高,催化劑的穩(wěn)定周期也從原來的300 h+提升到了500 h+,但距國際先進(jìn)水平的催化劑還有一定差距,進(jìn)一步提高催化劑性能是第三階段面臨的問題。
通過拉曼光譜測試了在攪拌釜中進(jìn)行了500 h以上費(fèi)托合成反應(yīng)的催化劑表面組成發(fā)現(xiàn),長周期運(yùn)轉(zhuǎn)后,催化劑上出現(xiàn)了一定數(shù)量的積碳,反應(yīng)500 h+后催化劑拉曼光譜如圖10所示。在長周期運(yùn)轉(zhuǎn)中,催化劑上的積碳會覆蓋活性表面造成活性下降,同時積碳在催化劑上的生長,會導(dǎo)致顆粒間的相互作用變?nèi)?,對有放熱的反?yīng)來說,會增加催化劑顆粒上溫度分布的不均勻性,導(dǎo)致催化劑產(chǎn)生熱應(yīng)力,繼而發(fā)生催化劑破碎。因此將第三階段的開發(fā)目標(biāo)確定為提高催化劑的抗積碳能力。
圖10 反應(yīng)500 h+后催化劑拉曼光譜
費(fèi)托催化劑上的積碳主要是由于碳化鐵活性相表面的歧化反應(yīng)導(dǎo)致的,為此,項目組通過加入電負(fù)性較強(qiáng)的非金屬元素硼(B)作為助劑,一方面對活性相的電子密度進(jìn)行有效的調(diào)節(jié),另一方面電負(fù)性強(qiáng)的非金屬氧化物B2O3與催化劑中的氧化硅作用,可間接影響K的供電子能力,從而提高催化劑表面抗積碳能力。
采用程序升溫氫化反應(yīng)(TPH)表征檢測了在Fe-Cu-K-SiO2催化劑配方中加入B后,催化劑中不同碳物種的組成[11],TPH譜圖如圖11所示,加入B助劑的催化劑Cat-1B中積碳含量(對應(yīng)δ碳)較不含B的催化劑低,且催化劑表面具有反應(yīng)活性的活潑碳物種含量(對應(yīng)α, β碳)明顯增加。
圖11 TPH譜圖
Cat-1和Cat-1B的TPH譜圖分峰擬合結(jié)果見表3。
表3 Cat-1和Cat-1B的TPH譜圖分峰擬合結(jié)果 %
進(jìn)一步的分子模擬計算結(jié)果表明,當(dāng)碳化鐵表面吸附有B原子時,可以提高碳原子在催化劑表面的吸附能,從而抑制積碳的生成[12],F(xiàn)e5C2(510)晶面上吸附B原子后的電荷密度分布及與碳原子之間的晶體軌道哈密頓布居數(shù)示意圖如圖12所示。
圖12 Fe5C2 (510)晶面上吸附B原子后的電荷密度分布及與碳原子之間的晶體軌道哈密頓布居數(shù)示意圖
在確定B作為催化劑抗積碳元素后,通過進(jìn)一步優(yōu)化催化劑配方含量,確定含有抗積碳元素B的Fe-Cu-K-B-SiO2催化劑配方,優(yōu)化定型后得到的催化劑(CNFT-1)在1 L攪拌釜、溫度為265 ℃、壓力為3.0MPa、新鮮氣空速為6 000 NmL/(g·h)、氫碳比為1.8、循環(huán)比為2.5的測試條件下進(jìn)行測試,其性能數(shù)據(jù)如圖13所示。
圖13 CNFT-1鐵基費(fèi)托合成催化劑實驗室定型劑性能
確定CNFT-1催化劑實驗室配方后,催化劑制備遵循了中試公斤級-工業(yè)噸級試生產(chǎn)的逐級放大步驟。放大過程主要針對工業(yè)生產(chǎn)與實驗室制備在各單元操作階段停留時間和關(guān)鍵設(shè)備選型上的不同及“三廢”處理問題進(jìn)行。通過將放大制備流程與實驗室流程比對,在兩者不同的地方進(jìn)行要素分析,通過分析將較大部分的放大考察因素轉(zhuǎn)化為實驗室考察因素,并通過DOE試驗設(shè)計,在實驗室完成對放大工藝的考察,從而大大縮短了放大制備的時間和成本。比較典型的就是針對放大設(shè)備溫度、濃度不均勻及各操作單元停留時間波動等問題,通過DOE穩(wěn)健試驗的設(shè)計方法,在實驗室考察出各波動的控制范圍指標(biāo),并應(yīng)用到后續(xù)的放大設(shè)備設(shè)計和選型中。
在中試階段,主要考察的是與實驗室不一樣的工業(yè)制備操作單元的控制參數(shù),通常是干燥與焙燒單元操作。CNFT-1催化劑在實驗室為烘箱干燥和馬弗爐焙燒,在工業(yè)上為噴霧干燥和窯爐焙燒,通過中試放大為工業(yè)設(shè)備設(shè)計與選型提供支持?jǐn)?shù)據(jù)。在工業(yè)放大階段,要特別關(guān)注流體特性帶來的操作問題。在CNFT-1工業(yè)放大中,即因為對過程漿料非牛頓流體的流變特性認(rèn)識不足,導(dǎo)致嚴(yán)重的管道堵塞及輸送泵損壞,最后通過重新設(shè)計輸送流程及工業(yè)均質(zhì)化設(shè)備來解決上述問題。此外在工業(yè)試生產(chǎn)階段,還要進(jìn)行“三廢”處理方案驗證,對沉淀鐵催化劑制備來說,最大的污染排放源為含有1%~5%濃度硝酸鹽的廢水,通過電滲析和膜過濾及三效蒸發(fā),將廢水重新回收為工藝用水及硝酸鈉鹽,將整個工藝的耗水量降低2/3,同時回收了副產(chǎn)物,最終獲得工藝經(jīng)濟(jì)可行的綠色環(huán)保生產(chǎn)工藝。CNFT-1工業(yè)試生產(chǎn)劑噴霧干燥顆粒分布及表面SEM如圖14所示。
圖14 CNFT-1工業(yè)試生產(chǎn)劑噴霧干燥顆粒分布及表面SEM圖
CNFT-1工業(yè)應(yīng)用試驗采用了小試工藝評價-中試工藝評價-工業(yè)應(yīng)用試驗的逐級驗證步驟,在小試階段,采用實驗室攪拌釜裝置進(jìn)行了催化劑還原工藝、反應(yīng)工藝及失活動力學(xué)模型開發(fā)。隨后,在100 t/a的漿態(tài)床催化劑評價中試裝置上進(jìn)行模擬工業(yè)應(yīng)用,對催化劑還原、在線置換、在線蠟過濾等工業(yè)應(yīng)用性能進(jìn)行長周期的評估測試,CNFT-1中試評價總計穩(wěn)定運(yùn)行2 000 h。100 t/a漿態(tài)床催化劑中試評價裝置及工藝流程圖如圖15所示,CNFT-1中試運(yùn)行CO總轉(zhuǎn)化率、CO2和CH4選擇性結(jié)果如圖16所示。
圖15 100 t/a漿態(tài)床催化劑中試評價裝置及工藝流程圖
圖16 CNFT-1中試運(yùn)行CO總轉(zhuǎn)化率、CO2和CH4選擇性結(jié)果
運(yùn)行結(jié)果表明,長周期運(yùn)轉(zhuǎn)下CO轉(zhuǎn)化率大于95%,CO2選擇性小于20%,CH4選擇性小于2.5%,性能指標(biāo)滿足工業(yè)裝置運(yùn)轉(zhuǎn)要求,并且在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中表現(xiàn)出在僅通過反應(yīng)器內(nèi)一級過濾情況下,產(chǎn)物中鐵含量在20 μg/g左右,驗證了CNFT-1催化劑工業(yè)抗磨性的優(yōu)越性[13]。
2019年12月起,CNFT-1催化劑在國能集團(tuán)400萬t煤制油裝置上開展工業(yè)應(yīng)用試驗,工業(yè)化裝置的單臺反應(yīng)器產(chǎn)能為產(chǎn)油50萬t/a,CNFT-1工業(yè)應(yīng)用試驗在2臺反應(yīng)器上進(jìn)行;2020年7月,對CNFT-1的工業(yè)應(yīng)用性能進(jìn)行了72 h的現(xiàn)場標(biāo)定,標(biāo)定結(jié)果為CO總轉(zhuǎn)化率97.44%,CH4選擇性1.97%,CO2選擇性18.83%,性能完全滿足現(xiàn)有工業(yè)裝置對費(fèi)托催化劑的需求;2020年8月,經(jīng)寧夏回族自治區(qū)科技咨詢評估中心組織院士專家鑒定,CNFT-1催化劑產(chǎn)物的蠟油比高、產(chǎn)物中鐵含量低、噸油氣耗5 631 Nm3/t,表明其具有較高的C3+選擇性和抗磨性,技術(shù)具有國際先進(jìn)水平[14]。CNFT-1催化劑在百萬噸費(fèi)托合成裝置上生產(chǎn)出的中間產(chǎn)物如圖17所示。
圖17 CNFT-1催化劑在百萬噸費(fèi)托合成裝置上生產(chǎn)出的中間產(chǎn)物
回顧了國能集團(tuán)第一代費(fèi)托合成催化劑SFT418工業(yè)應(yīng)用性能和新一代催化劑CNFT-1開發(fā)歷程,針對SFT418工業(yè)應(yīng)用過程中表現(xiàn)出的物理結(jié)構(gòu)和化學(xué)性能穩(wěn)定性不足問題,通過尋找二者之間的關(guān)聯(lián),將物理結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性指標(biāo)和化學(xué)性能穩(wěn)定性耦合,在提升物理結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的同時提高了化學(xué)性能穩(wěn)定性;通過剖析催化劑的結(jié)構(gòu)特征,調(diào)節(jié)了催化劑晶粒度大小、優(yōu)化硅源羥基含量,進(jìn)一步獲得具有高抗磨強(qiáng)度的催化劑骨架結(jié)構(gòu);在配方優(yōu)化上,通過引入新助劑B,提高催化劑的抗積碳性能,最終定型得到具有高抗磨強(qiáng)度和化學(xué)穩(wěn)定性的CNFT-1催化劑。
在催化劑放大研發(fā)中,遵循了逐級放大和評價的方法,最終實現(xiàn)CNFT-1在百萬噸級費(fèi)托合成裝置上的工業(yè)應(yīng)用,應(yīng)用性能指標(biāo)為CO總轉(zhuǎn)化率97.44%,CH4選擇性1.97%,CO2選擇性18.83%,噸油氣耗5 631 Nm3/t,經(jīng)鑒定技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平。CNFT-1的工業(yè)應(yīng)用打破了現(xiàn)有費(fèi)托合成催化劑商業(yè)化產(chǎn)品單一的局面,對促進(jìn)我國的煤制油行業(yè)發(fā)展具有積極的意義。但應(yīng)注意到現(xiàn)有催化劑CO2的選擇性不低,如何優(yōu)化催化劑、降低CO2選擇性、提高碳原子利用率將是碳減排背景下新型費(fèi)托合成催化劑的開發(fā)方向。