羅良飛,劉忠義,趙文坡,李文風,許海峰
(長沙礦冶研究院有限責任公司,湖南 長沙410012)
我國鎢礦資源儲量豐富[1-2],截至2016年底,查明鎢礦資源儲量1 015.95萬噸(WO3)。我國鎢礦主要分布在湖南、江西、河南、內(nèi)蒙古、黑龍江、福建、甘肅、福建、廣西、廣東和云南等地,其中湖南和江西兩省占總儲量的52%。湖南某鎢礦屬于典型的高鈣難選白鎢礦,新建的3 500 t/d選礦廠生產(chǎn)調(diào)試鎢回收率僅50%左右。本文針對該高鈣白鎢礦進行了捕收劑和抑制劑研發(fā),并進行了全流程閉路試驗,取得了良好的試驗指標,可為該礦的下一步技術(shù)改造、低成本高效運行提供技術(shù)支撐。
試驗礦樣取自湖南某鎢礦,其原礦化學(xué)多元素分析結(jié)果見表1,鎢化學(xué)物相分析結(jié)果見表2。由表1和表2可知,原礦WO3品位0.43%,硫含量1.28%,其他Cu、Mo、Pb、Zn和Bi元素皆因含量較低,綜合利用價值不大;銀含量18.47 g/t,可考慮綜合回收。鎢以白鎢礦為主,加上賦存于黑鎢礦中的WO3,合計分布率達到99.77%。
表2 原礦中鎢化學(xué)物相分析結(jié)果
礦樣中主要脈石礦物為石英、方解石、白云石、螢石、閃石、輝石、長石、云母、滑石等。
選礦廠原設(shè)計流程為:一粗一精兩掃浮硫,浮硫尾礦經(jīng)一粗一精一掃得到鎢粗精礦,鎢粗精礦經(jīng)濃縮、“彼德洛夫法”高溫解吸后一粗五精三掃精得到鎢精礦產(chǎn)品。通過現(xiàn)場考查,發(fā)現(xiàn)水玻璃用量大是影響粗選段回收率低的主要原因。針對存在的問題,研發(fā)了新的藥劑,并對藥劑制度及流程進行了優(yōu)化。試驗原則流程見圖1。
圖1 試驗原則流程
選礦設(shè)備包括XMB-67Φ200 mm×240 mm棒磨機、XFD-63單槽浮選機系列、MS-Φ450礦漿分配器、202-3AB型電熱恒溫干燥箱、雷茲pH計等。
試驗藥劑包括市售藥劑ZL、丁基黃藥、丁銨黑藥、松醇油、碳酸鈉、水玻璃和自制藥劑CY?88#、CN和FS等,其中CY?88#為改性脂肪酸類捕收劑,CN為無機混合調(diào)整劑,F(xiàn)S為無機混合抑制劑。
白鎢礦浮選常以水玻璃為抑制劑、碳酸鈉或氫氧化鈉為pH調(diào)整劑、改性脂肪酸為捕收劑[3-7]。按圖1所示流程,在碳酸鈉、水玻璃、丁基黃藥、丁銨黑藥、松醇油用量分別為1 000 g/t、500 g/t、100 g/t、50 g/t、15 g/t條件下浮硫5 min,浮硫尾礦在碳酸鈉、氫氧化鈉、水玻璃、捕收劑ZL用量分別為1 000 g/t、500 g/t、5 000 g/t、500 g/t條件下浮鎢5 min,考查了磨礦細度對浮選指標的影響,結(jié)果見圖2。由圖2可以看出,磨礦細度-0.075 mm粒級占80%時WO3回收率達到82.83%,繼續(xù)增加磨礦細度對提高鎢回收率效果不顯著;同時硫回收率隨磨礦細度增加變化不大(僅71%左右)。綜合考慮鎢精礦品位和回收率及硫脫除率,磨礦細度選擇-0.075 mm粒級占80%。
圖2 磨礦細度與鎢、硫精礦品位與回收率關(guān)系
3.2.1 浮硫調(diào)整劑試驗
脫硫的目的是減輕含硫礦物對浮鎢的影響,同時又要盡量降低鎢在硫產(chǎn)品中的損失。按圖1所示流程進行了不同調(diào)整劑條件下的脫硫試驗,結(jié)果見表3。由表3可以看出,空白試驗、只加碳酸鈉或水玻璃或兩者都加時,硫與銀回收率均低于70%;硫酸作調(diào)整劑時硫回收率75.26%,且S品位最高(9.97%);硫酸銅作調(diào)整劑時,硫回收率提高到81.95%;CN作調(diào)整劑時浮硫和銀效果均較好,硫、銀回收率分別達到88.84%和74.80%。選擇CN作為浮硫調(diào)整劑,用量200 g/t。
表3 脫硫調(diào)整劑種類試驗結(jié)果
3.2.2 浮硫起泡劑種類試驗
為了盡可能提高硫脫除率的同時降低鎢在硫泡沫中的損失,按圖1所示流程,在CN、丁基黃藥、丁銨黑藥用量分別為200 g/t、100 g/t、25 g/t,浮選時間5 min條件下,進行了浮選起泡劑種類試驗,結(jié)果見表4。由表4可以看出,起泡劑MIBC比松醇油的上浮產(chǎn)率降低了4.51個百分點,硫精礦提高了2.37個品位、銀含量提高了33.35 g/t,浮選效率較高。選擇MIBC作為浮硫起泡劑。
表4 起泡劑種類試驗結(jié)果
3.3.1 高效抑制劑種類及用量試驗
為了提高分選效果,實現(xiàn)含鈣礦物與白鎢礦的高效分離,按圖1所示流程,在碳酸鈉用量1 000 g/t、水玻璃用量4 500 g/t、ZL用量300 g/t,浮選時間5 min條件下進行了抑制劑種類篩選試驗,結(jié)果見表5。由表5可以看出,抑制劑FS效果較好,精礦品位達到了1.78%,分選效率達到66.23%。選擇FS作為浮鎢抑制劑。
表5 浮鎢抑制劑種類試驗結(jié)果
相同條件下,進行了FS用量試驗,結(jié)果見表6。由表6可以看出,F(xiàn)S用量低于200 g/t時,精礦富集比不高。適宜的FS用量為300 g/t。
表6 浮鎢抑制劑FS用量試驗結(jié)果
3.3.2 水玻璃用量試驗
按圖1所示流程,在碳酸鈉用量1 000 g/t、FS用量300 g/t、ZL用量300 g/t條件下,進行了水玻璃用量試驗,結(jié)果見表7。由表7可以看出,水玻璃用量選擇4 000~4 500 g/t為宜,該條件下精礦富集比高。
表7 浮鎢水玻璃用量試驗結(jié)果
3.3.3 捕收劑種類及用量試驗
按圖1所示流程,在碳酸鈉用量1 000 g/t、水玻璃用量4 000 g/t、FS用量300 g/t條件下,進行了捕收劑種類試驗,捕收劑用量均為300 g/t,結(jié)果見表8。由表8可以看出,捕收劑CY?88#分選效果較好,精礦品位達到2.67%,回收率也比較理想。
表8 浮鎢捕收劑種類試驗結(jié)果
相同條件下,浮選時間3 min,進行了CY?88#用量試驗,結(jié)果見表9。由表9可以看出,隨著CY?88#用量增加,精礦產(chǎn)率增加,品位小幅度下降,回收率提高,當CY?88#用量增至300 g/t以后,尾礦品位降低幅度不大,回收率不再繼續(xù)提高。綜合考慮品位與回收率指標,捕收劑CY?88#用量選擇300 g/t。
表9 浮鎢捕收劑CY?88#用量試驗結(jié)果
在條件試驗基礎(chǔ)上,進行了粗選段閉路試驗,試驗數(shù)質(zhì)量流程見圖3。在優(yōu)化試驗基礎(chǔ)上進行了解吸精選段閉路試驗,數(shù)質(zhì)量流程見圖4。
圖3 脫硫浮鎢粗選段閉路試驗數(shù)質(zhì)量流程
圖4 鎢精選段閉路試驗數(shù)質(zhì)量流程
粗選段采用一粗二精一掃浮硫可以得到硫精礦產(chǎn)率5.27%、S品位21.87%的硫精礦(銀含量244 g/t),硫回收率90.17%(銀回收率69.20%),鎢在硫精礦中損失1.72%;一粗二精二掃浮鎢閉路試驗可得到產(chǎn)率12.97%、WO3品位2.96%的鎢粗精礦,鎢回收率89.25%。粗選段尾礦WO3品位0.052%,鎢損失率9.03%。
鎢粗精礦高溫解吸后,經(jīng)過一粗四精三掃閉路試驗可以得到產(chǎn)率0.51%、WO3品位65.56%的鎢精礦產(chǎn)品,回收率77.98%;精選段尾礦WO3品位0.39%,鎢損失率11.27%。
1)湖南某白鎢礦WO3品位0.43%,CaO含量高達23.83%,屬于典型的難選高鈣白鎢礦,采用常規(guī)選礦流程及藥劑制度生產(chǎn),回收率55%左右。
2)抑制劑篩選試驗結(jié)果表明,F(xiàn)S作為高鈣礦的高效抑制劑,可以大幅度降低精礦產(chǎn)率,提高粗選段精礦品位,而回收率影響不大。
3)針對高鈣白鎢礦進行了捕收劑研制,找到了適合本次高鈣礦樣的高效捕收劑CY?88#,在相同浮選條件下,使用CY?88#比ZL品位高0.65個百分點,回收率高3個百分點。
4)粗選段采用一粗二精一掃浮硫可以得到硫精礦產(chǎn)率5.27%、S品位21.87%的硫精礦(銀含量244 g/t),硫回收率90.17%(銀回收率69.20%),鎢在硫精礦中損失率1.72%;一粗二精二掃浮鎢流程閉路試驗可得到產(chǎn)率12.97%、WO3品位2.96%的鎢粗精礦,鎢回收率89.25%。粗選段尾礦WO3品位0.052%,鎢損失率9.03%。
5)鎢粗精礦高溫解吸后,經(jīng)過一粗四精三掃閉路試驗可以得到產(chǎn)率0.51%、WO3品位65.56%的鎢精礦產(chǎn)品,回收率77.98%;精選段尾礦WO3品位0.39%,鎢損失率11.27%。