李 龍,王 濤,任 鵬,張 遼
(陜西延長中煤榆林能源化工有限公司,陜西榆林 718500)
陜西延長中煤榆林能源化工有限公司(簡稱榆林能化)氣化裝置采用多元料漿加壓氣化工藝,3臺(tái)氣化爐(簡稱A爐、B爐、C爐)兩開一備,氣化爐設(shè)計(jì)壓力6.5MPa、設(shè)計(jì)溫度1320℃。水煤漿與氧氣經(jīng)過工藝燒嘴充分混合霧化后進(jìn)入氣化爐,在氣化爐燃燒室發(fā)生部分氧化反應(yīng),生成以CO、H2、CO2為主要成分的粗合成氣,粗合成氣和熔融態(tài)灰渣經(jīng)均勻分布激冷水的激冷環(huán)后沿下降管進(jìn)入激冷室水浴中;大部分的熔渣經(jīng)冷卻固化后落入激冷室底部,通過鎖斗間歇排渣,少部分的細(xì)渣隨激冷室底部的黑水排入灰水處理系統(tǒng);粗合成氣攜帶一部分細(xì)灰從下降管與導(dǎo)氣管的環(huán)隙上升,出激冷室后去洗滌塔進(jìn)一步除塵、降溫。
多元料漿氣化爐上升管與下降管的結(jié)構(gòu)示意如圖1。下降管的作用是將氣化爐燃燒室出來的粗合成氣經(jīng)激冷環(huán)旋流水冷卻后由下降管導(dǎo)入激冷室水浴降溫、除灰,使粗合成氣得到凈化,同時(shí)使激冷室中的水汽化為飽和水蒸氣,然后通過上升管折流以達(dá)到氣液分離的目的,以防粗合成氣帶水。
圖1 多元料漿氣化爐上升管與下降管等結(jié)構(gòu)示意
2020年12月2日,C爐運(yùn)行至80d時(shí)出現(xiàn)氣化爐壓差波動(dòng)、氣化爐出口粗合成氣溫度上漲、托磚板溫度大幅上漲、激冷室液位持續(xù)下降等現(xiàn)象,直接影響氣化爐的平穩(wěn)運(yùn)行,為確保安全生產(chǎn),決定對(duì)C爐作停爐處理。C爐停爐降溫后,對(duì)其渣口磚、激冷環(huán)、上升管及下降管進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)渣口磚磨損嚴(yán)重,下降管部分變形且有2處約8cm×3cm的穿孔,上升管和下降管間隙底部結(jié)渣嚴(yán)重,工藝氣上升通道堵塞。以下對(duì)C爐運(yùn)行過程中上升管與下降管間隙堵塞問題進(jìn)行分析與探討。
多元料漿氣化爐壓差是其燃燒室壓力與工藝氣出口壓力之差,它能直接反映出工藝氣在氣化爐內(nèi)流動(dòng)阻力的大小。正常運(yùn)行時(shí)氣化爐壓差一般在0.050~0.065kPa,但實(shí)際生產(chǎn)中隨著C爐運(yùn)行時(shí)間的延長,C爐壓差不斷波動(dòng),甚至漲至0.137kPa,與此同時(shí)氣化爐激冷室液位也出現(xiàn)了明顯的波動(dòng)(如圖2)。
圖2 C爐壓差及激冷室液位波動(dòng)趨勢
據(jù)氣化爐操作經(jīng)驗(yàn),氣化爐渣口變小、激冷室液位上升、上升管堵塞等均會(huì)引起氣化爐壓差波動(dòng)。檢查發(fā)現(xiàn)C爐渣口磚磨損嚴(yán)重,渣口變大,通常來說此種情況下氣化爐壓差不應(yīng)該上漲;由圖2可以看出,C爐工況出現(xiàn)波動(dòng)的前期,氣化爐壓差隨激冷室液位的上漲而上漲,之后在同樣的激冷水量情況下,隨著上升管與下降管間隙堵塞的加重,氣化爐壓差上漲明顯。分析認(rèn)為,隨著上升管與下降管間隙堵塞,上升管通道越來越小,一部分工藝氣不能從上升管通道出去,從而導(dǎo)致了氣化爐壓差上漲。
C爐上升管與下降管間隙堵塞期間,其出口工藝氣溫度波動(dòng)趨勢如圖3??梢钥闯觯谏仙芘c下降管間隙堵塞前期,氣化爐出口工藝氣溫度(TT009)在短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)大幅上漲,最高漲至262℃,而當(dāng)時(shí)C爐操作溫度并不高,激冷水量也充足。
圖3 C爐出口工藝氣溫度與激冷室液位波動(dòng)趨勢
氣化爐出口工藝氣溫度上漲一般有兩個(gè)原因,一是氣化爐激冷室液位偏低造成工藝氣竄氣,二是下降管燒穿造成大量工藝氣未經(jīng)冷卻就從上升管出去了。雖然檢查確認(rèn)下降管壁上有兩處穿孔,但從約8cm×3cm穿孔而出的工藝氣匯合大量的飽和水蒸氣后,并不會(huì)導(dǎo)致氣化爐出口工藝氣溫度大幅上漲,出口工藝氣溫度不應(yīng)該出現(xiàn)明顯波動(dòng)。由圖3可以看出,C爐激冷室液位從82%降至51%的過程中,C爐出口工藝氣溫度出現(xiàn)上漲,且隨著C爐激冷室液位的下降過程,出口工藝氣溫度呈明顯上漲趨勢,表明爐內(nèi)出現(xiàn)了工藝氣竄氣現(xiàn)象。之后通過將C爐氧煤比由475m3/m3降至460m3/m3以及將激冷水量由400m3/h增至450m3/h,出口工藝氣溫度基本上穩(wěn)定在了241~243℃。
C爐上升管與下降管間隙堵塞期間,其托磚板4個(gè)溫度點(diǎn)(TT020/021/022/023)均大幅上漲,其中,TT022從正常時(shí)的253℃上漲至303℃。據(jù)氣化爐操作經(jīng)驗(yàn),一般來說導(dǎo)致多元料漿氣化爐托磚板溫度高的原因主要有氣化爐操作溫度高、激冷水流量低、渣口磚沖刷嚴(yán)重或脫落、下降管嚴(yán)重?zé)?、上升管堵塞等。但從C爐的實(shí)際運(yùn)行情況來看,當(dāng)時(shí)C爐的操作溫度并不高,激冷水量也充足,故此兩種原因可以排除;從C爐停爐后的檢查情況來看,雖然下降管中上部及下部有兩處燒穿,但情況并不嚴(yán)重,只會(huì)造成少量工藝氣竄氣,且竄出的高溫氣體與大量水蒸氣匯合后,應(yīng)該不會(huì)導(dǎo)致托磚板溫度大幅上漲。綜合分析認(rèn)為,應(yīng)該是上升管與下降管間隙底部發(fā)生了嚴(yán)重堵塞,使得沒有水蒸氣蒸發(fā)出來,竄出的高溫氣體不能與水蒸氣匯合而冷卻,高溫氣體沿著上升管上升,直接接觸到托磚板,導(dǎo)致了托磚板溫度大幅上漲。
C爐上升管與下降管間隙堵塞期間,氣化爐負(fù)荷恒定,激冷水量及排黑水量也基本穩(wěn)定,但C爐激冷室液位卻出現(xiàn)持續(xù)下降,最低降至17% (見圖2);而當(dāng)時(shí)系統(tǒng)表現(xiàn)出洗滌塔補(bǔ)水量明顯減小、洗滌塔排黑水不暢、排黑水流量波動(dòng)頻繁,據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)判斷,此時(shí)的氣化爐激冷室液位為假顯示。一般來說,氣化爐激冷室液位波動(dòng)的主要原因如下。
(1)液位計(jì)根部管線不暢。粗合成氣和熔融灰渣進(jìn)入激冷室水浴中,激冷室水浴中含有大量的灰渣,液位計(jì)下法蘭長期處于水浴中,灰渣會(huì)在取壓管路及測量膜盒表面沉積,使雙法蘭液位計(jì)根部管線不暢,導(dǎo)致液位計(jì)示數(shù)不準(zhǔn)。實(shí)際生產(chǎn)中,為保證氣化爐激冷室液位測量的準(zhǔn)確性,一般情況下氣化爐都設(shè)有3個(gè)獨(dú)立的遠(yuǎn)傳液位計(jì)。而C爐激冷室液位波動(dòng)時(shí),3個(gè)液位計(jì)出現(xiàn)了同步波動(dòng);現(xiàn)場用8.3MPa的密封水對(duì)3個(gè)液位計(jì)進(jìn)行沖洗后,3個(gè)液位計(jì)的液位示數(shù)沒有變化,表明液位計(jì)根部管線是暢通的。
(2)上升管與下降管間隙堵塞程度的變化導(dǎo)致激冷室液位變化。當(dāng)上升管與下降管間隙發(fā)生堵塞后,隨著上升通道的減小,氣體阻力增大,下降管內(nèi)壓力升高,會(huì)導(dǎo)致氣化爐激冷室中心液面下降、上升管外液面上升。據(jù)氣化爐操作經(jīng)驗(yàn),在激冷水量一定的情況下,氣化爐激冷室液位一般會(huì)穩(wěn)定在某一值,幾乎不會(huì)有大的波動(dòng)。當(dāng)上升管與下降管間隙出現(xiàn)一定堵塞后,一部分工藝氣會(huì)從上升管集氣罩底部穿過,沿著上升管外壁上升,而上升管集氣罩底部位于遠(yuǎn)傳液位計(jì)口附近(見圖1),當(dāng)工藝氣沿著液位計(jì)周圍流動(dòng)時(shí),大量的水被汽化,汽化的水在液位計(jì)周圍形成向上的氣流,而由于氣化爐激冷室液位計(jì)采用的是雙法蘭壓差式變送器,汽化形成的大量上升氣流會(huì)對(duì)液位計(jì)取壓口形成干擾,導(dǎo)致液位計(jì)示數(shù)偏小[2],這也就能解釋氣化爐激冷室液位為何會(huì)出現(xiàn)持續(xù)下降了。同時(shí),洗滌塔補(bǔ)水量減少、排黑水流量出現(xiàn)大幅波動(dòng)、工藝氣帶水帶渣嚴(yán)重等現(xiàn)象也表明C爐激冷室的真實(shí)液位其實(shí)并不低。
水煤漿氣化爐對(duì)原料煤灰分的要求較高,當(dāng)原料煤中的灰分過高時(shí),氣化爐的氣化效率就會(huì)下降,灰渣量就會(huì)增加,灰渣容易在上升管與下降管間隙處集結(jié)堵塞。近期,榆林能化氣化裝置采用的原料煤為魏強(qiáng)煤與銀河煤的混煤,混合比例為2∶1(質(zhì)量比),C爐上升管與下降管間隙堵塞前原料煤煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)摘錄見表1。可以看出,C爐所用原料煤的各項(xiàng)分析指標(biāo)均滿足設(shè)計(jì)要求,且一定時(shí)段內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)差異不大。對(duì)比同期運(yùn)行的A爐,在同樣的原料煤及灰水水質(zhì)的情況下其運(yùn)行相對(duì)穩(wěn)定。由此可以判斷,C爐出現(xiàn)上升管與下降管間隙堵塞應(yīng)該不是原料煤煤質(zhì)變化所致。
表1 C爐上升管與下降管間隙堵塞前原料煤煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)
氣化爐內(nèi)的水垢,是因?yàn)闅饣宜挠捕绕?,亦即水中的鈣離子含量偏高,加熱后鈣離子與空氣中的CO2結(jié)合生成碳酸鈣附著在容器內(nèi)壁而成。C爐上升管與下降管間隙堵塞前后氣化灰水水質(zhì)分析數(shù)據(jù)見表2。
表2 C爐上升管與下降管間隙堵塞前后灰水水質(zhì)分析數(shù)據(jù)
由表2可以看出,C爐上升管與下降管間隙堵塞前后灰水水質(zhì)并無明顯變化。C爐停車時(shí)已運(yùn)行80d,從上升管與下降管間隙結(jié)垢的形態(tài)來看,上升管內(nèi)壁和下降管外壁上均有一層水垢,高度約1500mm,最大厚度約30mm,兩層水垢之間的細(xì)灰和一些熔渣結(jié)塊將上升管通道堵塞,結(jié)垢高度正好是激冷室正常操作液面以下;從上升管管壁的結(jié)垢程度來看,灰水水質(zhì)較差,雖然氣化爐內(nèi)結(jié)垢是不可避免的[3],但此次上升管內(nèi)壁和下降管外壁結(jié)垢速度快間接加劇了上升管與下降管間隙的堵塞。
2020年12月2日C爐出口工藝氣溫度出現(xiàn)上漲的現(xiàn)象,出口工藝氣溫度從正常的243℃最高漲至262℃,因?yàn)樵O(shè)置的出口工藝氣溫度聯(lián)鎖值為270℃,操作人員及時(shí)調(diào)整了氧煤比,將C爐氧煤比從475m3/m3降至了460m3/m3,使入爐氧氣流量減少1200m3/h,才使得出口工藝氣溫度基本穩(wěn)定在了241~243℃。表明當(dāng)時(shí)C爐氧煤比控制偏高,入爐氧氣流量大,導(dǎo)致大量灰渣被工藝氣流夾帶至了上升管處。
當(dāng)然,氧煤比控制也不能過低。水煤漿氣化反應(yīng)屬放熱反應(yīng),即氧煤比與氣化爐操作溫度是成正比的,當(dāng)氧煤比控制偏低時(shí),氣化爐的操作溫度也會(huì)偏低,而水煤漿氣化工藝采用液態(tài)排渣,氣化爐的操作溫度取決于入爐煤的灰熔點(diǎn)(FT),一般操作溫度高于灰熔點(diǎn)(FT)50℃左右,當(dāng)氣化爐操作溫度偏低時(shí),煤漿燃燒后的熔渣流動(dòng)性就會(huì)變差,會(huì)在渣口處形成大塊的熔渣,使得工藝氣流速加快;加之氣化爐運(yùn)行一段時(shí)間后,燒嘴頭部磨損嚴(yán)重、霧化效果變差,當(dāng)氧煤比偏低時(shí),部分水煤漿燃燒不充分,會(huì)使煤渣殘?zhí)恐卸嘤幸恍┘?xì)灰渣,而這些細(xì)灰渣密度小,易被工藝氣流夾帶,導(dǎo)致大量的灰渣被帶至上升管處,使上升管積灰集渣,氣體通道變窄,氣流速度加快,繼而加劇工藝氣流帶水、帶灰,如此形成惡性循環(huán),最終導(dǎo)致氣化爐上升管與下降管間隙堵塞嚴(yán)重。
C爐停車后檢查發(fā)現(xiàn),下降管部分變形且有2處約8cm×3cm的穿孔,上升管和下降管間隙結(jié)渣嚴(yán)重。據(jù)此推測,隨著C爐運(yùn)行時(shí)間的延長,激冷環(huán)部分出水孔被堵塞,導(dǎo)致激冷環(huán)激冷水分布不均勻,沒能在下降管內(nèi)側(cè)形成一定厚度的水膜以保護(hù)下降管,下降管因局部干區(qū)而產(chǎn)生變形鼓包,繼續(xù)運(yùn)行造成鼓包位置局部燒穿,進(jìn)而造成少量高溫工藝氣竄氣;高溫氣流會(huì)攜帶一部分高溫灰渣穿過下降管,與上升的水汽混合,一部分灰渣被上升氣流帶走,而一部分灰渣經(jīng)冷卻后會(huì)附著在上升管管壁或下落至上升管與下降管液面處,隨著氣化爐運(yùn)行時(shí)間的延長,上升管與下降管間隙出現(xiàn)結(jié)渣,積渣面積越來越大,導(dǎo)致部分上升管通道堵塞,工藝氣流速增大,加劇氣化爐工藝氣帶水、帶灰,進(jìn)而加劇上升管通道的堵塞。
榆林能化多元料漿氣化爐滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),激冷水量一般控制在400m3/h左右,氣化爐激冷室液位能夠穩(wěn)定在40% ~45%。若氣化爐激冷室液位控制較高,氣流通過激冷水浴的時(shí)間會(huì)延長,氣流對(duì)液體的分散作用會(huì)加劇,環(huán)流現(xiàn)象增強(qiáng),就會(huì)導(dǎo)致工藝氣帶水。從C爐上升管與下降管間隙結(jié)垢形態(tài)來看,上升管內(nèi)壁和下降管外壁上除了水垢外,兩層水垢之間還有細(xì)灰和一些熔渣結(jié)塊,這些細(xì)灰和熔渣結(jié)塊并不是水垢。另外,上升管與下降管間隙為200mm,上升管與下降管管壁的結(jié)垢厚度之和約60mm,如此情況下上升管通道直徑只剩下約140mm,工藝氣通過上升管與下降管間隙的流速必然加快。由此可以判斷,由于氣化爐激冷室液位控制較高,工藝氣帶水導(dǎo)致C爐上升管與下降管間隙結(jié)水垢后,上升管通道變窄,部分大塊熔渣隨上升氣流卡在上升管與下降管的間隙,越積越多,直至上升管與下降管間隙完全堵塞。
C爐上升管與下降管間隙堵塞前后,雖然氣化灰水水質(zhì)指標(biāo)滿足設(shè)計(jì)要求,但灰水水質(zhì)較差,管壁結(jié)垢速度快對(duì)氣化爐的長周期穩(wěn)定運(yùn)行形成了制約,在現(xiàn)有條件下對(duì)灰水水質(zhì)進(jìn)行改善還是很有必要的。榆林能化為節(jié)能降耗、控制廢水的處理成本,水煤漿制漿用水有濾液、變換凝液、低溫甲醇洗廢水、MTO廢水、火炬凝液、廢堿液等,因此,為避免灰水系統(tǒng)各項(xiàng)指標(biāo)的大幅波動(dòng),應(yīng)嚴(yán)格控制上述制漿用水的各項(xiàng)指標(biāo)及加入量,并根據(jù)灰水系統(tǒng)分析數(shù)據(jù)的變化及時(shí)調(diào)整藥劑的加入量;此外,還應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行負(fù)荷加大灰水置換量,這也是確?;宜|(zhì)的必要手段。
氣化爐氧煤比控制并不是一成不變的,應(yīng)根據(jù)實(shí)際入爐煤的灰熔點(diǎn)及煤漿濃度及時(shí)作出調(diào)整,使氣化爐操作溫度最好高出煤的灰熔點(diǎn)(FT)50~100℃。當(dāng)氣化爐熱偶顯示故障致氣化爐操作溫度無法掌握時(shí),也可根據(jù)工藝氣中的甲烷含量進(jìn)行綜合判斷,以工藝氣中的甲烷含量在(1500~2500)×10-6為宜,否則表明氣化爐氧煤比控制不當(dāng)。
氣化爐激冷室液位與氣化爐的負(fù)荷、激冷水的流量息息相關(guān),當(dāng)氣化爐負(fù)荷一定時(shí),氣化爐激冷室液位與激冷水流量成正比。氣化爐激冷室液位過低,可能會(huì)造成工藝氣竄氣,進(jìn)而導(dǎo)致氣化爐聯(lián)鎖停車;氣化爐激冷室液位控制過高,又會(huì)加劇工藝氣帶水。據(jù)經(jīng)驗(yàn),激冷水流量控制在380~410m3/h時(shí)氣化爐激冷室液位能夠穩(wěn)定在40% ~45%,此時(shí)下降管底端至液面的距離約500~700mm,液面位置正好在上升管氣罩頂端,如此可緩解上升管與下降管間隙的結(jié)垢。當(dāng)判斷激冷室液位計(jì)示數(shù)可能不準(zhǔn)時(shí),也可綜合氣化爐壓差進(jìn)行激冷室液位的判斷,正常時(shí)氣化爐壓差應(yīng)該在0.050~0.065MPa。
實(shí)際生產(chǎn)中,榆林能化多元料漿氣化爐的運(yùn)行負(fù)荷為設(shè)計(jì)負(fù)荷的110%,加之上升管與下降管間隙結(jié)垢,上升管通道隨著氣化爐運(yùn)行時(shí)間的延長不斷縮小,上升管內(nèi)工藝氣流速不斷增大[6],加劇上升管與下降管間隙的堵塞。因此,可以考慮將上升管與下降管間隙尺寸增大約50mm,如此可減小氣化爐一個(gè)運(yùn)行周期內(nèi)上升管通道堵塞的風(fēng)險(xiǎn)。
上升管與下降管組件是多元料漿氣化爐的重要部件,上升管與下降管間隙猶如人體的“呼吸道”一樣,其是否暢通直接影響著氣化爐的長周期穩(wěn)定運(yùn)行。通過對(duì)榆林能化多元料漿加壓氣化裝置C爐上升管與下降管間隙堵塞問題展開分析,得出了造成氣化爐上升管與下降管間隙堵塞的影響因素,并提出了預(yù)防措施。希望有關(guān)探討與剖析能為多元料漿氣化爐的運(yùn)行維護(hù)及此類問題的解決提供一些參考與借鑒,以利多元料漿氣化爐的長周期穩(wěn)定運(yùn)行。