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提高污水處理系統(tǒng)氨氮降解能力的總結(jié)

2021-12-23 08:15:14何啟德
中氮肥 2021年5期
關(guān)鍵詞:濾池活性污泥生物膜

何啟德

[甘肅劉化(集團(tuán))有限責(zé)任公司,甘肅永靖 731603]

0 引 言

甘肅劉化(集團(tuán))有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱甘肅劉化)主產(chǎn)品產(chǎn)能為合成氨400kt/a、尿素700kt/a、甲醇100kt/a,生產(chǎn)裝置污水產(chǎn)生量約400m3/h,污水中主要污染物為氨氮(NH3-N)、硝態(tài)氮、COD、油以及懸浮物等,污水處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)處理能力為500m3/h。在污水處理系統(tǒng)的操作與維護(hù)中,據(jù)甘肅劉化制定的污水處理崗位操作指標(biāo),進(jìn)出水的總氮、硝態(tài)氮、COD、石油類物質(zhì)、硫化物、懸浮物等水質(zhì)指標(biāo)均已達(dá)標(biāo),最難且對(duì)排放廢水水質(zhì)最有影響的控制項(xiàng)目(指標(biāo))是氨氮。因此,如何提高污水處理系統(tǒng)對(duì)氨氮的降解能力,是甘肅劉化環(huán)保工作中面臨的一大問(wèn)題。

甘肅劉化污水處理系統(tǒng)采用厭氧-好氧-缺氧生物處理工藝,即活性污泥與生物膜相結(jié)合的處理技術(shù),所有生產(chǎn)廢水總排口出水水質(zhì)執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。在污水處理過(guò)程中,污水處理廠排放廢水中氨氮含量(指標(biāo))≤15mg/L,進(jìn)水指標(biāo)根據(jù)生產(chǎn)污水排放情況及微生物處理能力定為氨氮含量≤80mg/L;實(shí)際生產(chǎn)中,污水處理系統(tǒng)進(jìn)水氨氮有時(shí)會(huì)超過(guò)80mg/L,導(dǎo)致微生物的新陳代謝活動(dòng)受到?jīng)_擊,影響出水達(dá)標(biāo)排放。要保證生產(chǎn)污水達(dá)標(biāo)排放,一方面要從源頭(生產(chǎn)污水排放總下水)控制污水氨氮指標(biāo)著手,另一方面需提高污水處理系統(tǒng)的氨氮降解能力,即污水處理系統(tǒng)工藝操作控制及微生物繁殖和控制也很關(guān)鍵。以下對(duì)甘肅劉化幾年來(lái)為提高污水處理系統(tǒng)氨氮降解能力所采取的優(yōu)化改進(jìn)與工藝控制措施作一總結(jié)。

1 污水處理系統(tǒng)工藝流程及主要控制指標(biāo)

甘肅劉化污水處理廠污水處理設(shè)施由預(yù)沉池、A1反硝化池(簡(jiǎn)稱A1池)、格柵、曝氣調(diào)節(jié)池、A2反硝化池(簡(jiǎn)稱A2池)、豎流沉淀池、曝氣生物濾池等組成,污泥處理設(shè)施由集泥池、加藥裝置、帶式壓濾機(jī)等組成。生產(chǎn)污水經(jīng)過(guò)預(yù)沉池沉淀泥沙后進(jìn)入清水區(qū),通過(guò)預(yù)沉池提升泵提升至A1池,A1池通過(guò)推流機(jī)的提升、攪拌作用,使活性污泥、微生物和污水充分混合,通過(guò)反硝化菌降解廢水中的硝態(tài)氮,而廢水中的COD作為反硝化菌的營(yíng)養(yǎng)源,并根據(jù)硝態(tài)氮的高低人為補(bǔ)充足夠的碳源(投加甲醇),保證反硝化反應(yīng)的充分進(jìn)行,使污水總氮降低。A1池出水通過(guò)格柵去除污水中粗大的漂浮物后,自流到曝氣調(diào)節(jié)池進(jìn)行水量調(diào)節(jié)和水質(zhì)均和,調(diào)節(jié)池池底設(shè)有微孔曝氣管,一方面通過(guò)空氣曝氣、攪拌防止活性污泥在池中發(fā)生沉淀,另一方面為微生物供氧促進(jìn)好氧硝化反應(yīng)以降低氨氮和COD。曝氣調(diào)節(jié)池污水經(jīng)提升泵送至A2池,在A2池投加甲醇(提供碳源),進(jìn)一步降低總氮。A2池出水經(jīng)提升泵送至豎流沉淀池內(nèi)進(jìn)行泥水分離,分離出的活性污泥回流至A1池,浮渣經(jīng)人工清理回收至專用垃圾池集中處理,據(jù)污泥沉降比定期將污泥排至污泥濃縮池濃縮并脫水處理后向外運(yùn)輸。豎流沉淀池上清液自流至曝氣生物濾池,進(jìn)一步降解污水中的COD、氨氮及懸浮物等污染物,達(dá)標(biāo)后的廢水進(jìn)入清水池(作為中水回用),用作全廠生產(chǎn)區(qū)域、公司周邊綠化山和家屬區(qū)綠化澆水以及各單位廁所沖洗水,剩余部分水則排放至污水排污口。

污水處理系統(tǒng)主要進(jìn)水指標(biāo)為pH 7.5~9.0、氨氮≤80mg/L、CODCr≤300mg/L、懸浮物≤150mg/L、總氮(TN)≤150mg/L、石油類物質(zhì)≤5mg/L、硫化物≤2.0mg/L;污水處理系統(tǒng)主要出水指標(biāo)為pH6~9、氨氮≤15mg/L、CODCr≤80 mg/L、懸浮物≤50 mg/L、總氮(TN)≤35mg/L、石油類物質(zhì)≤5mg/L、硫化物≤1.0mg/L。值得一提的是,污水排入的黃河水域?qū)偎吹囟?jí)保護(hù)區(qū)Ⅲ類水體,執(zhí)行GB 8978—1996中表4之一級(jí)標(biāo)準(zhǔn);實(shí)際生產(chǎn)中,污水處理系統(tǒng)出水中氨氮有時(shí)會(huì)超過(guò)15mg/L的排放(上限)標(biāo)準(zhǔn)。

2 優(yōu)化改進(jìn)措施

2.1 生產(chǎn)污水排放總下水氨氮控制

(1)甘肅劉化生產(chǎn)污水由各生產(chǎn)裝置廢水排入總排水渠后進(jìn)入污水處理廠進(jìn)行處理,當(dāng)生產(chǎn)裝置運(yùn)行不正常及開停車過(guò)程中,易造成工藝指標(biāo)波動(dòng),其總下水氨氮含量波動(dòng)大(超標(biāo))。正常生產(chǎn)過(guò)程中,通過(guò)在污水處理廠入口安裝的COD、氨氮、TN、流量、pH計(jì)等在線監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控;甘肅劉化5000m3事故應(yīng)急池進(jìn)水與生產(chǎn)污水總下水在線氨氮監(jiān)測(cè)儀聯(lián)鎖,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,當(dāng)總下水水質(zhì)發(fā)生突變時(shí),能夠?qū)⑸a(chǎn)污水排放總下水自動(dòng)切入5000m3事故應(yīng)急池,并定期對(duì)污水處理廠入口廢水進(jìn)行手工分析監(jiān)測(cè),確保生產(chǎn)污水排放總下水氨氮指標(biāo)合格。當(dāng)生產(chǎn)裝置運(yùn)行不正常及有計(jì)劃開停車時(shí),由排污單位按甘肅劉化規(guī)定要求辦理“三廢排放單”,據(jù)廢水排放量及其化學(xué)性質(zhì),加大手工分析監(jiān)測(cè)頻次,當(dāng)手工分析和在線氨氮監(jiān)測(cè)儀所得數(shù)據(jù)其中之一超過(guò)80mg/L時(shí),將廢水直接切入5000m3事故應(yīng)急池;待生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行恢復(fù)正常后,監(jiān)測(cè)生產(chǎn)污水排放總下水氨氮含量≤80 mg/L時(shí),再通過(guò)20m3/h潛水泵連續(xù)或間斷地以較小的流量將事故應(yīng)急池污水并入生產(chǎn)污水排放總下水中(去污水處理系統(tǒng))。

(2)從生產(chǎn)污水總排水渠進(jìn)入預(yù)沉池的污水氨氮含量≤80mg/L,借助預(yù)沉池的儲(chǔ)存能力,對(duì)不同時(shí)段的污水進(jìn)行混合,沉淀時(shí)間保持在1~2h,自然沉淀水平流速度一般不大于3mm/s,達(dá)到污水中污染物濃度相對(duì)穩(wěn)定的目的,以減少污染物濃度突然升高對(duì)系統(tǒng)造成的沖擊。污水中大顆粒泥沙自然沉淀后,污水流入清水區(qū),預(yù)沉池液位達(dá)到規(guī)定的2.5m且水質(zhì)指標(biāo)合格后,開預(yù)沉池提升泵向A1池供水。值得一提的是,冬季要保證污水處理系統(tǒng)運(yùn)行溫度在18~28℃之間,通過(guò)預(yù)沉池內(nèi)設(shè)置的蒸汽加熱盤管加熱污水至適宜溫度后再送A1池。

2.2 污水處理系統(tǒng)工藝操作優(yōu)化

2.2.1 A1池碳源投加點(diǎn)及投加方式優(yōu)化

據(jù)A1池污水中硝態(tài)氮化驗(yàn)分析數(shù)據(jù),及時(shí)補(bǔ)充反硝化所需的碳源(有機(jī)碳源),并及時(shí)調(diào)整碳源的投加量,保證反硝化反應(yīng)的充分進(jìn)行,補(bǔ)充碳源會(huì)產(chǎn)生少量堿度。甘肅劉化采用合成車間生產(chǎn)的成品甲醇作為補(bǔ)充碳源,原投加方式為間斷、分散在3個(gè)投加點(diǎn)(A1池進(jìn)水口、污泥回流混合液進(jìn)口、A1池出水口)投加,投加間隔時(shí)間約4h,投加量基本穩(wěn)定。但由于進(jìn)水水質(zhì)和水量的波動(dòng),經(jīng)常造成碳源投加量偏多或偏少,碳源投加多了影響后續(xù)工段的處理負(fù)荷,投加少了會(huì)使出水水質(zhì)不達(dá)標(biāo),實(shí)際生產(chǎn)中很難精確把控。

經(jīng)徐州水處理研究所(設(shè)計(jì)單位)進(jìn)行工藝調(diào)整和現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行人員的摸索,最終找到了合理、穩(wěn)定投加碳源的優(yōu)化方案,即將原來(lái)的間斷、分散在3個(gè)點(diǎn)投加改為在A1池進(jìn)水口1個(gè)點(diǎn)連續(xù)投加,據(jù)A1池在線ORP硝態(tài)氮監(jiān)測(cè)儀(數(shù)據(jù))控制投加量。碳源投加點(diǎn)及投加方式優(yōu)化后,污水處理系統(tǒng)出水水質(zhì)穩(wěn)定且達(dá)標(biāo),既減輕了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度又保障了系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

2.2.2 及時(shí)調(diào)節(jié)系統(tǒng)進(jìn)水量及水質(zhì)

均衡的水量水質(zhì)有利于培養(yǎng)大量的反硝化菌群,使水中的污染物在反硝化菌作用下轉(zhuǎn)化為易生化的COD,利用來(lái)水中的COD和回流水中的NO-3進(jìn)行反硝化,減少碳源(甲醇)的投加量,減輕后工序曝氣生物濾池降解COD的負(fù)荷;反硝化菌群的另一作用是,將進(jìn)水中有機(jī)氮轉(zhuǎn)化為氨氮,降低A1池污水對(duì)曝氣生物濾池的沖擊,保證生化系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。當(dāng)來(lái)水水質(zhì)及水量波動(dòng)較大時(shí),會(huì)對(duì)反硝化細(xì)菌造成一定的沖擊,既影響反硝化菌對(duì)COD和總氮的去除率,又影響菌群的生長(zhǎng)。因此,及時(shí)調(diào)節(jié)污水處理系統(tǒng)進(jìn)水水量及水質(zhì)尤為重要,其目的是培養(yǎng)一定量的活性污泥及微生物,使其能夠充分地發(fā)揮反硝化的作用。

2.2.3 曝氣調(diào)節(jié)池進(jìn)出水量平衡措施

污水經(jīng)格柵槽除去水中的漂浮物自流進(jìn)入曝氣調(diào)節(jié)池后,曝氣調(diào)節(jié)池水位不斷上升,當(dāng)水位升至2.5m時(shí),啟動(dòng)曝氣風(fēng)機(jī),進(jìn)行污水?dāng)嚢韬蜕锝o氧,然后啟動(dòng)污水提升泵,調(diào)節(jié)池進(jìn)、出水量平衡,確保曝氣調(diào)節(jié)池內(nèi)水位平衡。硝化過(guò)程主要是進(jìn)行好氧反應(yīng),去除水中的COD、氨氮。據(jù)系統(tǒng)處理負(fù)荷調(diào)整水量,均勻地向后續(xù)A2池進(jìn)水。羅茨風(fēng)機(jī)風(fēng)量據(jù)好氧池污水中的氧含量進(jìn)行手動(dòng)調(diào)整,維持好氧池污水溶解氧含量在2~4mg/L,以滿足微生物的生長(zhǎng)繁殖需要。

曝氣調(diào)節(jié)池進(jìn)出水量的大幅變化對(duì)污水處理系統(tǒng)的正常運(yùn)行不利,甚至?xí)蛊湔_\(yùn)行遭到破壞。據(jù)曝氣調(diào)節(jié)池液位計(jì)(數(shù)據(jù))設(shè)定自動(dòng)啟停污水提升泵,曝氣調(diào)節(jié)池內(nèi)進(jìn)出水量平衡,有利于微生物的好氧硝化,使曝氣調(diào)節(jié)池保持一定的微生物量來(lái)降解部分有機(jī)物,為減輕后續(xù)處理系統(tǒng)負(fù)荷提供有力的保障。

2.2.4 曝氣生物濾池反沖洗控制

曝氣生物濾池水位一般控制在超過(guò)濾料150~200mm,運(yùn)行24~48h后濾池水位會(huì)超過(guò)設(shè)定值,水位不斷上升的原因是濾料截留的SS和生物脫落的膜造成水頭損失,此時(shí)應(yīng)進(jìn)行濾料反沖洗。反沖方式為,啟動(dòng)反沖氣風(fēng)機(jī),先進(jìn)行空氣反沖,空氣反沖5~10min后啟動(dòng)反沖水泵,然后打開反沖水閥,進(jìn)行氣水聯(lián)合反沖,反沖時(shí)間5~10min后關(guān)閉反沖氣風(fēng)機(jī),繼續(xù)水反沖洗5~10min,完成后打開濾池進(jìn)水閥與出水閥,濾池水位將下降。上述步驟完成了濾池的一次反沖洗,當(dāng)水位再次超過(guò)濾料200mm則進(jìn)行下一次反沖洗。反沖洗時(shí)應(yīng)將各濾池錯(cuò)開進(jìn)行,不允許多個(gè)濾池同時(shí)反沖洗;反沖洗操作應(yīng)安排在夜間及用水量較小時(shí)進(jìn)行,不宜白天進(jìn)行;反沖洗前應(yīng)檢查回用水池水量能否達(dá)到反沖洗用水量需求,每次反沖洗操作步驟同上。

反沖洗操作控制是曝氣生物濾池高效穩(wěn)定運(yùn)行的重要環(huán)節(jié),對(duì)曝氣生物濾池進(jìn)行合理的反沖洗能夠在較短的時(shí)間內(nèi)最大程度地恢復(fù)生物膜的活性。通過(guò)近兩年來(lái)的摸索與調(diào)整,曝氣生物濾池濾料反沖洗效果明顯,能耗低而效率高,利于曝氣生物濾池穩(wěn)定運(yùn)行和出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)。

2.3 控制好活性污泥的性能指標(biāo)

(1)污水處理系統(tǒng)要穩(wěn)定運(yùn)行,需培養(yǎng)理想的活性污泥和保持合適的生物膜厚度。理想的活性污泥必須滿足曝氣時(shí)具有較強(qiáng)的吸附力和分解有機(jī)物的能力,沉降時(shí)具有良好的絮凝性能,利于泥水分離,生產(chǎn)中維持一定的污泥沉降比和污泥體積指數(shù)——一般控制污泥沉降比約15%~30%、污泥體積指數(shù)約50~150為宜(一般來(lái)說(shuō),進(jìn)水有機(jī)物濃度較高,污泥沉降比和污泥體積指數(shù)較高),并在長(zhǎng)期生產(chǎn)實(shí)踐的基礎(chǔ)上進(jìn)行歸納總結(jié)。

(2)日常操作中,除了依托檢測(cè)手段來(lái)評(píng)價(jià)活性污泥的性能外,通過(guò)觀察來(lái)直觀判斷污泥性能也是非常重要的,有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)采取措施。表觀上,良好的活性污泥應(yīng)當(dāng)呈黃色或黃褐色,取樣到玻璃量筒中能觀察到明顯的絮體,靜置后很快聚并成大塊顆粒,形似礬花,并能迅速沉降,上清液清澈透明。此外,活性污泥性能良好時(shí)常常能夠在曝氣生物濾池邊嗅到其特有的土腥味。

(3)活性污泥系統(tǒng)的運(yùn)行受很多因素的影響,要保持足夠的溶解氧(DO),一般控制在2~3mg/L左右;要保持一定的水溫(一般控制在20~30℃),水溫較低時(shí),污泥活性降低;適當(dāng)增加曝氣生物濾池中的微生物量,減輕活性污泥負(fù)荷;保持合適的pH (pH一般在6.5~9.0為宜)和營(yíng)養(yǎng),微生物適宜的營(yíng)養(yǎng)比例為BOD5∶N∶P=100∶5∶1,要根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況適當(dāng)?shù)匮a(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)和調(diào)整污水的pH。

(4)污水處理系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,要保持合適的污泥沉降比,當(dāng)污泥沉降比高時(shí),要及時(shí)排出剩余污泥,進(jìn)行污泥更新,控制好污泥泥齡(污泥泥齡是曝氣生物濾池中活性污泥總量與每日排放的污泥量之比,污泥泥齡過(guò)長(zhǎng),易造成活性污泥老化,活性降低),適當(dāng)增加污泥量可使有機(jī)物氧化更徹底,能夠提高處理效果。

2.4 保持曝氣生物濾池一定量的生物膜厚度

增加污水處理系統(tǒng)的氨氮處理能力,需保持曝氣生物濾池一定量的生物膜厚度,生物膜厚度決定了濾池中的微生物量,從而決定了氨氮降解效果的好壞。曝氣生物濾池中裝填有一定量粒徑較小的粒狀濾料,濾料表面及濾料內(nèi)部微孔生長(zhǎng)生物膜。其工作原理如下:一是生物氧化降解——濾池內(nèi)部曝氣,污水流經(jīng)時(shí)利用濾料上高濃度生物量的氧化降解作用對(duì)污水進(jìn)行快速凈化;二是截留——污水流經(jīng)時(shí),利用濾料粒徑較小的特點(diǎn)及生物膜的生物絮凝作用,截留污水中大量的懸浮物,且保證脫落的生物膜不會(huì)隨水漂出;三是反沖洗——當(dāng)濾池運(yùn)行一段時(shí)間后,因水頭損失增大,需對(duì)其進(jìn)行反沖洗,以釋放截留的懸浮物并更新生物膜,使曝氣生物濾池的處理能力得到恢復(fù)。

曝氣生物濾池運(yùn)行過(guò)程中,生物膜不是越厚越好,保持合適的生物膜厚度是生物膜法系統(tǒng)運(yùn)行中需要首先考慮的問(wèn)題。生物膜過(guò)薄會(huì)因微生物的數(shù)量少而影響處理效果,生物膜過(guò)厚則內(nèi)層容易因缺氧而發(fā)生厭氧反應(yīng),影響出水水質(zhì),且過(guò)厚的生物膜還會(huì)造成填料堵塞。而生物膜的厚度取決于兩個(gè)相反過(guò)程之間的平衡:一是微生物生長(zhǎng)增殖而變厚的過(guò)程,在供氧保證的前提下這一過(guò)程的速率由有機(jī)負(fù)荷決定;二是因表面水力沖刷而變薄的過(guò)程,這一過(guò)程的速率由水力負(fù)荷決定。因此,生物膜法系統(tǒng)運(yùn)行管理要控制好有機(jī)負(fù)荷和水力負(fù)荷。曝氣生物濾池中生物膜的厚度主要通過(guò)調(diào)節(jié)反沖洗的強(qiáng)度和頻率來(lái)實(shí)現(xiàn),有機(jī)負(fù)荷對(duì)其影響不大。生物膜因與載體附著力的減小及水力沖刷作用而脫落,然后又會(huì)生長(zhǎng)出新的生物膜,并交替脫落,生物膜厚度2~3mm為宜,采用出水回流的方式可維持良好的生物膜活性及厚度。

2.5 控制好微生物數(shù)量

(1)污水處理中,微生物數(shù)量的控制尤為重要,控制好微生物數(shù)量是提高污水處理系統(tǒng)氨氮降解能力的前提。日常生產(chǎn)管理中,控制微生物數(shù)量最有效的辦法是縮短遲緩期,在向污水中投放微生物菌種時(shí),不要直接投放,自制好氧曝氣生物濾池2m3菌種培養(yǎng)馴化液,放滿指標(biāo)合格的進(jìn)水,投入10kg的微生物,曝氣(溶解氧≥1mg/L),并檢測(cè)確認(rèn)pH為8.0~8.4、溫度為20~30℃,周期為2~3d,這個(gè)階段是微生物活化的過(guò)程,很關(guān)鍵;微生物活化好后,一次性投加20kg微生物所曝污水到曝氣調(diào)節(jié)池、10kg微生物所曝污水到曝氣生物濾池,在此過(guò)程中(24h內(nèi))嚴(yán)禁反洗曝氣生物濾池,以利微生物在污泥膠團(tuán)及濾料上附著、掛膜。

(2)檢測(cè)曝氣生物濾池污水pH,及時(shí)投加碳酸鈉調(diào)節(jié)控制污水pH在7.5~8.5。調(diào)整豎流沉淀池回流量在50%左右,取豎流沉淀池污水100mL,觀察其中微生物膠團(tuán)的顏色、大小及形狀,0.5h后觀測(cè)沉降的膠團(tuán)體積,若其顏色為黃褐色,正常;若發(fā)黑發(fā)灰,則表明缺乏營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),需投加磷酸二氫鉀、甲醇 (粗)溶液(COD≤300mg/L為宜);膠團(tuán)形狀大而圓且有凝聚網(wǎng)捕力,沉降效果好,同時(shí)上清液清澈透明,如若不然則在投加營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的同時(shí)開大豎流沉淀池回流量,運(yùn)行一段時(shí)間后再反復(fù)觀察。

(3)微生物培養(yǎng)好后,逐漸調(diào)整進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo),使進(jìn)水氨氮含量穩(wěn)定在80mg/L左右,同時(shí)檢測(cè)確認(rèn)溶解氧(好氧菌)在2~3mg/L,觀察微生物膠團(tuán)的顏色、大小及形狀,0.5h后觀測(cè)沉降的膠團(tuán)體積,若其顏色為黃褐色,表明菌群正常;若顏色發(fā)黑發(fā)灰,則表明缺乏營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),需投加磷酸二氫鉀、甲醇 (粗)溶液(COD≤300mg/L為宜)。在調(diào)節(jié)進(jìn)水氨氮指標(biāo)的同時(shí),調(diào)整曝氣調(diào)節(jié)池活性污泥的沉降比,膠團(tuán)顏色一定要為黃褐色,如果反常,需加大曝氣量,激發(fā)微生物好氧活性,延長(zhǎng)微生物穩(wěn)定生長(zhǎng)期,發(fā)揮其穩(wěn)定的氨氮降解能力,降低污水處理系統(tǒng)的壓力。如果出水出現(xiàn)氨氮含量超標(biāo),不要著急,可對(duì)曝氣生物濾池進(jìn)行反洗,使老化生物膜脫落、代謝產(chǎn)物排出,讓新生物膜和具有抗性的微生物發(fā)揮作用。

3 優(yōu)化效果

2019年與2020年甘肅劉化污水處理系統(tǒng)出水指標(biāo)(COD、氨氮、總氮)月均值及年均值見表1。可以看出,出水指標(biāo)全部達(dá)標(biāo),且2020年出水指標(biāo)年均值較2019年有所降低。

表1 2019年與2020年出水指標(biāo)(COD、氨氮、總氮)月均值及年均值mg/L

4 結(jié)束語(yǔ)

通過(guò)幾年來(lái)不斷地摸索與總結(jié),甘肅劉化污水處理系統(tǒng)工藝操作得到優(yōu)化、各種管控措施得到落實(shí),目前污水處理系統(tǒng)保持穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài),進(jìn)水、排水系統(tǒng)各項(xiàng)工藝指標(biāo)達(dá)到《合成氨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13458—2013)要求,進(jìn)一步削減了水污染物——COD、氨氦、總氮的排放總量,并將污水處理后絕大部分作為中水充分加以利用,符合當(dāng)前的節(jié)水和環(huán)保要求,為甘肅劉化的可持續(xù)發(fā)展提供了有力的保障。

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