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某制藥企業(yè)廢氣處理提標(biāo)改造工程實(shí)踐

2021-12-20 08:26:48徐遵主張紀(jì)文
廣州化工 2021年23期
關(guān)鍵詞:廢氣活性炭蒸汽

易 斌,徐遵主,李 明,張紀(jì)文

(南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份公司,江蘇 南京 210000)

隨著國(guó)外生產(chǎn)成本及環(huán)保壓力的增加,原料藥企業(yè)加速向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移,我國(guó)原料藥行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷攀升。原料藥生產(chǎn)在創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益的同時(shí),也帶來了較大的環(huán)境負(fù)面效應(yīng)。其中,原料藥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs),逐漸成為工業(yè)領(lǐng)域VOCs污染排放的主要來源之一,不利于大氣環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展,并逐漸對(duì)藥企附近的居民健康帶來較大隱患。原料藥行業(yè)的有機(jī)廢氣存在排放總量較大、排放濃度高且波動(dòng)性強(qiáng)、毒性大、排放點(diǎn)源多等特點(diǎn),無論是廢氣收集還是末端治理,都面臨著較大困難。在可持續(xù)發(fā)展和打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的目標(biāo)導(dǎo)向下,如何持續(xù)減少醫(yī)藥化工行業(yè)的VOCs排放量,使得醫(yī)藥化工行業(yè)從高污染邁向綠色發(fā)展,是當(dāng)前企業(yè)、治污機(jī)構(gòu)及政府必須著力研究的課題。

1 項(xiàng)目背景

某制藥企業(yè)始建于上個(gè)世紀(jì)九十年代,擁有香菇多糖、蛋黃卵磷脂等多條生產(chǎn)線。在《江蘇省化學(xué)工業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB32/3151-2016)發(fā)布后,由于新標(biāo)準(zhǔn)排放要求趨嚴(yán),為進(jìn)一步貫徹建立生態(tài)文明社會(huì)的理念,企業(yè)未雨綢繆,按照最新地方標(biāo)準(zhǔn)要求,進(jìn)一步對(duì)全廠生產(chǎn)工藝廢氣進(jìn)行提升改造。

2 廢氣排放現(xiàn)狀

該企業(yè)主要生產(chǎn)香菇多糖、蛋黃卵磷脂等產(chǎn)品。香菇多糖生產(chǎn)線在提取、沉淀、洗滌等生產(chǎn)環(huán)節(jié)排放含乙醇有機(jī)廢氣,蛋黃卵磷脂生產(chǎn)線在提取吸附、濃縮蒸餾等生產(chǎn)環(huán)節(jié)排放含乙醇、丙酮的有機(jī)廢氣。廢氣總體排放氣量約25000 m3/h,排放濃度約350 mg/m3。提標(biāo)改造前,廢氣處理依據(jù)原環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告落實(shí),采用一級(jí)水噴淋和一級(jí)活性炭吸附串聯(lián)工藝處理。

廢氣排放環(huán)節(jié)見表1。

表1 廢氣排放環(huán)節(jié)

3 主要問題

經(jīng)對(duì)原有廢氣處理系統(tǒng)調(diào)研及監(jiān)測(cè),主要存在如下問題:

(1)《江蘇省化學(xué)工業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB32/3151-2016)實(shí)施后,生產(chǎn)線原有治理系統(tǒng)無法穩(wěn)定滿足該標(biāo)準(zhǔn),將會(huì)出現(xiàn)少數(shù)瞬時(shí)超標(biāo)情況;

(2)處理系統(tǒng)的活性炭更換周期過短,根據(jù)尾氣監(jiān)測(cè)結(jié)果,活性炭更換1個(gè)月后,出現(xiàn)活性炭吸附前后的VOCs濃度倒掛,據(jù)此推測(cè)活性炭吸附1個(gè)月時(shí)已經(jīng)飽和。頻繁的活性炭更換,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,企業(yè)運(yùn)維管理成本高。

4 提標(biāo)改造方案

4.1 改造思路

提標(biāo)改造思路主要針對(duì)原廢氣處理系統(tǒng)存在的問題,即提高廢氣處理效率,降低運(yùn)維管理難度,降低運(yùn)行成本。根據(jù)企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及工況特征,結(jié)合行業(yè)內(nèi)已有工程實(shí)踐,在確保污染物達(dá)標(biāo)排放的前提下,盡可能采用簡(jiǎn)單、成熟、可靠、經(jīng)濟(jì)的處理工藝,達(dá)到排放穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)合理、管理方便的目的。

4.2 廢氣處理提標(biāo)改造工藝方案

(1)提標(biāo)工藝

企業(yè)生產(chǎn)車間主要污染物為乙醇和丙酮,排放氣量約25000 m3/h,排放廢氣溫度為常溫,原廢氣處理工藝為“一級(jí)水洗+一級(jí)活性炭吸附”。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,原有一級(jí)水洗處理設(shè)備可正常運(yùn)行,原有一級(jí)活性炭吸附器內(nèi)部結(jié)構(gòu)已腐蝕嚴(yán)重,處理效果已基本喪失,因而針對(duì)原有廢氣處理系統(tǒng),采取保留原有可用設(shè)備,更換淘汰設(shè)備,保留原有一級(jí)水洗塔,同時(shí)更換活性炭吸附罐??紤]廢氣污染物乙醇和丙酮具有良好的水溶性,在原有水洗塔后段新增一級(jí)水洗塔,提高水洗凈化效率,降低后段活性炭吸附負(fù)荷;考慮活性炭的穿透吸附量,將原有拋棄法活性炭吸附工藝改造為蒸汽再生法活性炭吸附工藝;為降低廢氣濕度[1],避免濕度影響活性炭吸附效果,在吸附器前段增加一座除濕塔。經(jīng)改造后,廢氣處理工藝變更為“兩級(jí)水洗+除霧+活性炭吸附--蒸汽再生”。

改造后工藝流程圖見圖1。

圖1 改造后廢氣處理工藝流程圖

(2)工藝原理

提標(biāo)后的廢氣處理工藝包含水洗、除霧、吸附、蒸汽再生脫附等工藝段,其中水洗[2]和除霧作為配套吸附工藝的預(yù)處理工藝段,利用高比表面積的填料層上的氣液逆流接觸發(fā)生傳質(zhì),使得廢氣中的水溶性成分,如乙醇、丙酮,溶于吸收液中,實(shí)現(xiàn)一部分有機(jī)污染物從廢氣中脫離出來,從而實(shí)現(xiàn)降低廢氣中有機(jī)污染物濃度的目的。經(jīng)過水洗后,廢氣中夾帶了液沫,濕度增大,不利于活性炭吸附,因此通過設(shè)置一座除霧塔,通過濾水填料濾除廢氣中的液沫,降低廢氣濕度。經(jīng)過預(yù)處理后,廢氣進(jìn)入吸附段,通過活性炭罐中的兩個(gè)炭層,廢氣中的有機(jī)污染物炭層中的柱狀活性炭充分接觸,在分子間的范德華力的作用下,有機(jī)物被活性炭發(fā)達(dá)的孔隙結(jié)構(gòu)吸附[3],與廢氣分離,從而實(shí)現(xiàn)廢氣凈化。但活性炭的吸附存在容量限制,一旦吸附飽和即失去吸附效果,因此,為了保持活性炭的吸附性能,減少活性炭更換次數(shù),提標(biāo)改造時(shí)增加了活性炭蒸汽脫附再生功能,脫附時(shí),引入廠區(qū)高溫蒸汽至吸附罐內(nèi),活性炭層隨之升溫,被吸附的有機(jī)污染物分子動(dòng)能增大,逐步擺脫范德華力的束縛,從活性炭中解吸[4]脫離出來,脫離出來的高溫高濃度的廢氣經(jīng)冷凝器冷凝[5],液化成廢液作為危廢處置。經(jīng)過蒸汽再生脫附后的活性炭,冷卻至常溫后,恢復(fù)吸附性能,進(jìn)入下一輪的吸附過程。

4.3 新增廢氣處理設(shè)備選型

(1)吸收塔

處理風(fēng)量25000 CMH,直立逆流式,塔徑2600 mm,塔高5000 mm,兩層填料,每層填料高500 mm,空塔氣速1.3 m/s,材質(zhì)為玻璃鋼,噴嘴型式為非阻塞型(噴角為:120°),附屬配套維修人孔、溢流口、排放口、供應(yīng)水口、補(bǔ)水電磁閥、浮球閥、連桿液位計(jì)等。吸收塔配套的循環(huán)噴淋泵參數(shù)選型為:流量60 m3/h,揚(yáng)程20 m,功率11 kW。

(2)除霧器

處理風(fēng)量25000 CMH,除霧器操作氣速取3.5 m/s,塔徑1600 mm,高度3000 mm,濾水填料高度500 mm,塔體材質(zhì)FRP。

(3)引風(fēng)機(jī)

引風(fēng)機(jī)風(fēng)量取30000 CMH,全壓3500 pa,功率45 kW,材質(zhì)FRP。

(4)活性炭吸附罐

處理風(fēng)量25000 CMH,過流氣速0.4 m/s,吸附罐外形尺寸為Ф3500 mm×7000 mm,材質(zhì)不銹鋼304,再生型顆粒活性炭裝填量為10 m3,活性炭四氯化炭吸附率≥70%。附屬配套氣動(dòng)閥、熱電偶、爆破片、壓力計(jì)、冷凝器、蒸汽管道系統(tǒng)、干燥管道系統(tǒng)等。

4.4 改造效果分析

(1)排放濃度對(duì)比

提標(biāo)改造后,最終VOCs平均排放濃度約25 mg/m3,遠(yuǎn)低于《江蘇省化學(xué)工業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB32/3151-2016)中要求的80 mg/m3,同時(shí)也低于改造前的VOCs平均排放濃度75 mg/m3,最終VOCs平均排放濃度降幅約66.7%,改進(jìn)效果較明顯,也確保了該企業(yè)廢氣的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。

(2)活性炭更換頻次對(duì)比

經(jīng)檢測(cè)分析,改造前活性炭吸附約1個(gè)月內(nèi)即吸附飽和,每年至少需更換活性炭12次。提標(biāo)改造后,活性炭采用再生脫附型活性炭,僅需定期采用高溫蒸汽對(duì)吸附了VOCs的活性炭脫附再生,大大延長(zhǎng)了活性炭的使用壽命,再生型活性炭可再生循環(huán)使用。根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),在運(yùn)行2年后,本項(xiàng)目的再生型活性炭經(jīng)采樣送檢,四氯化炭吸附率僅下降了約2%。因而,改造后,活性炭使用壽命大為延長(zhǎng),2年更換1次即可。

(3)活性炭更換費(fèi)用對(duì)比

活性炭更換費(fèi)用包含新活性炭采購費(fèi)用和廢棄活性炭的處置費(fèi)用,改造前后活性炭更換費(fèi)用對(duì)比情況見表2。該項(xiàng)目改造前后的活性炭采購價(jià)分別為6000元/噸(普通型)、20000元/噸(再生型),廢活性炭處置費(fèi)用約8000元/噸。

表2 活性炭更換費(fèi)用對(duì)比

由表2對(duì)比可知,改造后,在活性炭更換費(fèi)用上,活性炭吸附再生工藝具有明顯優(yōu)勢(shì),為企業(yè)節(jié)約了運(yùn)行費(fèi)用。

5 結(jié) 語

(1)相較于廢棄法活性炭吸附工藝,活性炭吸附再生工藝對(duì)VOCs處理效果更有保障,也更能節(jié)約企業(yè)運(yùn)行費(fèi)用,減輕運(yùn)維壓力;

(2)活性炭吸附再生工藝大大延長(zhǎng)了活性炭的使用壽命,減少了活性炭的更換頻次,減少了危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生量,更符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展的理念,將來可在VOCs處理領(lǐng)域推廣應(yīng)用。

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