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空分液氧貯槽閥門漏液原因分析及處理措施

2021-12-16 02:22:56江志良馬令軍
冶金動力 2021年6期
關(guān)鍵詞:漏液槽車密封墊

江志良,馬令軍

(北京首鋼股份有限公司,河北唐山 064400)

1 液氧貯槽工藝簡介

某能源制氧單元現(xiàn)有5 套空分機組,為確保公司生產(chǎn)氧氣穩(wěn)定供應(yīng),配備建設(shè)有2座液氧貯槽,貯槽1#B40容積2 000 m3,貯槽2#B40容積3 000 m3,分別于2004 年和2010 年建成投產(chǎn)。液氧貯槽工藝流程見圖1所示。

由圖1可見,1#空分、2#空分生產(chǎn)出的液氧送入貯槽1#B40,3#空分、4#空分、5#空分生產(chǎn)出的液氧送入貯槽2#B40。貯槽2#B40 液氧經(jīng)管線控制閥門VLOX102A 通過槽車泵2#P40 灌裝槽車,也可通過閥門HV6102 直接灌裝槽車。當(dāng)生產(chǎn)中氧氣管網(wǎng)壓力下降時,貯槽2#B40 中的液氧通過后備液氧泵2#P41 將液氧壓縮至設(shè)定壓力經(jīng)水浴式汽化器復(fù)熱為氣體后送氧氣管網(wǎng)。

圖1 液氧貯槽工藝流程圖

2 漏液情況及原因分析

2.1 漏液情況

液氧貯槽2#B40 投入運行不久,液氧灌裝管線一次控制閥門VLOX102A 閥蓋螺栓連接處出現(xiàn)少量液氧滲漏情況,操作人員初步分析是閥蓋連接處密封墊片緊固不嚴(yán),通過緊固連接螺栓,閥門漏液現(xiàn)象基本消失。運行一段時間后,該閥門在原位置處又出現(xiàn)漏液情況,而且液氧滲漏量開始增加,液氧連續(xù)不斷從滲漏點流出滴落到地面上,液氧滲漏對槽車灌裝帶來安全隱患,極易引發(fā)燃爆事故,為確保貯槽安全運行,在閥門漏液未得到有效處理前,暫停液氧槽車灌裝作業(yè)。

2.2 閥門結(jié)構(gòu)

控制閥門VLOX102A 為不銹鋼低溫蝶閥,閥門主要構(gòu)造見圖2所示,其由蝶板、閥體、閥蓋、密封墊片、閥桿、手輪等組成。該閥門可分為兩部分,執(zhí)行機構(gòu)和閥體,蝶板、閥蓋與執(zhí)行機構(gòu)鑄為一體,在閥蓋處通過十只螺栓與閥體連接在一起,閥蓋與閥體螺栓連接之間設(shè)有密封墊片,通過操作手輪控制閥門的開關(guān)。

圖2 閥門構(gòu)造圖

2.3 原因分析

液氧貯槽2#B40投入生產(chǎn)運行后,3#空分、4#空分、5#空分生產(chǎn)出的液氧送入貯槽,當(dāng)貯槽內(nèi)液氧液位漲至20%以上時,可以通過貯槽底部管線對槽車充裝液氧外銷,貯槽正常運行時,控制閥門VLOX102A處于全開狀態(tài),為提高槽車充裝效率,一般使用槽車泵2#P40進行充裝作業(yè)。

為減少液氧蒸發(fā)損失,槽車泵平時入口閥HV1601、出口閥VLOX118A、回流閥PV6152 均處于關(guān)閉狀態(tài),需要使用槽車泵灌裝作業(yè)時,按照DCS系統(tǒng)槽車泵2#P40 運行控制邏輯,啟動槽車泵預(yù)冷程序,打開入口閥HV1601,液氧進入槽車泵,當(dāng)槽車泵內(nèi)部溫度下降至-165℃時預(yù)冷結(jié)束,可啟動槽車泵對槽車灌裝作業(yè)[1]。

控制閥門VLOX102A 出現(xiàn)漏液情況后,通過在現(xiàn)場對液氧灌裝及槽車泵運行情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)槽車泵運行預(yù)冷控制程序存在不合理,主要反映在槽車泵入口閥沒有設(shè)置閥門定位器,是一個電磁閥控制的全開全關(guān)閥門,當(dāng)槽車泵預(yù)冷時,操作站DCS發(fā)出控制信號,控制入口閥HV1601 的電磁閥得電儀表氣導(dǎo)通,入口閥HV1601 全開,導(dǎo)致大量液氧瞬時進入槽車泵內(nèi),由于泵內(nèi)溫度是常溫,液氧在泵內(nèi)預(yù)冷過程中大量氣化,液氧氣化產(chǎn)生的氣體壓力難以通過回流閥釋放,該壓力作用于槽車泵入口管道上,導(dǎo)致液氧灌裝管道產(chǎn)生了應(yīng)力,管道出現(xiàn)了強烈振動[2]。

液氧貯槽投用初期每次預(yù)冷槽車泵產(chǎn)生的管道振動多次作用于控制閥門VLOX102A 上,導(dǎo)致閥門閥蓋連接處的密封墊片連接螺栓出現(xiàn)了松動,密封性下降,液氧沿著閥桿從密封墊片處滲漏出來,出現(xiàn)了漏液。

閥門VLOX102A 閥蓋處的密封墊片為一空心矩形,材質(zhì)為石墨,通過閥蓋連接螺栓與閥體連接,閥門在初始漏液時,點檢維護人員通過緊固螺栓壓緊密封墊片暫時阻止了閥門漏液情況,但在處理閥門漏液緊固閥門螺栓的過程中,由于每只螺栓受力不均,密封墊片出現(xiàn)了變形,在槽車泵預(yù)冷過程中管道應(yīng)力產(chǎn)生的振動持續(xù)作用在閥門上,導(dǎo)致密封墊片受損失去了密封作用。

3 處理措施

3.1 臨時控制措施

液氧貯槽2#B40 灌裝管線控制閥門VLOX102A漏液后,要將漏液問題得到全面處理,必需檢修更換閥門密封墊片,由于該閥門是一次閥門,并且液氧貯槽2#B40 內(nèi)部沒有設(shè)置重錘式快速切斷閥,無法切斷貯槽內(nèi)液氧。所以,更換閥門密封墊片必須將貯槽停運,排空貯槽內(nèi)部全部液氧才能具備檢修更換條件。但為保證公司正常生產(chǎn),液氧貯槽需保證后備液氧泵運行,短期不具備停運條件,必須等待公司生產(chǎn)有檢修機會才能處理閥門漏液問題。

在閥門漏液情況下,為保證貯槽安全運行,保持液氧槽車灌裝作業(yè),采取了如下臨時控制措施。

(1)制作一個不銹鋼保護夾套,夾套形狀按照方形密封閥蓋外形制作,將閥門閥蓋漏液處包住,夾套內(nèi)側(cè)灌密封采用柔性四氟延展墊,由于該四氟延展墊柔性突出,可以確保夾套壓緊厚密封住漏液位置,阻止閥門持續(xù)漏液。同時為防止螺紋部位漏液,更換螺母,采用鈹銅封堵螺母及紫銅墊密封。

(2)閥門VLOX102A 保持常開狀態(tài),停用槽車泵灌裝液氧槽車,通過閥門HV6102 管線直接灌裝槽車作業(yè)。

(3)加強對閥門VLOX102A 檢查力度,要求點檢人員和空分操作人員每日按時對閥門巡檢,并記錄閥門工作情況,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報組織處理。

采取上述措施后,閥門VLOX102A 漏液問題得到了有效控制,保證了貯槽的安全運行生產(chǎn)及槽車灌裝作業(yè)。

3.2 檢修及系統(tǒng)完善

3.2.1 檢修工藝準(zhǔn)備

液氧貯槽2#B40 檢修期間,為確保5#空分正常生產(chǎn),將5#空分液氧送出管線與液氧貯槽1#B40 聯(lián)通,經(jīng)探傷和吹掃合格后,將5#空分液氧送入液氧貯槽1#B40。

檢查關(guān)閉3#空分、4#空分、5#空分液氧送出管線與貯槽2#B40 的連通閥門,打開對應(yīng)管線的排液閥,在閥門處加裝盲板,做好能源隔離工作,確保檢修作業(yè)安全。

合理組織槽車灌裝,逐步降低液氧貯槽2#B40液位,液位低于15%時將后備液氧泵2#P41解備用,排液加熱。

液氧貯槽2#B40 液位全部排空后,將灌裝口逆止閥倒向,通過槽車灌裝管線引入臨時加熱氣源,對貯槽進行加熱升溫,加熱期間嚴(yán)格控制貯槽內(nèi)壓力嚴(yán)禁超壓,待貯槽內(nèi)液體蒸發(fā)完畢,溫度回升至0℃,停止加熱。

3.2.2 閥門檢修

拆除閥門夾套和閥蓋上的連接螺栓后,在分離閥門前,通入臨時加熱氣源,防止閥門分離過程中異物掉落管道內(nèi)。閥門執(zhí)行機構(gòu)與閥體分離后,取出損壞的密封墊片,對閥體和閥蓋的端面清理干凈并脫脂。

對密封墊片進行脫脂并安裝,檢查密封墊片與閥體端面完全契合后,安裝閥門執(zhí)行機構(gòu)。在緊固閥門螺栓時,使用力矩扳手,均勻用力,防止密封墊片在螺栓緊固過程中因受力不均導(dǎo)致變形損壞。密封墊片更換結(jié)束后,檢查閥門開關(guān)動作靈活可靠。

3.2.3 貯槽投用

貯槽加熱露點檢測合格后,停加熱,拆除臨時加熱氣源,恢復(fù)灌裝口逆止閥原安裝方式,檢查關(guān)閉灌裝管線閥門VLOX102A、HV1601、HV1602。

組織貯槽2#B40 投用,將5#空分液氧逐步送入貯槽內(nèi),投用期間嚴(yán)格控制貯槽內(nèi)部壓力嚴(yán)禁超壓。

貯槽液位達到15%,將后備液氧泵2#P41 停加熱,預(yù)冷,達到備用條件。貯槽液位達到20%,稍開灌裝管線閥門HV1602,緩慢打開閥門VLOX102A,對灌裝管線預(yù)冷,并檢查VLOX102A 工作情況,在預(yù)冷結(jié)束后,使用力矩扳手再次均勻緊固閥門連接螺栓,確保閥門密封性能。

3.2.4 槽車泵控制系統(tǒng)完善

在槽車泵入口閥HV6102 加裝閥門定位器,在槽車泵預(yù)冷時,先開閥門10%,對槽車泵逐步預(yù)冷,防止管道產(chǎn)生應(yīng)力,當(dāng)槽車泵內(nèi)溫度下降至-145 ℃時,再全開入口閥門。

4 結(jié)束語

液氧貯槽控制閥門因密封墊片損壞出現(xiàn)漏液問題后,利用公司生產(chǎn)檢修時機,通過停運貯槽,排空貯槽內(nèi)液氧,具備檢修條件,更換了閥門密封墊片,并進一步完善工藝控制措施,最終解決了閥門漏液問題,消除了安全隱患,確保了貯槽安全穩(wěn)定運行。

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