◇浙江中水工程技術(shù)有限公司 金輝杰
落中子水電站彎曲段半徑與弧長比相對較小,因此在彎曲段采用了反超高的工程方案,來平衡因重力場向外側(cè)偏移的水流,優(yōu)化彎曲段內(nèi)水流流態(tài),減小橫向流速,同時改善下泄水流的匯合點以及整個水利構(gòu)筑物的流態(tài)分布。本文借助物理模型試驗對比了現(xiàn)狀工況和優(yōu)化工況的水流分布效果,研究結(jié)果顯示:優(yōu)化方案下溢洪道范圍內(nèi)流態(tài)顯著改善,水流分布合理,下泄水流規(guī)律明顯平順。
落中子水電站位于重慶長壽,距離長壽市城區(qū)約22.56 km,主要功能是攔洪,同時也綜合考慮區(qū)域的農(nóng)田灌溉、重點水源補(bǔ)給等。同時,落中子水電站在泄洪期間,下泄流量較大(設(shè)計下泄流量為450 m3/s),通過落中子水電站溢洪道將水流引流至下游的二干河。在溢洪道中段,受鯉魚石等礁石阻擋,無法采取平面形態(tài)布置,同時考慮到本工程下泄水頭落差太大(縱坡約為1:0.03),需要加大下泄路徑長度來減小溢洪道底板坡降。因此,在中段設(shè)置圓心角為35°的彎曲段繞過鯉魚石。溢洪道段示意圖見圖1。
考慮到本工程重點關(guān)注水流流態(tài)和流速值,且本工程無需考慮河床底部推移質(zhì)泥沙和水中懸移質(zhì)泥沙的運(yùn)動,因此無需考慮模型重度的變化。綜上選擇1:40的正態(tài)物理模型,進(jìn)行放水試驗研究。同時,試驗?zāi)康闹攸c是水流水體的三維空間分布,為了更好地觀察水流流態(tài),模型材料采用透明的有機(jī)玻璃塑料板,塑料板頂部不進(jìn)行設(shè)置。
在未進(jìn)行彎曲段超高改造之前,高速下泄的水流在流經(jīng)彎曲段時,受到巨大的離心力作用,水流明顯向凹岸側(cè)集中,凹岸側(cè)的水流明顯要高于凸岸側(cè),在同一斷面上,水流產(chǎn)生了明顯的水位高差,最大高差達(dá)到7.5 cm,換算到原型中即是3.0 m高。同時,這樣打的水位差,導(dǎo)致水流在下泄到梯坎段時,會出現(xiàn)明顯的水力梯度,導(dǎo)致水流混亂并沖擊兩側(cè)岸壁,對溢洪道的結(jié)構(gòu)安全和穩(wěn)定運(yùn)營產(chǎn)生嚴(yán)重的威脅作用。
本文的原理是將底板設(shè)置橫坡,根據(jù)橫坡產(chǎn)生的重力(側(cè)向底板低的一側(cè)的分力,來平衡離心力),從而是彎曲段內(nèi)的水體,在整體上達(dá)到水平方向的受力平衡。在此理論基礎(chǔ)指導(dǎo)下,重點是分析離心力,并設(shè)計左、由兩岸的重力分力差。
其中,急流沖擊波影響角度范圍計算式如下,計算原理如圖3(1)所示:
在式1中,b-溢洪道垂直軸線寬度;-溢洪道彎曲段半徑(非規(guī)則圓形取半徑平均值);-水流進(jìn)入彎曲段后水流軸線與溢洪道中線軸線的交角。
在圖3(2)中,左岸下降的水體體積V1和右岸上升的水體體積V2表達(dá)式依次如式2與式3:
根據(jù)式2與式3以及圖3,通過幾何關(guān)系可換算得到左、右岸的底板調(diào)整高度,整個底板按照兩個節(jié)點的高度進(jìn)行高程換算,計算表達(dá)式如下:
圖3 利用水體自重平衡離心力計算思路
經(jīng)計算,在采用反超高法調(diào)整溢洪道底板高程后,溢洪道各特征斷面底板高程設(shè)計值如表1所示。
表1 修改方案下溢洪道各特征斷面底板高程
在按照本工程優(yōu)化方案后,采用對比工況即設(shè)計工況的流量、水位進(jìn)行放水試驗,試驗結(jié)果如圖4所示。分析可知:
圖4 方案調(diào)整后水流分布試驗效果
(1)在原方案下,即未進(jìn)行彎曲段超高改造之前,高速下泄的水流在流經(jīng)彎曲段時,受到巨大的離心力作用,水流明顯向凹岸側(cè)匯聚,凹岸側(cè)的水流明顯要高于凸岸側(cè);凹岸、凸岸側(cè)水體所占總比例分別為73.28%和26.72%;凹岸側(cè)的水體體量可達(dá)到凸岸側(cè)的3倍左右。同時,在同一斷面上,水流產(chǎn)生了明顯的水位高差,最大高差換算到實例工程原型可達(dá)到3.0 m高。
同時,在溢洪道彎曲段中段、末端,以及梯坎開始段,由于嚴(yán)重的水力梯度差,導(dǎo)致水流在三維空間上出現(xiàn)水流散流的狀態(tài),出現(xiàn)了多處折沖水流。整體來看水流流態(tài)較差,有明顯的渦流產(chǎn)生,且對溢洪道彎曲段末端及下游的兩側(cè)邊壁產(chǎn)生了較大的沖擊力。
(2)在采用反超高方案后,凹岸側(cè)的水流收到重力沿底板的橫向分力后,充分抵消、減弱了離心力的影響,兩側(cè)水流水頭落差有顯著下降。
(3)在未進(jìn)行彎曲段超高改造之前,實例工程的左右兩岸最大水頭差為3.0 m,平均水頭差為1.76 m;在采用反超高方案后,實例工程的左右兩岸最大水頭差為2.37 m,平均水頭差為1.09 m;水頭差過大問題有明顯好轉(zhuǎn)。
同時,隨著兩岸側(cè)水流流態(tài)的改善,整體水流流場分布也更加均衡;由于左右兩岸下泄的水流體量相當(dāng),沖擊波交匯區(qū)域位置從原方案下的靠近凸岸側(cè)逐漸改為了在溢洪道中間,有效分散了原方案下水流沖擊集中的情況,減小了溢洪道兩側(cè)邊壁的水流直沖軸力,有利于最不利工況下溢洪道整體的運(yùn)營穩(wěn)定。
表2 修改方案的優(yōu)化效果分析
本文基于實例工程(落中子水電站)溢洪道長度較短、坡降較大、下泄水流急(能量大),且彎曲段兩側(cè)水位差值較大的情況,本文根據(jù)以往研究理論,采用了反超高的方案,通過調(diào)整底板的橫向坡度來平衡水流離心力,減小兩岸側(cè)的水頭差。研究結(jié)果顯示,在采用優(yōu)化方案后,實例工程的左右兩岸最大水頭差由3.0 m下降為2.37 m;平均水頭差由1.76 m下降為1.09 m;且沖擊波交匯區(qū)域位置從原方案下的靠近凸岸側(cè)逐漸改為了在溢洪道中間,大幅減緩了沖擊波對邊壁的影響,整個溢洪道彎曲段流態(tài)狀況有顯著改善。