賈 苗,謝 成,楊汝蕓,程華花
(金川集團(tuán)股份有限公司鎳冶煉廠,甘肅金昌 737100)
試劑硫酸分為化學(xué)純、分析純和優(yōu)級(jí)純3種規(guī)格。近年來(lái),隨著電子工業(yè)的快速發(fā)展,優(yōu)級(jí)純硫酸廣泛應(yīng)用到新能源汽車、高鐵應(yīng)急能源供應(yīng)、移動(dòng)通訊基站應(yīng)急電源蓄電池電解液、電子工業(yè)電路板清洗以及化學(xué)分析、生物制藥、精細(xì)化工等行業(yè)領(lǐng)域,市場(chǎng)上已出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面,且試劑硫酸的市場(chǎng)價(jià)格遠(yuǎn)高于普通工業(yè)硫酸。
某公司因電池級(jí)硫酸鎳生產(chǎn)線異地搬遷,需就近采購(gòu)試劑硫酸。為了滿足電池級(jí)硫酸鎳的生產(chǎn)需要,同時(shí)實(shí)現(xiàn)工業(yè)硫酸產(chǎn)品升級(jí)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈、增加產(chǎn)品附加值,該公司對(duì)已有以冶煉煙氣為原料生產(chǎn)發(fā)煙硫酸的裝置進(jìn)行技術(shù)改造,采用發(fā)煙硫酸洗滌吸收法,具備了生產(chǎn)試劑硫酸的條件,生產(chǎn)的試劑硫酸達(dá)到了優(yōu)級(jí)純。
該公司原有制酸系統(tǒng)生產(chǎn)的工業(yè)硫酸含有較高含量的灰分、鐵、砷等雜質(zhì),無(wú)法滿足電池級(jí)硫酸鎳的生產(chǎn)需要,雜質(zhì)的來(lái)源主要有:
1)凈化煙氣污染。接觸法制硫酸工藝采用串酸操作以維持干燥塔循環(huán)酸w(H2SO4)為93%左右,吸收塔循環(huán)酸濃度w(H2SO4)為98%。微量的礦塵、砷和氟化物從凈化工序隨同氣體進(jìn)入干燥塔,被w(H2SO4)93%硫酸噴淋而轉(zhuǎn)入循環(huán)酸中,逐漸累積并串入w(H2SO4)98%循環(huán)酸中,造成w(H2SO4)98%產(chǎn)品硫酸的雜質(zhì)含量上升。
2)轉(zhuǎn)化煙氣污染。在凈化工序未被除凈的微量砷和氟進(jìn)入轉(zhuǎn)化器,侵蝕催化劑使之粉化,并隨轉(zhuǎn)化氣進(jìn)入w(H2SO4)98%產(chǎn)品硫酸中。
3)補(bǔ)水污染。用以調(diào)節(jié)w(H2SO4)為93%和98%硫酸濃度的補(bǔ)水不符合工藝要求,工業(yè)清水硬度高,水中的可溶性礦物鹽和不溶物進(jìn)入硫酸中,提高了產(chǎn)品硫酸中不揮發(fā)物的含量。
4)容器、管道接觸污染。接觸法制硫酸工藝所用的設(shè)備及工藝管道的材質(zhì)均為鐵質(zhì),易受到硫酸的腐蝕而產(chǎn)生鐵的硫酸鹽,鐵的硫酸鹽進(jìn)入硫酸,造成產(chǎn)品硫酸中鐵含量偏高。
目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)高純度試劑硫酸的工藝主要有蒸餾法和吸收法[1]。
蒸餾法主要有蒸汽蒸餾法和電加熱蒸餾法。
蒸汽蒸餾法可連續(xù)化生產(chǎn),但由于蒸餾設(shè)備屬于壓力容器,工作壓力高,安全風(fēng)險(xiǎn)大,且高溫條件下,對(duì)蒸餾設(shè)備材質(zhì)要求很高,每噸試劑硫酸耗用2 t蒸汽,生產(chǎn)成本高。
電加熱蒸餾法單臺(tái)設(shè)備處理能力小,一般產(chǎn)能約200 kg/d,若要提高產(chǎn)量,只能通過(guò)多臺(tái)設(shè)備并聯(lián)生產(chǎn),因而不利于設(shè)備的操作和安全生產(chǎn)管理。燒瓶器壁容易結(jié)垢,需用氫氟酸定期清洗,勢(shì)必造成設(shè)備腐蝕,生產(chǎn)成本增加。
蒸餾法一般采用w(H2SO4)98%工業(yè)硫酸為原料,未經(jīng)除雜的原料酸對(duì)試劑硫酸質(zhì)量影響較大,因此在蒸餾前,需對(duì)原料酸進(jìn)行凈化處理。原料酸凈化首先是脫除硫酸中的SO2,然后采用氧化劑(雙氧水、高錳酸鉀等)除去其中的還原性雜質(zhì),如As2O3、FeSO4等,但是由于容易帶入其他雜質(zhì),因而所得試劑硫酸的品質(zhì)一般不高于分析純。
為了克服蒸餾法的不足、降低生產(chǎn)成本,隨著材料和設(shè)備制造技術(shù)的進(jìn)步,吸收法生產(chǎn)試劑硫酸的工藝應(yīng)運(yùn)而生。吸收法工藝以純凈的SO3氣體為原料,用w(H2SO4)98%的試劑硫酸作為循環(huán)吸收劑,并向系統(tǒng)中加入脫鹽水以平衡酸濃度。吸收法生產(chǎn)試劑硫酸以控制原、輔材料和生產(chǎn)過(guò)程中雜質(zhì)的攝入為主要手段,通過(guò)精確的工藝控制,直接生產(chǎn)具有所需純度的試劑硫酸產(chǎn)品。
吸收法生產(chǎn)試劑硫酸的工藝流程可分為SO3的制取和凈化吸收兩部分。SO3的制取與接觸法工業(yè)硫酸生產(chǎn)工藝流程相同,也可直接采購(gòu)液體SO3,但成本較高,無(wú)法形成規(guī)模化生產(chǎn)。
SO3的凈化吸收可分為3類:第一類是通過(guò)過(guò)濾器對(duì)SO3氣體過(guò)濾凈化后,直接供試劑硫酸吸收塔進(jìn)行吸收(簡(jiǎn)稱過(guò)濾凈化吸收法),并向系統(tǒng)中加入脫鹽水以平衡酸濃度,所生產(chǎn)的硫酸純度一般為化學(xué)純規(guī)格,部分達(dá)到分析純規(guī)格;第二類是通過(guò)先吸收SO3制取發(fā)煙硫酸,再加熱發(fā)煙硫酸析出純凈的SO3供試劑硫酸吸收塔進(jìn)行吸收(簡(jiǎn)稱發(fā)煙硫酸蒸發(fā)吸收法),并向系統(tǒng)中加入脫鹽水以平衡酸濃度,所生產(chǎn)的硫酸最高純度可以達(dá)到優(yōu)級(jí)純規(guī)格;第三類是利用發(fā)煙硫酸的吸收解析特性析出潔凈的SO3,供試劑硫酸吸收塔進(jìn)行吸收(簡(jiǎn)稱發(fā)煙硫酸洗滌吸收法),所生產(chǎn)的硫酸純度可達(dá)到分析純規(guī)格。
通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)試劑硫酸生產(chǎn)工藝的比較,結(jié)合480 kt/a硫酸系統(tǒng)已有發(fā)煙硫酸生產(chǎn)裝置的實(shí)際情況,對(duì)采用發(fā)煙硫酸蒸發(fā)吸收法或發(fā)煙硫酸洗滌吸收法改造的工藝方案進(jìn)行比較,如表1所示。
表1 發(fā)煙硫酸蒸發(fā)吸收法與發(fā)煙硫酸洗滌吸收法改造工藝方案對(duì)比
通過(guò)比較,發(fā)煙硫酸洗滌吸收法具有工藝流程短、所用設(shè)備設(shè)施少、占地面積小、初始投資和運(yùn)行成本低的優(yōu)勢(shì),且已有發(fā)煙硫酸洗滌吸收法應(yīng)用于硫鐵礦制酸和硫磺制酸裝置生產(chǎn)出分析純?cè)噭┝蛩岬陌咐R虼?,該公司選擇采用發(fā)煙硫酸洗滌吸收法生產(chǎn)試劑硫酸。
通過(guò)對(duì)試劑硫酸生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)及關(guān)鍵設(shè)備的系統(tǒng)研究,分析硫酸產(chǎn)品雜質(zhì)的帶入途徑,在現(xiàn)場(chǎng)工藝流程和實(shí)際運(yùn)行參數(shù)的基礎(chǔ)上,從全流程的角度出發(fā),對(duì)煙氣凈化、煙氣吸收、阻力降、過(guò)流部件雜質(zhì)影響等所有可能使硫酸產(chǎn)品雜質(zhì)增加和全流程阻力增加的影響環(huán)節(jié)進(jìn)行參數(shù)分析和多目標(biāo)優(yōu)化,并提出了具體解決方案。
以鎳冶煉煙氣制酸系統(tǒng)一次轉(zhuǎn)化煙氣和超純水為原料,通過(guò)發(fā)煙硫酸洗滌、SO3吸收、脫氣、冷卻等工序,生產(chǎn)出試劑硫酸。試劑硫酸生產(chǎn)工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 試劑硫酸生產(chǎn)工藝流程
3.1.1 煙氣洗滌凈化工藝
一次轉(zhuǎn)化后的煙氣分一部分進(jìn)入發(fā)煙硫酸吸收塔,通過(guò)噴淋的發(fā)煙硫酸在氣液接觸時(shí)將煙氣進(jìn)行吸收洗滌,除去煙氣中的催化劑粉塵、鐵等雜質(zhì)。在一定溫度下,隨著發(fā)煙硫酸濃度的提高,其液面SO3蒸氣分壓逐步升高,發(fā)煙硫酸吸收SO3的量與其液面逸散出SO3的量相等,形成動(dòng)態(tài)平衡,即隨著SO3被逐步吸收,有部分潔凈的SO3氣體從發(fā)煙硫酸中逸散出來(lái),經(jīng)塔內(nèi)的高效纖維除霧器除霧后進(jìn)入試劑硫酸吸收塔,供試劑硫酸吸收塔吸收。發(fā)煙硫酸洗滌塔的進(jìn)塔酸溫度控制在55~65 ℃。
3.1.2 SO3吸收工藝
一次轉(zhuǎn)化煙氣經(jīng)發(fā)煙硫酸洗滌凈化后,采用塔—泵—板式換熱器流程,用濃硫酸噴淋吸收SO3,利用超純水裝置產(chǎn)出的超純水平衡酸濃度。吸收SO3后的煙氣進(jìn)入外置絲網(wǎng)除霧器除霧后并入制酸主系統(tǒng),進(jìn)行二次轉(zhuǎn)化。吸收酸進(jìn)試劑硫酸吸收塔的溫度應(yīng)控制在不高于70 ℃。
3.1.3 試劑硫酸脫氣工藝
試劑硫酸的成品酸脫氣利用干燥塔入口的負(fù)壓(負(fù)壓大于-4.5 kPa)脫除其中的SO2。吸收酸經(jīng)管道輸送至脫氣塔,空氣經(jīng)自潔式空氣過(guò)濾器(過(guò)濾精度小于5 μm,過(guò)濾效率達(dá)到99.5%)過(guò)濾后在兩級(jí)脫氣塔內(nèi)與試劑硫酸吸收塔串來(lái)的試劑硫酸逆向接觸,以達(dá)到脫除試劑硫酸中溶解的SO2的目的。脫氣后的試劑硫酸再經(jīng)產(chǎn)酸冷卻器冷卻到40 ℃以下,送至成品貯罐。試劑硫酸脫氣塔的氣體出口與制酸主流程干吸工序的脫氣塔相連。
3.1.4 串酸工藝
試劑硫酸吸收塔初始開(kāi)車用酸由二吸塔循環(huán)酸經(jīng)泵送至吸收塔,開(kāi)車初期產(chǎn)出的不合格試劑硫酸從脫氣塔經(jīng)泵送入產(chǎn)酸冷卻器冷卻后送入二吸塔。正常生產(chǎn)時(shí),試劑硫酸吸收塔不與其他吸收塔串酸,避免了因串酸造成試劑硫酸污染。
3.1.5 超純水制備工藝
為嚴(yán)格控制試劑硫酸吸收用水帶入雜質(zhì),試劑硫酸吸收過(guò)程采用超純水平衡酸濃度。超純水制備以除鹽水為原料,采用反滲透(RO)+電滲析(EDI)工藝,制得的超純水電導(dǎo)率小于等于0.08 μS/cm,其工藝流程見(jiàn)圖2。
圖2 超純水制備工藝流程
3.2.1 發(fā)煙硫酸洗滌塔
原發(fā)煙硫酸吸收塔捕沫絲網(wǎng)除霧器采用兩層波浪式聚四氟絲網(wǎng),該種除霧器主要依據(jù)慣性碰撞和直接攔截兩種機(jī)理達(dá)到除霧的目的。絲網(wǎng)除霧器對(duì)直徑大于3 μm的霧粒除霧效率較高,而對(duì)于直徑小于3 μm的霧粒除霧效果則不太理想。生產(chǎn)發(fā)煙硫酸時(shí),霧粒平均粒徑為0.6 μm,為保證從發(fā)煙硫酸洗滌塔出來(lái)的煙氣的潔凈度,選用了除霧效果更好的節(jié)能型纖維除霧器。在傳統(tǒng)纖維床層中,從纖維床排出的煙氣中發(fā)生二次夾帶現(xiàn)象,霧滴氣速越高,二次夾帶現(xiàn)象越嚴(yán)重。增加1層粗纖維,更有利于收集液體,來(lái)自原有細(xì)纖維床的二次夾帶液體將被重新收集,從二次夾帶層排放出去。節(jié)能型纖維除霧器具有以下優(yōu)點(diǎn):①在不影響除霧效率或增加床層阻力的前提下,增加20%的氣體處理能力;②除霧器的使用壽命會(huì)因床層容塵能力的增強(qiáng)而增加;③后續(xù)系統(tǒng)含霧量大大減少[2]。
試劑硫酸生產(chǎn)裝置采用模塊化設(shè)計(jì)嵌入原有系統(tǒng)。在發(fā)煙硫酸洗滌塔之后串聯(lián)安裝試劑硫酸吸收塔等裝置后,可能會(huì)造成480 kt/a制酸系統(tǒng)轉(zhuǎn)化、干吸工序整體阻力降升高,生產(chǎn)操作上較為被動(dòng)。原發(fā)煙硫酸洗滌塔塔內(nèi)填料為?75 mm矩鞍環(huán)散堆填料,阻力在0.5~1 kPa。經(jīng)過(guò)對(duì)比,選用陶瓷波紋規(guī)整填料,可使阻力降小于200 Pa。陶瓷波紋規(guī)整填料具有以下特點(diǎn):①具有整砌結(jié)構(gòu),流體阻力小,可允許較高的空塔氣速;②結(jié)構(gòu)緊湊,有較大的比表面積;③相鄰的兩盤(pán)互相垂直,使氣液分布均勻,提高了填料表面的有效利用率,傳質(zhì)效率遠(yuǎn)高于一般散堆填料;④處理量大,持液量小,放大效應(yīng)不明顯、操作彈性大[3]。
3.2.2 試劑硫酸吸收塔
試劑硫酸吸收塔為立式圓筒形填料吸收塔,采用塔槽一體設(shè)計(jì),塔體和進(jìn)出口煙道均為鋼襯聚四氟乙烯材質(zhì)。吸收塔內(nèi)分酸器采用聚四氟乙烯管式分酸器,兩根分酸器主管分別從塔體兩側(cè)進(jìn)入,在主管接頭處外套1根四氟管,采用承插連接,并用四氟銷子固定。分酸器主管與塔體上的法蘭短節(jié)采用螺紋連接,作為分酸器主管支撐。塔體與分酸器主管采用法蘭連接。分酸器主管和支管采用卯榫結(jié)構(gòu)組裝,并用四氟銷子固定。分酸器主管正下方設(shè)置向下噴淋的噴嘴,支管設(shè)置向上噴淋的噴嘴,分酸點(diǎn)達(dá)到40個(gè)/m2以上。分酸器的結(jié)構(gòu)示意見(jiàn)圖3。
圖3 分酸器的結(jié)構(gòu)示意
試劑硫酸吸收塔內(nèi)的填料也選用陶瓷波紋規(guī)整填料,經(jīng)過(guò)改造后,發(fā)煙硫酸洗滌塔與試劑硫酸吸收塔的總阻力降為4.0~4.5 kPa,與原有生產(chǎn)系統(tǒng)相比,不影響轉(zhuǎn)化及干吸工序的阻力降。
3.2.3 產(chǎn)酸冷卻器
試劑硫酸吸收塔循環(huán)酸的冷卻方式采用泵后冷卻,串酸、成品試劑硫酸通過(guò)液位聯(lián)鎖控制,加水通過(guò)濃度計(jì)聯(lián)鎖控制。因板式換熱器具有結(jié)構(gòu)緊湊、換熱效率高、檢修維護(hù)方便的優(yōu)點(diǎn),因此用于冷卻試劑硫酸吸收塔循環(huán)酸的設(shè)備選用哈氏合金C-276板式換熱器。
3.2.4 吸收循環(huán)酸泵和管道
常用的濃硫酸泵有高硅不銹鋼液下泵、全封襯聚四氟乙烯液下泵、內(nèi)襯聚四氟乙烯臥式磁力泵。根據(jù)試劑硫酸吸收塔和脫氣塔的結(jié)構(gòu)形式,同時(shí)考慮密封性及機(jī)械強(qiáng)度,吸收塔及脫氣塔的循環(huán)泵選用內(nèi)襯聚四氟乙烯臥式磁力泵。上述循環(huán)泵均采用變頻調(diào)速節(jié)能技術(shù),可避免在泵啟停過(guò)程中,液位驟降或驟升過(guò)程中造成擾動(dòng)。泵進(jìn)出口管道均為鋼襯聚四氟乙烯材質(zhì)。
3.2.5 絲網(wǎng)除霧器
常用絲網(wǎng)除霧器的骨架一般為合金材質(zhì),收集下來(lái)的酸沫中會(huì)含有雜質(zhì)鐵,酸沫若返回到循環(huán)酸中,易造成試劑硫酸中鐵含量超標(biāo)。試劑硫酸吸收塔內(nèi)不設(shè)置除霧器,而是將除霧器單獨(dú)外置,并在除霧器內(nèi)部上層設(shè)置2層波浪式金屬捕沫絲網(wǎng)。經(jīng)試劑硫酸吸收塔吸收后的乏氣從吸收塔上側(cè)方先經(jīng)過(guò)液封裝置(在正常生產(chǎn)時(shí)液封裝置內(nèi)不注酸),再進(jìn)入外置式除霧器,可有效避免乏氣中攜帶的微量冷凝酸倒流入吸收塔。乏氣經(jīng)過(guò)2層金屬捕沫絲網(wǎng)時(shí),其中夾帶的霧沫被捕集下來(lái)進(jìn)入除霧器底部,再流入主系統(tǒng)干吸地下槽。捕集的霧沫不返回吸收塔內(nèi),避免了含有金屬成分的除霧器污染試劑硫酸。
以鎳冶煉高含塵高含雜煙氣為原料,采用發(fā)煙硫酸洗滌吸收工藝生產(chǎn)試劑硫酸,是在原有制酸工藝對(duì)煙氣進(jìn)行初級(jí)凈化除塵、轉(zhuǎn)化的基礎(chǔ)上,通過(guò)w(H2SO4)104.5%發(fā)煙硫酸對(duì)煙氣進(jìn)行洗滌的同時(shí)吸收SO3,用試劑硫酸吸收從發(fā)煙硫酸中逸散出來(lái)的潔凈SO3氣體,用超純水平衡酸濃度生產(chǎn)試劑硫酸。該試劑硫酸生產(chǎn)工藝具有以下特點(diǎn):
1)整個(gè)生產(chǎn)裝置采用模塊化嵌入原有系統(tǒng),生產(chǎn)裝置阻力小,對(duì)原有系統(tǒng)影響小。從發(fā)煙硫酸洗滌塔出來(lái)的煙氣一路經(jīng)閥門(mén)控制進(jìn)入試劑硫酸吸收塔,一路經(jīng)閥門(mén)控制進(jìn)入旁路,煙氣不經(jīng)過(guò)吸收直接進(jìn)入轉(zhuǎn)化器四段進(jìn)行二次轉(zhuǎn)化。生產(chǎn)試劑硫酸時(shí),關(guān)閉旁路閥,打開(kāi)主氣路閥,煙氣經(jīng)試劑硫酸吸收塔吸收、捕沫器捕沫后進(jìn)入轉(zhuǎn)化器四段??梢愿鶕?jù)銷售情況靈活調(diào)整試劑硫酸的產(chǎn)量,且不影響主系統(tǒng)生產(chǎn)。
2)在試劑硫酸吸收塔進(jìn)出口煙道上設(shè)計(jì)液封裝置,設(shè)有進(jìn)酸口、排酸口及氣相連通管。檢修時(shí),開(kāi)啟旁路閥,關(guān)閉主氣路閥。打開(kāi)氣相連通管上的閥門(mén),液封內(nèi)注入從二吸塔串入的w(H2SO4)98%硫酸,使煙氣與試劑硫酸吸收塔隔絕,保障塔內(nèi)檢修人員的安全。
3)試劑硫酸吸收塔內(nèi)分酸器兩側(cè)的支管與主管采用卯榫結(jié)構(gòu),并用四氟銷子固定,與傳統(tǒng)的分酸器相比,不使用焊接或法蘭連接組裝,便于拆卸和檢修維護(hù)。
4)超純水從吸收循環(huán)酸泵出口的管道上加入,與傳統(tǒng)的加水至循環(huán)槽工藝相比,可以實(shí)現(xiàn)精確控制吸收塔上塔酸濃度,保證吸收率,避免在循環(huán)槽上方產(chǎn)生酸霧。
與工業(yè)硫酸生產(chǎn)相比,采用發(fā)煙硫酸洗滌吸收法生產(chǎn)試劑硫酸的主要原料品種沒(méi)有增加,僅在原有生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,超純水代替了原有工藝水。
發(fā)煙硫酸洗滌吸收法生產(chǎn)試劑硫酸新增了吸收循環(huán)酸泵、脫氣泵等動(dòng)力設(shè)備,由于采用變頻器進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,不僅保證了裝置的自動(dòng)化程度,提高了設(shè)備和人員的安全性,而且噸產(chǎn)品耗電量比工業(yè)硫酸生產(chǎn)增加約38 kWh。循環(huán)冷卻水量保持系統(tǒng)的原有循環(huán)量即可,不需額外增加。
該公司480 kt/a硫酸系統(tǒng)于2019年采用發(fā)煙硫酸洗滌吸收工藝,在不影響后續(xù)工序的前提下,生產(chǎn)出了優(yōu)級(jí)純的試劑硫酸,產(chǎn)酸量達(dá)240 t/d,增加了硫酸產(chǎn)品的品種和銷售收入,可完全滿足該公司電池級(jí)硫酸鎳的生產(chǎn)需要及市場(chǎng)對(duì)試劑硫酸的品質(zhì)要求。該生產(chǎn)裝置可根據(jù)市場(chǎng)情況,靈活組織發(fā)煙硫酸、試劑硫酸的生產(chǎn),對(duì)行業(yè)內(nèi)試劑硫酸生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展具有重要指導(dǎo)意義。