劉劍利,張恒偉,劉愛華,張曉剛
將活性組分配制成浸漬液。將載體置于容器中,按載體吸水率計算所用浸漬液,等體積量浸漬載體,浸漬一定時間后取出,經(jīng)干燥、焙燒即得催化劑。
在工業(yè)裝置上生產(chǎn)30 t催化劑,共進行了5批次催化劑制備,每批催化劑制備量為6 t。LS-05型催化劑工業(yè)試生產(chǎn)試樣的物化性質(zhì)見表1。
表1 LS-05型催化劑工業(yè)試生產(chǎn)試樣的物化性質(zhì)
從表1可以看出:工業(yè)裝置制備的5批催化劑具有良好的制備重復(fù)性及活性,均達到小中試催化劑水平并滿足催化劑技術(shù)指標(biāo),說明催化劑制備工藝可行,配方合理。
A催化劑是國外某公司開發(fā)的一種有機硫水解催化劑,該催化劑在國內(nèi)外應(yīng)用較廣,中石化普光凈化廠水解裝置使用的也是該種催化劑。對工業(yè)試生產(chǎn)的LS-05型催化劑與A催化劑進行了物化性質(zhì)及催化活性的對比,結(jié)果見表2。
表2 催化劑物化性質(zhì)及活性比較
從表2可以看出:LS-05型催化劑比表面積略低于A催化劑,孔體積及平均孔徑高于A催化劑,強度及水解活性也略高于A催化劑,LS-05型催化劑綜合性能達到國外同類催化劑水平。
2020年10月,LS-05型催化劑在中石化普光凈化廠第三聯(lián)合二列裝置(132系列)水解反應(yīng)器(R-101)進行了工業(yè)應(yīng)用。
普光凈化廠132系列裝置原料天然氣的處理能力為3×106m3/d (20 ℃,1.013×105Pa),操作彈性在30%~130%,年運行時間為8 000 h。
普光凈化廠脫硫單元工藝流程如下:酸性天然氣經(jīng)天然氣過濾分離器脫除攜帶的液體及固體顆粒后,進入2級胺液吸收塔,用MDEA溶液吸收氣體中的H2S和CO2。為脫除原料氣中的COS,經(jīng)第一級主吸收塔部分脫硫后的天然氣進入水解反應(yīng)器,在水解催化劑作用下,COS和H2O發(fā)生反應(yīng)生成H2S和CO2。水解后的氣體經(jīng)冷卻后進入第二級主吸收塔,氣體中酸性氣被進一步吸收并達到產(chǎn)品規(guī)格要求。此次有機硫水解催化劑的工業(yè)試驗是在脫硫單元水解反應(yīng)器中取代進口催化劑A,進行催化劑的國產(chǎn)化。
水解反應(yīng)器催化劑裝填示意見圖2。
圖2 水解反應(yīng)器催化劑裝填示意
催化劑層頂部裝填高度約為100 mm的惰性瓷球(?19 mm)作為覆蓋層。在水解反應(yīng)器封頭部分裝填?50 mm的惰性瓷球1 373 mm,上部依次裝填直徑為19 mm和6 mm的惰性瓷球,各裝填高度約為100 mm。LS-05型催化劑裝填高度為4 600 mm,共計21 t。
2020年12月24日14∶00,普光凈化廠132系列水解反應(yīng)器開始引入天然氣恢復(fù)生產(chǎn),裝置負荷為40%;2020年12月26日20∶00,裝置生產(chǎn)負荷提高至65%;2020年12月27日13∶00,負荷提高至80%;2020年12月28日12∶00,負荷提高至100%,實現(xiàn)滿負荷生產(chǎn)。132系列裝置開工初期水解單元運行操作參數(shù)見表3,水解反應(yīng)器出、入口COS在線儀表數(shù)據(jù)見圖3,凈化氣組分在線儀表COS數(shù)據(jù)見圖4。
圖3 開工初期水解反應(yīng)器入口COS在線儀表數(shù)據(jù)
圖4 凈化氣組分在線儀表COS數(shù)據(jù)
表3 132系列裝置開工初期水解單元運行操作參數(shù)
從表3可以看出:不同裝置負荷下,水解單元運行正常,反應(yīng)器入口溫度一般在128~130 ℃,反應(yīng)器出口溫度一般在130~132 ℃,有1~2 ℃的反應(yīng)溫升。反應(yīng)壓力在7.2~7.4 MPa,反應(yīng)器壓差隨著反應(yīng)負荷的增加而有一定程度增加。
從圖3和圖4可以看出:開工后水解反應(yīng)器入口φ(COS)一般在0.02%~0.04%,凈化氣中φ(COS)一般低于0.000 2%,說明LS-05型催化劑的COS水解活性優(yōu)異。
裝置穩(wěn)定運行2個月后,對132系列水解單元運行情況進行了考察,裝置操作參數(shù)見表4,水解反應(yīng)器入口COS在線儀表數(shù)據(jù)見圖5,凈化氣在線儀表COS數(shù)據(jù)見圖6。
圖5 運行2個月后水解反應(yīng)器入口COS在線儀表數(shù)據(jù)
圖6 運行2個月后凈化氣在線儀表COS數(shù)據(jù)
表4 運行2個月后水解單元運行操作參數(shù)
從表4可以看出:在裝置負荷接近100%工況下,水解單元運行正常,反應(yīng)器入口溫度一般控制在130 ℃,反應(yīng)器出口溫度一般在131 ℃,有1 ℃左右的反應(yīng)溫升;反應(yīng)壓力在7.3~7.4 MPa,反應(yīng)器壓差在10.4~10.8 kPa。
從圖5和圖6可以看出:開工運行2個月后水解反應(yīng)器入口φ(COS)一般在0.03%~0.04%,凈化氣中φ(COS)一般低于0.000 1%。
水解反應(yīng)器催化劑的COS水解率ηCOS按下式計算:
式中:M0——水解反應(yīng)器入口COS體積分數(shù),%;M1——凈化氣組分COS體積分數(shù),%。
按表4的數(shù)據(jù)每天對COS水解率進行計算,COS平均水解率為99.9%以上。
為了跟蹤132系列水解單元運行情況,表5列出了2021年2—5月132系列凈化氣組成數(shù)據(jù)。
表5 132系列凈化氣組成數(shù)據(jù)
從表5可以看出:凈化氣中φ(COS)均低于0.000 05%,其他硫化物含量也較低,說明催化劑的水解活性高。凈化氣中φ(COS)一般低于0.000 1%,總硫(ρ)均低于5 mg/m3,遠低于國家新天然氣標(biāo)準(zhǔn)所要求的20 mg/m3。
齊魯研究院開發(fā)的LS-05型有機硫水解催化劑綜合性能達到國外同類催化劑水平,在普光凈化廠的工業(yè)應(yīng)用結(jié)果表明:裝置運行正常,催化劑水解率高于99%,成品天然氣φ(COS)<0.000 1%,自主研發(fā)的有機硫水解催化劑成功實現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用,可以替代進口催化劑使用。