陳文科 沈榮華 張偉 程曉明 羅圣潔 甘勇 田勇 陳廷庫
(西南油氣田分公司天然氣凈化總廠)
氣體介質(zhì)余壓發(fā)電是利用氣體在降壓降溫過程中的余壓能量及熱能驅(qū)動(dòng)透平膨脹機(jī)做功,將其轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電,實(shí)現(xiàn)能量的轉(zhuǎn)換[1-3]。目前,國內(nèi)高爐煤氣余壓透平發(fā)電裝置已在鋼鐵企業(yè)普遍應(yīng)用,工藝技術(shù)成熟、設(shè)備可靠,節(jié)能及經(jīng)濟(jì)效益明顯[4-6]。而天然氣在生產(chǎn)、輸配過程中的余壓資源十分豐富。2016年,全國天然氣年消費(fèi)量達(dá)到2 058×108m3,為同時(shí)滿足管輸及用戶需要,天然氣生產(chǎn)及輸配過程需要調(diào)壓,目前的降壓調(diào)節(jié)大多采用閥門節(jié)流。天然氣在節(jié)流調(diào)壓過程中,其動(dòng)能、勢能等未得到合理利用。由于天然氣節(jié)流調(diào)壓點(diǎn)多、面廣,生產(chǎn)及輸配過程中的余壓資源回收利用的空間非常大[7-11]。對天然氣輸配管網(wǎng)中天然氣壓力能進(jìn)行回收利用,其經(jīng)濟(jì)和節(jié)能價(jià)值非常巨大。
引進(jìn)分廠天然氣凈化裝置主要脫除原料天然氣中的硫化氫和水份,生產(chǎn)合格的商品天然氣,其產(chǎn)品天然氣壓力與下游管網(wǎng)存在1 MPa左右差壓。天然氣余壓發(fā)電裝置利用產(chǎn)品天然氣壓力和下游管網(wǎng)之間的壓差進(jìn)行發(fā)電,使用的工藝為向心透平膨脹機(jī)發(fā)電工藝。即天然氣在透平膨脹機(jī)中進(jìn)行等熵焓降,所產(chǎn)生的壓力能帶動(dòng)葉輪高速旋轉(zhuǎn),通過連軸器帶動(dòng)齒輪箱轉(zhuǎn)動(dòng),經(jīng)齒輪箱變速后帶動(dòng)發(fā)電機(jī)進(jìn)行發(fā)電,所發(fā)電用于引進(jìn)分廠生產(chǎn)用電。該裝置主要由透平膨脹發(fā)電機(jī)、潤滑油系統(tǒng)、干氣密封系統(tǒng)、配電房等組成,設(shè)計(jì)用于發(fā)電的天然氣處理量230×104m3/d,透平膨脹發(fā)電機(jī)額定功率為710 kW。
正常生產(chǎn)時(shí),從引進(jìn)分廠400 萬裝置或200 萬裝置脫水單元來的產(chǎn)品天然氣,通過并聯(lián)管路進(jìn)入余壓發(fā)電裝置。在余壓發(fā)電裝置中高壓的天然氣通過膨脹機(jī)降壓膨脹,輸出的機(jī)械能通過同軸變速箱帶動(dòng)發(fā)電機(jī)將機(jī)械能轉(zhuǎn)換成電能。發(fā)電功率通過噴嘴調(diào)節(jié)閥進(jìn)行調(diào)節(jié)。降壓膨脹后的天然氣進(jìn)入400萬裝置的下游外輸管網(wǎng)。
余壓發(fā)電裝置設(shè)計(jì)用于發(fā)電的天然氣處理量為230×104m3/d, 若脫水裝置來氣量多于230×104m3/d,則超過膨脹機(jī)處理能力的那部分天然氣經(jīng)產(chǎn)品氣調(diào)節(jié)閥或者支路調(diào)節(jié)閥調(diào)壓后與膨脹后天然氣匯合進(jìn)入外輸管道,引進(jìn)分廠余壓發(fā)電裝置流程見圖1。
圖1 引進(jìn)分廠余壓發(fā)電裝置流程
余壓發(fā)電裝置還設(shè)置有潤滑油系統(tǒng)和干氣密封系統(tǒng)。干氣密封系統(tǒng)采用兩級密封氣系統(tǒng)對膨脹發(fā)電機(jī)組進(jìn)行密封,一級密封采用產(chǎn)品氣作為密封氣,二級密封采用氮?dú)庾鳛槊芊鈿狻?/p>
此外,當(dāng)緊急聯(lián)鎖停車觸發(fā)后,緊急關(guān)閉入口聯(lián)鎖閥,同時(shí)快速打開旁路聯(lián)鎖閥,使天然氣從旁路通過。旁路調(diào)節(jié)閥根據(jù)膨脹機(jī)處理的天然氣流量、上下游差壓等參數(shù)始終保持一定開度,以確保機(jī)組緊急停車對脫硫脫水系統(tǒng)的流量和壓力不會(huì)造成波動(dòng)。
余壓發(fā)電系統(tǒng)在正常運(yùn)行時(shí),發(fā)生故障的概率比較小。而在系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí),由于受噴嘴的開度及上下游壓差的影響,波動(dòng)較大,進(jìn)氣流量變化也較大,導(dǎo)致透平的轉(zhuǎn)速控制困難。由于瞬間的大流量沖擊,很容易導(dǎo)致透平轉(zhuǎn)子超速和振動(dòng)超高,引起緊急停車。因此,余壓發(fā)電系統(tǒng)的啟動(dòng)和升速過程必須關(guān)注。
余壓發(fā)電啟動(dòng)需滿足各方面條件,要求比較嚴(yán)格:密封氣壓力與齒輪箱潤滑油壓力均需大于0.2 MPa。
余壓發(fā)電機(jī)組在啟運(yùn)時(shí)應(yīng)首先打開旁路調(diào)節(jié)閥和旁路聯(lián)鎖閥,目的是降低在啟運(yùn)過程中遇緊急停車后對生產(chǎn)裝置的影響。緩慢開大膨脹機(jī)入口噴嘴,當(dāng)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)后,迅速將入口噴嘴開度關(guān)至10%左右,防止裝置因轉(zhuǎn)速超高聯(lián)鎖停車。根據(jù)膨脹機(jī)進(jìn)出口壓差的不同,這個(gè)轉(zhuǎn)速是變化的,本裝置在經(jīng)過多次試驗(yàn)后得出:在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)后,噴嘴的開度應(yīng)將轉(zhuǎn)速控制12 000 r/min 左右。當(dāng)轉(zhuǎn)速穩(wěn)定后,檢查各項(xiàng)子系統(tǒng),確保正常后,緩慢開大噴嘴繼續(xù)提高轉(zhuǎn)速。本裝置在多次試車中發(fā)現(xiàn)其轉(zhuǎn)速在13 500—15 000 r/min時(shí)會(huì)引發(fā)裝置的共振,導(dǎo)致裝置振動(dòng)超高聯(lián)鎖停車。因此,為了避開共振區(qū)間,需一次性開大入口噴嘴,使發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速控制在16 000 r/min 左右。檢查各子系統(tǒng)穩(wěn)定后,再將轉(zhuǎn)速升至額定轉(zhuǎn)速18 000 r/min左右。
噴嘴是透平機(jī)的關(guān)鍵部件,透平機(jī)的升速控制,機(jī)組的升功率控制,進(jìn)氣量控制,都是通過透平噴嘴的開度控制來實(shí)現(xiàn)的,噴嘴的開度決定了流入透平機(jī)的產(chǎn)品氣流量的大小,因此噴嘴也是整個(gè)發(fā)電機(jī)機(jī)組的關(guān)鍵部件。噴嘴本身為比例閥控制的氣動(dòng)作部件,其開度要求精度較高。
旁路閥組是工藝控制關(guān)鍵設(shè)備之一。主要包括調(diào)節(jié)閥、聯(lián)鎖閥和電磁閥。通過對電磁閥的控制可實(shí)現(xiàn)閥門的的快速開關(guān)。系統(tǒng)停車時(shí),為了工藝控制平穩(wěn)過渡,旁路快開閥的控制尤為重要。旁路調(diào)節(jié)閥通常被賦予一定開度,在停機(jī)時(shí),伴隨著聯(lián)鎖閥的快速動(dòng)作,截?cái)嗪蟮漠a(chǎn)品氣則通過旁路快速流至下游以降低對生產(chǎn)裝置的影響。如果此時(shí)開度設(shè)定不合適,流過的產(chǎn)品氣流量就會(huì)過大或過小,造成生產(chǎn)裝置波動(dòng)范圍超過工藝要求,影響裝置的正常生產(chǎn),甚至導(dǎo)致脫硫塔沖塔的危險(xiǎn)。理論上,可以通過旁通閥開度與產(chǎn)品氣流量的特性曲線,得出旁通閥的開度的設(shè)定值,然而在實(shí)際生產(chǎn)中,受測量介質(zhì)和上下游壓差的影響,旁路流量的測量存在著較大偏差,因此,實(shí)際上這樣的特性曲線并不能有效指導(dǎo)生產(chǎn)。通過摸索,我們采用生產(chǎn)裝置PID加旁路閥來控制停車瞬間的產(chǎn)品氣流量。停機(jī)時(shí),根據(jù)生產(chǎn)裝置的設(shè)定值和旁通閥組,先保證產(chǎn)品氣能正常外輸,不致生產(chǎn)系統(tǒng)斷流。
當(dāng)發(fā)電機(jī)升至額定轉(zhuǎn)速和額定電壓后,在滿足頻率相同、電壓相等、相序一致、相位相同時(shí),操作同期點(diǎn)斷路器合閘,使發(fā)電機(jī)并網(wǎng)發(fā)電[12]。此時(shí),發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)速被鎖死保持恒定,發(fā)電機(jī)的發(fā)電功率由進(jìn)氣量的大小來決定,發(fā)電機(jī)功率控制邏輯見圖2。
圖2 發(fā)電機(jī)功率控制邏輯
1)單位質(zhì)量天然氣絕熱焓降的計(jì)算:
式中:ΔHi為天然氣高壓端與低壓端的絕熱焓降,kJ/kg;Cp為天然氣質(zhì)量等壓比熱,kJ/(kg·K);T1為天然氣入口溫度,K;P1為天然氣入口壓力,MPa;P2為天然氣出口壓力,MPa;K為天然氣絕熱指數(shù)。
2)透平膨脹發(fā)電計(jì)算:內(nèi)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,再轉(zhuǎn)化為電能的計(jì)算工過程如下:
式中:W為每小時(shí)透平發(fā)電機(jī)發(fā)電量,kWh;G為天然氣質(zhì)量流量,kg/s;ΔHi為單位體積天然氣絕熱焓降,kJ/m3;ηt為透平機(jī)效率;ηg為發(fā)電機(jī)效率。
膨脹透平發(fā)電機(jī)參數(shù)見表1。將上述參數(shù)帶入式(1)、式(2),其中膨脹透平機(jī)效率取0.6,發(fā)電動(dòng)機(jī)效率取0.94,取天然氣質(zhì)量等壓比熱Cp為2.2 kJ/(kg·K),天然氣絕熱指數(shù)K為1.3,可算出設(shè)計(jì)理論發(fā)電量。
表1 膨脹透平發(fā)電機(jī)參數(shù)
根據(jù)(1)式得:
根據(jù)(2)式得:
即每小時(shí)可以發(fā)電523kWh,每年約418×104kWh,按每度電0.6元計(jì)算,每年可節(jié)約資金251萬元。
余壓發(fā)電裝置建成后,于2020 年10 月22—26日進(jìn)行了試運(yùn),期間共運(yùn)行82 h,共發(fā)電12 340 kWh,平均每小時(shí)發(fā)電量150 kWh。余壓發(fā)電裝置經(jīng)過停車檢修、調(diào)試后,于2021年9月9日再次啟運(yùn),截止2021 年10 月7 日,共運(yùn)行684 h,共發(fā)電220 170 kWh,平均每小時(shí)發(fā)電量322 kWh。從數(shù)據(jù)來看,余壓發(fā)電裝置實(shí)際運(yùn)行發(fā)電量低于設(shè)計(jì)值,其主要有以下兩點(diǎn)原因:一是為配合上游氣礦發(fā)揮氣田產(chǎn)量,引進(jìn)分廠天然氣凈化裝置于2020年開始實(shí)施降壓操作,發(fā)電裝置進(jìn)口壓力低于設(shè)計(jì)值4.61 MPa;二是由于該裝置處于調(diào)試期間,未達(dá)到滿負(fù)荷狀態(tài)。
按照調(diào)試期間平均每小時(shí)發(fā)電量322 kWh 計(jì)算,預(yù)計(jì)每年可發(fā)電約258×104kWh,按每度電0.6元計(jì)算,每年可節(jié)約資金155萬元。
1)引進(jìn)分廠余壓發(fā)電裝置是利用產(chǎn)品天然氣壓力和下游管網(wǎng)之間的壓差進(jìn)行發(fā)電,使用的工藝為向心透平膨脹機(jī)發(fā)電工藝。
2)因?yàn)榕浜仙嫌螝獾V發(fā)揮氣田產(chǎn)量且裝置處于調(diào)試期間,余壓發(fā)電裝置實(shí)際運(yùn)行時(shí)發(fā)電量暫時(shí)低于設(shè)計(jì)值。
3)引進(jìn)分廠余壓發(fā)電裝置將天然氣中的壓力能轉(zhuǎn)化為電能,所發(fā)電供內(nèi)部工廠使用,達(dá)到了良好節(jié)能減排目的,實(shí)現(xiàn)了天然氣能源的綜合利用,經(jīng)濟(jì)效益明顯。