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沙坪場(chǎng)增壓站增壓機(jī)組運(yùn)行節(jié)能措施的探討

2021-12-09 06:45:46王藝馨西南油氣田公司重慶氣礦
石油石化節(jié)能 2021年11期
關(guān)鍵詞:沙坪梁平作業(yè)區(qū)

王藝馨(西南油氣田公司重慶氣礦)

1 現(xiàn)狀

沙坪場(chǎng)增壓站位于重慶市梁平區(qū)回龍鎮(zhèn)民勝村5 組,站內(nèi)主要工藝設(shè)備有RTY1490 分體式天然氣壓縮機(jī)4 臺(tái),承擔(dān)著沙坪場(chǎng)氣田整體增壓開(kāi)采工作。沙坪場(chǎng)增壓站2020 年在用RTY1490 機(jī)組3 臺(tái),根據(jù)作業(yè)區(qū)產(chǎn)能變化實(shí)現(xiàn)了機(jī)組“兩用一備”的常態(tài)。

沙坪場(chǎng)增壓站分體式壓縮機(jī)組主機(jī)為WH64系列壓縮機(jī),驅(qū)動(dòng)機(jī)為12SGT燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)。壓縮機(jī)組主要由壓縮機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、聯(lián)軸器、冷卻器、底座、機(jī)座、工藝氣管路、冷卻系統(tǒng)、潤(rùn)滑系統(tǒng)、排污系統(tǒng)、儀表控制系統(tǒng)等部件組成,發(fā)動(dòng)機(jī)是壓縮機(jī)組的動(dòng)力驅(qū)動(dòng)設(shè)備,發(fā)動(dòng)機(jī)通過(guò)聯(lián)軸器與壓縮機(jī)連接,為壓縮缸的壓縮過(guò)程耗功提供能量。其中沙坪場(chǎng)站內(nèi)主要耗能設(shè)備為4 臺(tái)增壓機(jī)其8 臺(tái)額定功率為18.5 kW和8臺(tái)15 kW的風(fēng)機(jī)。沙坪場(chǎng)增壓站主要熱力設(shè)備匯總見(jiàn)表1、沙坪場(chǎng)增壓站主要機(jī)動(dòng)設(shè)備匯總見(jiàn)表2。

表1 沙坪場(chǎng)增壓站主要熱力設(shè)備匯總

表2 沙坪場(chǎng)增壓站主要機(jī)動(dòng)設(shè)備匯總

2 增壓機(jī)組運(yùn)行的節(jié)能措施

2.1 增壓機(jī)持續(xù)優(yōu)化運(yùn)行

隨著氣田開(kāi)采進(jìn)入后期,產(chǎn)量不斷下降,沙坪場(chǎng)增壓站原有的運(yùn)行模式已經(jīng)不適用,因此作業(yè)區(qū)需對(duì)機(jī)組運(yùn)行模式進(jìn)行優(yōu)化,提高能源利用效率[1-3]。

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和實(shí)驗(yàn)摸索,梁平作業(yè)區(qū)提出優(yōu)化增壓機(jī)運(yùn)行的模式,停運(yùn)3360機(jī)組,由3臺(tái)1490機(jī)組運(yùn)行,從而降低增壓機(jī)的燃料氣消耗。

根據(jù)產(chǎn)量進(jìn)一步下降,對(duì)沙坪場(chǎng)增壓站3 臺(tái)1490 機(jī)組進(jìn)行工況調(diào)節(jié),將1 級(jí)壓縮的2 個(gè)缸余隙由5.9 inch調(diào)節(jié)為2 inch,通過(guò)降低余隙,增大機(jī)組處理量。同時(shí),由原來(lái)的3臺(tái)機(jī)組加載運(yùn)行,優(yōu)化為2臺(tái)機(jī)組加載運(yùn)行,進(jìn)而降低燃料氣消耗。

目前,作業(yè)區(qū)正在對(duì)機(jī)組運(yùn)行模式進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化的可行性論證,下步將采用1臺(tái)1490機(jī)組運(yùn)行的模式,進(jìn)一步提高能源利用效率。

2.2 增壓機(jī)風(fēng)機(jī)優(yōu)化運(yùn)行

機(jī)組冷卻系統(tǒng)為閉式循環(huán)系統(tǒng),采用組合式空冷器進(jìn)行冷卻,由獨(dú)立的防爆變頻電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)。梁平作業(yè)區(qū)沙坪場(chǎng)增壓站建有4 臺(tái)RTY1490 分體機(jī)組,目前3 臺(tái)機(jī)組運(yùn)行,1 臺(tái)機(jī)組備用。每臺(tái)機(jī)組安裝4 臺(tái)冷卻風(fēng)機(jī),1#、2#風(fēng)機(jī)額定功率18.5 kW,3#、4#風(fēng)機(jī)額定功率15 kW,各風(fēng)機(jī)均有變頻器控制生產(chǎn)。廠家原設(shè)置生產(chǎn)模式為每臺(tái)機(jī)組的4臺(tái)風(fēng)機(jī)同時(shí)運(yùn)行并且各風(fēng)機(jī)輸出頻率均為80%,沙坪場(chǎng)增壓站的4 臺(tái)分體式RTY1490 增壓機(jī)、1 臺(tái)RTY3360 增壓機(jī)均采用電動(dòng)風(fēng)機(jī)進(jìn)行冷卻,每臺(tái)RTY1490 增壓機(jī)組有4 臺(tái)風(fēng)機(jī),額定功率均為18.5 kW。每臺(tái)風(fēng)機(jī)全年24 h 運(yùn)行,耗電能較大,為節(jié)能降耗需要優(yōu)化風(fēng)機(jī)運(yùn)行方式[4-6]。

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和實(shí)驗(yàn)摸索,提出優(yōu)化增壓機(jī)風(fēng)機(jī)運(yùn)行的模式,監(jiān)控大氣溫度,一是調(diào)整風(fēng)機(jī)運(yùn)行數(shù)量,每臺(tái)機(jī)組每年11 月至次年4 月停用2 臺(tái)風(fēng)機(jī);二是調(diào)整4臺(tái)風(fēng)機(jī)的輸出頻率,從而降低增壓機(jī)的電能消耗。

2.3 設(shè)備降壓運(yùn)行

2020年5月13—20日,重慶氣礦與重慶凈化總廠聯(lián)合開(kāi)展了管網(wǎng)及凈化廠的降壓運(yùn)行工作,完成了分廠降壓運(yùn)行,梁平作業(yè)區(qū)轄區(qū)內(nèi)將渡線壓力降幅約0.7 MPa,沙坪場(chǎng)增壓站壓力由降壓前的5.36 MPa降至目前的4.58 MPa。

壓縮機(jī)組工況調(diào)整主要分為調(diào)整轉(zhuǎn)速、余隙容積、作用方式和缸徑改造四種,沙坪場(chǎng)增壓站RTY1490機(jī)組在降壓運(yùn)行前已將壓縮缸余隙容積調(diào)整為0,作用方式為雙雙作用,均為最大處理模式。因此,在短期內(nèi)只有調(diào)整發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速,以提高單臺(tái)機(jī)組功率。

2020年5月19日,根據(jù)工況軟件計(jì)算結(jié)果,計(jì)劃調(diào)整沙坪場(chǎng)增壓站RTY1490機(jī)組轉(zhuǎn)速以提高單機(jī)負(fù)荷率,將發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速由800 r/min增加至850 r/min,并按照10 r/min 進(jìn)行遞增,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作時(shí),每增加10 r/min 的轉(zhuǎn)速,RTY1490 機(jī)組發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)值和中冷器振動(dòng)值同步上升,當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速增加至830 r/min時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)值和中冷器振動(dòng)值上升至7 mm/s,較800 r/min 轉(zhuǎn)速時(shí)振動(dòng)值上升約3 mm/s,已接近振動(dòng)報(bào)警值8 mm/s 和聯(lián)鎖停機(jī)值8.5 mm/s,為保證機(jī)組正常平穩(wěn)生產(chǎn),后將轉(zhuǎn)速恢復(fù)至800 r/min。

除改造壓縮機(jī)缸徑外[7],沙坪場(chǎng)增壓站RTY1490機(jī)組短期內(nèi)已無(wú)工況調(diào)整空間。

2.4 加強(qiáng)增壓機(jī)組運(yùn)行管理

1)在氣量變化時(shí)對(duì)增壓機(jī)組運(yùn)行工況進(jìn)行調(diào)整,確保正常生產(chǎn)的情況下,降低增壓機(jī)組燃料氣消耗[8]。

2)在季節(jié)變化時(shí)對(duì)增壓機(jī)組風(fēng)機(jī)運(yùn)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)整,在氣溫較低時(shí)減少風(fēng)機(jī)運(yùn)行數(shù)量,確保風(fēng)機(jī)變頻器的正常使用,并依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn)情況,調(diào)整風(fēng)機(jī)輸出頻率,進(jìn)而降低增壓機(jī)組電能消耗[9-10]。

3)依據(jù)增壓機(jī)組處理氣量的變化,優(yōu)化增壓機(jī)組運(yùn)行,合理停運(yùn)增壓機(jī),進(jìn)而降低增壓機(jī)的天然氣及電能消耗。

4)沙坪場(chǎng)壓縮機(jī)組存在的漏液漏油情況相對(duì)突出,班組加強(qiáng)巡檢,及時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液漏點(diǎn)以及壓縮機(jī)潤(rùn)滑油管路漏油點(diǎn),組織外委單位對(duì)故障部位進(jìn)行處理。

3 效果分析

3.1 增壓機(jī)組優(yōu)化運(yùn)行效果

1)通過(guò)停運(yùn)3360 機(jī)組,沙坪場(chǎng)增壓站每處理1×104m3天然氣消耗由0.016×104m3(改造前,沙坪場(chǎng)增壓站年耗氣量為1 311.161 9×104m3,年增壓處理量為84 259.3×104m3)降低為0.013×104m3(改造后,沙坪場(chǎng)增壓站年耗氣量為748.552 9×104m3,年增壓處理量為55 162.794 8×104m3)。年節(jié)約氣量165.488 4×104m3,年節(jié)氣費(fèi)用165.488 4萬(wàn)元。

2)通過(guò)將沙坪場(chǎng)增壓站4 臺(tái)1490 機(jī)組1 級(jí)壓縮的2個(gè)缸余隙由5.9 inch調(diào)節(jié)為2 inch后,由原來(lái)的3 臺(tái)機(jī)組加載運(yùn)行,優(yōu)化為2 臺(tái)機(jī)組加載運(yùn)行后。沙坪場(chǎng)增壓站由年耗氣量750.78×104m3下降到547.00×104m3,年耗電量由66.99×104kWh下降到42.18×104kWh。由于區(qū)塊產(chǎn)量下降較大,用單耗法計(jì)算無(wú)法計(jì)算出節(jié)能量,因此采用比較法進(jìn)行對(duì)比分析,年節(jié)氣量203.78×104m3,年節(jié)電量24.81×104kWh,年節(jié)氣費(fèi)用203.78 萬(wàn)元,年節(jié)電費(fèi)用18.61萬(wàn)元;年節(jié)約費(fèi)用合計(jì)222.39萬(wàn)元。

3.2 增壓機(jī)風(fēng)機(jī)優(yōu)化運(yùn)行效果

1)每臺(tái)機(jī)組停用1#或2#風(fēng)機(jī),節(jié)能5.5 kWh/h,每臺(tái)機(jī)組停用3#或4#風(fēng)機(jī),節(jié)能約5.7 kWh/h。因此每年11 月至次年4 月停用停用風(fēng)機(jī),年可節(jié)約電能4.865 3×104kWh。

2)通過(guò)調(diào)低每臺(tái)機(jī)組1#或2#風(fēng)機(jī)輸出頻率,節(jié)能0.8 kWh/h,(風(fēng)機(jī)輸出頻率60%時(shí),輸出電壓為277.2 V,電流約17.1 A);調(diào)低每臺(tái)機(jī)組3#或4#風(fēng)機(jī)輸出頻率,節(jié)能0.88 kWh/h(風(fēng)機(jī)輸出頻率60%時(shí),輸出電壓為277.2,電流約17.4 A)。每年11月至次年4月通過(guò)調(diào)低風(fēng)機(jī)輸出功率,單臺(tái)增壓機(jī)組年節(jié)約電量0.729 83×104kWh。每年5—10 月通過(guò)調(diào)低2臺(tái)風(fēng)機(jī)輸出功率,單臺(tái)增壓機(jī)組年節(jié)約電量1.4838×104kWh。年節(jié)約電能2.214×104kWh,單臺(tái)增壓機(jī)組年綜合節(jié)約電能7.079 3×104kWh。4臺(tái)增壓機(jī)組年節(jié)約電能28.317×104kWh,年節(jié)約電費(fèi)21.238萬(wàn)元。

3.3 設(shè)備降壓試運(yùn)效果

選取降壓運(yùn)行前10 天和降壓運(yùn)行后10 天數(shù)據(jù),分析降壓運(yùn)行前后增壓機(jī)進(jìn)氣排氣壓力變化、增壓機(jī)組處理量(產(chǎn)量)變化和燃料氣消耗變化情況。

根據(jù)降壓運(yùn)行前5 月1—10 日共計(jì)10 天數(shù)據(jù),沙坪場(chǎng)增壓站RTY1490 機(jī)組平均進(jìn)氣壓力1.14 MPa,平均排氣壓力5.36 MPa,平均日處理氣量81.82×104m3(間歇生產(chǎn)井日產(chǎn)氣量0),平均日消耗燃料氣量14 220 m3,平均燃料氣消耗率173.8 m3/104m3,梁平作業(yè)區(qū)降壓運(yùn)行前機(jī)組運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表3。

表3 梁平作業(yè)區(qū)降壓運(yùn)行前機(jī)組運(yùn)行參數(shù)

根據(jù)降壓運(yùn)行后6 月19—28 日共計(jì)10 天數(shù)據(jù),沙坪場(chǎng)增壓站RTY1490 機(jī)組平均進(jìn)氣壓力1.09 MPa,較降壓運(yùn)行前降低0.05 MPa,平均排氣壓力4.58 MPa,較降壓運(yùn)行前降低0.78 MPa,平均日處理氣量82.28×104m3(間歇生產(chǎn)井日產(chǎn)氣量1.82×104m3),較降壓運(yùn)行前上升0.46×104m3/d,平均日消耗燃料氣量13 305 m3,較降壓運(yùn)行前降低914.6 m3/d,平均燃料氣消耗161.71 m3/104m3,較降壓運(yùn)行前降低12.09 m3/104m3,梁平作業(yè)區(qū)降壓運(yùn)行后機(jī)組運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表4。

表4 梁平作業(yè)區(qū)降壓運(yùn)行后機(jī)組運(yùn)行參數(shù)

3.4 整體效果

選取2014—2021 年第一季度沙坪場(chǎng)增壓機(jī)天然氣消耗情況縱向?qū)Ρ?,如?所示,沙坪場(chǎng)增壓站的增壓機(jī)燃料氣單耗整體呈下降趨勢(shì),可見(jiàn)近年來(lái)的節(jié)能實(shí)踐頗有成效,在產(chǎn)量逐漸下降的趨勢(shì)下,下一步擬將沙坪場(chǎng)增壓機(jī)組從兩用一備向1+1模式轉(zhuǎn)換,或?qū)⒘浩阶鳂I(yè)區(qū)其他增壓站的氣輸送至沙坪場(chǎng)增壓站進(jìn)行增壓,以達(dá)到停用機(jī)組減少能耗的目的,下一步措施將依據(jù)產(chǎn)量、生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃等全方面考慮。

表5 2014—2021年沙坪場(chǎng)增壓機(jī)(第一季度)能耗縱向?qū)Ρ?/p>

4 結(jié)論

近年來(lái),梁平作業(yè)區(qū)一直在不斷踐行節(jié)能理念,通過(guò)調(diào)整工況、調(diào)整風(fēng)機(jī)運(yùn)行模式、加強(qiáng)管理等,不斷向高效低耗方向努力,隨著產(chǎn)量的逐年下降,梁平作業(yè)區(qū)不斷調(diào)整節(jié)能措施,在保證生產(chǎn)的情況下,控制單位能耗,努力協(xié)調(diào)生產(chǎn)與降耗之間的關(guān)系,切實(shí)踐行提質(zhì)增效,實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益最大化。

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