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淺談脫硝精確噴氨項(xiàng)目改造

2021-11-14 05:41劉田中
中國(guó)設(shè)備工程 2021年21期
關(guān)鍵詞:噴氨預(yù)器煙道

劉田中

(山西京能呂臨發(fā)電有限公司,山西 呂梁 033200)

1 機(jī)組設(shè)備概況及改造目的

公司甲4#發(fā)電機(jī)組鍋爐設(shè)備由上海鍋爐股份有限公司生產(chǎn),型號(hào):SG2093/17.5-M919,為亞臨界一次中間再熱強(qiáng)制循環(huán)汽包爐,采用單爐膛、倒U型布置、四角切圓燃燒、正壓直吹式制粉系統(tǒng),擺動(dòng)式燃燒器調(diào)溫,平衡通風(fēng)、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)、半露天布置、固態(tài)排渣、燃用貧煤。

公司乙一期安裝有兩臺(tái)350MW日本三菱公司生產(chǎn)的亞臨界一次中間再熱燃煤凝汽式機(jī)組,其中鍋爐為日本三菱生產(chǎn)的亞臨界控制循環(huán)燃煤汽包鍋爐。通過(guò)此次項(xiàng)目的實(shí)施,目的在于控制2#機(jī)組脫硝系統(tǒng)SCR出口NOx濃度長(zhǎng)期穩(wěn)定低于20mg/Nm3,氨逃逸量的平均值小于2mg/Nm3,降低脫硝下游設(shè)備ABS沉積風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)此次項(xiàng)目的實(shí)施,為解決目前機(jī)組運(yùn)行中遇到的實(shí)際問(wèn)題(氨逃逸增加導(dǎo)致的空預(yù)器腐蝕、堵塞等),還能降低引風(fēng)機(jī)電耗,減少氨用量,具有顯著的經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益。同時(shí),還能建立精細(xì)化的分區(qū)性能管控系統(tǒng),有利于電廠的智能化管理解決。

2 主要實(shí)施內(nèi)容(見(jiàn)圖1)

圖1 脫硝優(yōu)化整體方案示意圖

2.1 測(cè)量系統(tǒng)包括:NOx分區(qū)測(cè)量系統(tǒng)和精確氨逃逸測(cè)量系統(tǒng)

(1)NOx分區(qū)測(cè)量系統(tǒng)。

①NOx分析儀。采用稀釋法與化學(xué)發(fā)光法相結(jié)合的NOx分析儀。稀釋法的煙氣抽取法與化學(xué)發(fā)光法相結(jié)合,具有不用除水,系統(tǒng)簡(jiǎn)單,大大降低了故障停運(yùn)概率和維護(hù)成本。

②測(cè)點(diǎn)分區(qū)方式。兩側(cè)SCR出口煙道一共分12個(gè)區(qū),每個(gè)區(qū)布置一個(gè)測(cè)點(diǎn),共用一套NOx分析儀。

單側(cè)煙道被劃分為6個(gè)網(wǎng)格區(qū)域(爐前4個(gè)區(qū)域,每個(gè)區(qū)域通過(guò)聯(lián)箱再分為6個(gè)支管,爐后2兩區(qū)域,每個(gè)區(qū)域通過(guò)聯(lián)箱再分為8個(gè)支管),每個(gè)網(wǎng)格區(qū)域設(shè)一個(gè)取樣探頭,兩側(cè)一共12個(gè)網(wǎng)格區(qū)域抽取的煙氣經(jīng)預(yù)處理和輪測(cè)切換裝置,送入測(cè)量?jī)x表。左右兩側(cè)分別配置一套測(cè)量?jī)x表系統(tǒng)。

網(wǎng)格區(qū)域劃分時(shí),綜合考慮SCR流場(chǎng)模擬的結(jié)果和現(xiàn)有噴氨裝置的配置情況。一般而言,煙道兩側(cè)的速度梯度較大,所以分區(qū)較?。粺煹乐虚g部位的速度梯度較小,分區(qū)可以相對(duì)較大。各個(gè)測(cè)點(diǎn)位于分區(qū)的幾何中心(見(jiàn)圖2)。

圖2 SCR出口煙道(A/B兩側(cè))分區(qū)示意圖

③分區(qū)測(cè)量控制模式。采用同時(shí)取樣,用專(zhuān)用的儲(chǔ)氣裝置鎖定樣品氣體,分時(shí)輪測(cè)的技術(shù)方案。每個(gè)測(cè)點(diǎn)的測(cè)量時(shí)間為1分鐘,所以14分鐘即可將SCR出口煙道的NOx分布更新一次,滿足分區(qū)控制的需要。同時(shí)取樣保證了樣品氣為同一時(shí)刻的的煙道煙氣,測(cè)量結(jié)果反映了NOx濃度的真實(shí)分布。

(2)氨逃逸測(cè)量設(shè)備安裝位置在空氣預(yù)熱器前,SCR反應(yīng)器之后。每側(cè)煙道各安裝一套,本項(xiàng)目共2套氨逃逸測(cè)量設(shè)備。

該設(shè)備采用原位取樣方式進(jìn)行測(cè)量,將測(cè)量腔整體安裝在煙道內(nèi)部。相比常規(guī)儀表,該儀表具有獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn):直接高溫測(cè)量煙氣,無(wú)須不抽出;高信噪比算法;零點(diǎn)和量程標(biāo)定;極低吸附材料和流程。

2.2 控制系統(tǒng)包括噴氨總量先進(jìn)控制系統(tǒng)和噴氨格柵均衡控制系統(tǒng)(見(jiàn)圖3)

圖3 噴氨總量控制系統(tǒng)原理圖

噴氨總量先進(jìn)控制系統(tǒng),在噴氨自動(dòng)中引入風(fēng)煤比、入口NOx等參數(shù)作為前饋信號(hào),參與噴氨總量的閉環(huán)控制中,解決了入口NOx測(cè)量滯后的問(wèn)題。另一方面,通過(guò)試驗(yàn)得到不同負(fù)荷下的SCR反應(yīng)器的傳遞函數(shù),進(jìn)而有針對(duì)性地實(shí)施先進(jìn)控制算法模型。

2.3 執(zhí)行機(jī)構(gòu)是指噴氨格柵分區(qū)與自動(dòng)控制裝置

優(yōu)化服務(wù)器將均衡控制算法得到的控制策略通過(guò)以太網(wǎng)通訊方式傳輸給DCS,有DCS系統(tǒng)發(fā)出各分區(qū)調(diào)節(jié)閥門(mén)的開(kāi)度調(diào)節(jié)指令(見(jiàn)圖4)。

圖4 噴氨格柵均衡控制系統(tǒng)原理圖

3 項(xiàng)目實(shí)施后運(yùn)行情況及數(shù)據(jù)對(duì)比分析

3.1 公司甲效果對(duì)比

(1)氨逃逸儀表:投運(yùn)后,表計(jì)能夠很好地跟蹤負(fù)荷以及SCR入口NO的變化。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)氣標(biāo)定,測(cè)量誤差小于2%。相比改造前,表計(jì)準(zhǔn)確可靠,能夠?yàn)榭刂坪铜h(huán)保提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。

(2)噴氨量:相比本系統(tǒng)投運(yùn)前,按一周的總噴氨量計(jì)算,相對(duì)減少噴氨量6.8%。

(3)氨逃逸:在滿足環(huán)保排放要求的前提下,氨逃逸相對(duì)投運(yùn)前的5ppm降低至2.5ppm。

(4)出口NOx均勻性:根據(jù)分區(qū)儀表的測(cè)量數(shù)據(jù),系統(tǒng)投運(yùn)后,出口NOx的不均勻度從45.3%降至25.5%,降低了19.8%。

(5)出口NOx波動(dòng):根據(jù)DCS數(shù)據(jù),系統(tǒng)投運(yùn)后,出口NOx的波動(dòng)相對(duì)降低。

(6)隨著分區(qū)控制調(diào)門(mén)開(kāi)度變化,對(duì)應(yīng)分區(qū)的NOx有明顯變化(下圖紅色曲線為分區(qū)調(diào)門(mén)開(kāi)度反饋,綠色曲線為對(duì)應(yīng)分區(qū)的NOx,藍(lán)色曲線為不均衡度)。

(7)改造完成后,出口NOx控制穩(wěn)定性明顯增加,氨逃逸量控制在3ppm以內(nèi),但噴氨調(diào)門(mén)開(kāi)度變化時(shí),氨逃逸量無(wú)明顯對(duì)應(yīng)的變化趨勢(shì)(圖5紅色曲線為出口氮氧化物,綠色曲線為噴氨量,藍(lán)色曲線為氨逃逸,黃色曲線為入口氮氧化物,粉色曲線為空預(yù)器出口壓,淺藍(lán)色曲線為空預(yù)器入口壓力)。

圖5 氨逃逸量與其他參數(shù)對(duì)應(yīng)曲線

3.2 公司乙效果對(duì)比

(1)改造前后對(duì)比,改造后A/B側(cè)及總排出口NOx降低,NOx控制穩(wěn)定性增加,改造前NOx波動(dòng)約為±10mg/m3,改造后NOx波動(dòng)約為±5mg/m3;完成改造后,SCR出口與總排出口NOx測(cè)量值之間倒掛現(xiàn)象基本消失,從側(cè)面印證了SCR區(qū)域濃度均勻性得到改善。

(2)氨逃逸量控制穩(wěn)定,并且根據(jù)噴氨調(diào)門(mén)開(kāi)度的變化,氨逃逸量有相應(yīng)的變化趨勢(shì)(下圖綠色為B側(cè)噴氨調(diào)門(mén)開(kāi)度反饋,黃色為氨逃逸測(cè)量值)。

圖6 噴氨調(diào)門(mén)開(kāi)度和氨逃逸量曲線

(3)改造后,機(jī)組與未進(jìn)行精確噴氨改造項(xiàng)目的機(jī)組對(duì)比,過(guò)量氨氣損耗有明顯下降。

(4)分區(qū)濃度與氨逃逸。由該歷史曲線可知,NOx濃度分區(qū)測(cè)量值可在較長(zhǎng)時(shí)間保持均勻,其不均勻度約為10%,此時(shí),實(shí)測(cè)的氨逃逸值均在1ppm以下。

在波動(dòng)工況下,各個(gè)分區(qū)測(cè)量值隨總噴氨量與總NOx排放量同步波動(dòng),此時(shí),不均勻度略有上升,最高達(dá)到20%左右,此后待工況穩(wěn)定后,經(jīng)過(guò)調(diào)節(jié)逐步回到10%附近。

4 存在的問(wèn)題

(1)公司甲精確噴氨項(xiàng)目改造完成后,NOx控制穩(wěn)定性明顯增加,氨逃逸量控制穩(wěn)定,但此次改造項(xiàng)目同時(shí)增加導(dǎo)流板等,對(duì)區(qū)域流場(chǎng)進(jìn)行了優(yōu)化,并不能單獨(dú)代表分區(qū)控制的優(yōu)化效果。

(2)在總量控制無(wú)明顯變化,分區(qū)控制不均衡度無(wú)明顯變化,左右側(cè)噴氨調(diào)門(mén)開(kāi)度無(wú)明顯變化,總噴氨量無(wú)明顯變化的情況下,部分分區(qū)調(diào)門(mén)開(kāi)度大幅度變化后,對(duì)應(yīng)分區(qū)的NOx無(wú)明顯變化,廠家給出的解釋是由于管道及調(diào)門(mén)的節(jié)流,調(diào)門(mén)到達(dá)一定開(kāi)度后,再增加開(kāi)度噴氨量變化不大。分區(qū)自動(dòng)調(diào)節(jié)還有優(yōu)化的空間。

(3)公司甲項(xiàng)目改造后投入時(shí)間較短(2018年12月初),且改造前2#機(jī)空預(yù)器無(wú)堵塞現(xiàn)象,無(wú)直觀的數(shù)據(jù)可以說(shuō)明此次改造項(xiàng)目能改善空預(yù)器堵塞問(wèn)題。

(4)分區(qū)控制系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)增加了每個(gè)分區(qū)噴氨的流量計(jì)、管路壓力表、反吹回路、稀釋空氣回路、采樣回路等,管路節(jié)點(diǎn)較多,若發(fā)生泄漏或堵塞時(shí)將影響分區(qū)自動(dòng)控制和脫硝系統(tǒng)運(yùn)行。

5 結(jié)語(yǔ)

精確噴氨項(xiàng)目改造完成后,NOx控制穩(wěn)定性明顯增加,氨逃逸量控制穩(wěn)定,但氨逃逸測(cè)量裝置調(diào)試完后,氨逃逸量不隨噴氨調(diào)門(mén)開(kāi)度變化而變化,測(cè)量準(zhǔn)確性無(wú)法得到保證。

項(xiàng)目改造后,精確噴氨系統(tǒng)投入時(shí)間不長(zhǎng),從曲線中觀察項(xiàng)目改造前后噴氨量無(wú)明顯下降,氨逃逸量均值有所下降但下降幅度不大,且改造前機(jī)組空預(yù)器無(wú)堵塞現(xiàn)象(項(xiàng)目改造前后空預(yù)器差壓均為0.6kPa左右),無(wú)直觀的數(shù)據(jù)可以說(shuō)明此次改造項(xiàng)目能改善空預(yù)器堵塞問(wèn)題。

項(xiàng)目實(shí)施后運(yùn)行情況及數(shù)據(jù)對(duì)比分析部分?jǐn)?shù)據(jù)為廠家提供,從歷史曲線中不能較直觀地觀察出噴氨量等數(shù)據(jù)的降低。

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