石亮 陸家才
摘要:隨著我國環(huán)保要求的逐漸提高,火電超低排放工作進展迅速。各大型燃煤火電企業(yè)對鍋爐進行脫硫、脫硝、除塵裝置的建設(shè)和改造,脫硫脫硝發(fā)展迅速,技術(shù)工藝逐漸成熟,但在自動調(diào)節(jié)上仍有大量問題存在,極易造成環(huán)保超標(biāo)。本文提供一種基于質(zhì)量平衡模式的電廠SCR脫硝系統(tǒng)噴氨自動調(diào)節(jié)方法,能自動將出口NOx排放控制在一定范圍內(nèi)。
關(guān)鍵詞:質(zhì)量;SCR;噴氨;自動
SCR工藝的基本原理為:在催化劑作用下,向適當(dāng)溫度(約280~420℃)的煙氣中噴入氣氨,氣氨與煙氣中NOX發(fā)生化學(xué)反應(yīng),將NOX還原成N2和H20,達到脫硝的目的。
1改造前存在問題
隨著新的排放標(biāo)準實施,燃煤電廠目前現(xiàn)有的的脫硝噴氨自動控制系統(tǒng)的兩種控制模式(“濃度模式”和“效率模式”),已經(jīng)完全不能滿足運行人員的需求。脫硝噴氨只能改為手動控制調(diào)節(jié)門開度,其調(diào)整完全依賴于運行人員的經(jīng)驗,合格達標(biāo)和經(jīng)濟性很難平衡,運行人員發(fā)現(xiàn)和調(diào)整不及時將造成出口NOx值超高越線,各種不確定因素的存在給系統(tǒng)的正常運行造成了隱患。
2原因分析
1)噴氨自動無論是“濃度模式”還是“效率模式”,其調(diào)整存在滯后,當(dāng)出口已經(jīng)反應(yīng)出來了,噴氨自動系統(tǒng)才進行調(diào)整。
2)供氨壓力不平穩(wěn),波動范圍較大。以本公司為例,供氨壓力在0.2MPa~0.245MPa波動。
3基于質(zhì)量平衡模式的脫硝系統(tǒng)噴氨自動調(diào)節(jié)
基本思路:先根據(jù)鍋爐脫硝反應(yīng)器入口氮氧化物濃度、煙氣量(一般煙氣量測點不準可用總風(fēng)量代替)、脫硝反應(yīng)方程式等計算出脫硝需要的噴氨質(zhì)量,再根據(jù)排放出口的氮氧化物濃度進行修正,最終得出需求的噴氨量。同時設(shè)置人工偏置調(diào)整回路,使運行人員能在不切除自動情況下對噴氨量進行修正。
3.1噴氨量計算
3.2修正計算的耗氨量
(1)根據(jù)鍋爐氧量修正,修正函數(shù)為f1(X);見下圖。
(2)根據(jù)排放的NOx濃度對噴氨量進行修正,修正函數(shù)f2(X)。
4優(yōu)勢和實施效果
(1)結(jié)合總風(fēng)量的變化和脫硝反應(yīng)器入口濃度的變化,可以最大程度的預(yù)判噴氨量,提前進行調(diào)整。
(2)因為控制的是噴氨的質(zhì)量流量,因此可以消除供氨壓力變化帶來的影響。
(3)能將環(huán)保出口NOX平穩(wěn)控制在35-42mgNm3之間,解決了脫硝噴氨自動調(diào)節(jié)品質(zhì)不能滿足需求的問題。減輕集控人員調(diào)整負擔(dān)。
(4)直接經(jīng)濟效益:萬度電噴氨量比去年下降0.26kg萬Kwh,全年可節(jié)約液氨73噸左右,合計24萬元左右。
(5)間接經(jīng)濟效益:a.每年可減少因NOx超標(biāo)排放罰扣電費上百萬元。b.逃逸氨量減少,緩解空氣預(yù)熱器的冷端形成硫酸氫銨堵塞問題,提高一二次風(fēng)溫。
(6)間接經(jīng)濟效益:a.保證脫硝不超標(biāo),不扣罰脫硝電價。b.逃逸氨量減少,緩解空氣預(yù)熱器的冷端形成硫酸氫銨堵塞問題,提高一二次風(fēng)溫。
參考文獻:
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