倪玉峰 王慧豐 張洪月 吳子涵 楊金華
(金浦新材料股份有限公司,江蘇 南京 210047)
歧化松香鉀皂以歧化松香為原料加工而成,主要用作合成橡膠的乳化劑,是一種重要的松香深加工產(chǎn)品。在液體松香歧化工段使用的Pd-C催化劑由于價(jià)格昂貴,需進(jìn)行過(guò)濾回收利用。為提高鉀皂裝置工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中貴金屬鈀的回收率,降低歧化松香鉀皂產(chǎn)品加工成本,某企業(yè)采用密閉過(guò)濾器回收Pd-C催化劑,過(guò)濾器采用的熱媒介質(zhì)分別為低壓蒸汽和導(dǎo)熱油。但近年來(lái),共發(fā)生兩起歧化過(guò)濾器內(nèi)筒鼓包事故,造成Pd-C催化劑過(guò)濾回收難以安全高效進(jìn)行。文章分析兩起事故原因,采取合理有效措施,消除設(shè)備隱患,保障安全生產(chǎn)。
某企業(yè)歧化過(guò)濾器的工作流程為:歧化松香與催化劑混合物通過(guò)過(guò)濾器后,催化劑被截留在過(guò)濾器濾芯外側(cè),經(jīng)過(guò)濾后的歧化松香進(jìn)入計(jì)量罐準(zhǔn)備皂化反應(yīng)。過(guò)濾器設(shè)置為一用一備,根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷不同,主過(guò)濾器一般連續(xù)使用一周后需切換至備用過(guò)濾器,并對(duì)主過(guò)濾器進(jìn)行浸泡沖洗。將堿水注入過(guò)濾器,在80~90 ℃溫度下浸泡24 h,間歇通入氮?dú)?,鼓泡攪?dòng)加速濾餅層松動(dòng),最后在堿水的流動(dòng)沖洗作用下帶出催化劑進(jìn)入回收網(wǎng)。
在上述浸泡過(guò)程中,向過(guò)濾器夾套內(nèi)通入熱媒介質(zhì)維持堿水溫度在80~90 ℃,熱媒介質(zhì)為0.4 MPa低壓蒸汽或?qū)嵊停瑑煞N熱媒介質(zhì)對(duì)應(yīng)的流程分別見(jiàn)圖1~2。
圖1 熱媒介質(zhì)為蒸汽的過(guò)濾器流程
圖2 熱媒介質(zhì)為導(dǎo)熱油的過(guò)濾器流程
歧化過(guò)濾器為立式過(guò)濾器,又名精密過(guò)濾器,設(shè)備執(zhí)行GB/T 150.1~150.4—2011標(biāo)準(zhǔn),內(nèi)筒容積與夾套容積分別為0.35 m3、0.09 m3,換熱面積為18 m2;筒體(球殼)的材質(zhì)為S30408,厚度為8 mm;封頭的材質(zhì)為S30408/Q345R,厚度為8/6 mm;夾套的材質(zhì)為Q345R,厚度為6 mm,設(shè)計(jì)壓力為0.6 MPa,設(shè)計(jì)溫度為310 ℃;內(nèi)筒的設(shè)計(jì)壓力為0.6 MPa,設(shè)計(jì)溫度為300 ℃。
歧化過(guò)濾器夾套熱媒介質(zhì)最先使用的是0.4 MPa低壓蒸汽,但在檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)過(guò)濾器夾套內(nèi)壁存在鼓包,嚴(yán)重影響過(guò)濾工段的生產(chǎn)安全,隨即停用。由于該車間生產(chǎn)過(guò)程使用的熱媒介質(zhì)基本是導(dǎo)熱油,因此,車間在辦理變更手續(xù)時(shí),將歧化過(guò)濾器夾套熱媒介質(zhì)也變更為導(dǎo)熱油,但在第一次過(guò)濾后便發(fā)現(xiàn)歧化過(guò)濾器夾套內(nèi)壁還是出現(xiàn)鼓包。
由于熱媒介質(zhì)僅用于堿水的浸泡保溫,在高溫(280 ℃左右)歧化松香的過(guò)濾環(huán)節(jié),由于高溫液體連續(xù)通過(guò),且過(guò)濾器設(shè)置了巖棉隔熱層,無(wú)需熱媒介質(zhì)加熱。在使用導(dǎo)熱油為熱媒介質(zhì)完成對(duì)堿水的浸泡保溫后,關(guān)閉過(guò)濾器夾套熱媒進(jìn)出口閥門,導(dǎo)致過(guò)濾器夾套形成一個(gè)封閉系統(tǒng)。在過(guò)濾歧化松香時(shí),280 ℃的高溫液體歧化松香連續(xù)通過(guò)歧化過(guò)濾器,夾套內(nèi)封閉的導(dǎo)熱油持續(xù)受熱。夾套內(nèi)的媒介系統(tǒng)封閉、內(nèi)筒壁溫度高而強(qiáng)度降低,是誘發(fā)內(nèi)筒鼓包失效的重要因素[1-2]。已知導(dǎo)熱油膨脹系數(shù)α約為6.7×10-4K-1,取最小傳熱溫差20 K,按液體膨脹量計(jì)算公式估算,過(guò)濾器夾套內(nèi)導(dǎo)熱油的最大體積膨脹量約0.009 6 m3,導(dǎo)致夾套向內(nèi)鼓包。
ΔV=α×V×(T2-T1)=6.7×10-4×0.09×(260-100)=0.009 6 m3
式中:ΔV為夾套內(nèi)導(dǎo)熱油的最大體積膨脹量,m3;V為過(guò)濾器夾套容積,m3;T1為堿液浸泡時(shí)的夾套溫度,℃;T2為與高溫液體歧化松香接觸時(shí)的夾套溫度,℃。
熱動(dòng)力型圓盤式蒸汽疏水閥具備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、質(zhì)量低、體積小、安裝方便等優(yōu)點(diǎn),因此應(yīng)用比較廣泛。在低壓蒸汽的情況下使用這種圓盤式蒸汽疏水閥時(shí),必須有0.03 MPa以上的動(dòng)作壓差,如果背壓是零(即疏水閥出口直通大氣),疏水閥進(jìn)口壓力至少是0.03 MPa,隨著進(jìn)出口壓力差變小,疏水閥的排水能力也變小。使用熱動(dòng)力型圓盤式蒸汽疏水閥用于排放夾層及蒸汽管內(nèi)的冷凝水,由于蒸汽管線長(zhǎng)且不連續(xù)供汽,導(dǎo)致管道內(nèi)蒸汽冷凝產(chǎn)生較多的積水[3]。在疏水閥前的蒸汽管道上安裝帶手動(dòng)閘閥(或球閥)的三通管,每次使用前打開(kāi)手動(dòng)閥排出積水,取得良好的應(yīng)用效果。
熱媒介質(zhì)僅用于堿水的浸泡保溫,在后續(xù)的高溫歧化松香過(guò)濾階段無(wú)需使用熱媒加熱,在80~90 ℃溫度下使用低壓蒸汽維持歧化過(guò)濾器浸泡24 h后,便將蒸汽管的切斷閥關(guān)閉。此時(shí),過(guò)濾器夾套內(nèi)剩余蒸汽的溫度逐漸降低,產(chǎn)生的冷凝水通過(guò)疏水閥向外排放,同時(shí)夾套內(nèi)的蒸汽壓力降低,導(dǎo)致疏水閥的排水能力逐漸變小,最終使得過(guò)濾器夾套及其連接管道內(nèi)殘留一部分冷凝水。當(dāng)過(guò)濾器投入到過(guò)濾操作環(huán)節(jié)時(shí),高溫的歧化松香連續(xù)通過(guò)過(guò)濾器內(nèi)筒,殘留的冷凝水獲取熱量產(chǎn)生蒸汽,夾套內(nèi)蒸汽壓力增加,超出夾套及內(nèi)筒的設(shè)計(jì)壓力,引起變形,形成凸向內(nèi)筒的鼓包。采用理想氣體狀態(tài)方程核算,夾套管線內(nèi)殘留積水高于246.58 g時(shí),受熱蒸發(fā)足以超出過(guò)濾器內(nèi)筒與夾套的設(shè)計(jì)壓力。
式中:m為殘留積水的量,g;M為水的摩爾質(zhì)量,g/mol;P為過(guò)濾器內(nèi)筒與夾套的設(shè)計(jì)壓力,Pa;V為過(guò)濾器夾套容積,m3;R為摩爾氣體常數(shù),J/(mol·K);T為液態(tài)歧化松香溫度,K。
鑒于導(dǎo)熱油作為該過(guò)濾器洗滌浸泡階段的加熱媒介時(shí),導(dǎo)熱油進(jìn)油溫度約為260 ℃,而浸泡溫度僅需80~90 ℃,二者溫差大,操作不穩(wěn),不易調(diào)控保溫溫度,因此提出過(guò)濾器夾套媒介采用0.4 MPa低壓蒸汽(如圖3所示)。同時(shí),為避免關(guān)閉過(guò)濾器夾套進(jìn)口蒸汽后,夾套內(nèi)蒸汽壓力逐漸降低、疏水閥排水能力變小,導(dǎo)致夾套內(nèi)殘留部分積水無(wú)法順利排出,在進(jìn)行高溫歧化松香過(guò)濾時(shí),夾套內(nèi)剩余積水持續(xù)受熱蒸發(fā)導(dǎo)致蒸汽壓力超出夾套及內(nèi)筒的設(shè)計(jì)壓力而引起內(nèi)筒變形。
圖3 采取防護(hù)措施的過(guò)濾器流程
建議在過(guò)濾器夾套底部疏水閥旁新增手動(dòng)閘閥(或球閥),在80~90 ℃堿水浸泡24 h后,及時(shí)打開(kāi)新增的旁路閥將夾套及其連接管線內(nèi)的冷凝積水排出。
歧化過(guò)濾器是鉀皂車間的關(guān)鍵設(shè)備,其安全穩(wěn)定運(yùn)行關(guān)系到Pd-C催化劑回收、提高歧化松香產(chǎn)品品質(zhì)的效率。針對(duì)車間使用導(dǎo)熱油及低壓蒸汽做熱媒介質(zhì)時(shí)發(fā)生的過(guò)濾器內(nèi)筒鼓包事故,選擇以0.4 MPa低壓蒸汽為熱媒介的保溫方案,并在過(guò)濾器夾套底部疏水閥旁新增手動(dòng)閘閥(或球閥),可以及時(shí)排出積水,避免過(guò)濾器內(nèi)筒鼓包事故再次發(fā)生。