史 磊 湯樂云
(華菱鋼鐵集團(tuán)公司湘潭鋼鐵有限公司煉鐵廠,湖南 湘潭 411100)
混合料水分是燒結(jié)生產(chǎn)工藝的核心參數(shù),適宜均勻的水分是生產(chǎn)過程穩(wěn)定順行的先決條件,它直接影響著燒結(jié)速度、質(zhì)量和成品率?;旌狭纤诌^大,圓輥下料不暢,料層變薄,燒結(jié)速度過快,燒結(jié)礦質(zhì)量和成品率降低,成本消耗增加;混合料水分過小,透氣性變壞、總管負(fù)壓升高,燒結(jié)速度慢,生產(chǎn)率低,過程控制難度加大導(dǎo)致穩(wěn)定性變差。
在2015年以前,湘鋼燒結(jié)混合料水分普遍按6.8%~7.5%組織,與國內(nèi)其他燒結(jié)廠差異不大,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度僅76.5%,內(nèi)返礦率高,成品率低,年產(chǎn)量在900萬t以下。隨著國內(nèi)鋼廠燒結(jié)競爭日益提高,且湘鋼高爐生產(chǎn)不斷取得進(jìn)步,對燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量有了更高的要求,低水厚料層生產(chǎn)成為行業(yè)發(fā)展大勢所趨。
低水燒結(jié)和厚料層是相輔相成的,厚料層燒結(jié)的意義是減少玻璃質(zhì)多、強(qiáng)度低的表層燒結(jié)礦占比,充分利用燒結(jié)過程自蓄熱作用強(qiáng)化燒結(jié)高溫反應(yīng),提高燒結(jié)礦強(qiáng)度和成品率;同時(shí)降低FeO控制,從而降低固體燃料消耗,改善還原性。但隨著料層厚度提升,過濕帶厚度也逐漸增加,過程阻力增大,透氣性惡化,進(jìn)而導(dǎo)致水分控制失常,生產(chǎn)惡性循環(huán),嚴(yán)重時(shí)甚至造成爐條大面積板結(jié),極大地制約了燒結(jié)生產(chǎn)的長周期順行。
實(shí)施厚料層燒結(jié)生產(chǎn),推進(jìn)低水燒結(jié)勢在必行。低水燒結(jié)對提質(zhì)提產(chǎn)和降低能耗都有積極作用。低水燒結(jié)的優(yōu)勢在于降低物料堆密度,強(qiáng)化物料顆粒表面接觸,促進(jìn)固相反應(yīng)進(jìn)行,且有效減少過濕層。
低水燒結(jié)的前提保證和根本措施是在實(shí)現(xiàn)混合料水分控制的精準(zhǔn)性及穩(wěn)定性的同時(shí),通過強(qiáng)化制粒和減少過濕層影響來改善料層透氣性。
2.2.1 強(qiáng)化在線水分監(jiān)測
混合料水分的精準(zhǔn)檢測控制是燒結(jié)生產(chǎn)舉足輕重的環(huán)節(jié)。單憑人工經(jīng)驗(yàn)判斷,無論從時(shí)效性還是準(zhǔn)確性上均無法滿足生產(chǎn)需求,嚴(yán)重時(shí)會(huì)因水分失常釀成生產(chǎn)事故。為系統(tǒng)監(jiān)測水分,湘鋼燒結(jié)在早期就分別在出混合機(jī)和制粒機(jī)后的膠帶加設(shè)MM710e紅外線測水儀。因認(rèn)識(shí)和維護(hù)工作不到位,測水儀最初使用僅僅起到參考作用,對生產(chǎn)的指導(dǎo)作用沒有得到充分發(fā)揮。
近些年湘鋼對計(jì)器計(jì)量儀表設(shè)備的重要性認(rèn)識(shí)大幅提高。通過開展針對性攻關(guān),減輕紅外線測水儀運(yùn)行的各項(xiàng)影響因素干擾,具體包括加裝犁頭等平料裝置平衡探測距離,對儀器移位、增加擋盒密封、軸流風(fēng)機(jī)等輔助設(shè)施來改善儀表工作環(huán)境,且原料配比變更后及時(shí)校準(zhǔn),減少光照、料面蒸汽、物料顏色、粒度及環(huán)境粉塵等變化影響,見圖1。當(dāng)前紅外線測水儀數(shù)據(jù)的真實(shí)性和指導(dǎo)性大大提高,能夠及時(shí)預(yù)警水分變化異常,明確操作調(diào)整方向。
2.2.2 改進(jìn)加水系統(tǒng)
湘鋼燒結(jié)設(shè)有混合機(jī)和制粒機(jī),生產(chǎn)加水點(diǎn)最初集中在混合機(jī)和制粒機(jī)。隨著生產(chǎn)模式擴(kuò)大,原有的加水模式已無法滿足生產(chǎn)有效加水,故對加水管道重新系統(tǒng)梳理走線,同時(shí)將單點(diǎn)加水改為分段加水,分段加水點(diǎn)包括混合機(jī)前混-1膠帶加水點(diǎn)、原混合機(jī)及制粒機(jī)加水點(diǎn)、制粒機(jī)和混合料倉通蒸汽水及外接清水補(bǔ)充點(diǎn)等,見圖2。
圖2 加水管道重新走線
改善加水流量控制系統(tǒng),確保加水量精確調(diào)控。生產(chǎn)中加水量調(diào)節(jié)常采用流量閥開度控制和流量控制兩種控制方式,兩者各有優(yōu)缺點(diǎn)。前者配加水量的精確度不夠,易受水壓、水管通暢情況影響,后者加水量精確,但閥管小容易堵塞。實(shí)現(xiàn)分段加水后,將多處電動(dòng)調(diào)節(jié)閥均改為精密流量閥,加水量穩(wěn)定性顯著改善,最終實(shí)現(xiàn)加水流量自動(dòng)調(diào)控。蒸汽使用方面,增設(shè)了蒸汽排水器、管道自改沉積水容器排水,如圖3、蒸汽穩(wěn)壓閥等設(shè)備設(shè)施,有效過濾掉蒸汽中所含的液態(tài)冷凝水,同時(shí)在蒸汽主管道設(shè)蒸汽壓力和流量表,納入聲控報(bào)警系統(tǒng)。使用余熱發(fā)電自產(chǎn)蒸汽的燒結(jié)機(jī)須確保生產(chǎn)工藝平穩(wěn)。
圖3 沉積水容器排水
2.2.3 上料系統(tǒng)零停機(jī)攻關(guān)
每次停機(jī)停料對燒結(jié)過程穩(wěn)定性帶來的巨大沖擊,直接制約著燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量,湘鋼燒結(jié)區(qū)域?qū)⑸狭舷到y(tǒng)零停機(jī)作為生產(chǎn)管控的重要目標(biāo)達(dá)成了共識(shí)。主要改進(jìn)措施如下:一是做設(shè)備穩(wěn)定順行攻關(guān)、嚴(yán)抓備件驗(yàn)收和檢修質(zhì)量,升級(jí)電氣自動(dòng)化系統(tǒng),以此避免設(shè)備事故停機(jī);二是通過定修對上料系統(tǒng)膠帶托輥、擋皮、清掃器檢查更換,對拐點(diǎn)承壓托輥改型提質(zhì),推進(jìn)下托輥在線更換改造攻關(guān);三是縮短臺(tái)車輪檢修周期,對隔熱件改型加厚延長使用壽命,減少臺(tái)車在線更換次數(shù);四是在工藝上嚴(yán)把核心參數(shù)管控,平衡各物料緩沖倉槽位,避免工藝調(diào)整不當(dāng)或可控事故所導(dǎo)致的非必要停機(jī)。
2.3.1 強(qiáng)化制粒
強(qiáng)化制粒保證厚料層燒結(jié)透氣性,以滿足燒結(jié)過程需求。生產(chǎn)實(shí)踐中通過提高熟熔劑配比、熟熔劑提前消化、制粒機(jī)加水點(diǎn)改霧化水、燒好返礦循環(huán)等措施,不斷改善混合料粒級(jí)組成。
熟熔劑有效鈣、活性度及粒度質(zhì)量跟蹤保證,將熟熔劑配比從30%~40%升高至70%。并通過提前在混合機(jī)前混-1膠帶加水和分段加水,確保充分提前消化,從而避免消化不完全影響制粒、預(yù)熱和混合料的水分均勻,減少“白點(diǎn)”產(chǎn)生。
混合料中球核多,霧化水為球核表面提供毛細(xì)水,毛細(xì)力將球核和顆粒糅合一起造球,故霧化水制粒效果比滴狀水好。在原設(shè)施的基礎(chǔ)上加裝了壓縮空氣管,將制粒機(jī)筒體內(nèi)的若干螺旋噴頭更換成水汽混合霧化噴頭,不斷調(diào)整霧化噴頭角度和水汽混合比,達(dá)到較好的霧化效果,見圖4。
追求均衡適宜的燒結(jié)氣氛和全過程穩(wěn)定,推進(jìn)集中曲線控制和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),大數(shù)據(jù)積累分析與生產(chǎn)操作相互印證,從而持續(xù)改進(jìn)。確保返礦循環(huán)持續(xù)向好,保證返礦溫度、粒度、成分均勻,對達(dá)成良好的制粒效果起到積極作用。
綜上,對制粒性能攻關(guān)后,出制粒機(jī)的混合料>3 mm粒級(jí)占比提高了約10%,如圖5所示。
1—壓縮空氣管;2—進(jìn)水管;3—制粒機(jī);4—霧化噴頭
圖5 攻關(guān)前后物料粒級(jí)對比
2.3.2 減少過濕層
提高混合料溫是減少過濕層的核心措施,具體方式有蒸汽預(yù)熱、熱返礦、白灰消化、熱清水、余熱熱風(fēng)利用等預(yù)熱方式。燒結(jié)從余熱發(fā)電或動(dòng)力主網(wǎng)接入蒸汽,分別通往制粒機(jī)和混合料倉,蒸汽能夠均勻加熱通過的混合料。返礦溫度的控制要求由低于50 ℃提高到60~80 ℃控制。此外熟熔劑消化后極大地提高物料濕容量,也是減少過濕層的重要保障。以上措施實(shí)施后,泥輥給料機(jī)處的下料溫度由50~60 ℃提高至70~80 ℃,見圖6,遠(yuǎn)高于“露點(diǎn)”溫度。
圖6 混合料料溫
經(jīng)以上系列設(shè)備工藝改造,從表1中可看出,從2016年開始逐漸推行低水厚料層燒結(jié)以來,水分控制逐階段不斷降低,燒結(jié)料層厚度增漲幅度達(dá)到200 mm,燒結(jié)機(jī)機(jī)速降低近0.3 m/min。燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)突破歷史最高,其中返礦率降低約2%,燒結(jié)機(jī)利用系數(shù)提高0.2 t/m2·h以上,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度逐步接近并超過80%,燒結(jié)礦年產(chǎn)量突破1 000萬t大關(guān),保持強(qiáng)勁提升勢頭。同時(shí)固體燃料成本顯著降低,單耗降低2.5 kg/t,見圖7。
表1 各階段整個(gè)燒區(qū)工藝參數(shù)和燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量對比
圖7 2014~2021年固體燃料單耗變化
1)低水和厚料層相輔相成,是密不可分的組合生產(chǎn)操作理念,兩者共同推進(jìn)才能實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效的燒結(jié)生產(chǎn)模式。
2)低水厚料層燒結(jié)初期會(huì)面臨一系列難題。通過穩(wěn)定上料系統(tǒng)、改善布料系統(tǒng)和抽風(fēng)系統(tǒng),改善料層透氣性,突破固相反應(yīng)瓶頸,促進(jìn)燒結(jié)過程均勻和結(jié)晶充分,有力地支撐了超厚料層生產(chǎn)。
3)經(jīng)過近6年生產(chǎn)實(shí)踐摸索,湘鋼燒結(jié)已達(dá)成并穩(wěn)定在年產(chǎn)超千萬t,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度79.5%以上的生產(chǎn)平臺(tái)。
4)低水厚料層燒結(jié)生產(chǎn)仍有很多實(shí)際性問題,需要去不斷探索完善,在系統(tǒng)負(fù)荷適應(yīng)、設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定率提升、工藝改進(jìn)、生產(chǎn)智能化等方面須持續(xù)改進(jìn)。