李開盈,邱波,劉斌,劉德軍,陳松,鐘俊良
(中核核電運(yùn)行管理有限公司 技術(shù)二處,浙江 嘉興 314000)
蒸汽轉(zhuǎn)換系統(tǒng)(STR)為單元制系統(tǒng),2臺(tái)核電機(jī)組各設(shè)l套蒸汽轉(zhuǎn)換系統(tǒng)。每l套蒸汽轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的配置包括1臺(tái)蒸汽轉(zhuǎn)換器、1臺(tái)疏水罐、1臺(tái)疏水冷卻器、1臺(tái)排污擴(kuò)容器、1臺(tái)輔助蒸汽除氧器、2臺(tái)給水泵及系統(tǒng)所需的全套閥門、內(nèi)部連接管道和儀表控制裝置。
蒸汽轉(zhuǎn)換器是利用新蒸汽經(jīng)表面式傳熱加熱給水(除鹽水)生產(chǎn)輔助蒸汽的產(chǎn)汽設(shè)備;輔助蒸汽經(jīng)輔助蒸汽分配系統(tǒng)(SVA)分配給各用汽點(diǎn),蒸汽轉(zhuǎn)換器所需的給水為經(jīng)輔助蒸汽除氧器除過氧的除鹽水(取自除鹽水分配系統(tǒng)SER)和冷凝水(來自SVA和ASG系統(tǒng))。給水經(jīng)給水泵升壓后輸送到蒸汽轉(zhuǎn)換器,蒸汽轉(zhuǎn)換系統(tǒng)與輔助蒸汽分配系統(tǒng)相連,蒸汽轉(zhuǎn)換器和輔助鍋爐(不屬于本系統(tǒng)范圍)通過輔助蒸汽分配系統(tǒng)向核電站提供輔助蒸汽。輔助給水除氧器系統(tǒng)(ASG)(僅#1機(jī)組設(shè)置)的冷凝水送到#1機(jī)組STR系統(tǒng)的輔助蒸汽除氧器。蒸汽轉(zhuǎn)換器的疏水經(jīng)蒸汽轉(zhuǎn)換器疏水罐、疏水冷卻器或疏水冷卻器的旁路管線送到主機(jī)除氧器(ADG系統(tǒng))或凝汽器(CEX系統(tǒng)),流程圖如圖1所示。
圖1 STR系統(tǒng)流程圖
蒸汽轉(zhuǎn)換系統(tǒng)與輔助蒸汽分配系統(tǒng)相連,蒸汽轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的功能是生產(chǎn)核電機(jī)組所需的輔助蒸汽,汽壓為1.2 MPa,汽溫為188 ℃,額定流量為37 000 kg/h,輔助蒸汽經(jīng)核電站的輔助蒸汽分配系統(tǒng)分配給各用汽點(diǎn)[1]。
排污擴(kuò)容器2STR001CW主要由筒體與封頭組成,材質(zhì)均為20R,容積為2 m3,筒體與封頭壁厚均為14 mm[2]。
在機(jī)組運(yùn)行中,為控制蒸汽轉(zhuǎn)換系統(tǒng)產(chǎn)生的輔助蒸汽品質(zhì),每臺(tái)蒸汽轉(zhuǎn)換器配置了1臺(tái)排污擴(kuò)容器,用以接收蒸汽轉(zhuǎn)換器的連續(xù)排污。當(dāng)排污閥全開時(shí),蒸汽轉(zhuǎn)換器排出的水量可達(dá)到(最大)1%的排污量;在最大排污情況下,來自飲用水系統(tǒng)(SEP)的冷卻水可使排污擴(kuò)容器中的水溫不大于60 ℃,冷卻水由1只溫度控制閥自動(dòng)控制。當(dāng)需要大量排污時(shí),蒸汽轉(zhuǎn)換器正常水位下有1根排污管可供使用, 由手動(dòng)開啟該管線上的隔離閥來實(shí)現(xiàn)大量排污,在靠近排污擴(kuò)容器處設(shè)有1塊孔板,以防止排污水通過閥門時(shí)發(fā)生閃蒸。
排污擴(kuò)容器可以接收最大1%的蒸汽轉(zhuǎn)換器連續(xù)排污水量。排污管上有1只氣動(dòng)的開/關(guān)閥STR052VL,它與給水泵連鎖,在2臺(tái)給水泵均停運(yùn)時(shí)關(guān)閉,排污擴(kuò)容器的水溫由冷卻水保持為不大于60 ℃,冷卻水由1只恒溫控制STR055VT自動(dòng)控制。
在某核電廠D213大修期間,對排污擴(kuò)容器2STR001CW進(jìn)行定期檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)筒體壁厚減薄嚴(yán)重,其中筒體測點(diǎn)12實(shí)測壁厚最小為10.7 mm,低于公稱壁厚的87.5%,對比D206大修中,該測點(diǎn)實(shí)測壁厚為13.7 mm,即從D206大修至D213大修累計(jì)減薄3 mm,對測點(diǎn)12擴(kuò)大檢查,發(fā)現(xiàn)470 mm×180 mm減薄區(qū)域,最小厚度為9.5 mm(測點(diǎn)25),區(qū)域位置如圖2所示,經(jīng)組織進(jìn)行2STR001CW內(nèi)部核查,發(fā)現(xiàn)減薄位置與排污管高度一致。
圖2 壁厚測量圖示
減薄區(qū)域位于疏水管口對面左側(cè)筒壁,213大修期間,對測點(diǎn)12位置擴(kuò)大檢查范圍后發(fā)現(xiàn)470 mm×180 mm減薄區(qū)域,測點(diǎn)25最小厚度為9.5 mm。214大修前對2STR001CW進(jìn)行壁厚測量,在減薄區(qū)內(nèi),新發(fā)現(xiàn)測點(diǎn)26,壁厚為8.9 mm,測點(diǎn)25厚度無變化,由此推斷上次213大修時(shí),測點(diǎn)26壁厚大于9.5 mm,213大修至214大修前,減薄量至少為0.6 mm(新標(biāo)注測點(diǎn)25/26,如圖3所示),存在異常沖刷減薄,如圖4所示。
圖3 現(xiàn)場實(shí)測減薄點(diǎn)
圖4 現(xiàn)場壁厚測量圖示
以設(shè)計(jì)壓力為基準(zhǔn)進(jìn)行壁厚計(jì)算[3],已臨近最小要求壁厚8.65 mm,以測點(diǎn)25、26位置為例,213大修至214大修前(約1 a),減薄量至少為0.6 mm,故筒體為非均勻沖刷減薄,為保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,需及時(shí)更換處理。
排污擴(kuò)容器內(nèi)介質(zhì)為排污水和飽和蒸汽,最高工作溫度為210 ℃,溫度較高,STR疏水進(jìn)入排污擴(kuò)容器后汽化形成高流速的汽水兩相流,對筒壁產(chǎn)生沖刷,目前該排污擴(kuò)容器已經(jīng)運(yùn)行18 a,長期運(yùn)行后導(dǎo)致筒壁持續(xù)沖刷減薄。
減薄區(qū)域位于疏水管口對面左側(cè)筒壁,流體噴到內(nèi)部防沖筒外壁后折流,沖到該區(qū)域筒壁上,因此該區(qū)域?yàn)榕盼蹟U(kuò)容器筒體上最易沖刷減薄的區(qū)域。
經(jīng)核實(shí)分析實(shí)際減薄位置,減薄區(qū)域剛好在防沖筒與筒體之間的夾層位置,經(jīng)確認(rèn)設(shè)備圖樣,核實(shí)容器內(nèi)部結(jié)構(gòu),筒體減薄區(qū)域缺乏有效防沖裝置,原本的防沖筒不能避免流體對筒體的沖刷,沒有發(fā)揮防沖作用,因此防沖筒的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)不合理,在設(shè)計(jì)上不能避免流體對筒體的沖刷是造成筒體沖刷減薄的直接原因。
在該電廠214大修期間,為消除擴(kuò)容器2STR001CW的安全隱患,已對該設(shè)備進(jìn)行整體更換,針對同類型設(shè)備面臨的缺陷,根據(jù)以上分析,應(yīng)采取針對性對策加以改進(jìn),主要關(guān)注以下方面并采取相應(yīng)措施。
圖5 排污擴(kuò)容器內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖示
由于流體噴到排污擴(kuò)容器內(nèi)部防沖筒外壁后折流,沖到該區(qū)域筒壁上,造成沖刷減薄,因此需要從壓力容器設(shè)計(jì)上進(jìn)行改進(jìn),需要優(yōu)化排污擴(kuò)容器的防沖筒的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),在防沖筒底部增加圓弧形防沖板,防止流體噴到內(nèi)部防沖筒外壁后折流,沖到該區(qū)域筒壁上,有效發(fā)揮防沖作用,避免流體折流后對筒體的沖刷。
經(jīng)查詢排污擴(kuò)容器及同類型的壓力容器歷史檢修記錄,結(jié)合缺陷概況與設(shè)備所處工況分析得出,可從預(yù)防性維修大綱方面進(jìn)行優(yōu)化,從而改善排污擴(kuò)容器內(nèi)外部檢查等維修策略,建議設(shè)置容器外部年檢、定期檢驗(yàn)、內(nèi)外部腐蝕檢查三項(xiàng)預(yù)防性維修項(xiàng)目,其中外部年檢預(yù)防性維修項(xiàng)目周期建議設(shè)置為R1,對設(shè)備接口儀表管線、設(shè)備外部等進(jìn)行檢查;定期檢驗(yàn)、內(nèi)外部腐蝕檢查預(yù)防性周期建議設(shè)置為R3,定期進(jìn)行壁厚檢查與設(shè)備內(nèi)部腐蝕檢查,避免壁厚減薄引起的介質(zhì)泄漏,保證壓力容器的正常運(yùn)行。
本文列舉了某核電廠排污擴(kuò)容器的筒體沖刷減薄情況,對缺陷的根本原因進(jìn)行了明確分析,根據(jù)壓力容器GB 150對相關(guān)壁厚進(jìn)行了核算分析,保守決策,建議對該容器整體更換,目前該設(shè)備缺陷已經(jīng)處理,解決了機(jī)組存在安全隱患,同時(shí)對同類型設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化和預(yù)防性維修策略改進(jìn)提出相關(guān)建議,為電廠壓力容器設(shè)備管理提供了借鑒。