魏生喜
(山西焦煤集團有限責(zé)任公司東曲煤礦,山西 太原030200)
焦煤集團東曲煤礦位于大同煤田東中部的邊界,井田面積約11.75 km2,煤炭存儲量約10 199萬t[1]。井田開拓采用立井單水平方式,主要開采的是4號煤層,由于井下開采的力度不斷加大,開采的越深礦井的地質(zhì)條件就越差,在開采過程中,經(jīng)常會出現(xiàn)冒頂?shù)仁鹿?,影響煤礦井下的安全開采。
東曲煤礦主要開采4號煤層,煤層平均厚度為9.33 m,煤層傾角較小,一般在5°左右,煤層比較穩(wěn)定,埋深約300~500 m,含有1~3層矸石,巖性多是砂質(zhì)泥巖和碳質(zhì)泥巖。根據(jù)4號煤層的煤質(zhì)特點,采煤時采用綜采放頂煤的方法[2],本文研究分析開采過程中巷道圍巖的變形原因,并提出新方案以提高巷道的穩(wěn)定性和安全性,降低危險系數(shù)。
現(xiàn)階段,4號煤層的回采巷道支護采用的是錨網(wǎng)索和梯子梁的方式進(jìn)行支護[3],其中,錨桿直徑20 mm,長度2 400 mm,采用螺紋鋼對端頭進(jìn)行錨固,金屬網(wǎng)采用25 mm×25 mm的網(wǎng)孔進(jìn)行鋪設(shè),錨索直徑17.8 mm,長度6 300 mm;采用的是鋼絞線,斷面間留有2.4 m的排距;金屬托盤采用300 mm×300 mm×16 mm的規(guī)格,梯子梁采用的直徑10 mm的圓鋼,具體的支護參數(shù)見表1。
表1 巷道圍巖支護參數(shù)
在井下開采過程中,上覆煤層開采后,會出現(xiàn)巖層垮落,因此下覆煤層的煤頂板主要是上覆巖層和采空區(qū)巖石,而采空區(qū)巖石的穩(wěn)定性比較差,會直接影響下覆煤層巷道頂板的穩(wěn)定性,通常巖層的穩(wěn)定性與巖層間厚度有關(guān)。對于4號煤層,與上覆煤層的層間距厚度大于2 m,是中砂巖和細(xì)砂巖交互巖層,現(xiàn)采用的錨網(wǎng)索和梯子梁支護方法,經(jīng)現(xiàn)場的實際應(yīng)用,表明支護效果差,巷道圍巖出現(xiàn)嚴(yán)重變形,頂板的下沉量最大為944 mm,而且巷道的二次維護成本高、難度大,因此,需要對巷道的原有支護方式進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,提高巷道的穩(wěn)定性。
為了提高巷道的穩(wěn)定性,降低巷道維護成本,在開采過程中,對工作面的運輸巷和回風(fēng)巷采用單體支柱和“π”型梁相結(jié)合的超前支護方式,在距離開采工作面30~50 m處進(jìn)行超前支護。
由于工作面運輸巷受采動影響比較大,巷道圍巖的塑性區(qū)發(fā)育的范圍比較廣,因而對運輸巷的端頭采用兩對“π”型梁來支護[4],采用“一梁四柱”的錯梁布置方式,一對“π”型梁包括8根單體支柱和2根“π”型鋼梁,梁頭之間錯開600 mm的距離,邁步距離1 200 mm,每對梁的中梁與梁的中心相距300 mm,外側(cè)單梁與支架的距離是300 mm。對遠(yuǎn)離工作面一側(cè)的巷幫采用一對“π”型梁支護,每個單梁的中梁外側(cè)與支架間隔300 mm,在每個梁的中梁后布置切頂支柱,與工作面支架的切頂線平行。
對回風(fēng)巷的端頭采用3對“π”型梁進(jìn)行支護,采用“一梁三柱”的錯梁布置方式,1對“π”型梁包括6根單體支柱和2根“π”型鋼梁,梁頭之間錯開600 mm,邁步距離1 200 mm,每對梁的中梁與梁的中心相距300 mm,外側(cè)單梁與支架間距300 mm。對空頂區(qū)域采用單體和木架棚的方式進(jìn)行支護,以維護巷道的穩(wěn)定性。具體超前支護結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 超前支護結(jié)構(gòu)示意圖
采用優(yōu)化的巷道支護方案后,在4號煤層工作面巷道開始實施,對掘進(jìn)過程中巷道圍巖的變形量進(jìn)行監(jiān)測,主要是監(jiān)測巷道頂板和兩幫移近量,監(jiān)測距離是50 m,具體的監(jiān)測結(jié)果如圖3所示。
從圖3可以看出,在使用優(yōu)化巷道支護方案后,巷道頂板的下沉量和兩幫的移近量都比之前有明顯的降低,巷道頂板的下沉量最大為142 mm,巷道圍巖的變形主要集中在掘進(jìn)25 m的范圍內(nèi),巷道兩幫的移近量最大為151 mm,巷道圍巖的變形主要集中在掘進(jìn)15 m的范圍內(nèi)。通過比較,可以看出,頂板的下沉量和兩幫的移近量在離煤壁越遠(yuǎn)時,變形量越小,相反,離煤壁越近時,變形量越大,且巷道圍巖的變形主要集中在巷道頂板上,巷道兩幫的變形量相
圖3 巷道頂板及兩幫位移曲線
對較小,且巷道圍巖的變形量都在合理的范圍內(nèi)。
綜上可知,在使用優(yōu)化巷道支護方案后,巷道的支護效果得到很大的改善,巷道的穩(wěn)定性明顯提高,表明使用此優(yōu)化方案具有很好的實踐效果。
針對在開采過程中出現(xiàn)的巷道圍巖穩(wěn)定性差、變形嚴(yán)重、造成巷道維護成本高等問題,在分析原有支護的基礎(chǔ)上,提出采用超前支護方式,結(jié)果如下:
1)對4號煤層的運輸巷和回風(fēng)巷分別進(jìn)行優(yōu)化,采用單體支柱和“π”型梁結(jié)合的支護方式,對運輸巷采用“一梁四柱”錯梁布置,對回風(fēng)巷采用“一梁三柱”的錯梁布置,用來維護巷道圍巖的穩(wěn)定性。
2)采用超前支護優(yōu)化方案后,不僅提高了原有支護結(jié)構(gòu)的巷道圍巖控制能力,而且使用單體、π型梁等對頂板進(jìn)行補強支護后,大大提高了巷道圍巖的穩(wěn)定性,降低了巷道頂板的離層量。實際監(jiān)測到巷道頂板的最大下沉量為142 mm,兩幫的最大移近量為151 mm。
作者簡介:
[1]張步元.近距離煤層采空區(qū)下回采巷道圍巖控制技術(shù)研究與應(yīng)用[J].煤礦現(xiàn)代化,2019(5):1-3.
[2]梁哲.大采高厚硬頂板綜采工作面超前支護優(yōu)化設(shè)計研究[J].山西能源學(xué)院學(xué)報,2019,32(6):18-20.
[3]郭偉.極近距離煤層采空區(qū)下回采巷道穩(wěn)定性分析及控制技術(shù)研究[D].太原理工大學(xué),2015.
[4]羅寶紅.綜放面端頭及順槽超前區(qū)頂板支護技術(shù)與實踐[J].江西煤炭科技,2020(2):150-152.