吳列成, 黃德中, 邱 龑
(上海隧道工程有限公司, 上海 200232)
隨著我國城市建設(shè)的快速發(fā)展,城市地下空間得以大規(guī)模開發(fā),城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)日趨發(fā)達,使得城市地下空間特別是城市核心區(qū)地下空間資源日益緊張[1]。傳統(tǒng)的地鐵車站建設(shè)需要在市政道路周邊進行明挖施工,對城市交通、地下管線、周邊建(構(gòu))筑物產(chǎn)生較大影響; 同時,施工過程中受周邊環(huán)境的嚴(yán)重制約,明挖法已日漸難以滿足城市核心區(qū)地鐵車站的建設(shè)要求。為確保城市核心區(qū)狹小空間下的地下工程施工,突破傳統(tǒng)工藝、創(chuàng)新工法,以更環(huán)保的暗挖方式建設(shè)地鐵車站,大斷面頂管暗挖法車站被提出,并在國內(nèi)首次應(yīng)用于上海軌道交通14號線靜安寺站。相較于傳統(tǒng)圓形頂管,大斷面矩形頂管在施工過程中對地表變形、周圍管線和建(構(gòu))筑物會產(chǎn)生更大的影響,且城市核心區(qū)的地下工程施工對周邊環(huán)境的影響特別是沉降控制有著更嚴(yán)格的要求[2]。
國內(nèi)外已有學(xué)者對大斷面矩形頂管隧道的開挖及地表沉降控制進行了一定研究,例如: 周順華等[3]分析了上海浦東某雙線矩形頂管隧道工程施工中的地層損失率,得到地表沉降槽的分布情況; 榮亮等[4]研究了鄭州市下穿中州大道超大斷面矩形頂管隧道施工沉降控制技術(shù); 王曉睿等[5]對頂管頂進施工過程進行動態(tài)分析,揭示了隧道開挖過程中的地表變化規(guī)律; 朱劍等[6]研究了淺埋大斷面矩形頂管在復(fù)雜環(huán)境下長距離掘進過程中的地表沉降規(guī)律及控制措施; 許有俊等[7]對砂礫石地層條件下矩形頂管開挖面的主動和被動破壞規(guī)律進行了研究; 劉波等[8]通過數(shù)值模擬方法,預(yù)測施工可能引起的隧道及地表變形; 郝小紅等[9]結(jié)合現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)和數(shù)值模擬方法,揭示了頂管施工過程中地層土體的位移變化規(guī)律; 易丹等[10]對大斷面矩形頂管隧道上跨地鐵運營區(qū)間隧道所引起的地鐵隧道變形進行了全過程分析研究; 鄭書朝[11]通過理論分析、計算和實踐,研究了大斷面矩形頂管的沉降控制技術(shù); 曾員等[12]通過對照監(jiān)測數(shù)據(jù),得到各管線的最大位移值; 金華等[13]探討了淺埋矩形大斷面頂管施工中存在的技術(shù)難點及采用的解決措施; 王宏權(quán)[14]研究了復(fù)合地層條件下超大斷面淺埋暗挖隧道曲線頂管施工參數(shù); 唐正偉[15]依托云南某地下矩形頂管工程,探討了頂管頂進力計算方法; 魏綱等[16]研究了頂管施工中的注漿材料及其性能,分析了注漿過程中漿液與管道以及周圍土體之間的相互作用機制,探討了漿液在土體中的滲流以及注漿對土層移動的影響; 楊紅軍等[17]研究了頂管減阻技術(shù),主要包括注漿孔布置、觸變泥漿配制、注漿管路優(yōu)化設(shè)計和管節(jié)表面涂蠟等; 李剛[18]系統(tǒng)闡述了新型頂管減摩泥漿和固化泥漿的開發(fā)研究、壓注工藝和實施效果; 王明勝等[19]研究了4種材料含量的改變對觸變泥漿性能的影響規(guī)律,確定了觸變泥漿的配合比; 潘尚昆等[20]通過開發(fā)自動注漿系統(tǒng),實現(xiàn)了減小地面沉降的目的。
綜上所述,目前針對大斷面矩形頂管隧道施工的研究主要集中在沉降規(guī)律分析、頂進參數(shù)的確定和控制以及減摩泥漿的材料性能與配比,而對成體系的沉降控制技術(shù)研究相對較少,特別是缺乏大斷面矩形頂管在城市核心區(qū)軌道交通地鐵車站建設(shè)方面的應(yīng)用研究。針對國內(nèi)首個大斷面矩形頂管法地鐵車站工程,通過設(shè)定合理的推進參數(shù)、采用新型管節(jié)止退裝置、新型減摩觸變泥漿及壓注工藝等針對性措施,實現(xiàn)頂管推進過程中對周邊核心城區(qū)環(huán)境的微擾動,成功控制施工沉降,以期為后續(xù)類似工程提供參考。
上海軌道交通14號線靜安寺站位于靜安商圈華山路與延安中路交叉路口,沿華山路南北向布置,車站主體結(jié)構(gòu)下穿延安路高架主線,設(shè)計為地下3層島式站臺車站,與已建成通車的軌道交通2號線、7號線靜安寺站形成3線換乘樞紐。車站主體沿線路方向分為A、B、C 3個區(qū),如圖1所示。其中,A區(qū)、C區(qū)采用明挖順作法施工;B區(qū)采用頂管法施工,為我國首例采用頂管法開挖建設(shè)的地鐵車站主體結(jié)構(gòu)。
圖1 上海軌道交通14號線靜安寺車站分區(qū)及周邊環(huán)境
靜安寺站B區(qū)分為站臺層和站廳層,其中,站臺層采用2條長度為82 m、斷面尺寸為8.7 m×9.9 m的頂管隧道連接延安路南北兩側(cè)的A區(qū)和C區(qū)站臺; 站廳層采用1條斷面尺寸為4.88 m×9.50 m、長度為82 m的頂管隧道連接延安路南北兩側(cè)的A區(qū)和C區(qū)站臺。站臺層頂管隧道埋深15.17~15.37 m,設(shè)置4條聯(lián)絡(luò)通道; 站廳層頂管隧道埋深4.84~5.01 m。B區(qū)橫斷面如圖2所示。B區(qū)頂管隧道施工按圖中1#—3#順序開挖,其中,1#為東線站臺層頂管隧道,2#為西線站臺層頂管隧道,3#為站廳層頂管隧道。
圖2 B區(qū)暗挖結(jié)構(gòu)段頂管橫斷面圖(單位: m)
根據(jù)地質(zhì)資料,B區(qū)站廳層穿越的土層主要為③灰色淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土及④灰色淤泥質(zhì)黏土; 站臺層穿越的土層主要為④灰色淤泥質(zhì)黏土、⑤1-1灰色黏土及⑤1-2灰色粉質(zhì)黏土,此處地層多含云母、有機質(zhì),呈流塑—軟塑、軟塑—可塑狀態(tài),具有高等—中等、高等壓縮性。穿越地層縱斷面如圖3所示。各地層物理力學(xué)指標(biāo)見表1。
表1 工程地層物理力學(xué)指標(biāo)
圖3 B區(qū)暗挖結(jié)構(gòu)段頂管穿越地層縱斷面圖
場地地下水類型主要為松散巖類孔隙水,孔隙水按形成時代、成因和水理特征可劃分為潛水含水層、(微)承壓含水層。本工程勘探深度范圍內(nèi)地下水主要為賦存于淺部土層中的潛水、第⑤2層中的微承壓水、第⑦2-1層和第⑦2-2層中的承壓水及第⑨層中的承壓水,埋深一般為3~12 m,低于潛水水位,并呈季節(jié)性周期變化。
項目地處市區(qū)核心地段,周邊環(huán)境極其敏感。因此,施工過程中的沉降控制技術(shù)是大斷面矩形頂管在城市核心區(qū)域施工的關(guān)鍵技術(shù)。
2.1.1 土艙上部土壓力
頂管機正面土艙裝有5個(上2、中2、下1)土壓傳感器,其中,推進過程中上部土壓力傳感器受影響較小,一般以上部土壓力為主、中部土壓力為輔控制土艙壓力。土艙壓力理論值一般被認為是頂管機切口在始發(fā)、接收加固區(qū)之外的原狀地層中推進時,能夠平衡開挖面正前方地層原狀土的水、土壓力。
則上部土壓力理論設(shè)定值
P=k0γh。
(1)
式中:k0為土體的側(cè)向被動水土平衡壓力系數(shù);γ為土體平均重度;h為頂管斷面上部埋深。
靜安寺車站站臺層?xùn)|線頂管土艙上部土壓力設(shè)定值與實際值如圖4所示。原狀地層范圍內(nèi)在4~36節(jié)管節(jié)位置,上部土壓力理論設(shè)定值為265 kPa,實際推進上部土壓力平均值為274 kPa,略高于設(shè)定值,實際值與設(shè)定值差異控制在-1.1%~7.5%。
圖4 上部土壓力設(shè)定值與實際值
2.1.2 總推力
靜安寺車站站臺層?xùn)|線頂管總推力理論值
F=FN+FR=S×Pt+f×L×l。
(2)
式中:FN為總推進正面壓力;FR為總推進摩擦力;S為頂管機開挖面面積;Pt為機頭底部以上1/3高度處的被動土壓力,Pt=k0γ(H+2/3D)(H為覆土深度,D為主刀盤直徑);f為采用注漿工藝的摩阻因數(shù);L為機頭或管節(jié)周長;l為頂進長度。
由式(2)計算得總推力理論值為23 203.46~38 525.81 kN。靜安寺車站站臺層?xùn)|線頂管實測總推力如圖5所示。實測總推力為26 000~34 000 kN,此處實測值為每節(jié)管節(jié)總推力的平均值,在理論值區(qū)間范圍內(nèi)。總推力在頂管機切口離開始發(fā)加固區(qū)進入原狀地層后有所降低,推進至10節(jié)后隨推進里程增加而平穩(wěn)增大。這是由于始發(fā)加固區(qū)內(nèi)地層強度較大,對設(shè)備總推力要求較高。
圖5 頂管實測總推力
由式(2)可知,頂管總推力主要由總推進正面壓力和總推進摩擦力2部分組成。其中,由于本項目使用鋼管節(jié),配合減摩泥漿作用,頂管與地層間的摩擦力遠小于傳統(tǒng)的混凝土管節(jié),使得推進過程中的總推進摩擦力在總推力中占比較小,即總推力主要為總推進正面壓力。結(jié)合圖4中上部土壓力實測值可知,兩端加固區(qū)內(nèi)正面推力小于原位土壓力,所以兩端加固區(qū)內(nèi)的總推力也略低于原位土壓力。
2.1.3 主刀盤轉(zhuǎn)矩
頂管主刀盤額定轉(zhuǎn)矩設(shè)計值
T=α·D3。
(3)
式中:α為經(jīng)驗系數(shù),取10~20;D為刀盤直徑。
靜安寺車站站臺層?xùn)|線頂管施工實際主刀盤轉(zhuǎn)矩如圖6所示。為滿足切削推進要求,主刀盤轉(zhuǎn)矩理論值應(yīng)控制在額定轉(zhuǎn)矩(4 984 kN·m)的30%~70%,即1 495.2~3 488.8 kN·m; 加固區(qū)外原狀土中的實際主刀盤轉(zhuǎn)矩為1 200~3 200 kN·m,此處實測值為每節(jié)主刀盤轉(zhuǎn)矩的平均值,略低于理論值。說明施工過程中推進參數(shù)的合理控制,有效地降低了主刀盤轉(zhuǎn)矩,保護了刀盤,尤其在始發(fā)、接收兩處端頭加固區(qū)內(nèi)采用了“慢推緩轉(zhuǎn)”及渣土改良的推進策略,使得加固區(qū)內(nèi)主刀盤轉(zhuǎn)矩平均值略低于原狀地層中的轉(zhuǎn)矩。
圖6 頂管施工實際主刀盤轉(zhuǎn)矩
2.1.4 推進速度與主刀盤轉(zhuǎn)速
靜安寺車站站臺層?xùn)|線頂管推進速度與主刀盤轉(zhuǎn)速如圖7所示。加固區(qū)外原狀地層中正常推進速度為9~14 mm/min,平均推進速度為12.48 mm/min;主刀盤轉(zhuǎn)速為0.67~1.02 r/min,平均轉(zhuǎn)速為0.82 r/min。
圖7 頂管推進速度與主刀盤轉(zhuǎn)速
頂管推進施工過程中,受開挖面正前方及周邊水土壓力的作用,每次推進完成進行管節(jié)拼裝時,主頂油缸一旦回縮,頂管機和管節(jié)如無約束便會后退,從而導(dǎo)致地層失穩(wěn),開挖面前方土體塌陷; 且管節(jié)間由于水平無約束則會釋放壓力,管節(jié)接頭處產(chǎn)生空隙,發(fā)生滲漏,進而加劇地層的擾動和沉降變形。因此,頂管施工過程中會在始發(fā)基座兩側(cè)布置1套止退系統(tǒng)。當(dāng)每節(jié)管節(jié)完成推進、主頂油缸回縮時,通過止退系統(tǒng)在始發(fā)井下完成拼裝,并在未進入土體的管節(jié)上安裝止退銷,約束頂管機和管節(jié)的后退變形。傳統(tǒng)的止退系統(tǒng)多使用剪力銷或支撐桿形式,被動強加在管節(jié)上,止退效果欠佳,每次回縮主頂油缸產(chǎn)生的回縮量會達到20~30 cm[4],極大地造成地層擾動,不利于沉降控制。靜安寺站大斷面矩形頂管由于開挖斷面、埋深均較普通頂管大,機頭和管節(jié)受向后退的力更大,對止退系統(tǒng)要求高。因此,本項目針對性設(shè)計了新型止退裝置(如圖8所示),以減小頂管機和管節(jié)回縮量,控制地層沉降變形。
(a) 整體示意圖
新型止退裝置采用止退鋼結(jié)構(gòu)+千斤頂?shù)男问?。其中,止退鋼結(jié)構(gòu)為三角形鋼架支撐,千斤頂采用類似基坑開挖過程中的自補償鋼支撐系統(tǒng)安裝在止退鋼結(jié)構(gòu)上,與止退銷位置對應(yīng)。每節(jié)管節(jié)推進到位后,插入止退銷,千斤頂通過止退銷對管節(jié)施加推進方向的作用力,待其平衡了頂進推進力后,再回縮頂進油缸。千斤頂軸力可實時監(jiān)控,并可根據(jù)上一環(huán)管節(jié)推進位置對千斤頂行程進行微調(diào);同時,千斤頂軸力施加到設(shè)定值的100%后持荷5 min,人工鎖住機械鎖。機械鎖與支撐頭總成保留約5 mm的間隙,可有效杜絕千斤頂泄壓產(chǎn)生的后退現(xiàn)象。
東線頂管施工完成后每節(jié)管節(jié)回縮量統(tǒng)計見圖9。頂管推進至38節(jié)時,刀盤切口就已穿越接收洞門圈,隧道貫通,后續(xù)管節(jié)施工即不再需要安裝止退系統(tǒng)。由于首次采用新型止退系統(tǒng),1—14節(jié)管節(jié)施工過程中,距離止退系統(tǒng)較遠,施工過程中止退操作比較費力、耗時;之后15—38節(jié)管節(jié)施工中對止退系統(tǒng)位置做了優(yōu)化。
由圖9可知: 1)整條頂管隧道施工過程中,管節(jié)兩側(cè)回縮量平均分別為左側(cè)25.23 mm、右側(cè)26.03 mm; 2)1—14節(jié)管節(jié)(調(diào)整前)兩側(cè)回縮量平均分別為左側(cè)34.29 mm、右側(cè)35.21 mm,15—38節(jié)管節(jié)(調(diào)整后)兩側(cè)回縮量平均分別為左側(cè)20.96 mm、右側(cè)20.67 mm,調(diào)整后比調(diào)整前左側(cè)和右側(cè)回縮量分別減少38.87%和41.29%。新型止退系統(tǒng)對管節(jié)后退有著很好的約束,管節(jié)回縮量被控制在50 mm以內(nèi),較傳統(tǒng)止退系統(tǒng)降低了一個數(shù)量級;位置調(diào)整優(yōu)化后,管節(jié)兩側(cè)回縮量更是明顯降低,被控制在35 mm以內(nèi),明顯優(yōu)于傳統(tǒng)剪力銷或支撐桿形式的止退系統(tǒng)。
圖9 采用新型頂管管節(jié)止退系統(tǒng)后每節(jié)管節(jié)回縮量統(tǒng)計
減摩觸變泥漿是膨潤土與水按一定比例拌合并摻入了相應(yīng)添加劑的漿液,經(jīng)過攪拌、發(fā)酵、泵送等工藝后,漿液能夠由凝膠體(膨潤土顆粒呈絮凝狀態(tài))變?yōu)榱鲬B(tài)(膨潤土顆粒呈分散狀態(tài)),且靜置后又能夠由流態(tài)變?yōu)槟z體。其主要作用是: 1)在推進過程中,以流態(tài)形式來潤滑管節(jié)與土體,減小二者之間的摩擦力,從而起到降低推進阻力的作用; 2)在推進間歇,管節(jié)相對靜止時變?yōu)槟z體,有效填充管節(jié)結(jié)構(gòu)與土體之間的間隙,從而減小地層擾動和沉降變形。因此,減摩觸變泥漿是頂管隧道施工的關(guān)鍵核心技術(shù)之一[16]。
靜安寺車站大斷面矩形頂管管節(jié)為鋼結(jié)構(gòu),隧道穿越地層以④灰色淤泥質(zhì)黏土、⑤1-1灰色黏土及⑤1-2灰色粉質(zhì)黏土為主。此類地層具有一定的不透水性,減摩觸變泥漿不易發(fā)生流失,且鋼結(jié)構(gòu)與黏土層之間的摩擦因數(shù)遠小于混凝土結(jié)構(gòu)與黏土層間的摩擦因數(shù),故本工程中減摩觸變泥漿性能針對性要求以間隙填充為主,兼顧推進減摩。工程中結(jié)合地質(zhì)取樣,經(jīng)過多次試驗調(diào)配出新型減摩觸變泥漿,其配比特性見表2。試驗證明該泥漿能有效滿足工程填充、減摩需要。為保證泥漿質(zhì)量,現(xiàn)場拌漿系統(tǒng)采用自動化攪拌系統(tǒng),減摩觸變泥漿運輸與存儲采用螺桿泵、擠壓泵。
表2 新型減摩觸變泥漿配比特性表(1 m3配比)
施工中為了避免減摩漿液在管道中長距離輸送的動能損失并保證每節(jié)管節(jié)壓注的漿液量充足,采用分段式自動壓漿。每10節(jié)管節(jié)設(shè)置1套就地控制壓漿系統(tǒng)。該系統(tǒng)由2個電動球閥、3 m3壓漿箱及2臺海納泵組成,由設(shè)置在管節(jié)內(nèi)的控制箱就地控制。工程采用自動壓漿系統(tǒng)(同時備有手動壓漿),通過管節(jié)上的壓力表控制壓漿的壓力來實現(xiàn)保壓。由控制柜按照PLC程序設(shè)定的順序逐個注漿孔注漿,由控制柜發(fā)出指令,使電動閥門啟閉,切換到下一注漿孔注漿,如此循環(huán)實現(xiàn)自動壓漿。注漿過程中嚴(yán)格控制注漿量,每節(jié)管節(jié)的壓漿量一般為建筑空隙的150%~250%,即每推進1節(jié)管節(jié)的壓漿量為1.39~2.33 m3,壓力控制在0.30~0.35 MPa,總管壓力不超過0.4 MPa。減摩觸變泥漿漿液及壓注系統(tǒng)如圖10所示。
(a) 漿液樣本 (b) 自動控制閥 (c) 壓、拌漿泵 (d) 壓漿控制柜
頂管開挖面積為74.946 6 m2,隧道斷面面積為74.480 1 m2,橫斷面建筑間隙為0.933 m3,每節(jié)管節(jié)理論間隙為1.866 m3,施工至第35節(jié)管節(jié)時,理論間隙約為56 m3,實際共壓漿55.18 m3。減摩觸變泥漿施工過程中壓注分配示意如圖11所示。頂管出始發(fā)加固區(qū)部位強度相對較低,推進過程中反復(fù)受頂管機和管節(jié)擾動,需要經(jīng)常壓注漿液,補充地層損失。從壓注部位可知,推進過程中頂管機存在磕頭趨勢,而管節(jié)存在上浮趨勢。因此,為防止推進過程中頂管機磕頭,在頂管機殼體底部壓注減摩觸變泥漿;為防止推進過程中管節(jié)上浮,在管節(jié)頂部壓注減摩觸變泥漿,通過壓注過程中的反力,控制推進姿態(tài)。
圖11 減摩觸變泥漿壓注分配示意圖
上海軌道交通14號線靜安寺站工程地表沉降監(jiān)測點平面布置如圖12所示。其中,B3-5~B15-8為東線隧道縱向軸線地表監(jiān)測控制點,截至頂管機切口穿越接收洞門圈時累計沉降如圖13所示。除去個別監(jiān)測控制點,因為頂管推進過程中開挖面前方土體穩(wěn)定性得以很好地控制,隧道縱向軸線地表整體沉降控制在-15~5 mm。推進過程中累計沉降值最大點為B3-5。B3-5處地層為始發(fā)加固區(qū)與原狀土交界位置,此處地層土體與隧道推進范圍內(nèi)的土體強度存在一定差異,且在頂管推進過程中受到反復(fù)擾動,地表變形反映出的地層損失較為明顯,故此處的沉降最大,屬于頂管施工過程中的重點控制區(qū)域,推進過程中需要加強對此部位的管控。
圖12 地表沉降監(jiān)測點平面布置圖
圖13 隧道縱向軸線地表監(jiān)測控制點累計沉降(2019年)
根據(jù)實際監(jiān)測結(jié)果,截至隧道全線貫通、機頭完全穿越接收洞門圈時隧道縱向軸線地表累計沉降變形曲線如圖14所示。東線頂管上方地表頂管機切口通過每個橫斷面時的累計沉降變形曲線如圖15所示。由圖14可知,隧道縱向軸線地表變形整體呈現(xiàn)沉降趨勢,縱向最大累計沉降約19 mm,發(fā)生在距接收井約18 m處,約為2D(D為主刀盤直徑)。此處沉降最大值為施工過程中的最大沉降,后續(xù)推進過程中通過補漿等措施最終將累計沉降值控制在-15~5 mm。圖15中,除個別斷面橫斷面變形曲線呈W形,即橫斷面最大隆起點在隧道中心軸線上,其余大部分斷面橫斷面變形曲線呈U形,即橫斷面最大沉降點在隧道中心軸線上。
圖14 隧道縱向軸線地表累計沉降變形曲線
圖15 隧道橫斷面地表累計沉降變形曲線
大斷面矩形頂管法地鐵車站施工在國內(nèi)尚屬首次,地質(zhì)條件復(fù)雜,周邊環(huán)境敏感,場地狹小,研究尚處于初期階段。靜安寺站B區(qū)3條暗挖頂管中的東線隧道是本工程的首條施工隧道,亦是整個項目的試驗段,本文對其施工階段沉降控制進行了分析,得到的結(jié)論如下。
1)為控制大斷面矩形頂管推進過程中的沉降,將土艙上部土壓力、總推力、主刀盤轉(zhuǎn)矩、推進速度與主刀盤轉(zhuǎn)速作為關(guān)鍵參數(shù),并應(yīng)合理設(shè)置,嚴(yán)格控制在設(shè)定范圍內(nèi)。
2)采用止退鋼結(jié)構(gòu)+千斤頂形式的新型止退裝置,成功將管節(jié)回縮量降低至35 mm內(nèi),明顯優(yōu)于傳統(tǒng)剪力銷或支撐桿形式的止退系統(tǒng)。
3)針對性地制備新型減摩觸變泥漿并配合與之相適應(yīng)的壓注工藝,有效平衡了管節(jié)環(huán)間壓力,填充了建筑間隙,同時起到降低管節(jié)與地層之間摩擦的作用。
4)采用合理的推進參數(shù)、新型管節(jié)止退裝置、新型減摩觸變泥漿并配合與之相適應(yīng)的壓注工藝等措施,成功將隧道地表整體沉降控制在-15~5 mm,證明大斷面矩形頂管法地鐵車站施工環(huán)境效益和社會效益明顯,該施工方法在軟土地層中心城區(qū)地鐵車站等地下交通樞紐工程修建中有顯著優(yōu)勢,有待進一步研究和推廣。
由于截至2020年1月,靜安寺站B區(qū)3條暗挖頂管僅東線隧道站臺層頂管貫通,西線站臺層頂管尚在推進,站廳層小頂管還在施工準(zhǔn)備階段,項目全部完工預(yù)計要到2021年底,故3條頂管隧道施工對最終地表沉降的疊加影響,暫時還沒有完整的監(jiān)測數(shù)據(jù)。尚需待3條頂管隧道全部貫通后,進一步對全過程中采集的數(shù)據(jù)進行深入分析,才能對超小間距平行疊交矩形頂管隧道群施工及其引起的地表沉降等問題進行全面研究。
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