上海核工程研究設(shè)計院有限公司 鄭金鵬 張玉東 陳文強 潘榮輝
某核電站放射性廢物廠房位于山東省,廠房內(nèi)設(shè)有廢氣處理工藝,對于化學廢液等其他各類廢液和固體廢物,只是收集和暫存,封裝在各種屏蔽運輸容器內(nèi),由汽車轉(zhuǎn)運至廠址放射性廢物處理設(shè)施(SRTF)集中處理;廠房內(nèi)也留有可供移動式處理設(shè)備停放并工作的空間[1]。放射性廢物廠房暖通空調(diào)系統(tǒng)(以下簡稱VRS)的作用是:向工作區(qū)域提供經(jīng)過處理的空氣,使環(huán)境溫度滿足區(qū)域內(nèi)設(shè)備運行和工作人員的需要;保持廠房相對于室外環(huán)境-20 Pa的微負壓,防止未經(jīng)監(jiān)測的氣體釋放到環(huán)境中,確??諝獾牧鲃臃较蚴菑那鍧崊^(qū)域流向有潛在污染的區(qū)域;氣體排放前,對其放射性劑量進行監(jiān)測。在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)在設(shè)計參數(shù)下運行時,廠房溫度和負壓的調(diào)節(jié)存在許多問題,通過對系統(tǒng)相應(yīng)參數(shù)的調(diào)節(jié),不斷嘗試,對設(shè)計文件中的相應(yīng)數(shù)據(jù)進行了修正,最終提高了系統(tǒng)的運行穩(wěn)定性。
VRS為直流通風系統(tǒng),由2個綜合性子系統(tǒng)構(gòu)成:放射性廢物廠房送風子系統(tǒng)和放射性廢物廠房排風子系統(tǒng)。子系統(tǒng)間通過協(xié)調(diào)工作,保持服務(wù)區(qū)的溫度,同時有效控制空氣流和廠房內(nèi)的負壓。圖1為VRS示意圖。送風子系統(tǒng)由2臺空氣處理機組、空氣分配風道系統(tǒng)、自動控制和相關(guān)附件構(gòu)成??諝馓幚頇C組位于放射性廢物廠房的電氣/機械設(shè)備室內(nèi)。2臺空氣處理機組通過室外新風口引入100%的新風,在風機出口處合并成1個共用的送風系統(tǒng),由主風管上的支管通過風量調(diào)節(jié)風閥送入各服務(wù)區(qū)域。各服務(wù)區(qū)的排風口收集排風后匯集到主排風管,由排風機完成系統(tǒng)排風。排風機風量固定不變,對流經(jīng)送風系統(tǒng)的空氣流量進行自動控制,從而使廠房內(nèi)相對于戶外始終保持20 Pa的負壓。由壓差變送器PDT001為送風處理機組流量控制器提供信號。這些流量控制器通過調(diào)節(jié)送風機的自動入口導(dǎo)葉MA-01A(VN)/MA-01B(VN)保持廠房內(nèi)的負壓。
注:LF為低效過濾器;HF為高效過濾器;HC為加熱盤管;CC為冷卻盤管;D027A/B為加熱盤管迎風旁通氣動閥;MA-01A/B(VN)為送風機入口導(dǎo)葉;TE-002A/B為送風溫度傳感器;PDICA-001A/B為控制器;TE008A/B為廠房溫度傳感器;PDT001為壓差變送器。圖1 VRS示意圖
排風子系統(tǒng)由2臺離心式排風機(通過選用適當規(guī)格保持廠房內(nèi)的負壓)、排風道收集系統(tǒng)、自動控制和相關(guān)附件構(gòu)成。通過調(diào)節(jié)排風機入口風管上的風閥對空氣流速進行平衡,使風機保持設(shè)計排風量。排風機設(shè)在放射性廢物廠房的設(shè)備室內(nèi)。排風機將排風排入與電廠排氣相連的公共風道,最終經(jīng)電廠煙囪排入大氣。VRS在設(shè)計上并未設(shè)置對排放氣體進行放射性凈化或過濾的設(shè)備;該系統(tǒng)僅在排風管內(nèi)設(shè)置放射性監(jiān)測儀表,對排氣進行放射性監(jiān)測,當放射性濃度超過設(shè)定值時,在主控室報警;如果需要,操作員可手動停運VRS。
此系統(tǒng)可確??諝鈴那鍧崊^(qū)域流向潛在污染區(qū)。因此,如果放射性廢物廠房內(nèi)發(fā)生局部氣載釋放,可以將污染區(qū)限定到發(fā)生釋放的區(qū)域。放射性廢物廠房內(nèi)的排風收集風道用于排出可能存在低濃度氣載污染區(qū)域和房間內(nèi)的廢氣,配有排風接頭,可供移動系統(tǒng)內(nèi)各設(shè)備直接排氣。由于可能存在嚴重的氣載釋放,因此移動系統(tǒng)內(nèi)裝有高效空氣過濾器。移動系統(tǒng)設(shè)備在設(shè)計時不作為VRS的一部分,這些設(shè)備應(yīng)根據(jù)設(shè)計要求滿足相應(yīng)的標準。每根移動系統(tǒng)接管內(nèi)裝有止回閥,在排風系統(tǒng)跳閘時,可防止廢氣回流到設(shè)備中。
為防止廠房內(nèi)放射性氣體外泄,放射性廢物廠房HVAC系統(tǒng)要保持廠房維持微負壓(-20 Pa)。由于放射性廢物廠房的固體廢物需要通過移動設(shè)備處理,暫存的固體廢物通過卡車運出廠房;在移動設(shè)備或卡車進出放射性廢物廠房的過程中,需要短暫打開廠房大門(放射性廢物廠房設(shè)有3個大的對開門,系統(tǒng)正常運行時每次只允許1個對開門短暫打開),因此VRS允許廠房負壓短暫降至0 Pa,但要保證在關(guān)閉大門后能及時恢復(fù)負壓狀態(tài),保持VRS的穩(wěn)定運行。
放射性廢物廠房與室外空氣的差壓通過差壓變送器PDT001測量,PDT001的測量信號通過PDICA-001A和PDICA-001B兩路控制器分別連鎖VRS送風機組MS-01A/B的送風機入口氣動導(dǎo)葉MA-01A(VN)和MA-01B(VN);排風機風量保持不變,當廠房負壓發(fā)生變化時,廠房差壓連鎖調(diào)節(jié)送風機風量,以此保持廠房負壓穩(wěn)定。為了保證主控室操作人員能監(jiān)測放射性廢物廠房的負壓,VRS設(shè)置了負壓的報警與連鎖功能。當廠房壓力低于-11.2 Pa(如-10 Pa)時發(fā)出低壓差報警(L報警),當廠房壓力高于-60 Pa(如-65 Pa)時出現(xiàn)高壓差報警(H報警),并且連鎖停運排風機。
在系統(tǒng)調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn),廠房高壓差報警(-60 Pa)時就連鎖停運排風機會導(dǎo)致排風機頻繁停運,因此增加45 s的延時,當廠房高壓差報警信號出現(xiàn)并持續(xù)超過45 s后,再連鎖停運排風機,這樣可大大減少排風機的停運次數(shù)。
調(diào)試試驗過程中模擬卡車進出工況,觀察廠房負壓的變化及VRS的運行情況。出現(xiàn)如下問題:有時只有一列風機跳機,而另一列風機仍然運行,壓差變化曲線如圖2a所示;有時會出現(xiàn)廠房壓差超過差壓變送器PDT001量程的情況,送風機入口導(dǎo)葉由自動調(diào)節(jié)變手動調(diào)節(jié),導(dǎo)致廠房負壓過高且無法自動調(diào)節(jié),壓差變化曲線如圖2b所示。
圖2 模擬卡車進出廠房2種狀況壓差曲線
分析圖2a,VRS投入自動運行后,運行平穩(wěn),廠房壓力維持在-20 Pa;M時刻打開一個對開門后,室外空氣大量進入廠房,廠房壓力逐漸達到0 Pa(N點),同時送風機入口導(dǎo)葉MA-01A(VN)和MA-01B(VN)開度逐漸變小;保持一會兒后緩慢關(guān)閉對開門;此時,室外空氣無法進入廠房,排風機風量不變,由于在關(guān)門瞬間送風機入口導(dǎo)葉的開度仍然非常小,導(dǎo)致排風量遠大于送風量,因此廠房負壓迅速增大,最大負壓(C點)為-90 Pa。隨著送風機入口導(dǎo)葉MA-01A(VN)/B(VN)開度逐漸增大,送風量變大,房間負壓也逐漸變小。但由于房間負壓大于-60 Pa(H報警)的時間約1 min(超過45 s),導(dǎo)致B列風機跳機,在D~E階段只有A列風機運行,房間負壓維持在-6 Pa左右。在E點將A列風機手動停運,廠房壓力回歸到大氣壓力0 Pa。
當廠房負壓大于-60 Pa且持續(xù)時間超過45 s后,2列風機應(yīng)同時連鎖停運。但在本次試驗中,達到連鎖跳機條件后,只有B列風機停機,而A列風機并未停機;試驗中還發(fā)現(xiàn)A、B 2列送風機入口導(dǎo)葉開度會出現(xiàn)相差很大的情況(如MA-01A(VN)開度92%,MA-01B(VN)開度57%),這不利于2列風機的同時穩(wěn)定運行,與設(shè)計要求不符。查看設(shè)計邏輯發(fā)現(xiàn),差壓變送器PDT001傳送給PDICA-001A/B的2路信號分別連鎖A、B 2列送風機的入口導(dǎo)葉及2列排風機,根據(jù)PLC邏輯,這2路信號的值可能會出現(xiàn)差異,導(dǎo)致在系統(tǒng)運行過程中由于PDICA-001A和PDICA-001B的信號值不同而出現(xiàn)2列風機狀態(tài)不同步的情況。通過與設(shè)計方溝通,設(shè)計方發(fā)布設(shè)計變更,將PDT001壓力變送器信號傳送給PDICA-001一個控制器后同時連鎖A、B 2列風機,保證了2列風機的連鎖信號一致,使2列風機同步運行,避免了2列風機運行不一致的情況;同時設(shè)計變更將高壓差報警連鎖排風機停運的時間由45 s延長至90 s,以給系統(tǒng)更長的反應(yīng)時間恢復(fù)廠房的負壓。經(jīng)過系統(tǒng)設(shè)計方的評估,該變更能增加系統(tǒng)的運行穩(wěn)定性,且不會對相鄰區(qū)域造成影響。設(shè)計方發(fā)布了設(shè)計變更且現(xiàn)場實施完成。
分析圖2b,VRS投入自動運行后,廠房負壓穩(wěn)定維持在-20 Pa;A點位置即為打開3個對開門中的1個時,隨著外部空氣進入廠房,廠房負壓不斷減小,直至B點壓力為0 Pa;與此同時,送風機入口導(dǎo)葉MA-01A/B(VN)開度逐漸變??;保持對開門打開狀態(tài)直至C點模擬卡車出廠房;C點后快速關(guān)閉對開門,此時,廠房負壓迅速增大,最大至D點的-100 Pa,超出了差壓儀表PDT001的量程(-100~0 Pa)。根據(jù)設(shè)計邏輯,當差壓值超過儀表量程時,送風機入口導(dǎo)葉狀態(tài)會由自動控制變?yōu)槭謩涌刂?,即入口?dǎo)葉MA-01A/B(VN)會保持在關(guān)閉對開門時的非常小的開度而無法與廠房壓差PDT001連鎖進行自動調(diào)節(jié);如圖2b所示,在E點之后,廠房負壓保持在約-42 Pa而無法調(diào)節(jié)。此時,只能由操作員在主控室對系統(tǒng)進行干預(yù)來調(diào)節(jié)廠房負壓,這不利于系統(tǒng)的自動運行,需要對系統(tǒng)改進。最終,將差壓變送器的量程從-100~0 Pa更改為-200~0 Pa;將風機入口導(dǎo)葉的PID調(diào)節(jié)參數(shù)由(0.1,50,0)更改為(1,50,0),加快了送風機入口導(dǎo)葉MA-01A(VN)和MA-01B(VN)的響應(yīng)速度,使廠房負壓在廠房門關(guān)閉后能快速恢復(fù)。上述變更均已經(jīng)過設(shè)計方評估并實施完成。
分析圖2a、b發(fā)現(xiàn),當模擬卡車進出廠房時,在關(guān)閉對開門的過程中,若關(guān)門速度過快,會造成廠房負壓瞬間變得非常大,會超過差壓變送儀表的量程(見圖2b);而當關(guān)閉對開門時速度放緩,關(guān)閉對開門的一扇后再關(guān)閉另一扇時,廠房負壓降的不會太低(見圖2a)。因此,在電廠正常運行、有卡車進出放射性廢物廠房時,應(yīng)盡量緩慢地關(guān)閉廠房的對開門,以保證VRS平穩(wěn)運行。
放射性廢物廠房高約10 m,為了方便廠房內(nèi)移動處理設(shè)備及大型構(gòu)件的搬運,在廠房上部安裝有橫跨整個廠房寬度的行車;VRS所有送/排風風口均位于廠房上部(僅有5個臨時排風口位于廠房底部離地面1.5 m高度處)。VRS維持放射性廢物廠房的溫度在設(shè)計范圍(10~40.5 ℃)內(nèi)。如圖1所示,送風機組內(nèi)設(shè)置有加熱盤管、冷卻盤管,與送風空氣對流換熱,保證房間溫度滿足要求。
在冬季,放射性廢物廠房通過加熱盤管前的迎風旁通風閥D027A/B調(diào)節(jié)送風的溫度。當D027A/B開度為0時表示全加熱,所有通過的風量均與加熱盤管換熱;當D027A/B開度為100%時,所有通過的風量均不與加熱盤管換熱。廠房內(nèi)的溫度傳感器TE008A/B位于廠房長邊中間距離地面1.5 m高度處,TE008A/B分別與迎風旁通閥D027A/B連鎖,當廠房溫度低于12.8 ℃時,TE008A/B連鎖D027A/B減小旁通閥開度,增加送風的熱量,以提高廠房的溫度。在送風機出口處設(shè)有溫度傳感器TE002A/B,該溫度傳感器測量送風溫度,當送風溫度低于8.3 ℃時,連鎖對應(yīng)列的送風機停機,以防止送風溫度過低導(dǎo)致設(shè)備凍壞。
在VRS溫度調(diào)試試驗過程中發(fā)現(xiàn),夏季時廠房溫度控制較為理想,且送、排風機運行平穩(wěn);但在冬季,當室外溫度低于-10 ℃時,VRS送風機MA-01A/B經(jīng)常會因為送風溫度TE002A/B低于8.3 ℃而連鎖停機。另外,2列送風機組會出現(xiàn)運行狀態(tài)不一致的情況。由于氣候條件的差異,北方冬天可能會出現(xiàn)低于-10 ℃的天氣,而南方冬天則不會出現(xiàn)如此低溫,因此南方的某核電站2臺同型號機組的VRS并未出現(xiàn)本文介紹的低溫停機情況。
圖3~5顯示了VRS在室外溫度低于-10 ℃時,系統(tǒng)送風溫度傳感器TE002A/B、廠房溫度傳感器TE008A/B和加熱盤管迎風旁通閥D027A/B監(jiān)測參數(shù)的變化趨勢。風機停機過程描述如下:風機啟動后,將系統(tǒng)置于自動運行狀態(tài),廠房初始溫度低于12.8 ℃,迎風旁通閥D027A/B為全加熱模式,廠房溫度逐漸升高并超過12.8 ℃,之后送風機組迎風旁通閥D027A/B增大旁通風量,減小加熱量,直至旁通閥處于全旁通模式。圖6為廠房高度方向的送排風示意圖,由于VRS送、排風口均位于廠房頂部(約10 m高度處),溫度傳感器TE008A/B則設(shè)在廠房底部(約1.5 m高度處),而且放射性廢物廠房空間非常大,因此,TE008A/B要監(jiān)測出房間溫度的變化需要很長的時間;當TE008A/B監(jiān)測到廠房溫度高于12.8 ℃后,迎風旁通閥D027A/B增大旁通量,減小加熱量,以降低房間溫度。由于TE008A/B監(jiān)測到溫度降低的過程緩慢,使D027A/B一直處在全旁通狀態(tài),導(dǎo)致新風的加熱量非常小,當室外溫度低于-10 ℃時,送風溫度很快會低于8.3 ℃,低于送風低溫停機連鎖溫度,導(dǎo)致送風機MA-01A/B連鎖停機。
圖3 廠房溫度變化曲線
由圖4可以看出,A列風機在A時間點由于送風溫度傳感器TE002A低溫報警而連鎖停機;在A′時間點,操作員在主控室手動啟動風機,隨后送風溫度傳感器TE002A溫度迅速上升;在B~B′點時間段內(nèi),旁通閥D027A開度為0(全加熱狀態(tài)),這段時間可能是由于風閥D027A在開度為0的狀態(tài)下卡住了,無法根據(jù)TE008A的溫度動作,在B′時間點后的動作證明了之前是由于卡頓造成的風閥D027A開度不變;在相同的時間段內(nèi),由圖5可以看到,B列送風機MA-01B由于送風溫度(TE002B)低而多次連鎖跳機,在B、C、D、E4個時間點均由于送風溫度低而連鎖跳機,在B′、C′、D′、E′ 4個時間點操作員在主控室重新手動啟動風機后將系統(tǒng)置于自動狀態(tài)。從圖3可以看出,TE008A的測量溫度始終高于TE008B,這與2個溫度傳感器的位置有關(guān),TE008A位于放射性廢物廠房靠近輔助廠房一側(cè),該側(cè)墻體熱量散失較??;而TE008B位于放射性廢除廠房靠近大氣一側(cè)的墻體,熱量散失較大,TE008A的溫度較高。設(shè)計邏輯是TE008A/B分別連鎖對應(yīng)列的加熱盤管迎風旁通閥D027A/B,這導(dǎo)致2列風機運行狀態(tài)不一致,不利于系統(tǒng)的整體穩(wěn)定運行。
圖4 VRS A列狀態(tài)參數(shù)變化
圖5 VRS B列狀態(tài)參數(shù)變化
圖6 高度方向送排風示意圖
在多次嘗試與試驗后,對上述問題找到了較好的解決方案。首先,將TE008A/B 2個溫度值做一個取平均值的邏輯,TE008A/B同時連鎖送風機加熱盤管迎風旁通閥D027A/B,以此來保證VRS 2列送風機組運行的一致性,提高系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性;其次,D027A/B的PID調(diào)節(jié)參數(shù)由最初的(1.0,10,0)修改為(0.1,10,0),即將P值由1.0降至0.1,減緩了D027A/B的調(diào)節(jié)速率,減少了TE008A/B測量溫度變化滯后所帶來的影響;對于送風溫度傳感器TE002A/B的低溫跳機設(shè)定為8.3 ℃,該設(shè)定值的目的是為了設(shè)備低溫保護,實際上只要溫度不低于0 ℃就不存在設(shè)備凍壞的風險。考慮到該核電機組其他通風系統(tǒng)中有的系統(tǒng)(如輔助/附屬廠房非放射性通風系統(tǒng),VXS)低溫跳機連鎖值為4.4 ℃,為實現(xiàn)設(shè)備低溫保護,將送風低溫跳機值降低至4.4 ℃。有關(guān)溫度的優(yōu)化方案得到設(shè)計方的認可并發(fā)布相應(yīng)的設(shè)計變更,設(shè)計方授權(quán)主控室操作員可以根據(jù)系統(tǒng)的實際狀況對設(shè)備的PID調(diào)節(jié)值進行相應(yīng)的修改?,F(xiàn)場已經(jīng)完成驗證,系統(tǒng)運行平穩(wěn)。
調(diào)試工作是對系統(tǒng)設(shè)計的檢驗,是一個不斷發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程。要讓系統(tǒng)可能存在的不穩(wěn)定因素及問題盡可能全面地暴露出來,并對問題加以解決,這樣才能保證系統(tǒng)在投產(chǎn)運行后穩(wěn)定安全地運行。某核電廠的放射性廢物廠房由于潛在的放射性危險,VRS的穩(wěn)定安全運行至關(guān)重要,而調(diào)試的質(zhì)量則是其穩(wěn)定運行最重要的保證。通過對VRS溫度與負壓控制調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析,提出了解決方法,可供相關(guān)人員借鑒。