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環(huán)己酮生產(chǎn)裝置中環(huán)己醇精餾塔技術(shù)改造

2021-10-13 12:15馬子峰余躍平魯來勇段亞東
河南化工 2021年9期
關(guān)鍵詞:沸器己烯精餾塔

馬子峰 , 余躍平 , 魯來勇 , 段亞東

(河南首恒新材料有限公司 , 河南 許昌 461000)

0 前言

環(huán)己酮是生產(chǎn)己內(nèi)酰胺和己二酸的主要化工原料,也是油性涂料、化學(xué)纖維、合成樹脂生產(chǎn)的溶劑。隨著我國尼龍化工以及高分子化纖材料的迅速發(fā)展,環(huán)己酮的需求量逐年增加,市場前景廣闊。環(huán)己酮生產(chǎn)工藝主要有環(huán)己烷氧化工藝和環(huán)己烯工藝,環(huán)己烯工藝是在20世紀90年代國外公司開發(fā)出的新生產(chǎn)工藝技術(shù),其工藝路線主要包括苯部分加氫生產(chǎn)環(huán)己烯,環(huán)己烯水合生產(chǎn)環(huán)己醇,環(huán)己醇脫氫生產(chǎn)環(huán)己酮。該生產(chǎn)工藝相對于環(huán)己烷氧化工藝,具有能源和原材料消耗低、副產(chǎn)物和放棄物少、安全經(jīng)濟等優(yōu)點。

河南首恒新材料有限公司20萬t/a環(huán)己酮項目采用的就是環(huán)己烯工藝技術(shù)。在引進—消化—吸收—再創(chuàng)新的過程中,環(huán)己酮生產(chǎn)裝置經(jīng)過不斷地挖潛改造和逐步完善,產(chǎn)能不斷擴大。隨著市場競爭的日趨激烈,生產(chǎn)企業(yè)都在降低生產(chǎn)成本上下功夫。本文結(jié)合河南首恒新材料有限公司環(huán)己酮生產(chǎn)裝置的具體情況,將節(jié)能降耗作為降低生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié),既滿足國家環(huán)保政策的要求,又符合企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。

1 環(huán)己酮生產(chǎn)工藝

環(huán)己酮生產(chǎn)工藝過程:將環(huán)己醇儲罐中計量送入的環(huán)己醇和精餾塔塔頂采出的環(huán)己醇,經(jīng)高壓蒸汽加熱至170 ℃后送往脫氫反應(yīng)器,在銅—鋅催化劑作用下,維持0.1~0.2 MPa反應(yīng)壓力及220~270 ℃反應(yīng)溫度,進行環(huán)己醇脫氫反應(yīng)。環(huán)己醇脫氫反應(yīng)的單程轉(zhuǎn)化率約50%,反應(yīng)產(chǎn)物為環(huán)己酮、氫氣和未反應(yīng)的環(huán)己醇,其中氫氣送往氫氣管網(wǎng),用于環(huán)己醇裝置的苯部分加氫工序;環(huán)己酮和未反應(yīng)的環(huán)己醇以及微量高低沸點副產(chǎn)物組成的粗醇酮液經(jīng)干燥塔脫除水分后,送入輕塔。脫除低沸點組分,塔底物料進入環(huán)己酮精餾塔,塔頂采出高純環(huán)己酮產(chǎn)品后,塔底的粗環(huán)己醇和高沸點副產(chǎn)物再送入環(huán)己醇精制塔,本技術(shù)改造項目就是該環(huán)己醇精餾塔。精制后的環(huán)己醇與適量的水混合后返回脫氫反應(yīng)器,如此循環(huán)進行脫氫反應(yīng)。

2 存在問題

原工藝中粗環(huán)己醇精餾過程:從儲罐來的粗環(huán)己醇經(jīng)過蒸汽預(yù)加熱進入環(huán)己醇精餾塔第四層填料下部;從環(huán)己酮精制塔塔底采出的粗環(huán)己醇進入環(huán)己醇精餾塔的第三和第四層填料中間;環(huán)己醇精餾塔塔頂采出相出口與冷凝器殼程相連,冷凝器殼程出口相連回流罐,并通過輸送泵將精環(huán)己醇送至脫氫反應(yīng)工藝的預(yù)熱器。此時環(huán)己醇精餾塔釜的再沸器與精餾塔釜直接連接,環(huán)己醇塔底部的外排塔釜泵出口與重組分罐相連。原工藝過程中粗環(huán)己醇精餾塔分離效果差,蒸汽消耗大,外排的重組分中環(huán)己醇含量較高,占14%~16%,使得大量環(huán)己醇損失。究其原因:①精餾塔結(jié)構(gòu)存在缺陷,造成了精餾塔內(nèi)部塔板分配不合理,與再沸器之間沒有形成循環(huán)回路,使精餾塔分離精度降低,外排的重組分中環(huán)己醇含量升高;②加熱介質(zhì)沒有優(yōu)化配置,物料的有效熱焓未得到充分利用,使蒸汽消耗量增加。另外, 由于排出重組分中的環(huán)己醇含量較高,為避免過量損失,需要建造新的精餾塔,并消耗大量的中壓蒸汽對外排重組分進行二次精餾,以回收其中的部分環(huán)己醇,不但加大了設(shè)備資金的投入,且增加了熱能的消耗量和生產(chǎn)成本,環(huán)己醇達不到完全回收的目的。

3 技術(shù)改造方案

3.1 工藝簡圖

改造前后精餾塔工藝圖見圖1。

1.精餾塔 2.小分離塔 3.再沸器 4.泵 5.回流罐

在原環(huán)己醇精餾塔內(nèi)部中心位置增設(shè)一個小分離塔,直接耦合插入精餾塔底部,對重組分中環(huán)己醇進一步分離。

3.2 實施方案

環(huán)己醇精餾再沸器兩端管道分別與塔內(nèi)壁和底部相連,使再沸器與精餾塔之間形成循環(huán)回路,再沸器汽化物料可以為精餾塔提供熱源。小分離塔的循環(huán)泵和小分離塔再沸器兩端分別與小分離塔內(nèi)壁與底部相連,使小分離塔再沸器的循環(huán)泵、再沸器與小分離塔之間形成循環(huán)回路,小分離塔的再沸器可以為小分離塔的精餾提供熱源。通過設(shè)置小分離塔,加快了塔內(nèi)循環(huán)回路中被加熱介質(zhì)的流動,提高了熱能利用率。小分離塔塔頂為敞開式,且與精餾塔體互通,塔底設(shè)置有重組分排出口,小分離塔循環(huán)泵排出口與重組分冷卻器相連,使精餾后的重組分液相加速流向重組分冷卻器,從而增加精餾效率。環(huán)己醇精餾塔的塔釜液循環(huán)泵一端與精餾塔底部相連,另一端與小分離塔頂部相連,將塔底的粗環(huán)己醇運至小分離塔分布器進行精餾。隨著塔底粗環(huán)己醇循環(huán)精餾時間的增加,精餾塔底部塔釜液中重組分含量升高,環(huán)己醇含量降低,外排液中環(huán)己醇損失量減少。

3.3 工藝過程

首先將粗環(huán)己醇液體加入環(huán)己醇精餾塔內(nèi),液面低于小分離塔塔頂部,開始精餾后,回流下來的塔底粗環(huán)己醇由精餾塔循環(huán)泵送至小分離塔塔頂分布器,通過再沸器為小分離塔提供熱源;再次進行精餾,循環(huán)精餾后的重組分從小分離塔底排出,精環(huán)已醇從精餾塔頂部排出。在環(huán)己醇精餾塔頂部與冷卻器之間設(shè)置有用于收集冷卻環(huán)已醇液回流罐和回流泵,環(huán)已醇液相通過回流泵返回精餾塔內(nèi)循環(huán)精餾,部分精環(huán)已醇送往環(huán)己醇脫氫預(yù)熱器,進行脫氫反應(yīng)。其中,中壓蒸汽加熱精餾塔再沸器,使環(huán)已醇從液相粗醇中蒸發(fā)精餾,剩余的粗環(huán)己醇直接導(dǎo)入小分離塔塔頂分布器。由于小分離塔的直徑小,加熱快,相對傳熱效果好,可對環(huán)己醇和重組分進行有效精餾分離。

3.4 改造效果

小分離塔直接耦合嵌入精餾塔內(nèi)底部的設(shè)計,有效利用了精餾塔內(nèi)部空間,縮短了物料流動的距離,減少了熱能的消耗,提高了精餾效率,外排重組分中環(huán)己醇產(chǎn)品含量由14%~16%降低至0.3%~0.6%,大大地減少了環(huán)己醇的浪費。

4 經(jīng)濟效益

4.1 技改費用

小分離塔設(shè)備費用2.2萬元,循環(huán)泵2臺設(shè)備費用合計6.8萬元,進料泵2臺設(shè)備費用合計4.2萬元,再沸器設(shè)備費用1.3萬元,閥門、管件、管線費用為1.2萬元,安裝費用4.8萬元,共計20.5萬元。

4.2 運行費用

循環(huán)泵額定功率為2.8 kW,進料泵額定功率為10 kW,合計每年消耗電費14.336萬元。小分離塔再沸器所需0.12 t/h,中壓蒸汽每噸150元,每年蒸汽費用14.4萬元;總計費用28.736萬元。

4.3 經(jīng)濟效益

外排的重油產(chǎn)品中環(huán)己醇含量由14%~16%降低至0.3%~0.6%,按照平均值計算可回收14.55%的環(huán)己醇,重組分每小時外排量為1.2 t,每小時可回收環(huán)己醇0.175 t。目前環(huán)己醇市場價格1萬元/t,按年運行8 000 h計算,每年可創(chuàng)經(jīng)濟效益1 400萬元。原工藝中排出重組分,需要消耗大量的中壓蒸汽對外排重組分進行二次精餾回收其中的環(huán)己醇,除了增加設(shè)備的投入,還要消耗大量的中壓蒸汽,約3 t/h,技改后只需要少量的中壓蒸汽維持小分離塔再沸器所需,約0.12 t/h。綜合經(jīng)濟效益為1 350.764萬元。

5 結(jié)論

環(huán)己酮生產(chǎn)裝置中環(huán)己醇精餾塔工藝技術(shù)改造實施以來,有效提升了環(huán)己醇精餾塔的分離效率,提高了生產(chǎn)裝置的產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量,減少了精餾過程的蒸汽消耗和環(huán)己醇產(chǎn)品的損失,降低了生產(chǎn)成本,取得了經(jīng)濟和社會效益。該工藝技術(shù)具有處理成本低、設(shè)備投資少、工藝操作穩(wěn)定、生產(chǎn)效率高等特點。

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