張棟棟 , 賈 煜 , 楊孟虎
(中國石化 洛陽分公司 , 河南 洛陽 471012)
某公司現(xiàn)有1#芳烴抽提裝置,設(shè)計(jì)規(guī)模26萬t/a,由抽提預(yù)分餾、抽提蒸餾等單元組成,正常運(yùn)行生產(chǎn)苯、甲苯及抽余油等產(chǎn)品。二甲苯裝置設(shè)計(jì)規(guī)模21.5萬t/a(對(duì)二甲苯產(chǎn)量),由歧化及烷基轉(zhuǎn)移、二甲苯精餾、吸附分離及異構(gòu)化四個(gè)單元組成。2#芳烴抽提裝置,設(shè)計(jì)規(guī)模45萬t/a,由抽提預(yù)分餾、抽提蒸餾、芳烴精餾以及配套公用工程四部分組成,該裝置為新建裝置,在二甲苯裝置停工期間,組織投料試車。
二甲苯裝置停工后,1#芳烴抽提裝置隨之停工, 2#芳烴抽提裝置正常運(yùn)行,由于2#芳烴抽提裝置未設(shè)置重芳烴塔,而二甲苯裝置內(nèi)的重芳烴塔已停運(yùn), C9+芳烴將直接作為汽油調(diào)合組分。由于該股物料未經(jīng)重芳烴塔進(jìn)一步分離其中的重芳烴,將導(dǎo)致其終餾點(diǎn)上升,進(jìn)而限制汽油調(diào)合,最終將影響國Ⅵ汽油的正常生產(chǎn)。為了確保重芳烴塔停運(yùn)期間國Ⅵ汽油的正常生產(chǎn),公司從生產(chǎn)、調(diào)合、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)著手,優(yōu)化生產(chǎn)調(diào)整,最終保證了國Ⅵ汽油產(chǎn)品的正常生產(chǎn)與交庫,完成了月度生產(chǎn)任務(wù)。
國Ⅵ汽油正常生產(chǎn)期間,汽油池主要由精制汽油、甲苯、異辛烷、抽余油、混合C8芳烴和C9芳烴等構(gòu)成。其中精制汽油為基礎(chǔ)汽油,產(chǎn)量相對(duì)較大;甲苯、異辛烷、抽余油、混合C8芳烴和C9芳烴為汽油調(diào)合組分,根據(jù)不同牌號(hào)國Ⅵ汽油的調(diào)合需求,按照比例注入基礎(chǔ)汽油中,進(jìn)行汽油調(diào)合。
精制汽油是由催化裝置生產(chǎn)的穩(wěn)定汽油經(jīng)S_zorb裝置吸附脫硫后產(chǎn)出,S_zorb裝置具備回?zé)捁迏^(qū)化工輕油的工藝流程,可將重整裝置生產(chǎn)的化工輕油轉(zhuǎn)化為精制汽油,精制汽油在汽油成品罐區(qū)與各汽油調(diào)合組分調(diào)合后,生產(chǎn)出合格的國Ⅵ汽油。精制汽油工藝流程見圖1。
圖1 精制汽油生產(chǎn)工藝流程圖
甲苯、抽余油、混合C8芳烴和C9芳烴主要經(jīng)芳烴抽提裝置加工后產(chǎn)出。2#芳烴抽提裝置工藝流程見圖2,重整生成油進(jìn)入預(yù)分單元預(yù)分餾塔進(jìn)行分離,塔頂產(chǎn)出C6、C7,塔底產(chǎn)出C8+芳烴。C6、C7進(jìn)入抽提單元,將苯、甲苯等芳烴抽出,剩余的非芳烴作為抽余油,甲苯、抽余油可作為汽油調(diào)合組分。C8+芳烴進(jìn)入精餾單元二甲苯塔,塔頂產(chǎn)出混合C8芳烴,塔底產(chǎn)出C9+芳烴?;旌螩8芳烴經(jīng)二甲苯裝置生產(chǎn)PX產(chǎn)品,也可以作為汽油調(diào)合組分。 C9+芳烴經(jīng)二甲苯裝置內(nèi)的重芳烴塔將其分離為C9芳烴和重芳烴,C9芳烴作為汽油調(diào)合組分,重芳烴經(jīng)1#催化分餾塔分離后進(jìn)入柴油池生產(chǎn)柴油。
圖2 2#芳烴抽提裝置工藝流程圖
正常情況下,C9+芳烴在分離過程中,容易出現(xiàn)重組分偏多導(dǎo)致終餾點(diǎn)超標(biāo)的問題,需要通過重芳烴塔將過多的重組分分離出去,以滿足調(diào)合汽油的需要[1]。重芳烴塔停運(yùn)后,2#芳烴抽提裝置精餾單元生產(chǎn)的C9+芳烴無法分離出重芳烴,C9+芳烴將直接作為汽油調(diào)合組分,受其中重芳烴組分的影響,其終餾點(diǎn)升高至220 ℃。國Ⅵ汽油質(zhì)量指標(biāo)要求終餾點(diǎn)≤203 ℃,根據(jù)市場(chǎng)需求,實(shí)際生產(chǎn)國Ⅵ汽油的終餾點(diǎn)控制在≤200 ℃。
根據(jù)C9+芳烴終餾點(diǎn)的實(shí)際情況,以國Ⅵ汽油終餾點(diǎn)≤200 ℃為主要約束條件,兼顧苯含量、烯烴含量和芳烴含量的控制,按照正常汽油調(diào)合組分整體調(diào)合比例,進(jìn)行了方案測(cè)算,并組織了小調(diào)試驗(yàn)。小調(diào)試驗(yàn)方案見表1, 其中汽油調(diào)合組分整體占比按照23.33%控制,92#組分汽油中,C9+芳烴調(diào)合占比為5.83%,95#組分汽油中,C9+芳烴調(diào)合占比為1.67%。
表1 國Ⅵ汽油小調(diào)試驗(yàn)方案一覽表
國Ⅵ汽油小調(diào)試驗(yàn)實(shí)測(cè)結(jié)果見表2,92#組分汽油和95#組分汽油的10%餾出溫度、50%餾出溫度、90%餾出溫度均滿足質(zhì)量指標(biāo),苯含量、烯烴含量和芳烴含量(均為體積分?jǐn)?shù))也在質(zhì)量指標(biāo)控制范圍以內(nèi)。但92#組分汽油的終餾點(diǎn)實(shí)測(cè)值為202 ℃,95#組分汽油的終餾點(diǎn)實(shí)測(cè)值為200.5 ℃,均不滿足國Ⅵ汽油質(zhì)量指標(biāo)。
表2 國Ⅵ汽油小調(diào)試驗(yàn)實(shí)測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
小調(diào)試驗(yàn)結(jié)果表明,終餾點(diǎn)相對(duì)較高的C9+芳烴,經(jīng)小比例調(diào)入汽油后,導(dǎo)致成品汽油的終餾點(diǎn)失控,嚴(yán)重制約了國Ⅵ汽油的正常生產(chǎn)。同時(shí),C9+芳烴資源無法以較大比例調(diào)入汽油池中,將導(dǎo)致其產(chǎn)需矛盾突顯。
為解決C9+芳烴終餾點(diǎn)偏高影響國Ⅵ汽油正常生產(chǎn)的問題,統(tǒng)計(jì)和梳理了汽油池中各組分的餾程,見表3。顯而易見,各種汽油組分的終餾點(diǎn)不盡相同,其中,S_zorb裝置生產(chǎn)的精制汽油和異辛烷的終餾點(diǎn)在200 ℃左右,與國Ⅵ汽油要求的終餾點(diǎn)基本持平;甲苯、抽余油、混合C8芳烴的終餾點(diǎn)均在140 ℃以下,對(duì)汽油終餾點(diǎn)的調(diào)合有正貢獻(xiàn);而C9+芳烴的終餾點(diǎn)在220 ℃左右,不利于汽油終餾點(diǎn)的調(diào)合。
表3 汽油組分餾程統(tǒng)計(jì)表
具體分析如下:①從汽油池中各種汽油組分的占比來看,精制汽油占比最大,將精制汽油終餾點(diǎn)向下略做調(diào)整,將有利于C9+芳烴的調(diào)合。②甲苯、抽余油和混合C8芳烴的終餾點(diǎn)相對(duì)較低,將上述3種汽油調(diào)合組分的調(diào)合比例整體提高,則對(duì)降低國Ⅵ汽油的終餾點(diǎn)有較大幫助。③異辛烷的終餾點(diǎn)相對(duì)固定,無向下調(diào)整空間,該股物料由烷基化裝置產(chǎn)出,由于其終餾點(diǎn)與國Ⅵ汽油基本持平,在汽油調(diào)合環(huán)節(jié),對(duì)降低國Ⅵ汽油的終餾點(diǎn)作用有限。原則上,在國Ⅵ汽油的苯含量、烯烴含量和芳烴含量得到有效控制的基礎(chǔ)上,宜盡量減少使用量。
2.2.1回?zé)捇ぽp油
化工輕油為重整裝置分離所得的C5組分,正常作為乙烯裂解原料,該股物料終餾點(diǎn)相對(duì)較低,終餾點(diǎn)在102 ℃左右,化工輕油餾程見表4。
表4 化工輕油餾程一覽表 ℃
在S_zorb工藝生產(chǎn)精制汽油的過程中,普遍存在終餾點(diǎn)升高的現(xiàn)象,主要原因是原料中重餾分烯烴的存在,使得精制汽油重組分中C13+組分及芳烴含量的增加,導(dǎo)致終餾點(diǎn)上升;而C6-輕組分在加工過程中主要發(fā)生加氫反應(yīng),不會(huì)生成芳烴[2]。
由于化工輕油終餾點(diǎn)和碳數(shù)相對(duì)較低,將其回?zé)捴罶_zorb裝置,將有助于降低精制汽油的終餾點(diǎn)。在滿足精制汽油蒸汽壓控制指標(biāo)的基礎(chǔ)上,最大量摻煉化工輕油,該股物料加工比例占S_zorb裝置原料的5%左右,自2020年8月25日開始逐步摻煉,精制汽油終餾點(diǎn)下降約2 ℃左右。
2.2.2提高汽油調(diào)合組分整體占比
為控制國Ⅵ汽油的終餾點(diǎn),在實(shí)際生產(chǎn)過程中,有意識(shí)地提高了汽油調(diào)合組分整體占比,并以此為原則,制定和實(shí)施了新版國Ⅵ汽油調(diào)合方案,見表5。新版國Ⅵ汽油調(diào)合方案與小調(diào)試驗(yàn)方案相比,汽油調(diào)合組分整體占比由23.33%提高至38.1%,精制汽油占比由76.67%下降至61.9%。其中,92#組分汽油中,主要以提高混合C8芳烴和抽余油調(diào)合占比為手段,以降低國Ⅵ汽油的終餾點(diǎn), C9+芳烴調(diào)合比例提高至7.94%;95#組分汽油中,主要以提高甲苯和混合C8芳烴調(diào)合占比為手段, C9+芳烴調(diào)合比例提高至4.76%。
表5 新版國Ⅵ汽油調(diào)合方案一覽表
經(jīng)組織S_zorb裝置最大量回?zé)捇ぽp油和提高汽油調(diào)合組分整體占比等生產(chǎn)調(diào)整后,共計(jì)生產(chǎn)調(diào)合19罐國Ⅵ汽油。其中,92#組分汽油生產(chǎn)9罐,終餾點(diǎn)均≤200 ℃,95#組分汽油生產(chǎn)10罐,終餾點(diǎn)均<200 ℃。由此可見,在重芳烴塔停運(yùn)期間,C9+芳烴在未分離重芳烴的條件下,經(jīng)過生產(chǎn)調(diào)整和優(yōu)化汽油調(diào)合方案,成品汽油的終餾點(diǎn)最終得到了有效的控制,保障了國Ⅵ汽油的正常生產(chǎn)與交庫。與此同時(shí),C9+芳烴調(diào)合比例顯著升高,產(chǎn)需趨于平衡。
通過組織實(shí)施S_zorb裝置回?zé)捇ぽp油,可以有效降低精制汽油的終餾點(diǎn)。適當(dāng)提高汽油調(diào)合組分比例,尤其是甲苯、抽余油、混合C8芳烴等資源的調(diào)合占比,有助于控制國Ⅵ汽油的終餾點(diǎn)。在有效控制國Ⅵ汽油終餾點(diǎn)的基礎(chǔ)上,可以適當(dāng)提高終餾點(diǎn)相對(duì)較高的C9+芳烴或者重芳烴的調(diào)合比例。通過優(yōu)化汽油生產(chǎn)和調(diào)合環(huán)節(jié),重芳烴資源縮短了加工流程,并且由柴油池轉(zhuǎn)進(jìn)汽油池,降低了柴汽比,顯著提升了公司的經(jīng)濟(jì)效益。