◎ 馬國平,李龍飛,楊穎頔,何雅楠
(1.中央儲備糧新鄭直屬庫有限公司,河南 新鄭 451100;2.河南工業(yè)大學(xué),河南 鄭州 450001)
進口大豆有出油率高、蛋白質(zhì)含量高、雜質(zhì)率較高的特點[1]。淺圓倉的糧堆大、糧層厚,在糧堆內(nèi)外因素的影響下,易出現(xiàn)熱量聚積、水分轉(zhuǎn)移、發(fā)熱和結(jié)拱掛壁等現(xiàn)象,尤其是在儲藏進口大豆過程中,因大豆發(fā)熱升溫速度較快,會造成大豆走油赤變、霉變、生蟲、結(jié)塊等儲糧劣變情況。且淺圓倉儲糧受自動分級影響,通風(fēng)死角嚴重,通風(fēng)期間需耗費大量的人力、物力進行局部處理,通風(fēng)效率低,通風(fēng)時間長,給儲糧安全造成極大隱患[2-3],因此采取合適的通風(fēng)方式勢在必行[4]。機械通風(fēng)在儲糧中的應(yīng)用是利用風(fēng)機產(chǎn)生的壓力[5],將外界低溫低濕的空氣用機械輸入糧堆,促進糧堆內(nèi)外氣體之間進行濕熱交換,降低糧堆的溫度和水分,以達到安全儲糧。新鄭市處于暖溫帶和亞熱帶的過渡地帶,位于河南省中部、華北平原西緣、鄭州市東南部,介于北緯34°16′~34°39′,東經(jīng)113°30′~113°54′。新鄭屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候,四季分明、雨熱同期。
本試驗主要通過對比兩種通風(fēng)方式下糧溫、水分及單位能耗的變化情況,分析、研究負壓通風(fēng)和負壓通風(fēng)結(jié)合內(nèi)環(huán)流通風(fēng)這兩種通風(fēng)方式的通風(fēng)效果,為找出適合淺圓倉進口大豆安全儲存的低成本、高效通風(fēng)方法提供參考。
中央儲備糧新鄭直屬庫有限公司儲糧倉房為淺圓倉,倉房直徑30.00 m,裝糧線高20.00 m。倉房墻體、倉頂和地面為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu);通風(fēng)系統(tǒng)采用梳形地槽結(jié)構(gòu),倉底對稱分布共4個地槽通風(fēng)口,倉壁外側(cè)對稱分布2個回風(fēng)管作為谷物冷卻、環(huán)流熏蒸和氮氣氣調(diào)的倉外循環(huán)通道,倉頂分布4個自然通風(fēng)口和4個軸流通風(fēng)口。倉房示意圖如圖1所示。
圖1 淺圓倉房示意圖
4.0 kW的軸流風(fēng)機4臺(表1)、18.5 kW的離心風(fēng)機2臺(表1)、數(shù)字式糧情測控系統(tǒng)、快速水分測定儀。
表1 風(fēng)機類型和性能參數(shù)表
根據(jù)儲糧及通風(fēng)情況,選擇11號倉和63號倉作為試驗倉,表2為兩倉的基本儲量情況。
表2 試驗倉儲量基本情況表
11號倉大豆于2020年7月30日入庫,同年11月23日開始進行倉頂負壓通風(fēng),之后于12月18日進行內(nèi)環(huán)流通風(fēng),在2021年1月7日停止。63號倉大豆于2020年8月1日入庫,同年11月23日開始倉頂負壓通風(fēng)直至2021年1月11日停止。
倉頂負壓通風(fēng)。保證倉頂4個自然通風(fēng)口均處于關(guān)閉狀態(tài),倉底4個地槽風(fēng)口均處于開啟狀態(tài),利用倉頂軸流風(fēng)機進行吸出式通風(fēng),保證外界冷空氣能夠從地槽風(fēng)口進入糧堆,糧堆內(nèi)熱空氣逐步通過軸流風(fēng)機的吸出排出倉外,實現(xiàn)糧堆溫度的逐步降低,輔以單管風(fēng)機吸出式通風(fēng)用于處理通風(fēng)死角和中心雜質(zhì)區(qū)高溫聚集。
倉底內(nèi)環(huán)流通風(fēng)。利用倉外回風(fēng)管,將淺圓倉上部空間、糧堆和下部風(fēng)道間構(gòu)成一閉合回路[6-8]。環(huán)流時在風(fēng)機推動下,可促使倉內(nèi)氣體均布、糧溫均衡或補冷均溫,減少糧食水分的過量損失,提高儲糧穩(wěn)定性。
倉頂負壓通風(fēng)與倉底環(huán)流通風(fēng)的通風(fēng)方案的詳細信息如下。
(1)倉頂負壓通風(fēng)。使用設(shè)備:軸流風(fēng)機(功率為4.0 kW)4臺;開始條件:t2-t1≥8.0 ℃,Ps1≤Ps2;進行條件:t2-t1≥4.0 ℃;結(jié)束條件:t1-t2≤4.0 ℃,最高糧溫低于20.0 ℃,平均糧溫低于15 ℃。
注:t1-大氣溫度;t2-糧堆溫度;Ps1-大氣絕對濕度(%);Ps2-當前糧溫t2下的糧食絕對濕度(%)。
(2)倉底環(huán)流通風(fēng)。使用設(shè)備:離心風(fēng)機(功率為18.5 kW)2臺;開始條件:t2-t1≥8.0 ℃,Ps1≤Ps2;進行條件:t2-t1≥4.0 ℃;結(jié)束條件:t1-t2≤4.0 ℃,最高糧溫低于20.0 ℃,平均糧溫低于10.0 ℃。
注:t1-大氣溫度;t2-糧堆溫度;Ps1-大氣絕對濕度(%);Ps2-當前糧溫t2下的糧食絕對濕度(%)。
用谷物快速水分測定儀測定。
全倉測溫電纜分三圈分布,內(nèi)圈有4根測溫電纜,中圈有10根測溫電纜,外圈16根測溫電纜,中間雜質(zhì)區(qū)增設(shè)5根手動測溫電纜。每根測溫電纜垂直方向均有11個檢查測點。具體分布見圖2。
圖2 溫度檢測點平面分布圖
11倉和63倉試驗期間的倉溫變化如圖3所示。由圖3可知,在試驗期間,11倉和63倉的倉溫在通風(fēng)后,整體倉溫降低。根據(jù)11倉和63倉倉溫與外溫的變化趨勢,可以看出倉溫會受到外溫的影響,但影響較小。截至2021年1月7日,11倉的倉溫從8.7 ℃下降至5.5 ℃,63倉的倉溫從8.2 ℃下降至3.2 ℃。63倉降溫的幅度大于11倉,并且63倉的倉溫較為穩(wěn)定,受外溫的影響較小。淺圓倉的倉溫變化會受到外溫的影響,通風(fēng)方式的合理選擇可以降低外溫對倉溫的影響。
圖3 11倉和63倉倉溫變化圖
11倉和63倉在試驗期間的倉濕變化情況,見圖4。由圖4可知,隨著倉外濕度的變化,兩個倉的倉濕也發(fā)生了變化,其中63倉的倉濕變化趨勢和外濕的變化趨勢相似,11倉的倉濕變化趨勢與外濕的變化趨勢不同。試驗期間,11倉的倉濕從75%升高到90%,63倉的倉濕從76%降低至54%。這表明了內(nèi)環(huán)流通風(fēng)技術(shù)可以在降溫的同時有效減少糧堆水分的散失。
圖4 11倉和63倉倉濕變化圖
2.3.1 雜質(zhì)區(qū)平均糧溫對比分析
11倉和63倉的中間雜質(zhì)區(qū)平均溫度變化如圖5所示。由圖5可知,在2020年12月17日之前,11倉中間雜質(zhì)區(qū)平均溫度下降速率低于63倉中間雜質(zhì)區(qū)平均溫度下降速率。在2020年12月20日之后,11倉中間雜質(zhì)區(qū)平均溫度下降速率高于63倉中間雜質(zhì)區(qū)平均溫度下降速率。中間雜質(zhì)區(qū)含有大量的雜質(zhì),極易形成通風(fēng)死角,嚴重降低通風(fēng)效率。由圖5可知,倉頂負壓通風(fēng)后期采用內(nèi)環(huán)流通風(fēng)較單純使用倉頂負壓通風(fēng),更有利于中間雜質(zhì)區(qū)溫度的降低。
圖5 11倉和63倉中間雜質(zhì)區(qū)平均溫度變化圖
2.3.2 平均糧溫對比分析
11倉和63倉在試驗期間的平均糧溫變化如圖6所示。由圖6可知,11倉在試驗期間,平均糧溫從18.5 ℃下降至10.0 ℃,共下降了8.5 ℃。63倉在試驗期間,平均糧溫從19 ℃下降至6.2 ℃,共下降了12.8 ℃。11倉和63倉在試驗期間平均糧溫均在緩速下降,后期逐步趨于穩(wěn)定。2020年12月17日后,11倉采用內(nèi)環(huán)流的通風(fēng)方式后,較63倉的平均糧溫更加穩(wěn)定。采用倉頂負壓通風(fēng)利用倉外的冷量,使糧堆平均溫度降低到目標溫度后,再采用內(nèi)環(huán)流通風(fēng)可以維持淺圓倉內(nèi)糧堆平均溫度的穩(wěn)定。
圖6 11倉和63倉平均糧溫折線圖
在儲糧過程中,機械通風(fēng)過程中易造成水分的散失,帶來水分的損耗。通風(fēng)期間水分的損耗情況見表3。由表3可知,11倉在通風(fēng)作業(yè)前后大豆的水分含量沒有變化,63倉在通風(fēng)作業(yè)后水分含量下降了0.3%。這表明倉頂負壓通風(fēng)結(jié)合內(nèi)環(huán)流的通風(fēng)方式較但對使用倉頂負壓負壓通風(fēng)的方式在儲糧保水減耗上的效果顯著,這與前面2.2中通風(fēng)后11倉的倉濕大于63倉的結(jié)果相呼應(yīng)。內(nèi)環(huán)流的通風(fēng)方式可以有效保持倉內(nèi)濕度,維持倉內(nèi)糧食的水分含量。
表3 通風(fēng)前后各倉水分變化表
通風(fēng)期間主要的能耗費用項目是電費,試驗中11倉和63倉的能耗情況如表4所示。由表4可知,11倉的倉頂負壓通風(fēng)時長總計584 h、內(nèi)環(huán)流通風(fēng)的時長為487 h,63倉的通風(fēng)時長總計840 h。11倉大于63倉的總電耗。11倉內(nèi)環(huán)流通風(fēng)期間,總電耗量和單位能耗均為最大值。11倉噸糧在通風(fēng)期間的費用為1.418元/t,63倉的噸糧費用為0.924元/t。因受條件限制,試驗期間僅能采用離心風(fēng)機進行環(huán)流,而1臺離心風(fēng)機的功率相當于4臺軸流風(fēng)機的功率,因此11倉的耗電量大于63倉,且其噸糧費用比11倉高。
表4 試驗中各倉能耗情況表
(1)在冬季儲糧過程中,兩種類型的通風(fēng)方式均能降低糧溫,保證大豆的安全儲藏。負壓通風(fēng)結(jié)合內(nèi)環(huán)流的通風(fēng)方式能夠更好的均衡層溫,防止在秋冬季節(jié)轉(zhuǎn)換期,糧堆表層產(chǎn)生結(jié)露現(xiàn)象。負壓通風(fēng)結(jié)合內(nèi)環(huán)流的通風(fēng)方式的最高糧溫梯度差低于單一的負壓通風(fēng)方式,使大豆的糧溫處于更為均衡的狀態(tài)。
(2)倉頂負壓通風(fēng)降溫效果顯著,但是其儲糧的水分損失相對較大。倉頂負壓結(jié)合內(nèi)環(huán)流通風(fēng)降溫的方式,可以有效提高保水效果。
(3)本次試驗受條件限制,在內(nèi)環(huán)流通風(fēng)過程中用到的離心風(fēng)機功率較大,導(dǎo)致耗用電量大,噸糧費用稍高,若使用功率較小的離心風(fēng)機或者混流風(fēng)機進行環(huán)流通風(fēng),則會相應(yīng)降低噸糧費用。
(4)在儲糧通風(fēng)過程中,可以適當?shù)慕Y(jié)合倉頂負壓通風(fēng)與內(nèi)環(huán)流通風(fēng),即降低儲糧的溫度,減少糧堆的水分損耗,又控制耗電量,控制噸糧費用。