聶常昆,王祖芳
(新疆至臻化工工程研究中心有限公司,新疆 石河子832000)
氯氣常溫常壓下為黃綠色,是有強烈刺激性氣味的有毒氣體,密度是空氣的2.5倍,常溫下把氯氣加壓至600~700 kPa或在常壓下冷卻到-34℃都可以使其變成液氯。液氯是一種油狀的液體,是氯堿工業(yè)的主要產(chǎn)品之一,氯中混合5%(體積)以上氫氣時有爆炸危險。作為一種有毒氣體,一旦泄漏主要通過呼吸道侵入人體并溶解在黏膜所含的水分里,生成次氯酸和鹽酸,對上呼吸道黏膜造成傷害,次氯酸使組織受到強烈的氧化,鹽酸刺激黏膜發(fā)生炎性腫脹,使呼吸道黏膜浮腫,大量分泌黏液,造成呼吸困難,癥狀重時,會發(fā)生肺水腫,使循環(huán)作用困難而致死亡。工業(yè)生產(chǎn)液氯分為低壓法、中壓法和高壓法。低壓法為0.078~0.147 MPa(表壓),冷卻溫度為-35~-40℃。中壓法為0.245~0.490 MPa,冷卻溫度為-15~-20℃。高壓法為0.98~1.17 MPa,用15~25℃水冷卻即可液化。新疆至臻化工工程研究中心有限公司采用低壓法生產(chǎn)液氯,生產(chǎn)工藝為:將經(jīng)過干燥、凈化、加壓后的氣態(tài)氯氣,送入列管式冷凝器(冷量由螺桿制冷壓縮機提供)與氟利昂進行間接換熱,低溫冷卻成液體氯,貯存在計量槽或貯槽內(nèi),再經(jīng)計量后,用液下泵裝入液氯鋼瓶待售。中國氯堿工業(yè)協(xié)會2012年起草了《燒堿行業(yè)安全準(zhǔn)入條件(征求意見稿)》,從生產(chǎn)企業(yè)布局、生產(chǎn)裝置及工藝要求和安全設(shè)施、液氯儲存和運輸要求、安全標(biāo)準(zhǔn)化要求以及責(zé)任、監(jiān)督與管理等幾個方面對燒堿行業(yè)實行安全準(zhǔn)入?!稖?zhǔn)入條件》中要求,新、改、擴、遷燒堿項目必須全部采用離子膜法生產(chǎn)工藝,于2016年1月1日起,安全生產(chǎn)許可證到期后不再換發(fā)。特別指出液氯生產(chǎn)推薦采用無氨液化等先進工藝,逐步淘汰氨冷凍鹽水液化工藝;液氯包裝必須采用液下泵等先進工藝,嚴(yán)禁采用汽化器液氯包裝工藝;新建液氯貯罐廠房必須密閉;應(yīng)設(shè)置事故氯氣吸收處理裝置,具備24 h連續(xù)運行能力并具有處理大量泄氯的能力,其動力和控制系統(tǒng)供電采用雙電源供電并具有自動切換功能;液氯鋼瓶充裝必須采用自動充裝系統(tǒng),在液氯鋼瓶充裝、儲存區(qū)域應(yīng)配備死瓶處理、移動式抽空裝置和真空吸收房等氯泄漏應(yīng)急處理設(shè)施;液氯槽車充裝必須符合液氯汽車罐車充裝站設(shè)計規(guī)范。該公司根據(jù)生產(chǎn)工況設(shè)計、建造了液化包裝區(qū)密封和配套應(yīng)急吸收裝置,通過實施使液氯生產(chǎn)的安全性大大提高。
新疆至臻化工工程研究中心有限公司(以下簡稱“至臻化工”)為達到氯堿生產(chǎn)的準(zhǔn)入條件,需對液氯包裝現(xiàn)場進行安全改造,并增加泄漏處理應(yīng)急裝置,確保生產(chǎn)、人員的安全性,確保達到安全和環(huán)保生產(chǎn)的要求,并保證能夠具備從業(yè)資格。
(1)將整個液氯充裝區(qū)及重瓶區(qū)進行封閉,廠房框架1 m以下采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),1 m以上全部用符合安全和建筑要求的復(fù)合夾芯板進行封堵,廠房東側(cè)南北通透方向裝兩扇大門以便液氯鋼瓶的裝車,廠房北側(cè)開小門,用于人員出入和作為應(yīng)急逃生通道。
(2)增加2臺應(yīng)急吸收風(fēng)機,2臺風(fēng)機串聯(lián),可同時對儲槽區(qū)、包裝區(qū)及死瓶處理室進行抽吸,也可通過風(fēng)機進口閥門控制單獨對泄漏部位進行抽吸,進口風(fēng)管四周環(huán)繞儲槽區(qū)、包裝區(qū)及死瓶處理室,每隔一段距離向下引一截抽氣管線,保證抽吸無死角。
(3)儲槽區(qū)、包裝區(qū)及死瓶處理室分別加裝自來水管線、30%液堿管線,一旦儲槽或液氯鋼瓶出現(xiàn)氯氣泄漏,及時打開配比合適的堿噴淋對氯氣進行吸收。
(4)在液氯包裝工房內(nèi)增加兩道明溝,以備噴淋后的堿水及時排走,明溝匯集到地位坑,上部安裝臥式自吸泵,配套管道以便將地位坑的堿水抽取后送到次鈉吸收崗位。
(1)將現(xiàn)有液化材料庫房騰出,作為新的包裝崗位操作室,將包裝現(xiàn)場的復(fù)秤電子顯示屏移至新的包裝操作室內(nèi),將新操作室北墻打洞安裝一塊鋼化透明玻璃,液氯包裝室外的電子秤顯示可以通過玻璃在操作區(qū)看到。
(2)將現(xiàn)有的包裝休息室改為密閉的泄漏鋼瓶處理室及死瓶處理室,在室內(nèi)安裝自來水管線、30%液堿管線及噴淋設(shè)施,并配套安裝抽氣管線,真空室內(nèi)增加明溝與包裝區(qū)明溝聯(lián)通。
設(shè)備主要包括:2個鈦材板式換熱器,2個堿液儲槽、2個吸收塔和2個循環(huán)吸收泵,泄漏的氯氣可通過風(fēng)機吸收至吸收塔,通過兩級堿液循環(huán)吸收塔進行吸收除害。整個廠房進行封堵后,廠房內(nèi)的所有儀表、電氣全部更換成防爆等級。
本裝置主要由2臺風(fēng)機、2臺冷卻器、2臺吸收泵、2臺應(yīng)急吸收塔、2個集液槽,配套壓變、熱電偶及管道連接組裝而成。
液化工段儲槽區(qū)和包裝區(qū)因設(shè)備或管道泄漏的氯氣、管道設(shè)備內(nèi)殘留的氯氣,由風(fēng)機抽至應(yīng)急吸收裝置一段吸收塔底部,與吸收塔上部循環(huán)噴淋的堿液逆流接觸進行吸收。堿液在開車前在應(yīng)急吸收罐內(nèi)配置成濃度為15%~20%的溶液,在吸收過程中,未被完全吸收的氯氣由一段吸收塔頂部排出進入二段吸收塔底部,與塔上部噴淋的堿液逆流接觸進行再吸收。二級未吸收完的通過噴射器進行抽取,整個氯氣系統(tǒng)進行密閉循環(huán)吸收。
吸收液進入應(yīng)急吸收罐由一、二段吸收循環(huán)泵循環(huán)吸收使用,循環(huán)的堿液通過列管冷卻器換熱,保證吸收溫度在40℃以下。吸收液通過過堿量分析,達到工藝指標(biāo)后由泵輸送裝車。應(yīng)急吸收工藝參數(shù)見表1。
表1 應(yīng)急吸收工藝參數(shù)
2020年7月20日,裝置開始空載試車運行,向集液槽內(nèi)加水至1.0 m,然后加30%液堿至1.6 m,保證堿液濃度在15%~20%,分別開啟一級循環(huán)泵和二級循環(huán)泵,開始打循環(huán),開啟冷卻器循環(huán)水進出口閥,使稀堿處于循環(huán)冷卻狀態(tài),觀察一二級吸收溫度,保證<40℃,隨后先開啟單臺風(fēng)機抽包裝區(qū),測量進口風(fēng)壓為1 862 Pa,滿足其設(shè)計要求1 733~2 734 Pa;同時開啟2臺風(fēng)機抽包裝區(qū),測量進口風(fēng)壓為2 128 Pa,進口各個風(fēng)口負(fù)壓較為明顯,風(fēng)機運行過程中檢測電流正常。隨后開啟吸收泵和冷卻器試水運行,噴淋過程阻力對風(fēng)機負(fù)壓幾乎無影響。
7月21日,在2臺風(fēng)機同時運行的條件下,在新建的死瓶處理區(qū)進行了煙霧彈實際投彈演習(xí),拉開煙霧彈后把死瓶處理室的門關(guān)閉,通過觀察口觀察,大約20 min可將全部散發(fā)的煙霧吸收掉,沒有出現(xiàn)向外泄漏的現(xiàn)象。在吸收過程中打開噴淋閥后通過堿液和風(fēng)機同時處理,約15 min吸收完畢,達到了對泄漏氣體完全吸收的目的。
7月22日,在全開2臺風(fēng)機的條件下,在包裝區(qū)進行了煙霧彈實際投彈演習(xí),把包裝區(qū)所有的門窗全部關(guān)閉,拉開煙霧彈后觀察煙霧被吸收的情況,由于煙霧彈產(chǎn)生的氣體密度小于空氣的密度,部分氣體直接飄到工房的頂部,通過頂部的排風(fēng)口飄到了大氣中,剛開始產(chǎn)生的煙霧氣體被抽風(fēng)機抽走進行了吸收,同時離風(fēng)機較遠(yuǎn)的抽風(fēng)口抽氣壓力偏低,抽氣速度較慢,針對問題立即組織開會,討論確定整改方案:將原來抽風(fēng)口管線改成四趟管線,盡可能減少抽氣的阻力,7月25日整改后再一次進行投彈演習(xí),運行效果比前期有了很大改觀,在吸收過程中打開噴淋閥后通過堿液和風(fēng)機同時處理,約15 min可吸收完畢,保證了對泄漏氣體全部進行吸收處理。
為了更加真實的檢驗裝置的可靠性,公司安全管理部門、車間及生產(chǎn)技術(shù)科全體人員精心討論,擬定詳細(xì)應(yīng)急預(yù)案,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),組織了一次在死瓶處理區(qū)的真實演練。7月26日對廠家返回的鋼瓶(鋼瓶中有少量氯氣)進行了人為泄漏演練,人為打開瓶閥后將鋼瓶推入死瓶處理室,開啟應(yīng)急吸收裝置,通過觀察大約25 min可將全部散發(fā)的氯氣吸收掉,沒有出現(xiàn)向外泄漏的現(xiàn)象。
(1)液氯包裝區(qū)進行現(xiàn)場安全改造,確保泄漏氯氣直接進入吸收裝置,充分吸收,不會對人員造成傷害,為安全生產(chǎn)提供了保障,一定程度上杜絕重大危險源造成的重大事故,此效益大于投入值。
(2)液氯包裝區(qū)現(xiàn)場安全改造,對目前乃至今后的生產(chǎn)增加了安全保障,杜絕了液氯系統(tǒng)在事故狀態(tài)下向外界擴散氯氣,最大限度防止了氯氣泄漏蔓延的發(fā)生。
(3)使公司具備了氯堿生產(chǎn)從業(yè)資格,公司的發(fā)展和環(huán)境保護相互協(xié)調(diào),從而實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。